蔣國權(quán)
(中石油云南石化有限公司,云南 昆明650300)
云南石化240 萬t/a 連續(xù)重整裝置共設(shè)置5 臺圓筒爐,分別為石腦油加氫進(jìn)料加熱爐F-0105、石腦油加氫汽提塔底重沸爐F-0102、 石腦油分餾塔底重沸爐F-0103、重整脫戊烷塔底重沸爐F-0205、二甲苯塔底重沸爐F-0401。 該5 臺圓筒爐采用聯(lián)合煙道布置,共用一套煙氣余熱回收系統(tǒng),由山東三維石化工程股份有限公司工程設(shè)計(jì)與制造, 采用洛陽瑞昌石油化工設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)低NOx燃燒器,5 臺圓筒爐共計(jì)58 臺燃燒器(F-0101~F-0103 設(shè)計(jì)各10臺,F(xiàn)-0205 設(shè)計(jì)12 臺,F(xiàn)-0401 設(shè)計(jì)16 臺)。
因5 臺圓筒爐設(shè)計(jì)熱負(fù)荷相差較大、 燃燒器設(shè)置與爐膛空間存在差異, 導(dǎo)致裝置投料試車初期的操作調(diào)整過程中爐膛負(fù)壓、 氧含量等工藝參數(shù)相互影響, 尤其在設(shè)計(jì)熱負(fù)荷較小的F-0101~F-0103時,工藝參數(shù)波動較為頻繁,主要表現(xiàn)為爐膛底部負(fù)壓波動范圍大(-320~78 Pa),并伴隨微正壓工況出現(xiàn),氧含量階躍波動且范圍較寬(0.1%~8%);當(dāng)單臺加熱爐爐膛負(fù)壓波動時相鄰加熱爐爐膛負(fù)壓也跟隨波動; 調(diào)整單臺加熱爐負(fù)荷時燃燒器頻繁出現(xiàn)脫火、熄火現(xiàn)象;增點(diǎn)燃燒器困難且容易熄滅;調(diào)整一次風(fēng)門過程相鄰燃燒器出現(xiàn)火焰發(fā)飄, 輻射室頂部出現(xiàn)二次燃燒,加劇爐膛負(fù)壓波動;熱負(fù)荷高的加熱爐波動時, 低熱負(fù)荷的加熱爐爐膛出現(xiàn)正壓回火等現(xiàn)象,直接影響加熱爐安全運(yùn)行。 同時燃燒器燃燒不穩(wěn)定,氧含量波動大,煙氣中CO 含量高,過剩空氣系數(shù)偏高,整個圓筒爐操作成為裝置節(jié)能降耗、長周期運(yùn)行調(diào)整的瓶頸。
石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[1]要求工藝加熱爐煙氣中NOx排放限制為100 mg/m3。 因此,加熱爐設(shè)計(jì)過程燃燒器必須選用低氮燃燒技術(shù)[2]。裝置原設(shè)計(jì)低氮燃燒是通過燃燒器的燃料分級燃燒和煙氣回流循環(huán)技術(shù)來降低火焰中心溫度,減少熱力學(xué)NOx的生成。
低NOx燃燒器原設(shè)計(jì)一般適用于爐膛溫度大于630 ℃以上的燃燒條件。 當(dāng)爐膛溫度在500~600 ℃區(qū)間時,燃料氣在燃燒過程中未充分燃燒,煙氣中產(chǎn)生大量CO。 未完全燃燒的CO 在爐膛內(nèi)開始聚集,與過剩氧接觸過程中, 遇到燃燒火焰鋒面的高溫(CO 著火點(diǎn)618 ℃)達(dá)到可燃條件,在爐膛內(nèi)產(chǎn)生二次燃燒。 反應(yīng)過后爐膛內(nèi)氧含量迅速減少,爐膛負(fù)壓增大,CO 再次聚集,周而復(fù)始,惡性循環(huán)。 此時,爐膛內(nèi)溫度和煙氣量發(fā)生較大變化,引起爐膛負(fù)壓波動,甚至爐內(nèi)微正壓。 加熱爐爐膛空間小,對爐內(nèi)煙氣量的變化越敏感,爐子的負(fù)壓波動越劇烈,最終導(dǎo)致燃燒器脫火、熄火的現(xiàn)象發(fā)生。
燃料氣組分與設(shè)計(jì)組成偏差也會導(dǎo)致低氮燃燒器燃燒不穩(wěn)定。 實(shí)際生產(chǎn)過程中燃料組成主要成分為甲烷,甲烷火焰?zhèn)鞑ニ俣仍谌剂辖M分中相對較慢,甲烷的火焰?zhèn)鞑ニ俣葹?.769 m/s,且甲烷的可燃范圍窄,僅為5%~15%。 此外,燃料中氫含量由設(shè)計(jì)組成值32%減少到10%以下,也直接影響火焰區(qū)溫度和燃燒速度。
鑒于實(shí)際運(yùn)行過程中圓筒爐爐膛溫度長期在630 ℃以下, 為了減少低NOx燃燒器在低爐溫條件下的燃燒不充分現(xiàn)象,需要通過強(qiáng)化燃料分級燃燒,提高燃燒器中心火焰溫度,減少CO 生成量。
主要改造方案如下:
(1)增加燃燒器中心穩(wěn)焰槍(頂部帶有穩(wěn)焰罩),目的是提高燃燒器中心火焰溫度, 使分級燃燒過程中形成的CO 進(jìn)行充分燃燒。
(2)新設(shè)計(jì)更換燃燒器底部中心封板,保證中心穩(wěn)焰槍安裝過程中準(zhǔn)確定位。
(3)變更現(xiàn)場燃料輸送管分支設(shè)計(jì)三通為四通,為中心穩(wěn)焰槍接入燃料, 同時增加中心穩(wěn)焰槍燃料連接用金屬軟管。
(4)更換新型穩(wěn)定長明燈。
進(jìn)行升級改造的低NOx燃燒器如圖1 所示。
圖1 燃燒器升級改造示意圖
重整聯(lián)合裝置5 臺圓筒爐分批次更換, 煙氣NOx排放達(dá)到環(huán)保要求后再更換下一批。同時在燃燒器更換過程中避免引發(fā)爐子回火、熄火等事故,確保爐子安全平穩(wěn)運(yùn)行。 部門制訂詳細(xì)的燃燒器更換方案,按要求逐一對稱更換,在施工過程中戴好防燙手套和全封閉面罩,現(xiàn)場作業(yè)視頻監(jiān)控、安全管理旁站監(jiān)督,保證施工作業(yè)安全受控。 具體更換時間如下:
(1)2018 年3 月F-0102 對稱改造5 臺燃燒器。
(2)2018 年7 月F-0101、F-0103 分別對稱改造5 臺,共10 臺燃燒器。
(3)2018 年10 月底F-0401、F-0205 全部燃燒器28 臺,F(xiàn)-0101、F-0102、F-0103 剩余15 臺, 共計(jì)43 臺燃燒器升級改造完成。
(1)圓筒爐低氮燃燒器升級改造后煙氣中NOx滿足環(huán)保排放要求,且大幅降低煙氣中CO 含量。
通過表1 可以看出,圓筒爐升級改造后,排放煙氣中CO 含量由1 834 mg/m3降低至13 mg/m3,煙氣中NOx含量改造前后無明顯變化, 完全滿足煙氣NOx排放限制100 mg/m3的指標(biāo)。
(2)圓筒爐低氮燃燒器升級改造后加熱爐燃燒工況得到明顯改善。 燃料氣爐前壓力有效降低,操作壓力由0.14 MPa 降至(0.1±0.01)MPa。爐膛溫度降低且均勻分布,解決爐膛內(nèi)煙氣二次燃燒的問題,有效控制爐膛負(fù)壓波動、燃燒器脫火熄火等瓶頸問題。 升級改造前后加熱爐運(yùn)行狀況對比見表2。
(3)圓筒爐低氮燃燒器升級改造后各加熱爐燃料氣用量在相同負(fù)荷條件下降低明顯(見表3)。
(4)裝置綜合能耗得到不同程度的改善。 以石腦油加氫裝置能耗分析, 燃料氣單耗占綜合能耗的80%。 燃料器升級改造后燃料氣單耗和裝置綜合能耗大幅下降,變化趨勢如圖2 所示。 燃料氣耗量降低的原因分析為:
表1 燃燒器升級改造前后圓筒爐煙氣組成對比
表2 燃燒器升級改造前后加熱爐運(yùn)行狀況對比
表3 燃燒器升級改造前后燃料氣耗量對比(加工負(fù)荷相同)
①燃燒器升級改造前,由于燃燒不穩(wěn)定,為維持燃燒相對穩(wěn)定,圓筒爐氧含量控制4%~5%,改造后氧含量控制1.5%~2.5%,有效提高加熱爐熱效率。
②燃燒器改造后,燃料氣燃燒完全,煙氣排放中不含CO,保證環(huán)保達(dá)到排放,有效降低燃料氣消耗。
圖2 石腦油加氫燃料氣單耗和綜合能耗趨勢圖
(1)低NOx燃燒器升級改造后,爐膛內(nèi)燃燒工況得到明顯改善,消除爐膛內(nèi)煙氣二次尾燃隱患,使?fàn)t膛負(fù)壓控制穩(wěn)定,保障加熱爐安全運(yùn)行。
(2)低NOx燃燒器升級改造后,加熱爐排放煙氣中NOx含量遠(yuǎn)低于100 mg/m3的環(huán)保排放要求。
(3)低NOx燃燒器升級改造后,實(shí)現(xiàn)多臺燃燒器穩(wěn)定運(yùn)行,消除燃燒器容易脫火、熄火的隱患,爐膛溫度降低且分布更為均勻。
(4)低NOx燃燒器升級改造后,降低加熱爐煙氣中氧含量控制,有效降低過剩空氣系數(shù),節(jié)約燃料消耗,降低裝置綜合能耗。