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煤礦井下防爆柴油機(jī)無軌膠輪車制動(dòng)系統(tǒng)故障及改進(jìn)

2020-10-10 20:01魯?shù)聞?/span>
機(jī)電信息 2020年27期

摘要:以WC3J防爆柴油機(jī)無軌膠輪車為基本對(duì)象,從液壓制動(dòng)系統(tǒng)原理切入,詳細(xì)分析了該系統(tǒng)的故障類型及成因,如彈簧產(chǎn)生的制動(dòng)力時(shí)間延后、液壓油清潔度不達(dá)標(biāo),并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,以期改善車輛的制動(dòng)效果,給煤礦生產(chǎn)作業(yè)提供安全可靠的硬件支持。

關(guān)鍵詞:無軌膠輪車;液壓制動(dòng)系統(tǒng);改進(jìn)設(shè)計(jì)

0 ? ?引言

在煤礦井下工程建設(shè)中,WC3J防爆柴油機(jī)無軌膠輪車為重要裝置,其具有安全可靠、適應(yīng)性強(qiáng)等多重特點(diǎn),利用該駕駛車輛可完成材料轉(zhuǎn)運(yùn)及巷道矸石轉(zhuǎn)運(yùn)等作業(yè)。但煤礦井下施工環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,普遍存在長距離運(yùn)輸及上下坡運(yùn)行的情況,此時(shí)車輛的制動(dòng)系統(tǒng)顯得至關(guān)重要,提高制動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行水平具有必要性[1-2]。鑒于此,本文將針對(duì)防爆柴油機(jī)無軌膠輪車制動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障展開研究,并提出改進(jìn)措施。

1 ? ?工程概況

巴拉素礦井采取全立井開拓方式,進(jìn)入二期施工,由于沒有形成大系統(tǒng),井下掘進(jìn)過程中不管使用綜掘機(jī)還是炮掘均不能完全使用皮帶進(jìn)行運(yùn)輸,所以頻繁使用到WC3J防爆柴油機(jī)無軌膠輪車。利用光面爆破施工所用設(shè)備YT-28型手持式鑿巖機(jī),在其支持下進(jìn)行鑿巖爆破,一號(hào)風(fēng)井臨時(shí)改絞前及二號(hào)風(fēng)井系統(tǒng)未改絞前均使用原立井鑿井期間提升設(shè)備,施工產(chǎn)生的矸石在無軌膠輪車和裝載機(jī)的聯(lián)合作業(yè)下轉(zhuǎn)移至井筒裝矸平臺(tái),再借助井筒抓巖機(jī)進(jìn)一步轉(zhuǎn)運(yùn),使其到達(dá)地面處,由數(shù)臺(tái)排矸車輛有序轉(zhuǎn)運(yùn),達(dá)到甲方指定的堆放地點(diǎn)。

2 ? ?改進(jìn)前液壓制動(dòng)系統(tǒng)工作原理

項(xiàng)目部在本礦井生產(chǎn)建設(shè)二期施工中,WC3J防爆柴油機(jī)無軌膠輪車為排矸重要設(shè)備,其配置全液壓反向濕式制動(dòng)器,為制動(dòng)系統(tǒng)的核心組成部分,此外還包含蓄能器、手剎閥、腳剎閥、溢流閥等相關(guān)裝置,具體組成如圖1所示。

油泵泵出壓力油,該部分經(jīng)過充液閥R口后依次進(jìn)入蓄能器端、制動(dòng)器推動(dòng)活塞,相比于彈簧所具有的彈力而言,壓力油對(duì)活塞的作用力更大,此條件下制動(dòng)器摩擦片處于松開的狀態(tài),車輛解除制動(dòng),可以正常行駛。制動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)置的摩擦動(dòng)片和摩擦靜片接觸后將形成較明顯的摩擦力,此時(shí)制動(dòng)器發(fā)揮作用(提供制動(dòng)力),在液壓力減小的條件下制動(dòng)力隨之提高,待液壓力趨近于零時(shí),制動(dòng)力提升至最大狀態(tài)。踩下腳剎閥踏板后,其內(nèi)部的閥芯做出向下移動(dòng)的動(dòng)作,腳剎閥換向;與此同時(shí),液壓油將退回油箱。

3 ? ?故障分析

3.1 ? ?彈簧產(chǎn)生的制動(dòng)力時(shí)間延后

腳踏閥和手剎閥為關(guān)鍵的制動(dòng)裝置[3],兩者均安裝在駕駛室內(nèi),通過高壓膠管與制動(dòng)器連接,受整車空間的限制,高壓膠管采取的是從腳剎閥到駕駛室底部最后到達(dá)前制動(dòng)器的布設(shè)方式,在布線緊湊的條件下最短為3.5 m。駕駛?cè)藛T踩下制動(dòng)踏板后,制動(dòng)器內(nèi)的壓力油將朝油箱方向轉(zhuǎn)移。膠管內(nèi)壁可提供阻尼作用,壓力油的下降具有一定的延遲,當(dāng)駕駛者踩下踏板后,約0.5 s以后才會(huì)發(fā)生降壓現(xiàn)象,導(dǎo)致彈簧所提供的制動(dòng)力也向后延遲0.5 s。冬季氣溫較低,導(dǎo)致液壓油的粘度較正常狀態(tài)而言大幅提升,缺乏良好的流動(dòng)性,制動(dòng)延后時(shí)間甚至達(dá)到1 s。存在制動(dòng)延遲現(xiàn)象,將進(jìn)一步引發(fā)制動(dòng)力感應(yīng)與踏板角度不呈比例的問題;且駕駛者雖然踩下制動(dòng)踏板,但是難以及時(shí)獲得反饋,因此將習(xí)慣性地頻繁向下踩踏。在踏板踩下角度增加時(shí),其產(chǎn)生的制動(dòng)力將隨之加大,車輛將在瞬間失去穩(wěn)定性,在此期間伴有較明顯的安全隱患。因此,以科學(xué)的方式解決制動(dòng)延后的問題至關(guān)重要。

3.2 ? ?液壓油清潔度不達(dá)標(biāo)

制動(dòng)系統(tǒng)性能下降是車輛行駛期間較為普遍的問題[4]。制動(dòng)系統(tǒng)配置的制動(dòng)閥和充液閥均是高精密元件,內(nèi)部出現(xiàn)雜物后將直接影響元件的正常使用,因此對(duì)清潔度提出了較高的要求。而礦井生產(chǎn)環(huán)境苛刻,粉塵數(shù)量較多、空氣濕度較大,各類雜質(zhì)或水分易堆積在液壓系統(tǒng)內(nèi),從而發(fā)生元件堵塞現(xiàn)象。此外,如果缺乏定期保養(yǎng)手段,也容易導(dǎo)致液壓閥等相關(guān)元件的正常使用受到影響[5]。若液壓油內(nèi)摻雜了水分或雜質(zhì),其潔凈度將大幅下降,制動(dòng)閥和充液閥伴有較高的失效風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于整個(gè)制動(dòng)系統(tǒng)而言其具備的制動(dòng)能力也將大打折扣。

4 ? ?改進(jìn)措施

無軌膠輪車雖然配置了豐富的膠管,但通過增大膠管內(nèi)徑的方式解決制動(dòng)失效問題并不具有可行性,原因在于整車結(jié)構(gòu)緊湊,無法給大規(guī)格膠管的布設(shè)提供充足的空間。鑒于此,決定將液壓系統(tǒng)的工作原理以及控制方法作為切入點(diǎn),對(duì)其采取改進(jìn)措施,具體如圖2所示。

(1)手剎之前的油路液壓系統(tǒng)維持原有狀態(tài)而不發(fā)生改變,更換腳剎閥,取而代之的是腳剎踏板,該裝置控制4個(gè)拉線制動(dòng)閥,所配置的拉線制動(dòng)閥分別獨(dú)立控制一個(gè)制動(dòng)器。合理調(diào)整拉線制動(dòng)閥與制動(dòng)器的間距,兩者間可通過高壓膠管連接,長度應(yīng)盡可能減小至0.3 m,該部分膠管直徑取16 mm。

(2)優(yōu)化拉線制動(dòng)器殼體的N口,由原本的膠管改為直接安裝油壺的方式,該裝置配置呼吸孔,可以實(shí)現(xiàn)裝置內(nèi)部與大氣的連通,各油壺分別配置內(nèi)徑6 mm的低壓膠管,實(shí)現(xiàn)與油泵主油箱的連接。駕駛過程中踩下腳剎踏板時(shí),將同步帶動(dòng)與之相連的4根軟拉線,而隨著拉線狀態(tài)的變化,制動(dòng)閥閥芯將發(fā)生換向行為,以此達(dá)到制動(dòng)的效果。拉線具有較為顯著的金屬剛性特征,幾乎不存在時(shí)間延后的問題,可以及時(shí)帶動(dòng)拉線制動(dòng)器閥芯移動(dòng),原本儲(chǔ)存在制動(dòng)器內(nèi)的液壓油將進(jìn)入油壺。根據(jù)上述所提內(nèi)容,對(duì)泄油管采取減小長度、加大直徑的方式,在此條件下可大幅縮短制動(dòng)器的制動(dòng)延后時(shí)間。

(3)空氣壓縮泵1可提供壓縮空氣,經(jīng)過壓力調(diào)節(jié)閥2、氣管和儲(chǔ)氣筒單向閥5后,將轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)氣筒7內(nèi),該裝置內(nèi)部配置有單向閥,能夠有效避免2個(gè)儲(chǔ)氣筒壓縮空氣相互混合的情況,由于形成兩部分單獨(dú)的壓縮空氣,因此能夠構(gòu)建雙管路制動(dòng)系統(tǒng)。車輛運(yùn)行期間,如果儲(chǔ)氣筒的壓力超過設(shè)定值,系統(tǒng)感知后將促使卸荷閥開啟以便卸荷。駕駛者踩下制動(dòng)踏板,雙路制動(dòng)閥4及時(shí)開啟,原本存在于儲(chǔ)氣筒內(nèi)的壓縮空氣發(fā)生流動(dòng),將進(jìn)入加力泵9的氣室內(nèi),在壓縮空氣的推動(dòng)作用下使活塞前移,高壓油進(jìn)入濕式制動(dòng)器10,可實(shí)現(xiàn)有效的制動(dòng)。若松開踏板,濕式制動(dòng)器活塞回歸原位,液壓油再次轉(zhuǎn)變狀態(tài),轉(zhuǎn)移到加力泵9內(nèi)。

5 ? ?試驗(yàn)驗(yàn)證

低溫環(huán)境下制動(dòng)系統(tǒng)的延遲顯現(xiàn)更為明顯,此處以-10 ℃的環(huán)境為例展開分析,在采取上述改進(jìn)措施后,多次試驗(yàn)結(jié)果均表明制動(dòng)延后時(shí)間≤0.1 s,駕駛者幾乎感知不到該延遲,此時(shí)踏板踩下角度所帶來的制動(dòng)感能夠及時(shí)反饋給操作者,確保了操作的精準(zhǔn)性。制動(dòng)踏板抬起特定的角度后,將使得拉線制動(dòng)閥內(nèi)的彈簧在極短的時(shí)間內(nèi)快速推動(dòng)閥芯,并使其精準(zhǔn)復(fù)位,通過增加油壓力的方式可有效緩解彈簧對(duì)活塞所產(chǎn)生的推力,此時(shí)摩擦片雖然會(huì)形成摩擦力,但相對(duì)微弱,制動(dòng)力可隨之減小。

6 ? ?結(jié)語

綜上所述,本文以防爆柴油機(jī)無軌膠輪車為基本對(duì)象,分析了液壓制動(dòng)系統(tǒng)的故障原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)對(duì)策。實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果表明,制動(dòng)延后時(shí)間可大幅縮短,實(shí)測結(jié)果不超過0.1 s,幾乎無任何操作延遲感,駕駛體驗(yàn)更為良好,可實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定通行。

[參考文獻(xiàn)]

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收稿日期:2020-07-31

作者簡介:魯?shù)聞偅?972—),男,江蘇徐州人,工程師,從事礦山建設(shè)方面的工作。