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水分析快速測試儀在單井含水化驗(yàn)中的應(yīng)用

2020-09-29 09:50:38劉輝大慶石油管理局有限責(zé)任公司技術(shù)監(jiān)督中心
石油石化節(jié)能 2020年9期
關(guān)鍵詞:誤差率油樣測試儀

劉輝(大慶石油管理局有限責(zé)任公司技術(shù)監(jiān)督中心)

單井含水率既是油田開發(fā)的重要基礎(chǔ)資料,又是開發(fā)水平印證的重要指標(biāo),無論是開發(fā)方案的調(diào)整還是開發(fā)效果的評價(jià)都將其作為基本對比依據(jù)。而該資料由于錄取環(huán)節(jié)多、人工參與程度高、油井滲流狀況不穩(wěn)定等原因,誤差較大[1-2]。采油管理注采站是油田油水井生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)單位,是效益環(huán)節(jié)的底層建筑,也是管理建構(gòu)的關(guān)鍵[3]。傳統(tǒng)單井含水化驗(yàn)采用蒸餾法,但由于油田基層注采站油井?dāng)?shù)據(jù)多,化驗(yàn)人員少,采用蒸餾法蒸餾時(shí)間不夠是目前誤差大的重要原因之一[4-5]。為了提升單井原油含水準(zhǔn)確率和水率資料及時(shí)率,提升原油化驗(yàn)過程中的用能效率,實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,應(yīng)用了水分析快速測試儀與蒸餾法復(fù)合使用的技術(shù)解決方案,并取得了良好的現(xiàn)場應(yīng)用效果。

1 單井含水率誤差分析

通過對大慶油田某采油廠425 口油井單井含水率化驗(yàn)結(jié)果誤差情況分析,查出產(chǎn)生單井含水誤差的主要原因。

通過組織實(shí)施核查某采油廠某采油管理區(qū)425 口油井的上報(bào)含水率數(shù)據(jù),并以這425 個(gè)含水檢測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),從含水率、游離水重、乳化水含量、生產(chǎn)層位四方面歸納整理,與上報(bào)含水率進(jìn)行對比。通過排序、劃分層次、比較對比結(jié)果,排除新井、措施井開井初期含水不穩(wěn)、波動(dòng)大等客觀因素的影響,查找造成單井原油含水率誤差大的主要因素和其中的規(guī)律[6]。

1.1 核查含水率與上報(bào)含水率對比

通過核查對比發(fā)現(xiàn), 核查含水率在20.0%~70.0%的油井與上報(bào)含水率存在較大的差異(表1)。這部分井乳化水含量在20.0%~40.0%,游離水重平均為230 g 左右。這一結(jié)論與以乳化水和游離水為劃分依據(jù),將核查與上報(bào)單井含水率對比所發(fā)現(xiàn)的規(guī)律基本吻合。由表1 可知,核查含水率在20.0%~70.0%的井與上報(bào)含水率存在較大的差異,原油含水誤差率在9.2%以上。

以乳化水作為劃分依據(jù),乳化水含量在20.0%~60.0%,核查含水率與上報(bào)含水率差異較大(表2)。這部分井核查含水率在50.0%~70.0%,游離水重平均為410 g左右。由表2可知,核查含水率在20.0%~70.0%的油井與上報(bào)含水率存在較大的差異,原油含水誤差率在9.7%以上。

以游離水作為劃分依據(jù),發(fā)現(xiàn)游離水重在0~300 g,核查含水率與上報(bào)含水率差異較大(表3)。這部分井核查含水率在55.0%~70.0%,平均為62.4%;乳化水含量在30.0%~50.0%,平均為41.8%。

對比分析結(jié)論:綜合含水率在20.0%~70.0%、乳化水含量在20.0%~60.0%的油井,核查含水率與上報(bào)含水率誤差較大,其主要原因是由于乳化水含量較高,受蒸餾時(shí)間的長短、加熱爐溫度的高低等因素的影響,使乳化水含量的讀數(shù)各不相同,導(dǎo)致核查含水率數(shù)據(jù)與上報(bào)含水率數(shù)據(jù)誤差大。

表1 核查單井綜合含水率與上報(bào)單井含水率對比

表3 核查單井綜合含水率與上報(bào)單井含水率對比

1.2 產(chǎn)生誤差原因

1)化驗(yàn)操作不符合標(biāo)準(zhǔn)。由于化驗(yàn)方法由離心法改為蒸餾法后,沒有進(jìn)行化驗(yàn)人員的統(tǒng)一培訓(xùn),所以,實(shí)際化驗(yàn)操作中存在攪樣(游離水分離)不徹底、稱樣不準(zhǔn)確、計(jì)算方法有誤差、水循環(huán)器上口不封等不標(biāo)準(zhǔn)操作。

2)儀器缺少、每天做樣個(gè)數(shù)少。目前該廠共有化驗(yàn)儀器23臺,7種型號。所有儀器都是2000年以后投產(chǎn)的,但2004年以后投產(chǎn)的儀器僅9臺,占總數(shù)的39.1%。做一次樣的時(shí)間大約在40min(僅乳化水分離一項(xiàng)就需要40min),再加上游離水分離、秤樣、洗樣,6 個(gè)樣一套程序下來最少需要1 h。由于時(shí)間限制,部分資料站1 天僅做12 或18個(gè)樣,不能滿足目前生產(chǎn)需要,儀器缺少是主要問題。

3)化驗(yàn)周期過長。采油管理區(qū)各資料站的化驗(yàn)周期不統(tǒng)一,時(shí)間間隔長,最短的也要3 天,即1 口井的含水資料自錄取到使用要3 天的時(shí)間,資料滯后性嚴(yán)重。部分油井每10 天取個(gè)樣,甚至更長。

4)取樣操作方法影響。P58-X12 稠油井11 月1 日取樣化驗(yàn),取樣時(shí)一種情況是井口閥門急速開到最大,另一種情況是井口閥門緩慢開大,其含水率分別為62.6%和69.8%,相差7.2%。原因是原油與水的流動(dòng)性差異造成。由于該井原油較稠,油的流動(dòng)性差,所以,閥門開小時(shí)從管內(nèi)首先流出的是水,導(dǎo)致含水高的假象。對于高含水井,油水流動(dòng)性差異也有明顯的表現(xiàn)。

5)化驗(yàn)方法存在不足。目前化驗(yàn)程序?yàn)椋悍Q總重→分離游離水→加熱→取樣→蒸餾→讀值→清洗蒸餾接收器。砝碼天平最小刻度1 g,稱重誤差0.5 g,稱重量10 g,因此系統(tǒng)相對誤差率為5%。對于某個(gè)含水率為x%的油樣系統(tǒng),相對誤差率為±0.05×%。蒸餾裝置接收器的最大量程為10mL,最小刻度為0.2mL(0.3mL 以下最小刻度為0.03mL,基本用不到),因此系統(tǒng)絕對誤差率為2%。對于任意含水率油樣,其系統(tǒng)絕對誤差率為±2%。

綜合以上誤差率,蒸餾法的綜合系統(tǒng)絕對誤差率為:含水率20% 的油樣系統(tǒng)絕對誤差率為±3% ;含水率40% 的油樣系統(tǒng)絕對誤差率為±4%;含水率60%的油樣系統(tǒng)絕對誤差率為±5%。

2 水分析快速測試儀

2.1 原理

該測試儀是利用微波通過物質(zhì)時(shí)被吸收而產(chǎn)生微波能量衰減和相位變化的原理制成的[7]。它受電解質(zhì)、有機(jī)物成分差異的影響極小,不受產(chǎn)品中所含顆粒、顏色及任何礦物質(zhì)的影響。

2.2 技術(shù)指標(biāo)

量程:0.01%~100%

精度:0.01%原油含水率(實(shí)驗(yàn)室條件下,原油密度恒定)(試用中1%)

靈敏度:0.1%

工作溫度:-20~85 ℃

電氣防爆等級:本質(zhì)安全型(ia級)

2.3 特點(diǎn)

1)優(yōu)化化驗(yàn)操作程序。使用快速測試儀后,將目前化驗(yàn)程序(稱總重→分離游離水→加熱→取樣→蒸餾→讀值→清洗蒸餾接收器)、操作程序優(yōu)化為:稱總重→分離游離水→儀器檢測、讀值→清洗傳感器,省去3 項(xiàng)操作(加熱→取樣→蒸餾),可有效減少人為誤差。

2)操作簡單,用時(shí)少。用儀器檢測1 個(gè)油樣,只需將初步分離游離水的樣品倒入其傳感器,然后讀值即可。用儀器檢測1個(gè)油樣需1~3 s,每檢測一次清洗一次傳感器,清洗所需時(shí)間3 s,比蒸餾油樣節(jié)省40min/個(gè),按程序化操作也要節(jié)省39min以上。

3)化驗(yàn)精度提高。該儀器在測試所化驗(yàn)室進(jìn)行了初步實(shí)驗(yàn),用蒸餾法對樣品進(jìn)行蒸餾,40min結(jié)果低于儀器檢測值,1 h 后的數(shù)值與儀器檢測的結(jié)果相近。

3 采取的改進(jìn)措施

針對單井原油含水化驗(yàn)過程中存在的問題,提出以下改進(jìn)措施:

1)應(yīng)用水分析快速測試儀,實(shí)施水分析快速測試儀與蒸餾法復(fù)合使用的技術(shù)解決方案。在不增加人員的前提下,采用快速化驗(yàn)方法,縮短單個(gè)油樣化驗(yàn)所需時(shí)間和勞動(dòng)強(qiáng)度,致使目前的化驗(yàn)員能在較短的工作時(shí)間內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程的前提下完成所有化驗(yàn)工作。

2)對化驗(yàn)員進(jìn)行定期培訓(xùn),化驗(yàn)人員持證上崗,實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化操作,每年進(jìn)行一次培訓(xùn)與考核。規(guī)范井口取樣閥門,要求使用統(tǒng)一的閘閥,閥門安裝在井口回壓閥門以上10~20 cm的立管上,連接處成45°斜角,斜角朝上向管內(nèi)延伸至管徑的1/2 處,焊接牢固。

3)合理增加化驗(yàn)儀器,將采油管理區(qū)每個(gè)資料站的化驗(yàn)電爐個(gè)數(shù)同比增加6~12 個(gè),更換部分維修多次的儀器。維修配套儀器,保證化驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。

4)更換取樣容器,試驗(yàn)、尋找合適的取樣容器。取樣容器的功能如下:具有可以與井口閥門外徑相匹配的縮口設(shè)計(jì),并設(shè)計(jì)出氣孔。在避免濺臟衣物的基礎(chǔ)上,取樣時(shí)可以盡可能放大閥門,減少稠油、氣較大井的取樣誤差;可裝在現(xiàn)有樣筒內(nèi),便于攜帶;成本低,可一次性使用;具有不同規(guī)格,如500、1 000、1 500mL 等,可針對不同含水級別的單井設(shè)定不同取樣量,對于高含水井,采用1 500m L取樣桶。

5)研究加藥、熱洗等維護(hù)性操作對含水的影響,制定相應(yīng)避免措施。

6)配備足夠的化驗(yàn)員和足夠的蒸餾裝置、精密天平,嚴(yán)格執(zhí)行蒸餾法化驗(yàn)操作規(guī)程,以便化驗(yàn)數(shù)據(jù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4 現(xiàn)場應(yīng)用及效果

4.1 應(yīng)用情況

2017年5 月,該采油廠應(yīng)用水分析快速測試儀做檢測化驗(yàn)試驗(yàn),并對原檢測化驗(yàn)方法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。采用蒸餾法對樣品進(jìn)行蒸餾,40min 結(jié)果低于儀器檢測值,1 h 后的數(shù)值與儀器檢測的結(jié)果相近,誤差率為0.03%。2017年6 月,在采油管理區(qū)某資料站使用,對比20 口井,誤差率為0.9%,隨后在采油管理工作區(qū)各資料站推廣。使用過程中將蒸餾法和儀器進(jìn)行對比,并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,精心操作,盡可能地降低人為誤差。所取油樣由監(jiān)督人隨機(jī)抽取,數(shù)據(jù)錄取也由監(jiān)督人來做。應(yīng)用結(jié)果表明,不僅化驗(yàn)時(shí)間縮短,而且準(zhǔn)確率提高。

4.2 應(yīng)用效果

采油管理區(qū)運(yùn)用該檢測化驗(yàn)技術(shù)后,主要取得以下幾個(gè)方面效果:

1)化驗(yàn)準(zhǔn)確度明顯提高。根據(jù)對比數(shù)據(jù),用儀器化驗(yàn),93.3%的油樣綜合含水誤差率在1%以內(nèi),3.3%的油樣綜合誤差率在1%~1.5%,3.3%的油樣綜合誤差率在1.5%~2%,這主要是由于油樣密度和儀器設(shè)定的密度有差距和天平稱重的誤差所引起的。因此,利用儀器化驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到全采用蒸餾法化驗(yàn)原油含水的準(zhǔn)確度,與目前所用的離心法相比,顯著提高化驗(yàn)準(zhǔn)確度。

2)節(jié)約化驗(yàn)時(shí)間。應(yīng)用本儀器可以簡化化驗(yàn)程序,減少人為誤差,并給化驗(yàn)人員節(jié)約大量的時(shí)間。用該儀器檢測1 個(gè)油樣,只需將初步分離游離水的樣品倒入其傳感器,然后讀值即可;檢測1 個(gè)油樣需1~3 s,每檢測一次清洗一次傳感器,清洗所需時(shí)間3 s,比蒸餾油樣節(jié)省40min/個(gè),按程序化操作也要節(jié)省39min 以上。如果配備電子天平,儀器測量精度可以提高0.5%左右;若各油井使用對應(yīng)的密度計(jì)算含水率,檢測準(zhǔn)確度還會(huì)繼續(xù)提高,接近實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確度。

3)提升化驗(yàn)室操作安全性。目前化驗(yàn)室頻繁使用汽油,用電設(shè)備也較多,蒸餾時(shí)溫度控制不當(dāng)容易發(fā)生小事故,況且汽油揮發(fā)對人體健康也不利[8]。采用該儀器化驗(yàn),基本取消化學(xué)危險(xiǎn)品的使用,也避免了高溫(蒸餾法)、高速(離心法)產(chǎn)生的安全事故。

4)節(jié)能效益顯著。與應(yīng)用蒸餾法相比,節(jié)約用電、汽油、人工成本共計(jì)6.2 萬元。以100 口井為例,使用傳統(tǒng)蒸餾法1年共計(jì)產(chǎn)生費(fèi)用為29 500元;采用新儀器1年產(chǎn)生費(fèi)用僅為550元。

5)增產(chǎn)效益。通過對原油含水誤差率原因的調(diào)查分析,以及在準(zhǔn)確錄取第一性資料的基礎(chǔ)上及時(shí)調(diào)整方案設(shè)計(jì),使得2017年新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)、老區(qū)調(diào)整產(chǎn)能任務(wù)順利完成,并增加原油產(chǎn)能3.2×104t。按每噸原油創(chuàng)效價(jià)格2 200 元計(jì)算,則產(chǎn)生增產(chǎn)效益為7 040萬元。

6)檢測設(shè)備安全可靠。水分析快速測試儀沒有易損件,使用壽命超過5年。

5 結(jié)束語

實(shí)踐證明,水分析快速測試儀是一種新型高效節(jié)能單井含水化驗(yàn)檢測儀器。該儀器具有化驗(yàn)準(zhǔn)確度高、化驗(yàn)時(shí)間短、操作安全性好、節(jié)能效益顯著、增產(chǎn)效益好和檢測設(shè)備安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。油井含水率是油田開發(fā)水平的基礎(chǔ)資料之一,資料的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系開發(fā)方案的成敗和開發(fā)水平的提高[9]。目前東部油田開發(fā)已進(jìn)入“三高”階段,新增儲(chǔ)量品質(zhì)不斷下降、開發(fā)難度逐漸加大的情況下,采用水分析快速測試儀與蒸餾法復(fù)合使用的技術(shù)方法,快速、準(zhǔn)確錄取該項(xiàng)資料具有良好的推廣應(yīng)用前景。

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