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改善硫精礦濃密機(jī)溢流跑渾試驗(yàn)研究

2020-09-19 03:58:00徐曉衣俞獻(xiàn)林張超達(dá)鐘森林
礦產(chǎn)綜合利用 2020年4期
關(guān)鍵詞:原礦細(xì)粒礦漿

徐曉衣,俞獻(xiàn)林,張超達(dá),鐘森林

(1. 稀有金屬分離與綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東省資源綜合利用研究所,廣州粵有研礦物資源科技有限公司,廣東 廣州 510651;2. 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 安徽 池州 247100)

某多金屬硫化礦選廠原礦由露天采場(chǎng)的膠狀黃鐵礦和高含泥礦以及井下礦共同組成,其中井下礦產(chǎn)量3000 t /d,露采礦產(chǎn)量2000 t /d,露天礦中含泥高、粒度細(xì),當(dāng)原礦中露天礦所占比例高時(shí)浮選產(chǎn)品硫精礦將出現(xiàn)沉降速率慢、溢流跑渾等現(xiàn)象。

濃密機(jī)是基于重力沉降的固液分離設(shè)備,在選礦固液分離中發(fā)揮著重要作用,濃密機(jī)跑渾會(huì)嚴(yán)重影響其工作效率,造成資源流失[1-2]。本文針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)硫精礦濃密機(jī)跑渾的問題,通過開展礦石性質(zhì)研究,查明原礦的礦物組成及含量,分析原礦配比對(duì)粒度分布的影響;系統(tǒng)的開展硫精礦沉降試驗(yàn)研究,可以較好的分析出絮凝劑及石灰用量對(duì)沉降的作用效果。同時(shí),考慮到添加絮凝劑過多會(huì)對(duì)陶瓷過濾機(jī)的過濾產(chǎn)生影響,還需通過試驗(yàn)找出較佳的絮凝劑和石灰的配比,主要是為了尋找出一個(gè)在高效沉降的方案的前提下盡量減小絮凝劑的用量的較佳沉降方案,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益[3-4]。

1 礦石性質(zhì)

1.1 原礦組成

經(jīng)過大量的顯微鏡下觀察,取得了準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)資料,查明了該礦石物質(zhì)組成,礦物組成及工藝性質(zhì),為選礦試驗(yàn)研究提供有價(jià)值的信息資料。原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,礦物組成見表2。

表1 原礦化學(xué)多元素分析 /%Table 1 Multi-element chemical analysis of the raw ore

表2 原礦礦物組成 Table 2 Mineral Composition of the raw ore

從分析結(jié)果可知,原礦樣中含鐵40.07%,含硫34.32%;礦石礦物組成較簡(jiǎn)單,其中金屬礦物以黃鐵礦為主,次為磁鐵礦、磁黃鐵礦,少量赤鐵礦,微量方鉛礦、黃銅礦、菱鐵礦;非金屬礦物以碳酸鹽礦物為主,有白云石、方解石、石英等;金屬礦物含量多,非金屬礦物含量少。

1.2 礦物嵌布粒度

顯微鏡下顯示該礦物以塊狀構(gòu)造、浸染狀構(gòu)造為主,嵌布較復(fù)雜,磁鐵礦裂紋發(fā)育被方解石分割成許多微粒,嵌布粒度以微細(xì)粒為主。銅礦物含量稀少,且較分散。硫鐵礦具斑狀變晶,不等粒變晶結(jié)構(gòu),嵌布粒度為極不等粒嵌布。主要原因是其嵌布粒度細(xì)微,又被方解石網(wǎng)脈穿切,致使單體解離更加困難。磁鐵礦(赤鐵礦)、黃鐵礦、黃銅礦礦物嵌布粒度分析結(jié)果見表3。

2 試驗(yàn)方案

根據(jù)對(duì)選廠現(xiàn)場(chǎng)的勘查和分析,認(rèn)為硫精礦濃密機(jī)出現(xiàn)跑渾的主要原因是原礦配比不合理,導(dǎo)致硫精礦-0.075 mm 中細(xì)粒級(jí)含量過高,根據(jù)礦石性質(zhì),以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、濃密機(jī)進(jìn)行探查的基礎(chǔ)上,確定了兩大試驗(yàn)方向:

(1) 原礦配比試驗(yàn):分析引起硫精礦跑渾的主要原因,試驗(yàn)探索出較佳的原礦配比。將五份不同配比的原礦礦樣1000 g 進(jìn)行破碎磨礦,在相同的破碎磨礦條件下對(duì)磨礦的產(chǎn)品進(jìn)行篩分獲取-0.075 mm 的含量,并對(duì)細(xì)粒級(jí)進(jìn)行激光粒度分析,尋找出不同原礦配比對(duì)細(xì)粒級(jí)含量分布的影響規(guī)律,確定較佳原礦配比。

(2) 硫精礦沉降試驗(yàn):分析硫精礦的粒級(jí)分布,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)硫精礦礦漿進(jìn)行沉降試驗(yàn),探索出較佳絮凝劑的種類和用量、較佳沉降pH 值和較佳用藥配比。

表3 磁鐵礦(赤鐵礦)、黃鐵礦、黃銅礦嵌布粒度分析 Table 3 Distribution size analysis of magnetite (hematite), pyrite and chalcopyrite

3 結(jié)果與討論

由表3 可知,磁鐵礦嵌布粒度很細(xì),為微細(xì)粒嵌布;而黃鐵礦嵌布較粗,但極不等粒,跨中、細(xì)、微三個(gè)粒級(jí),仍以中粒為主;黃銅礦嵌布粒度以細(xì)粒為主。

3.1 磨礦時(shí)間試驗(yàn)

在進(jìn)行原礦配比試驗(yàn)之前,需要確定一個(gè)合適的實(shí)驗(yàn)室磨礦時(shí)間,磨礦時(shí)間試驗(yàn)的原礦配比采用和選廠現(xiàn)場(chǎng)一樣的配比,即井下礦:膠狀黃鐵礦:高泥露天礦=10:3:3,將配比好的混合礦樣混勻縮分進(jìn)行裝袋。試驗(yàn)選擇8 min、9 min、10 min、11 min的磨礦時(shí)間對(duì)1000 g 混合配比礦樣進(jìn)行磨礦,實(shí)驗(yàn)室磨礦機(jī)型號(hào)為XMQ-(240×90) mm 型錐形球磨機(jī)。以磨礦時(shí)間作橫坐標(biāo),礦漿-0.075 mm 含量作縱坐標(biāo)繪制磨礦時(shí)間曲線(見圖1),可以分析出當(dāng)-0.075 mm 含量達(dá)到75%, 磨礦時(shí)間為10.3 min。

圖1 磨礦時(shí)間曲線Fig .1 Grinding time curve

3.2 原礦配比試驗(yàn)

在選定好了實(shí)驗(yàn)室磨礦時(shí)間的基礎(chǔ)上,進(jìn)行原礦的配比試驗(yàn),經(jīng)過對(duì)井下礦、膠狀黃鐵礦、高泥露天礦的初步分析發(fā)現(xiàn),膠狀黃鐵礦及高泥露天礦具有細(xì)粒級(jí)含量高,高泥露天礦有粒度細(xì)、比表面積大、極易泥化的特點(diǎn)。在綜合考慮選廠處理量及參照文獻(xiàn)的前提下,擬定了五個(gè)原礦配比方案。

表4 原礦配比比例 Table 4 Ratio of the raw ore

取井下礦、膠狀黃鐵礦、高泥露天礦的破碎試驗(yàn)樣按照表4 原礦配比比例進(jìn)行配礦,每個(gè)配比好的混合礦樣混勻縮分后各取1000 g 裝袋。使用實(shí)驗(yàn)室的磨礦機(jī)型號(hào)為XMQ-(240×90)mm 型錐形球磨機(jī),混合礦樣1000 g 加水500 mL 進(jìn)行磨礦,磨礦時(shí)間為10.3 min,然后分別對(duì)磨礦的產(chǎn)品進(jìn)行濕篩,篩上的粗粒級(jí)篩上產(chǎn)物進(jìn)行過濾干燥稱重,記錄試驗(yàn)結(jié)果,試驗(yàn)結(jié)果見表5。

表5 原礦配比試驗(yàn)結(jié)果 Table 5 Test results of ratio of the raw ore

從表5 看出,混合礦-0.075 mm 含量的主要影響因素是高泥露天礦的比例,綜合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件及相關(guān)的文獻(xiàn)可知混合礦-0.075 mm 含量在75% 時(shí)對(duì)浮選指標(biāo)比較好,同時(shí)細(xì)粒級(jí)-0.044 mm 的含量更低。因此選取QCX-1 混合礦配礦比例會(huì)更好的控制硫精礦中的細(xì)粒級(jí)含量,從而改善硫精礦濃密機(jī)溢流跑渾的問題。

3.3 硫精礦礦漿性質(zhì)試驗(yàn)

為考察硫精礦的沉降特性,對(duì)選廠現(xiàn)場(chǎng)浮選硫精礦進(jìn)行礦漿性質(zhì)分析,測(cè)試了礦漿pH 值=6.5,按照含水硫精礦礦漿的制備的方法取1000 mL 礦漿進(jìn)行濕篩(篩子取0.074 mm 篩),干燥,稱重,測(cè)得礦漿濃度為20%,礦漿密度為1.2 g/cm3。對(duì)濕篩的篩下產(chǎn)物進(jìn)行過濾干燥后制樣混勻縮分,將礦樣用激光粒度分析儀分析物料粒級(jí)分布組成,測(cè)得硫精礦礦漿的物料粒度組成,見表6。

表6 硫精礦物料粒度組成Table 6 Particle size composition of sulfur concentrate

3.4 空白沉降試驗(yàn)

礦漿沉降試驗(yàn)在1000 mL 帶刻度的量筒中進(jìn)行,按照含水硫精礦的礦漿制備方法取1000 mL礦漿到量筒中,用玻璃棒攪拌30 s,不加絮凝劑和pH 值調(diào)整劑,蓋好瓶塞后上下連續(xù)翻滾10 次,然后靜置與水平桌面,按一定的時(shí)間間隔讀取并記錄固液分層界面的高度,以量筒1000 mL 刻度線為沉降起點(diǎn),即沉降零點(diǎn),向下依次標(biāo)注沉降高度,直至量筒底部[5],空白沉降試驗(yàn)沉降高度與時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系見圖2。

圖2 硫精礦無絮凝劑沉降曲線Fig .2 Settlement curve of sulfur concentrate without flocculant

從圖3 沉降高度與時(shí)間的對(duì)比可以看出,在沉降時(shí)間70 min 之前沉降速率基本在10 mL/min左右,當(dāng)沉降時(shí)間超過70 min 時(shí)沉降速率開始變得緩慢,沉降時(shí)間70 min 之后沉降速率漸漸趨近1 mL/min,從沉降曲線圖中可以直觀的看出在沉降時(shí)間70 min 之前礦漿層高度和沉降時(shí)間的關(guān)系為線性關(guān)系,沉降速率基本不變,這組空白沉降試驗(yàn)數(shù)據(jù)為試驗(yàn)研究的系列試驗(yàn)提供參照與對(duì)比。

3.5 絮凝劑沉降試驗(yàn)

絮凝劑在礦漿溶液中通過高分子鏈呈現(xiàn)網(wǎng)捕、架橋作用,可以較好的改善細(xì)粒顆粒沉降的效果,添加絮凝劑治理濃密機(jī)溢流跑渾是選廠常見的方法[6-9]。但是選廠現(xiàn)場(chǎng)沒有一個(gè)系統(tǒng)的添加制度和較佳用量,對(duì)于絮凝劑種類也沒有很明顯的區(qū)分,為了尋找出一個(gè)較佳的絮凝劑種類及用量,本試驗(yàn)進(jìn)行了絮凝劑種類和絮凝劑用量的探索試驗(yàn)。

3.5.1 絮凝劑種類試驗(yàn)

絮凝劑的種類繁多,應(yīng)用的范圍也千差萬別。有些適用于廢水處理,凈化水質(zhì)的,這類絮凝劑對(duì)極微細(xì)粒級(jí)的沉降有明顯的效果,但是對(duì)粗粒級(jí)的沉降效果卻不是很理想,除此之外,還有些絮凝劑適用于酸性條件下,有些絮凝劑適用于堿性條件,有些絮凝劑適用于低溫,有些絮凝劑高溫環(huán)境下絮凝效果極佳,針對(duì)種類多樣的絮凝劑的適用條件不同[10]。試驗(yàn)首先選取了Z319、Z320、聚丙烯酰胺等絮凝劑進(jìn)行單一絮凝劑的條件試驗(yàn)。絮凝劑用量均采用的是5 g/t,以沉降時(shí)間為橫坐標(biāo)礦漿層高度為縱坐標(biāo)繪制沉降曲線圖,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

圖3 絮凝劑種類沉降曲線Fig .3 Settlement curves of flocculants

從圖3 可以看出,添加絮凝劑均對(duì)硫精礦沉降有效果,即都可以改善硫精礦的沉降,但是絮凝劑種類之間對(duì)沉降的影響也不同,從圖中的變化規(guī)律可以知道,適用于酸性的絮凝劑Z319 和Z320要比適用于堿性的絮凝劑聚丙烯酰胺對(duì)沉降的影響更好一點(diǎn)。同時(shí)絮凝劑還影響了沉降的終點(diǎn),加快了沉降終點(diǎn)的到來。

綜合其他試驗(yàn)研究和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),適用于酸性的絮凝劑Z319 和Z320 在生產(chǎn)中運(yùn)用的很少,因?yàn)樯a(chǎn)工藝較復(fù)雜導(dǎo)致成本比傳統(tǒng)的有機(jī)高分子絮凝劑聚丙烯酰胺要高。而聚丙烯酰胺絮凝劑的應(yīng)用要廣泛的很多,生產(chǎn)技術(shù)也發(fā)展的比較成熟,價(jià)格低廉,易于儲(chǔ)存,是目前選廠運(yùn)用最廣泛的絮凝劑。由于本試驗(yàn)研究計(jì)劃對(duì)硫精礦還需添加石灰調(diào)整pH 值,綜合考慮各因素,決定采用聚丙烯酰胺絮凝劑作為本試驗(yàn)的沉降絮凝劑。

3.5.2 絮凝劑用量試驗(yàn)

礦漿溶液中固體顆粒和絮凝劑分子的長(zhǎng)鏈接觸,絮凝劑分子在礦物顆粒之間起到架橋作用,將微細(xì)顆粒團(tuán)聚成為大顆粒的聚集體,加速礦粒沉降速度,合適的投量才能達(dá)到理想的效果,用量過多則會(huì)適得其反,造成不必要的浪費(fèi)和加大后續(xù)過濾難度[11]。因此,在進(jìn)行了絮凝劑種類試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步考察絮凝劑用量的條件試驗(yàn)。絮凝劑用量選取了5 g/t、10 g/t、15 g/t 三組用量,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

圖4 絮凝劑用量沉降曲線Fig .4 Settlement curve of flocculant dosage

由圖4 可以看出,絮凝劑用量的增大可以提高沉降的速率,在沉降時(shí)間55 min 之前,絮凝劑用量越多沉降速率越快,沉降時(shí)間55 min 之后絮凝劑用量多的反而沉降速率更慢;從沉降終點(diǎn)的對(duì)比中可以看出,絮凝劑的添加量會(huì)影響沉降終點(diǎn)的高低,絮凝劑添加過多會(huì)導(dǎo)致沉降終點(diǎn)提高,查閱文獻(xiàn)[12]得知絮凝劑添加過量還會(huì)影響礦漿的過濾和干燥作業(yè),尤其是對(duì)陶瓷過濾機(jī)過濾板的影響,礦漿中的絮凝劑會(huì)增加礦漿的黏稠度,礦漿通過陶瓷過濾機(jī)時(shí)會(huì)沾附在陶瓷過濾板上,影響過濾作業(yè)的效果和增加陶瓷過濾板的清洗難度??紤]到以上因素,分析本試驗(yàn)結(jié)果認(rèn)為:絮凝劑的用量應(yīng)該在保證沉降速率的基礎(chǔ)上越低越好,故聚丙烯酰胺較佳用量為10 g/t。

3.5.3 pH 值調(diào)整劑石灰用量沉降試驗(yàn)

在絮凝劑種類和用量的研究上,進(jìn)一步考察礦漿pH 值對(duì)沉降的影響。通過前期的準(zhǔn)備試驗(yàn)及查閱文獻(xiàn)綜述可知:在硫精礦的酸性礦漿中,因?yàn)樗嵯醋饔煤脱趸饔玫臏p弱,致使硫精礦細(xì)顆粒因帶正電而互相排斥,難以沉降。

本試驗(yàn)礦漿屬于酸性礦漿,測(cè)得其pH 值為6.5,為有效的提高硫精礦的沉降速率,研究pH 值對(duì)沉降速率的影響,以價(jià)格低廉的石灰作為pH 值的調(diào)整劑,進(jìn)行pH 值調(diào)整劑石灰用量的沉降試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

圖5 石灰用量沉降曲線Fig .5 Settlement curve of lime consumption

測(cè)量添加了pH 值 調(diào)整劑的硫精礦礦漿酸堿度,記錄結(jié)果見表7。

表7 硫精礦礦漿酸堿度Table 7 Acidity and alkalinity of sulphur concentrate pulp

以硫精礦礦漿pH 值為橫坐標(biāo),沉降終點(diǎn)為縱坐標(biāo),繪制沉降終點(diǎn)曲線圖,見圖6。

圖 6 沉降終點(diǎn)曲線Fig .6 Settlement endpoint curve

以上試驗(yàn)結(jié)果表明:礦漿的pH 值對(duì)硫精礦的沉降速率影響很大,pH 值高的硫精礦礦漿沉降速率快;石灰用量影響硫精礦的沉降速率,試驗(yàn)結(jié)果顯示石灰用量為9000 g/t 時(shí)沉降效果較佳,當(dāng)用量繼續(xù)增加時(shí)沉降效果反而有所降低;礦漿pH 值 還影響了沉降最終的終點(diǎn),當(dāng)pH 值為7 時(shí)沉降終點(diǎn)最低。

3.5.4 絮凝劑石灰組合配比試驗(yàn)

綜合以上試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn):使用價(jià)格低廉的石灰調(diào)整pH 值可以很好的提高硫精礦的前期沉降速率,但是會(huì)影響最后的沉降終點(diǎn)高度;陰離子絮凝劑聚丙烯酰胺在酸性的硫精礦礦漿中沉降效果不明顯。綜合考慮決定進(jìn)行pH 值調(diào)整劑與絮凝劑聚丙烯酰胺組合配比試驗(yàn),需找出一個(gè)較佳的用量配比,提高沉降速率以及最大程度的降低沉降終點(diǎn)的高度。試驗(yàn)條件見表8,試驗(yàn)結(jié)果見圖7。

表8 組合配比試驗(yàn)條件Table 8 Test conditions of composite proportion

圖7 用藥配比沉降曲線Fig .7 Settlement curve of drug proportion

由圖8 可以看出,組合配比用藥的沉降效果要比單獨(dú)用其中的一種藥劑的效果要好。其中3 號(hào)和2 號(hào)組合配比效果相近,很大程度上改善了硫精礦的沉降速率,提高了沉降效率。由于絮凝劑添加會(huì)對(duì)過濾及干燥作業(yè)產(chǎn)生影響,絮凝劑的添加應(yīng)越少越好,綜合考慮認(rèn)為2 號(hào)組合藥劑制度較適合試驗(yàn)硫精礦的沉降用藥。

4 結(jié) 論

(1) 經(jīng)過對(duì)原礦分析發(fā)現(xiàn),原礦配比是引起硫精礦跑渾的主要原因,膠狀黃鐵礦及高泥露天礦中細(xì)粒級(jí)含量高,高泥露天礦有粒度細(xì)、比表面積大、極易泥化的特點(diǎn)。選取井下礦:膠狀黃鐵礦:高泥露天礦=10:5:1 配礦比例可以較好的控制硫精礦中的細(xì)粒級(jí)含量,從而改善硫精礦濃密機(jī)溢流跑渾的問題。

(2) 硫精礦沉降試驗(yàn)分析了硫精礦的礦漿性質(zhì),研究了絮凝劑種類、用量和礦漿pH 值對(duì)硫精礦沉降的影響,綜合經(jīng)濟(jì)效益及生產(chǎn)情況,確定10 g/t 的陰離子型絮凝劑聚丙烯酰胺為較佳絮凝劑,9000 g/t石灰用量為較佳的pH值調(diào)整劑用量。

(3) 本論文對(duì)某選廠硫精礦沉降進(jìn)行優(yōu)化,降低了溢流跑渾,提高了硫精礦的沉降速率。在不改變現(xiàn)有工藝流程的基礎(chǔ)上,試驗(yàn)得到用藥消耗少,沉降效果好的沉降作業(yè)方法,為選廠生產(chǎn)提供了技術(shù)依據(jù)。

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