国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

廣西壯族自治區(qū)電力工業(yè)志(1991—2002)(十六)

2020-09-12 02:07
廣西電業(yè) 2020年6期
關(guān)鍵詞:煤耗水電廠火電廠

(接上期)

(二)大化水電廠技術(shù)改造

1. 解決運行中突出問題

大化水電廠機電設(shè)備存在的突出問題有調(diào)速器運行不穩(wěn)定、水輪機轉(zhuǎn)輪葉片卡阻、推力瓦溫過高等。為了適應(yīng)高度自動化發(fā)展的需要,1994 年該廠再次對調(diào)速器進行改造,改用長沙新特公司和事達公司聯(lián)合研制的微機調(diào)速器。這種調(diào)速器機電柜合一,電調(diào)是日本三菱的可編程控制器,靈敏度高,抗干擾能力強,與水電廠AGC(發(fā)電自動控制)工程配合,廣西電網(wǎng)調(diào)度中心可以直接控制,各項調(diào)節(jié)性能達到理想的效果。大化水電廠4 臺發(fā)電機組原用的巴氏合金推力軸承瓦,瓦溫接近75℃,1989 年曾發(fā)生了3 號機燒瓦事故。為了解決這一難題,在引進俄羅斯制彈性金屬塑料推力瓦(簡稱俄制氟瓦)的同時,又采用與上海材料研究所、四川東方電機廠聯(lián)合研制的彈性金屬氟塑料瓦(其性能優(yōu)于俄制氟瓦,在各種水頭和負(fù)荷條件下,最高瓦溫僅41℃左右,效果明顯,使大化水電廠的自制瓦在溫度方面已達國際水平)。此外,該廠還先后成功地對廠內(nèi)水系統(tǒng)全部閘閥、高壓風(fēng)系統(tǒng)、電視監(jiān)視系統(tǒng)、微機保護裝置、監(jiān)測系統(tǒng)等進行更新和技術(shù)改造。至1998 年10 月,全廠主設(shè)備保護全部實現(xiàn)微機化。上述更新改造,投入資金達6000 多萬元,所進行的技改項目都取得成功,被電力工業(yè)部、廣西電力工業(yè)局分別授予科技進步優(yōu)秀單位、科技管理工作先進單位稱號。

2. 增容改造

1998 年,大化水電廠開始對4 臺水輪發(fā)電機組進行增容改造。為了提高機組運行的可靠性,減少經(jīng)濟損失,提高水輪機的效率,增加發(fā)電量,經(jīng)有關(guān)部門、專家研究,廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)決定投資2 億元對大化水電廠4 臺機組進行更換轉(zhuǎn)輪和增容改造。經(jīng)過國際邀請招標(biāo),最后確定轉(zhuǎn)輪由阿根廷銀薩公司提供,發(fā)電機定子鐵芯線棒由富春江發(fā)電設(shè)備廠承擔(dān),勵磁設(shè)備由葛洲壩能達公司承擔(dān),計算機監(jiān)控系統(tǒng)由南京南瑞公司承擔(dān)。2 號機組改造工作于1998 年冬開始,至1999 年5 月底結(jié)束,改造后,新轉(zhuǎn)輪各種性能均比舊轉(zhuǎn)輪優(yōu)越,從而提高了設(shè)備運行的安全性和可靠性,提高了水輪機的效率,增加出力14%。此后,該廠每年枯水期改造1 臺機組,至2002 年4 臺機組改造工作全部完成,大化水電廠增容5.6 萬千瓦,相當(dāng)于增加一座中型電廠。

3. 保證資金投入,完成計劃項目

1994、1995 年,大化水電廠完成設(shè)備技術(shù)改造25 項,投資969.4 萬元,實現(xiàn)了4 臺水輪機發(fā)電機組AGC (發(fā)電自動控制)工程,電網(wǎng)中心調(diào)度所可對該廠直接進行負(fù)荷調(diào)控。1996年投入801.9 萬元完成了工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)、發(fā)電機和變壓器微機保護、主變冷卻器、斷路器和線路保護等18 項的更新改造工程。1997 年分三批下達技改項目122 項,投入資金1017.9 萬元,當(dāng)年完成888.2 萬元,完成當(dāng)年計劃87.3%,重點進行了獨立單位和自動化部分改造,完成高壓風(fēng)機、冷卻水液壓閥等項目。1998 年分三批下達技術(shù)改造項目76 項,其中廣西電力工業(yè)局項目13 項,廠控項目63 項,實際完成局控項目5 項,廠控項目32 項;1999 年完成廣西電力工業(yè)局上年結(jié)轉(zhuǎn)的8 項技改項目,完成投資259.4 萬元,完成桂冠電力股份有限公司下達的技改項目1 項,其余8 項為跨年度或配合3 號機組增容改造進行。大化水電廠自控技改項目50 項,當(dāng)年完成35 項,完成投資718.9萬元。1999 年冬至2000 年春,安排技改項目資金1707 萬元,完成計劃資金的73%,主要項目有263QF 及隔離開關(guān)、260QF及隔離開關(guān)、3 號主變壓器冷卻器的更換等。

(三)西津水電廠技術(shù)改造

西津水電廠設(shè)備技術(shù)改造走的是一條由完善化為主轉(zhuǎn)為以技術(shù)進步為主的路子,該廠把技術(shù)改造和機組檢修作為提高設(shè)備安全可靠和自動化水平的重要手段。1994 年,西津水電廠全年進行大修及技改項目20 項,完成技改資金525 萬元。1995 年完成技改項目15 項,完成技改資金750 萬元,其中4 號機自動測溫和水輪機微機監(jiān)控項目,經(jīng)廣西電力工業(yè)局驗收,認(rèn)為技術(shù)上達國內(nèi)先進水平。1996 年進行技術(shù)更新改造項目14 項,完成投資790 萬元(竣工的主要項目有2 號主變壓器改造,2 號機勵磁調(diào)節(jié)器調(diào)速器更換,2 號發(fā)電機、2 號主變壓器保護由電磁式更換為微機保護,2 號機水輪機監(jiān)控更換為可編程微機監(jiān)控)。1997 年進行較大的技改項目17 項,完成投資703萬元,其中1、3 號發(fā)電機、主變壓器保護和1 號站用變壓器保護更換為微機保護,1 號機調(diào)速機更換為雙微機電調(diào),107DL 隔離開關(guān)首次采用電動式新設(shè)備。1998 年共進行技改項目18 項,其中7 項為重點項目,完成投資1280.4 萬元,3、4 號機組現(xiàn)地單元(LCU)和操作員工作站的實施,標(biāo)志該廠自動化水平進入了一個新階段;水情自動測報系統(tǒng)安裝完成并開始運行,提高了水情測報自動化水平;2 號機可控硅勵磁裝置、大壩自動監(jiān)測系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)第二期相繼投入使用。1999 年完成技改項目13 項,完成投資1516.7 萬元,資金完成率為89.7%。當(dāng)年全廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)已完成主機及4 臺發(fā)電機現(xiàn)地單元的安裝使用,升壓站及全廠共用系統(tǒng)的設(shè)備安裝基本完成。這些項目的完成,有效推動該廠的生產(chǎn)自動化進程,為實現(xiàn)無人值班(少人值守)邁出關(guān)鍵的一步。2000年進行技改項目24 項,完成14項,完成技改投資895.37 萬元。改造項目包括1 號站用變壓器高壓側(cè)斷路器更換,西南線出線增加203 間隔,4 號機勵磁系統(tǒng)和西安線保護更換,部分自動控制裝置改造等。2001 年完成較大技改項目19 項,資金完成率82.77%主要完成了全廠計算機系統(tǒng)、安全生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)遠傳和遠方監(jiān)視系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用。2002年進行重大技改項目15 項,完成技改資金446.64 萬元,完成機組改造增容主設(shè)備招投標(biāo)工作,主要設(shè)備開始訂貨。

(四)麻石水電廠技術(shù)改造

1994 年,麻石水電廠安排技術(shù)更新改造項目12 項,完成8 項,其中更新了微機故障錄波裝置和關(guān)鍵設(shè)備部件。1995 年,廣西電力工業(yè)局下達重點更改項目5 項,其中大壩二期加固工程、大壩觀測系統(tǒng)更新改造提前完成,2 號機調(diào)速器,2、3 號機推力與及2 號機風(fēng)閘等項目,均在1995 年冬至1996 年春的機組檢修中完成。1996 年完成大壩二期加固工程、船閘輸水系統(tǒng)改造、大壩監(jiān)測設(shè)施引線改造、3號機電壓調(diào)節(jié)器、調(diào)速器改造、自動準(zhǔn)同期裝置更換等技術(shù)改造項目,完成技改資金544.6 萬元,完成投資86.1%。2000 年該廠緊緊圍繞廣西電力有限公司對技術(shù)發(fā)展的要求,加快了技術(shù)改造的步伐,完成2 號發(fā)電機定子繞組鐵芯的更換,更換110千伏192、195 斷路器,10 千伏出線斷路器,2 號機出口斷路器、592 斷路器更換為真空斷路器。2001 年對2 號機改造,使多年困擾該廠安全運行的2 號機振動擺度大的老問題得到了很大改善,將191、193 斷路器,1 號機出口斷路器,591 斷路器,35千伏油斷路器更換為真空斷路器,完成了1 號機勵磁調(diào)節(jié)器、電調(diào)節(jié)器部分、推力瓦、三臺機機旁動力盤、3 號調(diào)速器的更換。2002 年,將191、193、190隔離開關(guān)更換為電動隔離開關(guān),同時完成了1 號和3 號水輪機盤保護、故障錄波器、站用電開關(guān)保護、使用動力盤、1 號冷卻水原動力盤、3 號機上導(dǎo)瓦的更換等。

(五)洛東水電廠技術(shù)改造

洛東水電廠水力資源充足,水輪機出力比較大,但發(fā)電機出力小,機組發(fā)電量受限制。為提高發(fā)電機出力,增加發(fā)電量,1990年11月—1991年3月和1992年1—3月,分別對2、1號發(fā)電機進行增容改造。經(jīng)改造后,每臺機組容量由原2萬千瓦增容到2.5萬千瓦,機組由三類設(shè)備升為一類設(shè)備,為機組安全運行提供了保障。1994—1995年共完成技改投資478.4萬元,1994年3月—1995年3月進行了2臺機組調(diào)速器更換工作,將原來的機械液壓調(diào)速器更換為可編程序微機控制調(diào)速器,提高了水輪發(fā)電機運行的自動化水平。1995年采用國內(nèi)先進技術(shù)的彈性金屬塑料瓦取代原來的鎢金推力瓦,使水輪機推力瓦運行溫度下降15℃左右。1995年4月完成5號孔閘門更換,投入運行后情況良好。1996年完成勵磁系統(tǒng)、發(fā)電機及變壓器保護、主變壓器冷卻系統(tǒng)、同期裝置的更換,溢流壩閘門加固,機械設(shè)備及自動化元件的改造也取得了階段性成果。1996年7月—1998年8月,投資382萬元對機組監(jiān)控系統(tǒng)進行計算機監(jiān)控改造,內(nèi)容包括監(jiān)視、控制、管理功能以及與電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),從而提高了電廠監(jiān)控系統(tǒng)自動化管理水平。1997年進行機組測量系統(tǒng)改造,機組推力瓦、導(dǎo)瓦溫度測量由原來的氣體膨脹溫度計改為PT100溫度傳感器,解決了膨脹溫度計在檢修中拆裝困難的問題,并將測量放入全廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)中,加裝了油、水、風(fēng)系統(tǒng)的測壓和測液位變送器,同時采用計算機控制,此外還完成了勵磁系統(tǒng)改造和發(fā)電機、變壓器保護及110千伏輸電線路保護改造等。1998年完成了3、4、5、6、7、8號孔的閘門更新加固改造,1號F轉(zhuǎn)子絕緣改造,蓄電池及浮充裝置更改等15項技改工程。1999年完成了1號機風(fēng)閘改造和35千伏輸電線路保護、故障錄波器、兩臺高壓風(fēng)機的更換等,完成改造資金383.16萬元,技改資金完成率達100%。2000年完成了2號機的轉(zhuǎn)子絕緣和油壓裝置改造,2號機風(fēng)閘改造及1號機空冷器更換等項目。2001年完成5、6號斷路器更換,水情自動測報系統(tǒng)增補發(fā)電機出力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)工程,斷路器加裝微機防誤裝置等8項技改項目。2002年完成大壩加高及廠房加固工程及1、2號機組滅磁斷路器,10千伏斷路器和1號機調(diào)速器更換等項目。

(六)拉浪水電廠技術(shù)改造

拉浪水電廠是1971 年建成投產(chǎn)的老廠,設(shè)備運行時間較長,設(shè)備老化,功能失調(diào)。1990、1991、1992 年分別對1、2、3 號發(fā)電機進行增容改造,每臺發(fā)電機由1.7 萬千瓦增容到2萬千瓦,但由于轉(zhuǎn)子和勵磁機沒有相應(yīng)增容改造,3 臺發(fā)電機額定功率暫定為1.91~1.95 萬千瓦。1994 年完成了主變壓器冷卻系統(tǒng)及檢修油斷路器平臺改造,3臺機空氣冷卻器更換,1 號機勵磁調(diào)速器更新,大壩監(jiān)測系統(tǒng)完善及大壩閘墩加固等項目。1995年完成了3 臺機組推力瓦及3 號發(fā)電機定子鐵芯、繞組更換,升壓站接地網(wǎng)工程和消雷防雷技術(shù)改造等項目。1996 年投資300萬元對部分設(shè)備進行技改,主要包括更換3 號機組推力瓦、定子鐵芯及定子繞組,雙微機調(diào)速器投入使用,更換2B 冷卻裝置,110 千伏輸電線路保護改造為微機保護,整改2 次保護回路等項目。1997 年投資473.78 萬元,安排技改項目12 項,主要包括將1 號水輪機保護更換為微機保護,更新微機遠動裝置,更換1 號主變壓器,1 號發(fā)電機保護和1 號主變壓器保護更換為1 號發(fā)電機變壓器組微機保護,大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)進一步完善及大壩閘墩加固處理等。1998年投入技改資金451.8 萬元,先后完成了1、2 號主變壓器更換,1F~1B 及2F、3F~2B 發(fā) 電 機 變壓器組微機保護裝置的安裝、2號微機勵磁調(diào)節(jié)器以及3 號水導(dǎo)瓦,110 千伏微機輸電線路保護改造等22 個技改項目。1999年完成了2 號勵磁系統(tǒng)第一期改造,3 臺機冷卻水電動閥和上導(dǎo)瓦、2 號主變壓器、3F~2B 發(fā)電機變壓器組保護、3 號機水導(dǎo)瓦、1 號機出口斷路器的更換等項目。2000 年主要改造項目為將110 千伏斷路器更換為六氟化硫斷路器,更換35 千伏斷路器、自動準(zhǔn)同期裝置,進水口及泄洪閘門控制、3 號機勵磁系統(tǒng)改造以及6.3 千伏絕緣防護工程等。2001 年完成了1 號機勵磁系統(tǒng)改造,更換4 臺6.3 千伏斷路器、為水情自動測報系統(tǒng)增補發(fā)電機出力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等項目。2002 年完成備用電自投裝置改造等項目。

(七)惡灘水電廠技術(shù)改造

惡灘水電廠1998 年技術(shù)改造力度加大,設(shè)備自動化程度有所提高,全年共投入資金350萬元,完成較大的工程有1 號主變冷卻器改造、尾水臺車電氣設(shè)備改造、直流系統(tǒng)更換等。1999年該廠主要技術(shù)改造工程有供水系統(tǒng)閥門的更換以及1、2 號壓油裝置、直流電源系統(tǒng)等設(shè)備的改造等。2000 年完成對溢流壩加高加固改造后,在同樣來水情況下,機組出力提高到6 萬千瓦以上,凈增發(fā)電量約12%,經(jīng)濟效益十分可觀。在升壓站220 千伏隔離開關(guān)改造工程中,僅用3 個多月完成了16 組隔離開關(guān)拆換安裝工作。此外還進行了廠用電源自動投入裝置、水文監(jiān)測系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)、234 線路WXB 11C 保護、發(fā)電機保護裝置更換改造等技改項目。2001年完成了發(fā)電機保護更換和事故閘門、沖沙孔閘門、檢修閘門控制回路改造等技改項目。

(八)六甲水電廠技術(shù)改造

六甲水電廠1994 年完成了1 號定子線棒更換、蓄電池更新改造;1997 年完成了2 號機調(diào)速器、濾水器、油壓裝置調(diào)速器,3 號機水泵冷卻水的改造;1998年完成了對35 千伏輸電線路保護和1 號機調(diào)速器的更換及壓油裝置改造;2000 年完成1 號機剎車系統(tǒng)改造,1 號主變壓器、直流屏蓄電池、1 號高壓風(fēng)機的更換;2001 年進行了7 臺35 千伏六氟化硫斷路器安裝、控制回路和1 號主變壓器保護改造;2002 年完成了進水口攔污浮筒和2 號機勵磁系統(tǒng)改造、升壓站加裝“五防”裝置等。

(九)拔貢水電廠技術(shù)改造

1998 年,拔貢水電廠完成了更換1 號主變壓器、3 號機調(diào)速器、7 臺主機測溫裝置等技改項目;2000 年完成了1 號機調(diào)速器改造和311 及312 線路避雷器安裝;2002 年完成了1、2 號主變壓器和311、312 線路保護改造;2002 年完成了2 號機勵磁系統(tǒng)改造。

(十)天湖水電廠技術(shù)改造

1992 年,天湖水電廠第一期工程投產(chǎn),其2 臺國產(chǎn)水輪發(fā)電機組出現(xiàn)球閥止水性能差,轉(zhuǎn)輪水斗沖出現(xiàn)裂紋、掉塊,噴針控制系統(tǒng)、可控硅勵磁系統(tǒng)有失控故障,機組有漏油、甩油現(xiàn)象等。水輪機轉(zhuǎn)輪是受高壓沖擊的水力機械的主要部件,是高水頭電廠機組設(shè)備制造的難點,天湖水電廠運行中3、4 號水輪機轉(zhuǎn)輪均出現(xiàn)斗葉裂紋、斗葉掉塊的問題,經(jīng)廠方重新制作,1996年安裝投運后有所改善。為進一步發(fā)送和提高機組效率,1997年從瑞士的蘇爾壽公司引進2 個轉(zhuǎn)輪,1999 年安裝運行,發(fā)電機組效率提高了4%~5%,故障次數(shù)大為減少。在廠家的配合下,1999 年,該廠投入資金數(shù)百萬元,對機組進行了完善和改造,采用硬反饋式分體分壓的操作控制機構(gòu),控制效果大為改善,機組能在任一負(fù)荷下穩(wěn)定運行,調(diào)節(jié)性能良好,維護檢修方便,克服了非排空壓力管不能更換元件的弊端,每年增加效益100 萬元。

(十一)合面獅水電廠技術(shù)改造

合面獅水電廠單機容量1.7萬千瓦,經(jīng)過多年運行,發(fā)電機定子繞組絕緣老化,繞組和鐵芯溫度均超過部頒規(guī)定,但水輪機出力仍有余度。1988 年開始,該廠先后對4 臺機組進行增容改造,最后一臺機組在1996 年1月29 日提前完成增容改造。至此,全廠裝機容量從6.8 萬千瓦擴增到8 萬千瓦,增容改造后的4 臺發(fā)電機組運轉(zhuǎn)正常。行根治性治理。各發(fā)電廠除了結(jié)合計劃檢修和設(shè)備技術(shù)改造進行消除普遍性的隱患和主要設(shè)備缺陷和隱患外,還著重對危及發(fā)電安全的重大隱患采取更新改造及調(diào)整的辦法,對設(shè)備進行根治性治理,從根本上消除主要設(shè)備缺陷和隱患。

第三節(jié) 消除發(fā)電生產(chǎn)隱患

為了保證發(fā)電生產(chǎn)的安全和經(jīng)濟運行,90 年代以后,廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)投入較多資金,集中力量消除發(fā)電運行中重大的安全隱患和主要發(fā)電設(shè)備缺陷,在避免設(shè)備損壞及重大事故發(fā)生方面進

一、水電廠攔河大壩隱患

廣西的水電廠從20 世紀(jì)70年代開始,重點解決攔河大壩和廠房出現(xiàn)的危及安全運行的隱患,至90 年代,先后對大壩有隱患的水電廠的攔河大壩進行加固,消除隱患。

麻石水電廠大壩兩期加固工程共投資1500 多萬元,二期工程于1996 年3 月完成,7 月初進行竣工驗收,各項指標(biāo)達到設(shè)計要求,為廠房安全渡過200年一遇洪水發(fā)揮了重要作用。拉浪水電廠大壩加高工程投資800萬元,解決了泄洪能力不足、左岸坡滲漏、右岸壩肩穩(wěn)定等問題。西津水電廠1964 年投產(chǎn)后,大壩左右崖護坡被沖刷崩塌,大壩發(fā)生局部掏空,80 年代末期壩腳再次發(fā)生較大掏空,為了確保大壩安全,1992—1993 年投資400 萬元用錨筋進行加固,使大壩恢復(fù)了健康。

二、燃燒劣質(zhì)煤隱患

廣西煤炭大部分屬高硫分、高灰分、低發(fā)熱量的劣質(zhì)煤。隨著合山、田東火電廠兩座大中型坑口火電廠的建成投產(chǎn),燃燒劣質(zhì)煤嚴(yán)重影響著發(fā)電機組的安全穩(wěn)定,亦威脅著電網(wǎng)的安全,成為廣西電網(wǎng)發(fā)電一大隱患,這一突出問題引起了關(guān)注,并被列為國家級重點攻關(guān)項目。

合山火電廠燃用低劣煤種,有時入爐煤發(fā)熱量低至8.3兆焦/公斤以下。1989年6月—1992年底,合山火電廠花大力氣,結(jié)合機組大修,針對性地對鍋爐設(shè)備進行一系列的技術(shù)改造。

(1)爐頂密封改造。針對鍋爐爐頂漏煙、漏風(fēng)和漏灰嚴(yán)重的問題,合山火電廠與宜興爐頂密封工程公司合作,在鍋爐恢復(fù)性大修中采用具有耐高溫、導(dǎo)熱系數(shù)低、保溫性能好、抗振性強、耐酸、耐堿、化學(xué)性能穩(wěn)定和吸音等優(yōu)點的硅酸鋁纖維及耐高溫、黏結(jié)力強、收縮率小的高溫黏結(jié)劑和高溫耐火膠泥,對鍋爐進行爐頂密封保溫改造。經(jīng)過密封改造的鍋爐,除1 號爐因施工質(zhì)量存在問題,運行3 個月后發(fā)現(xiàn)輕微的泄漏外,其他鍋爐均獲得較好的效果,基本上運行一年后才發(fā)現(xiàn)有輕微的泄漏現(xiàn)象。

(2)除塵器改造。選用湖南丁家灣耐磨、耐腐蝕的優(yōu)質(zhì)麻石并配以呋喃膠泥,將1~6 號爐的立式鋼管文丘里除塵器改為臥式磨石結(jié)構(gòu)文丘里除塵器;捕滴器出口至引風(fēng)機進口圓形鋼煙道和方形沉降室改為矩形麻石沉降室,并增加了捕滴器出口鍋殼。經(jīng)過改造,減少了除塵器、煙道、沉降室等部分的阻力,提高了抗磨損、耐腐蝕的能力,漏風(fēng)、漏煙及漏灰現(xiàn)象大大減少,為鍋爐正常的負(fù)壓燃燒運行創(chuàng)造了良好的條件。

(3)引風(fēng)機改造。引風(fēng)機積灰和振動是長期困擾合山火電廠安全經(jīng)濟運行的大難題。為了解決這一問題,全廠工程技術(shù)人員一方面自己進行探索和研究,一方面與西安熱工研究所、廣西電力試驗所的技術(shù)人員一起進行攻關(guān)。經(jīng)過多年的研究,決定把4、5 號爐4 臺Y4-73-11單吸單支機翼型引風(fēng)機,更改為由西安熱工研究所設(shè)計、保定風(fēng)機廠制造的Y5-2×49 雙吸雙支直振后彎型引風(fēng)機,提高了風(fēng)壓和風(fēng)量,同時對引風(fēng)機的煙氣溫度進行控制,維持在70℃以上。使用結(jié)果表明,改造后的引風(fēng)機積灰少,振動小,運行平穩(wěn),安全可靠,從而使積灰造成的引風(fēng)機頻繁振動問題得到了有效控制并實現(xiàn)了鍋爐負(fù)壓燃燒,提高了鍋爐的出力。

(4)預(yù)熱器改造。在都江電力修造廠和廣西電力試驗研究所的協(xié)助下,合山火電廠先后在1、2 號爐上采用前置式重力熱管空氣預(yù)熱器,代替蒸汽暖風(fēng)器,從根本上排除了蒸汽暖風(fēng)器不能正常投用的影響,減少了漏風(fēng)及煙、風(fēng)阻力。為了提高熱風(fēng)溫度,將二級省煤器受熱面割除一半,使熱風(fēng)溫度提高了50~70℃,恢復(fù)到設(shè)計值,從而提高了制粉系統(tǒng)的出力,改善鍋爐燃燒工況,提高了機組出力。

(5)給水泵改造。為了滿足負(fù)荷變化大時的調(diào)峰需要,提高給水系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,合山火電廠先后在1 號和7 號給水泵上安裝了大連液力機械廠引進生產(chǎn)的GWT58 型液力偶合器進行調(diào)速,并與其他定速給水泵并列運行。

(6)微機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的應(yīng)用。在貴州工學(xué)院的指導(dǎo)和大力幫助下,先后在4~8 號機組應(yīng)用微機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)了鍋爐汽包水位、主蒸汽溫度、主蒸汽壓力和汽機高壓加熱器水位等主要運行參數(shù)的自動調(diào)節(jié),使汽包水位控制在0±15 毫米、主汽壓力控制在9.4±15 兆帕、主汽溫度控制在532±4℃的范圍內(nèi),從而改變了主蒸汽溫度、壓力大起大落的狀況,對穩(wěn)定機組的運行參數(shù)起到積極的作用,并減輕了運行人員的勞動強度。

經(jīng)過大規(guī)模的設(shè)備整治,合山火電廠的面貌有了較大的改變,設(shè)備健康水平得到較大的提高,鍋爐在燃用12.54 兆焦/公斤左右的劣質(zhì)煤時,已基本做到負(fù)壓燃燒,設(shè)備利用小時穩(wěn)步上升,1991 年設(shè)備利用小時首次突破6000 小時大關(guān),1992 年達6488 小時,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)也不斷攀高,發(fā)電量分別達30.56 億千瓦時、32.76 億千瓦時,1991 年還取得了3 個100 天的安全記錄,創(chuàng)造建廠以來的最長的安全天數(shù)224 天的記錄。

1992 年4 月,能源部副部長史大楨在合山火電廠檢查工作時,對該廠治理整頓以來發(fā)生的巨大變化給予肯定:“合山火電廠燒了20 多年劣質(zhì)煤,這個經(jīng)驗要好好總結(jié),劣質(zhì)煤不但能燒而且能燒好”,并希望“全廠職工堅定走技術(shù)改造之路,走出一條燒劣質(zhì)煤的自由之路,為燒劣質(zhì)煤創(chuàng)出完整的技術(shù)和管理體制,出經(jīng)驗出人才,成為全國這一方面的旗幟。

三、巖灘水電廠發(fā)電隱患

巖灘水電廠的發(fā)電機變壓器組保護是國家第一代集成電路保護裝置,投運后多次誤動造成機組停機,而且整套裝置調(diào)試?yán)щy、維護工作量大。1997 年,該站投資1000 萬元對該保護裝置進行改造,分別更換為伊林公司和ABB 公司生產(chǎn)的數(shù)字微機保護。更換后,保護動作正確率達到100%,有效地降低了由于保護誤動造成的非計劃停運次數(shù),減少了損失,較好地消除了發(fā)電機變壓器組保護存在的缺陷,使機組的安全運行有了強有力的保障。勵磁調(diào)節(jié)器是整個勵磁系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。巖灘水電廠原勵磁調(diào)節(jié)器為集成電路調(diào)節(jié)器,存在問題較多,多次發(fā)生故障,導(dǎo)致機組事故停機,1996 年全部更換為可編程微機調(diào)節(jié)器。該廠原調(diào)速器存在反應(yīng)慢、靈敏度差、抽動、卡阻、抗干擾性差且不能與計算機通信等問題,因此也更換為微機調(diào)速器,更換后的調(diào)速器不但具有響應(yīng)時間短、調(diào)節(jié)靈活、操作方便、檢修及維護工作量小等優(yōu)點,而且使計算機監(jiān)控系統(tǒng)能可靠地控制4 臺機組。巖灘水電廠4 臺機組在設(shè)計工況下基本能滿足安全運行的要求,但機組在高水頭、高負(fù)荷區(qū)某段(導(dǎo)葉開度在68%~72%)運行時,發(fā)電機層樓板產(chǎn)生劇烈振動,機組在6~9 萬千瓦和15~18 萬千瓦工況下運行時尾水管壓力脈動較大,每年機組檢修都發(fā)現(xiàn)水輪機葉片裂紋。因此,消除機組振動和葉片裂紋一直是巖灘水電廠技術(shù)改造攻關(guān)的重要課題,也成為上級主管部門關(guān)注的焦點。1995年12 月,電力工業(yè)部水電農(nóng)電司應(yīng)巖灘水電廠工程建設(shè)公司的請求,邀請了國內(nèi)有關(guān)設(shè)計、制造、科研、安裝、運行及院校共25 個單位在巖灘水電廠工地”召開“巖灘水電廠機組振動及葉片裂紋專題會”。會議認(rèn)為機組本身運行是穩(wěn)定的,所產(chǎn)生的異常振動是水力因素激發(fā)的共振現(xiàn)象,并建議避開振動區(qū)運行。為了進一步尋找振源,1997 年8月,巖灘水電廠根據(jù)電力工業(yè)部專家組的意見,對3 號機組進行更換泄水錐科學(xué)試驗,為尋找振源、消除機組振動和葉片裂紋進行了有益的探索和積極的努力。通過科學(xué)試驗,進行強迫補氣系統(tǒng)的改造和泄水錐氣水分離的改造,對增大補氣量、減輕尾水壓力脈動效果明顯,對減輕廠房樓板振動相當(dāng)有效。

第四章 發(fā)電技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

隨著改革開放的深入,廣西電力工業(yè)逐步進入新的發(fā)展階段,發(fā)電企業(yè)通過推行企業(yè)經(jīng)營責(zé)任制,實行勞動、人事、工資制度改革,通過“企業(yè)上等級”“雙達標(biāo)”“創(chuàng)一流”和安全文明建設(shè)活動,全面提高企業(yè)和員工的整體素質(zhì),通過加大科技興電力度,對設(shè)備進行技術(shù)更新改造,有效地提高了設(shè)備的出力和健康水平,發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益顯著。

電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標(biāo)有發(fā)電量、設(shè)備利用小時、標(biāo)準(zhǔn)煤耗率(含發(fā)電煤耗和供電煤耗率)、廠用電率,這些指標(biāo)綜合反映了電力生產(chǎn)的綜合水平和經(jīng)濟效益。20 世紀(jì)80 年代以后,廣西發(fā)電企業(yè)加大了對電壓合格率、頻率合格率等電力質(zhì)量指標(biāo)的考核。

2002 年,廣西的發(fā)電量317.03億千瓦時,是1990年的2.52倍;廣西發(fā)電設(shè)備利用小時4421小時,比1990年增加了369小時;6000千瓦及以上發(fā)電廠廠用電率3.52%,比1990年降低了1.8%。1991—2002年12年廣西發(fā)電企業(yè)平均廠用電率比1950—1990年41年平均廠用電率下降了3.42%;6000千瓦及以上發(fā)電廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗346克/千瓦時,比1990年減少了97克/千瓦時。1991—2002年12年平均發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗415.9克/千瓦時,比1950—1990年41年平均發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗814.85克/千瓦時下降了398.95克/千瓦時;發(fā)電等效可用系數(shù)由1991年的87.13%提高到2002年的91.82%。1991—2002年期間廣西電力工業(yè)發(fā)電生產(chǎn)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。

電力工業(yè)是能耗最大的部門之一,隨著發(fā)電廠數(shù)量的增加和規(guī)模的擴大,每年能耗數(shù)量巨大。為降低發(fā)電單位成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,廣西電力主管部門把節(jié)能降耗作為一項重要工作列入議事日程,在改造高能耗設(shè)備的同時,改革落后工藝,加強能源的科學(xué)管理,使自身消耗的能源大幅度下降,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)煤耗

20 世紀(jì)90 年代以后,各火電廠狠抓了鍋爐設(shè)備整治和技術(shù)改造,開展了節(jié)能降耗的技術(shù)研究和應(yīng)用,加強了燃煤管理,加快了高溫高壓機組的投運和小火電機組退役的進程。廣西電力工業(yè)局實行了內(nèi)部電價加指標(biāo)考核的經(jīng)濟責(zé)任制,把內(nèi)部電價適當(dāng)劃小核算單位,把各項指標(biāo)的實現(xiàn)與職工的經(jīng)濟利益掛勾,因此生產(chǎn)經(jīng)營效益明顯提高,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗和供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗都得到了改善。

一、發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗

全廣西6000 千瓦及以上發(fā)電廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗由1990 年的443 克/千瓦時下降到2002 年的346 克/千瓦時。

南寧、柳州、桂林、梧州、田東等地火電廠在廣西電力試驗研究所的幫助下,把推廣應(yīng)用合山火電廠的燃煤新技術(shù)和開展小指標(biāo)競賽活動相結(jié)合,取得了良好的成果。1992 年,田東火電廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為463 克/千瓦時,為同類電廠煤耗率最低的電廠,1999 年略有回升,達到466 克/千瓦時?;厣闹饕蚴前才诺陌l(fā)電量少,調(diào)峰次數(shù)和啟動次數(shù)增多,機組只好降負(fù)荷運行;為支撐百色電網(wǎng)電壓,機組經(jīng)常采用一爐兩機和多帶無功方式運行,使機組整體能耗增加。來賓火電(A)廠1992年發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為350 克/千瓦時,居全國同類機組的先進水平,2000 年,已降到347 克/千瓦時。

二、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗

供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗由1990 年的496 克/千瓦時下降到2002年378 克/千瓦時,減少了118克/千瓦時。廣西電力工業(yè)局所屬火電廠的供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗亦由1990 年的487 克/千瓦時下降到2002 年的446 克/千瓦時,減少了41 克/千瓦時。1993 年,廣西電力工業(yè)局所屬火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗明顯下降,實際完成463 克/千瓦時,比1992 年下降8 克/千瓦時,節(jié)約標(biāo)煤量4.15萬噸。主要原因是各火電廠狠抓節(jié)煤降耗工作,骨干電廠合山火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗比1992 年下降了1 克/千瓦時。另外,柳州、南寧、桂林3 個高耗煤火電機組于3 月退役,提高了高溫高壓發(fā)電機組的發(fā)電比例。1995 年,廣西電力工業(yè)局所屬火電廠供電煤耗比1994 年下降,是由于柳州火電廠20 萬千瓦機組投入,而幾個老火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗并沒有降低。1996 年,廣西電力工業(yè)局供電煤耗444 克/千瓦時,比1995 年下降5 克/千瓦時。1997 年,廣西電力工業(yè)局所屬電廠及廣西重點火電廠供電煤耗率比1996 年下降,但沒有完成年度指標(biāo),主要原因是煤耗較低的電廠發(fā)電量下降和調(diào)峰運行大幅度增加。

1999 年,廣西電力有限公司各火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗完成479 克/千瓦時,同比1998 年下降7 克/千瓦時,折合標(biāo)煤量2.2 萬噸。其中合山火電廠煤耗471 克/千瓦時,比1998 年下降9 克/千瓦時。各火電廠繼續(xù)加大節(jié)能技術(shù)的運用,對設(shè)備進行技術(shù)改造。合山火電廠完成7號機通流部分改造等4 個節(jié)能項目;田東火電廠利用機組大修完成過熱器改造等2 個節(jié)能項目,顯著提高了機組熱效率。各火電廠加強調(diào)整機組主蒸汽參數(shù)壓紅線運行,優(yōu)化運行方式,加強節(jié)能設(shè)備的維護和運行管理,降低了機組單耗。

表5-4-1 1991—2002 年廣西主要火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗統(tǒng)計 單位:克/千瓦時

2000年,廣西電力有限公司各火電廠完成供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗475克/千瓦時,比1999年下降4克/千瓦時,折合節(jié)約標(biāo)煤1.17萬噸。田東火電廠調(diào)峰271臺次,該廠在電量減少,機組開停調(diào)峰次數(shù)增加,運行小時下降,入爐煤低位熱量同比1999年下降的情況下,仍能保持1999年供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗525克/千瓦時的水平。2001年,廣西電力有限公司各火電廠完成供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗461克/千瓦時,比2000年下降14克/千瓦時,折合節(jié)約標(biāo)煤3.09萬噸。合山火電廠2001年雖然運行小時大幅減少,致使發(fā)電量大幅下降,但供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗仍能完成455克/千瓦時,比2000年下降13克/千瓦時,這是全廠干部、職工重視節(jié)能工作,企業(yè)加強管理,機組和輔機加大節(jié)能技改力度取得的顯著效果。2002年,廣西電力有限公司所屬火電廠完成供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗446克/千瓦時,比2001年下降15克/千瓦時,折合節(jié)約標(biāo)煤2.81萬噸。

1991—2002 年廣西主要電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗見表5-4-1。

合山火電廠自1978 年投產(chǎn)以來,堅持強化燃煤管理,狠抓設(shè)備整治和開展節(jié)能降耗的技術(shù)研究和應(yīng)用,使平均供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗由1990 年的498 克/千瓦時降到2002 年的446 克/千瓦時,平均每年下降4.33 克/千瓦時。

1991—2002 年廣西電力工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況見5-4-2,廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)直屬電廠生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況見表5-4-3。

表5-5-2 1991—2002 年廣西電力工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

表5-4-3 1991—2002 年廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)直屬電廠生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

(待續(xù))

第二節(jié) 廠用電率

一、概述

1991 年以后,由于各火電廠加大了在用電設(shè)備上采取技術(shù)措施降低耗電量的力度,加強了對用電設(shè)備的管理,同時廣西電力工業(yè)局所屬電廠開展起節(jié)能分析活動,小指標(biāo)競賽活動不斷深入,加之調(diào)度部門充分發(fā)揮大機組節(jié)能降耗作用,注意提高高壓機組發(fā)電比,因此,廠用電率得到了改善。全廣西500 千瓦及以上(1994 年以后為6000 千瓦及以上)廠用電率由1990 年的4.92%下降至2002年的3.52%,下降1.4%。火電廠廠用電率由1990 年的10.58%下降至2002 年的8.31%,下降了2.27%,其中廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)所屬火電廠廠用電率由1990 年的10.71%下降至2002 年的9.75%,下降了0.96%。

1990~1992 年 的3 年 里,全廣西電廠和電力工業(yè)局所屬電廠的廠用電率都有所升高。6000 千瓦及以上電廠平均廠用電率1990 年為5.32%,1991 年為5.98%,1992 年為5.95%。電力工業(yè)局所屬電廠1990 年為5.66%,1991 年為6.14%,1992年為6.1%。其主要原因是電網(wǎng)電力構(gòu)成發(fā)生了變化,火電比例增大,加上火電廠燃煤質(zhì)量差,燃煤耗用量相應(yīng)增大,輸煤制粉系統(tǒng)負(fù)荷高;此外,合山、田東火電廠都增設(shè)了一些除灰設(shè)備。1991—2002 年,廣西6000 千瓦及以上電廠和廣西電力工業(yè)局(廣西電力有限公司)所屬電廠廠用電率呈下降趨勢。

二、合山火電廠采取措施降低廠用電

1997 年,是合山火電廠安排節(jié)能降耗技術(shù)改造項目最多的一年,也是節(jié)電降耗最好、經(jīng)濟效益最佳的一年。其項目包括5 號高溫省煤器增加受熱面積改造,6 號汽輪機高、低壓缸通流部分增容降耗改造,4 號爐熱管空氣預(yù)熱器改造,4 號爐粗粉器改造,7 號爐風(fēng)罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器改造等。5 號爐由于省煤器受熱面積偏少,排煙溫度偏高,將高溫省煤器增加三層管圈后,省煤器吸熱量增加,排煙溫度隨即下降,平均為190℃,比改造前下降20℃,鍋爐效率平均達85.9%,比改造前提高2.57%,年創(chuàng)直接經(jīng)濟效益134.5 萬元。6 號汽輪機組高、低壓缸通流部分進行改造后,機組額定出力從10 萬千瓦提高到11 萬千瓦,增加出力1 萬千瓦,同時熱耗率降低,經(jīng)西安熱工院測試,改造后的熱耗為9037.04 千焦/千瓦時,比改造前降低665.96 千焦/千瓦時,降低了6.86%,綜合年直接經(jīng)濟效益667.4 萬元;6 號爐由于熱管空氣預(yù)熱器失效,排煙溫度高達230℃左右,嚴(yán)重影響鍋爐安全經(jīng)濟運行,熱管空氣預(yù)熱器改為螺旋槽管空氣預(yù)熱器,并在原熱管位置加裝一級考登鋼螺旋槽管空氣預(yù)熱器。改造后,鍋爐排煙溫度從230℃降到190℃,鍋爐熱效率從改造前84.94%提高到88.92%,年創(chuàng)經(jīng)濟效益223 萬元。4 號爐粗粉分離器由徑向型改為軸向型,系統(tǒng)阻力降低,磨煤機出力提高,制粉單耗降低,煤粉細(xì)度合格率提高,有利于煤粉在爐內(nèi)燃燒和燃盡。7 號爐風(fēng)罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器改造為受熱面回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,漏風(fēng)率降低30%,風(fēng)量裕度大,風(fēng)壓提高,風(fēng)機電耗下降,爐膛燃燒穩(wěn)定,鍋爐熱效率提高1.04%,發(fā)電煤耗率下降5 克/千瓦時,年節(jié)電203.73萬千瓦時,取得了較好的經(jīng)濟效益。

1998 年,合山火電廠對4號爐下級空氣預(yù)熱器改造,使二級空氣預(yù)熱器出口熱風(fēng)溫度達到351.4℃,比改前提高13.2℃,漏風(fēng)率下降15.44%,引風(fēng)機電流下降7.96 安,鍋爐熱效率提高2.84%。爾后對8 號爐二級過熱器進行改造,以增加受熱面,經(jīng)長時間運行考察,過熱汽溫達到額定值,給水溫度由改前186℃提高到201℃,效果較好。合山火電廠通過一系列的節(jié)能降耗技術(shù)改造,廠用電率有較大幅度下降,由1990 年11.22%下降至2002 年的9.75%,下降達1.47%。

廠用電率參見表5-4-2、表5-4-3。

第三節(jié) 可靠性

20 世紀(jì)90 年代,廣西電力工業(yè)局開展了電力可靠性管理工作,并為此制定了《廣西電力工業(yè)可靠性管理辦法》對電力可靠性實施定量管理、目標(biāo)分解和優(yōu)化技術(shù)。1992 年投入3422 萬元進行技術(shù)改造及大修,重點是抓好合山火電廠,大化、西津水電廠等主力電廠發(fā)電廠的技術(shù)改造,大大提高了發(fā)電的可靠性,發(fā)電機組的等效可用系數(shù)為88%,比1991 年增加了0.87%,等效強迫停運率為1.01%,比1991 年下降了0.16%。通過設(shè)備整治,有效地保證了安全發(fā)供電。

1999 年,廣西電力有限公司在可靠性管理上加大了力度,各發(fā)電廠整章建制,做到崗位落實,人員落實,有效保證了可靠性管理在生產(chǎn)中應(yīng)用和可靠性數(shù)據(jù)的“三性”(及時性、準(zhǔn)確性、完整性),將目標(biāo)管理與各部門經(jīng)濟效益掛鉤,各專責(zé)輪流做可靠性的數(shù)據(jù)采集、填報、分析,從而提高各專責(zé)自覺參與可靠性工作的過程管理能力,發(fā)電等效可用系數(shù)1999 年為91.28%,2000 年 為92.74%,2001 年 為94.08%,2002 年為91.82%。發(fā)電等效強迫停電運率2002 年為0.11%,比1992 年降低了0.9%。這些可靠性的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示了可靠性管理工作的成效。

第四節(jié) 節(jié)能降耗

一、節(jié)煤、節(jié)油

開展技術(shù)革新,研究和應(yīng)用節(jié)能降耗,以及努力解決影響安全生產(chǎn)的技術(shù)問題,是保證發(fā)電機組安全經(jīng)濟運行的重要手段。

1991 年,由廣西電力試驗所、合山火電廠合作完成了熱管技術(shù)在高灰高硫劣質(zhì)煤鍋爐上的應(yīng)用研究,提出了高灰高硫劣質(zhì)煙煤鍋爐應(yīng)用熱管技術(shù)的防止積灰技術(shù)。采用熱管空氣預(yù)熱器替代暖風(fēng)器后,達到節(jié)能降耗目的,能夠提高管式空氣預(yù)熱器冷段抗腐蝕防堵灰能力。該成果應(yīng)用在合山火電廠130 噸/時的1、2、3 號爐上,以熱管空氣預(yù)熱器代替暖風(fēng)器,熱風(fēng)溫升高70℃,有效地改善了鍋爐燃燒狀況,提高了制粉系統(tǒng)出力,降低了排煙和飛灰熱損失,實現(xiàn)了鍋爐的負(fù)壓穩(wěn)定燃燒,設(shè)備可靠性、機組運行的安全性和經(jīng)濟性大大提高,為更好地燃用劣質(zhì)煤提供了有效途徑。技術(shù)革新后,鍋爐熱效率提高4%,年節(jié)約蒸汽12805 噸,節(jié)煤7420 噸,3 臺130 噸/時爐每年節(jié)約資金208.5 萬元。該項技術(shù)達國內(nèi)先進水平,可在劣質(zhì)煙煤鍋爐上推廣應(yīng)用,獲1994 年廣西科技成果三等獎。

1991 年,廣西電力試驗所、來賓火電(A)廠、清華大學(xué)在來賓火電(A)廠共同完成了《船形體多功能直流煤粉燃燒器技術(shù)應(yīng)用研究》。該成果在來賓火電(A)廠420 噸/時1 號爐應(yīng)用后,可保持煤粉燃燒的穩(wěn)定性,使燃燒效率提高1.86%,能在52%低負(fù)荷脫油穩(wěn)燃,機組降負(fù)荷調(diào)峰能力增加28%(3.5萬千瓦),節(jié)約點火用油60%,鍋爐排煙中的氮氧化物含量下降25.15%,由于機組降負(fù)荷調(diào)峰幅度增加28%,每年可為電網(wǎng)增加效益380.48 萬元。電廠每年可節(jié)約點火、穩(wěn)燃用油、降負(fù)荷處理引風(fēng)機清灰、軸承發(fā)熱及清理凝汽器濾網(wǎng)等用油共1078 噸,電廠和電網(wǎng)每年獲經(jīng)濟效益517.99 萬元。該成果技術(shù)上達國內(nèi)先進水平,獲1994年廣西科技成果三等獎。

1993 年,廣西電力試驗所、合山火電廠、清華大學(xué)合作,共同完成《廣西合山火電廠4、6號爐船形體多功能直流煤粉燃燒器研究應(yīng)用》的研究,年節(jié)約助燃油427 噸,標(biāo)煤2547 噸,年獲直接經(jīng)濟效益100 萬元以上,1993 年5 月通過廣西電力工業(yè)局鑒定;同年在該廠6 號爐推廣應(yīng)用,同樣獲年經(jīng)濟效益100 萬元以上。該項目獲1993年廣西電力工業(yè)局科技進步二等獎。

桂林火電廠65 噸/時鍋爐燃用合山劣質(zhì)煤,燃燒不穩(wěn)定,經(jīng)常滅火打炮和長期投油助燃,燃用發(fā)熱量小于12500 千焦/公斤的煤時,鍋爐效率僅為76%左右。針對此問題,1995 年,桂林火電廠、廣西電力試驗研究所、華中理工大學(xué)、海南大學(xué)合作完成《穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器在桂林火電廠65 噸/時鍋爐上的研究與應(yīng)用》項目。該爐應(yīng)用穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器后,可以在燃用高灰分、低揮發(fā)分的合山劣質(zhì)煤條件下,燃燒穩(wěn)定,實現(xiàn)負(fù)壓運行,避免爐膛滅火,在煤的發(fā)熱量為11330~12560 千焦/公斤的范圍內(nèi),鍋爐不投油助燃。鍋爐熱效率提高約4%,助燃油耗從4.63克/千瓦時下降到0.88 克/千瓦時,據(jù)此計算,年省助燃油225噸,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1757 噸,折合人民幣101.69 萬元。

田東火電廠針對3、4 號鍋爐汽溫偏低及燃燒不穩(wěn)定問題,1995 年,采用降低噴燃器上翹角,增加過熱器面積技術(shù)措施獲得成功,使?fàn)t內(nèi)燃燒穩(wěn)定,避免爐內(nèi)結(jié)焦和過熱器積灰,增加高溫過熱器受熱面積100 米2,提高水平煙道過熱蒸汽的對流換熱,達到提高過熱蒸汽溫度目的,鍋爐排煙溫度下降36℃,鍋爐熱效率提高1.58%,年獲直接經(jīng)濟效益79.6 萬元。

二、節(jié)水

廣西電源水電比重大,但大部分水電廠是徑流式水電廠,庫容小,調(diào)節(jié)性能差,豐水期和枯水期都影響發(fā)電。根據(jù)這一特點,電力中心調(diào)度所和各水電廠不斷總結(jié)經(jīng)驗,探索優(yōu)化調(diào)度的方法。豐水期,加強洪水預(yù)報,利用衛(wèi)星云圖和水情自動測報系統(tǒng)提高降雨趨勢預(yù)報的準(zhǔn)確性,增長預(yù)見期,為水電廠洪峰前發(fā)電預(yù)泄,洪水結(jié)束時提前攔蓄洪尾增發(fā)電提供技術(shù)依據(jù)。同時,加大利用巖灘、大化水電廠啟閉閘門調(diào)峰,增加晚峰水電出力,這一技術(shù)的運用使水電節(jié)水增發(fā)了電量。1990—2002 年,節(jié)水增加的發(fā)電量共48.12 億千瓦時,相當(dāng)于節(jié)約原煤664.74萬噸,其中2000—2002 年節(jié)水效果最佳,這3 年節(jié)水共增發(fā)電量23.57 億千瓦時,相當(dāng)于節(jié)約原煤320.55 萬噸,創(chuàng)造了很好的效益。

通過技術(shù)改造,提高了發(fā)電機組調(diào)峰能力,減少了水電廠棄水,增發(fā)了水電廠電量。1996 年,由廣西電力試驗研究所、廣西電力中心調(diào)度所、廣西電力工業(yè)局、柳州火電廠、來賓火電(A)廠、合山火電廠等單位共同完成的《大型火電機組鍋爐調(diào)峰試驗研究》,在廣西9 臺大型火電機組上應(yīng)用,增加了廣西電網(wǎng)大型火電機組調(diào)峰能力,與1994 年相比,多挖潛11.5 萬千瓦,技術(shù)上達到國內(nèi)先進水平。廣西電網(wǎng)由于火電機組增加了11.5萬千瓦調(diào)峰能力,使水電廠減少棄水,多發(fā)水電。調(diào)峰技術(shù)的應(yīng)用,按負(fù)荷11.5 萬千瓦計算,每年節(jié)約燃料費用達3300 萬元。該項目獲1996 年廣西電力工業(yè)局科技進步一等獎。

猜你喜歡
煤耗水電廠火電廠
淺談如何加強水電廠特種設(shè)備安全管理
耗差法與正平衡修正法耦合分析的燃煤機組煤耗評估
基于PI數(shù)據(jù)和供電標(biāo)煤耗的機組冷端優(yōu)化研究
基于最小二乘法的煤耗預(yù)測在火電調(diào)峰經(jīng)濟性中的應(yīng)用
兩點法確定供電煤耗-負(fù)荷特性曲線研究
火電廠鍋爐節(jié)能減排的幾點研究
探討火電廠熱力設(shè)備的化學(xué)清洗
全球最大火電廠的清潔改造
火電廠循環(huán)水處理及系統(tǒng)優(yōu)化探討
水電廠運行維護創(chuàng)新方法及應(yīng)用實踐探析