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厚煤層軟弱頂板巷道圍巖控制技術(shù)研究

2020-10-12 00:57申少波
山東煤炭科技 2020年9期
關(guān)鍵詞:泥巖膠帶錨索

申少波

(晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè),山西 長(zhǎng)治 046600)

近年來(lái),隨著綜合機(jī)械化開采效率的提高、大采高開采的廣泛應(yīng)用,厚煤層、大斷面的巷道成為安全高效礦井追求產(chǎn)量的關(guān)鍵。但由于礦井開采深度加大,地質(zhì)條件日趨復(fù)雜,厚煤層軟弱頂板礦井開采難度也越來(lái)越大。大部分軟弱頂板巷道煤層酥軟、破碎,給巷道支護(hù)帶來(lái)極大困難,若措施采取不到位,極易發(fā)生片幫、冒頂?shù)葹?zāi)害,嚴(yán)重影響礦井安全生產(chǎn)。因此需對(duì)厚煤層軟弱頂板巷道圍巖控制技術(shù)開展研究,確保掘進(jìn)巷道正常使用、采煤工作面正常回采[1]。

1 工程概況

趙莊煤業(yè)W13111 膠帶順槽設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為522 m,巷道為矩形斷面,斷面5.6×4.5 m,凈斷面23.76 m2。所掘3#煤厚度為4.6~5 m,平均厚度4.75 m,煤層傾角0~8°,平均傾角5°。直接頂為1.50 m 厚黑色泥巖,基本頂為11.3 m 砂質(zhì)泥巖。附近巷道對(duì)W13111 膠帶順槽掘進(jìn)影響不大。巷道布置如圖1 所示。

圖1 巷道布置圖

2 巷道圍巖控制技術(shù)優(yōu)化

W13111 膠帶順槽沿3#煤層底板掘進(jìn),但在掘進(jìn)過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)頂板離層、巷道變形、局部片幫、煤炮響動(dòng)、錨桿(索)斷裂等現(xiàn)象。圍繞軟巖巷道圍巖控制,提出以下解決措施。

(1)優(yōu)化巷道斷面

W13111 膠帶順槽泥巖頂板易風(fēng)化、不穩(wěn)定,隨割隨落,為避免泥巖頂板對(duì)巷道掘進(jìn)的影響,將巷道高度控制在5.5 m 左右,斷面由5.6×4.5 m 變?yōu)?.6×5.5 m。此時(shí)巷道沿頂沿底掘進(jìn),頂?shù)诪樯百|(zhì)泥巖,為較穩(wěn)定巖層,承載力較強(qiáng)。若煤層厚度小于5.5 m 時(shí),沿煤層頂?shù)装寰蜻M(jìn);若煤層厚度超過(guò)5.5 m 時(shí),沿煤層頂板留底煤掘進(jìn)。

(2)頂板長(zhǎng)錨索補(bǔ)強(qiáng)

W13111 膠帶順槽巷道泥巖頂板風(fēng)化、碎脹后易出現(xiàn)離層,因此應(yīng)將頂板支護(hù)作為巷道圍巖控制的關(guān)鍵,增大錨固范圍,增強(qiáng)錨固體強(qiáng)度,提高頂板承載力[2]。

頂板原支護(hù):每排6 根錨桿,排距為1.2m,錨桿規(guī)格為MSGLW-500 22/2400,錨固力不小于150kN,預(yù)緊力矩介于400~500Nm 之間。錨索插空每排2 根,間距2.4m,排距1.2m,型號(hào)為SKP22-1/1720-6300,一般要求錨索張拉達(dá)到350kN,預(yù)緊力損失后不小于250kN,外露長(zhǎng)度不大于300mm。

頂板現(xiàn)支護(hù):在現(xiàn)有頂板支護(hù)基礎(chǔ)上,排排補(bǔ)強(qiáng)兩根錨索,增大錨固范圍,錨固在穩(wěn)定砂質(zhì)泥巖中,形成穩(wěn)定錨固體[3]。

(3)幫部中空錨索

幫部原支護(hù):幫部每幫6 根錨桿,其中4 根錨桿垂直于幫部,1 根幫角錨桿,1 根底角錨桿,間距800 mm,排距1.2 m,錨桿規(guī)格為MSGLW-500 22/2400,預(yù)緊力矩介于400~500 Nm 之間。矩形巷道開掘后,幫角、底角成為應(yīng)力集中區(qū)域,在此處分別打設(shè)大角度幫角、底角單體錨桿,在支護(hù)幫部的同時(shí),還能有效維護(hù)頂板,防止底鼓。

幫部現(xiàn)支護(hù):在增大幫部錨桿間距(800 mm增加到1000 m)的同時(shí),在兩幫各布置2 根中空注漿錨索,間排距 3000×2400 mm,錨索規(guī)格為 Ф21.8×5000 mm。

(4)幫部煤體注漿

一盤區(qū)為高瓦斯區(qū)域,受瓦斯抽放影響,W13111 膠帶順槽幫部煤體酥軟,強(qiáng)度低,裂隙發(fā)育,幫部承載力較弱,需采取注漿措施充填煤層裂隙,使幫部圍巖形成整體,改善圍巖應(yīng)力狀態(tài),提高幫部圍巖自承載力[4]。幫部注漿采用中空注漿錨索實(shí)現(xiàn),注漿材料為聯(lián)邦加固Ⅰ號(hào)(雙液),正常注漿水灰比0.8:1,漏漿嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)減低水灰比,最低控制在0.7:1,漿壓力 6~8 MPa?,F(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)采用低壓低流緩慢注漿工藝。當(dāng)漏漿嚴(yán)重時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低注漿壓力。

3 數(shù)值模擬分析

本數(shù)值模型基于 W13111 膠帶順槽的地質(zhì)條件建立,模型尺寸100 m×100 m×20 m。對(duì)巷道附近網(wǎng)格進(jìn)行密集劃分,以保證模擬的準(zhǔn)確性。對(duì)模型上部施加25 MPa 載荷,并約束水平方向、垂直方向位移,以此來(lái)對(duì)比分析采取圍巖控制技術(shù)前后巷道圍巖位移和破壞特征。

圖2 巷道圍巖位移和破壞特征模擬

由圖2 可知,原先 W13111 膠帶順槽圍巖應(yīng)力基本集中在頂板、底板、幫角處,圍巖破壞處在塑性區(qū)。采取圍巖控制措施后,圍巖基本控制在彈性區(qū)域范圍內(nèi),幫角應(yīng)力明顯降低,頂?shù)灼茐纳疃葴p少1.3 m,降低約59%。通過(guò)圍巖位移觀測(cè),頂板、幫部、底板變形量分別減少44.1 mm、253 mm、61.3 mm,降低約54%、46%、57%,有效防止了圍巖破壞向深部發(fā)育,保證了巷道穩(wěn)定。

4 巷道圍巖觀測(cè)

(1)測(cè)點(diǎn)布置

采用“十字布點(diǎn)法”監(jiān)測(cè)巷道表面位移。在頂?shù)装?、兩幫中心點(diǎn)位置各布置1 個(gè)測(cè)點(diǎn),共計(jì)4 個(gè)點(diǎn),確保測(cè)點(diǎn)位于同一水平面。通過(guò)測(cè)量頂?shù)诇y(cè)點(diǎn)位置變化掌握頂?shù)装逡七M(jìn)量隨時(shí)間變化的規(guī)律,測(cè)量?jī)蓭蜏y(cè)點(diǎn)位置變化掌握兩幫移進(jìn)量隨時(shí)間變化的規(guī)律。分別在W13111 膠帶順槽185 m 處與315 m處建立測(cè)站進(jìn)行觀測(cè)(W13111 膠帶順槽從310 m開始后期全部采用巷道圍巖控制措施)。

(2)圍巖位移監(jiān)測(cè)分析

圖3 巷道圍巖監(jiān)測(cè)曲線

由圖3 可知,W13111 膠帶順槽巷道圍巖變形隨時(shí)間增加而逐漸變大。采取圍巖控制措施后,頂板下沉量、兩幫移進(jìn)量、底鼓量在0~60 d 內(nèi)呈線性增長(zhǎng)關(guān)系,在60 d 左右達(dá)到穩(wěn)定值,而后隨著時(shí)間推移基本無(wú)變化。頂板下沉量最大值為72 mm,較優(yōu)化前減少53 mm,降低約42%;兩幫移近量最大值為130 mm,較優(yōu)化前減少340 mm,降低約72%;底鼓量最大值為80 mm,較優(yōu)化前減少95 mm,降低約54%。巷道變形主要以兩幫變形量為主,頂板下沉量和底鼓量不大,巷道圍巖完整性良好。

5 結(jié)論

針對(duì)趙莊煤業(yè)厚煤層軟弱頂板巷道支護(hù)效果差的問(wèn)題,采取優(yōu)化巷道斷面、改變掘進(jìn)方式、頂板長(zhǎng)錨索補(bǔ)強(qiáng)、幫部中空錨索注漿等圍巖控制技術(shù)措施后,頂板下沉量、兩幫移近量、底鼓量較優(yōu)化前分別降低約42%、72%、54%,巷道變形主要以兩幫變形量為主,基本控制在130 mm 以內(nèi),頂板下沉量和底鼓量控制在80 mm 以內(nèi),巷道圍巖完整性良好。

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