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大斷面巷道在構(gòu)造區(qū)域快掘工藝實(shí)踐

2020-10-12 00:57焦鐘浩
山東煤炭科技 2020年9期
關(guān)鍵詞:進(jìn)尺臥底錨索

焦鐘浩

(山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048400)

1 概況

長平礦53031 巷設(shè)計(jì)為5303 綜放工作面的皮帶巷,巷道設(shè)計(jì)長度1904 m,斷面規(guī)格為毛寬×毛高=5.6 m×4.3 m,掘進(jìn)斷面積為24.08 m2。巷道沿3#煤層頂板掘進(jìn),錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),一次成巷工藝施工。

根據(jù)本區(qū)域地測預(yù)報(bào),巷道在掘進(jìn)至341 m 處將揭露一組斷層帶,分別為SF312 正斷層、SF314正斷層、SF315 正斷層。受斷層影響,工作面將成全斷面矸。根據(jù)超前鉆探資料顯示,巷道如果按-10°施工,構(gòu)造影響區(qū)域約110 m。為確保安全快速通過構(gòu)造影響區(qū)域,需采取行之有效的技術(shù)及管理措施。

2 過構(gòu)造方案的制定

以往過構(gòu)造施工,多采用放炮掘進(jìn),受制于放炮作業(yè)復(fù)雜的工藝流程,現(xiàn)場管控難度大,掘進(jìn)效率低。本次過構(gòu)造施工,采用綜合機(jī)械化作業(yè)線施工,受斷層影響最大的為SF312 正斷層。為盡量減少割矸工程量,快速過渡至正常層位,現(xiàn)場采用在工作面成為全矸后在頂板穩(wěn)定處采用全錨索支護(hù)及時(shí)封迎頭,再退機(jī)掃底隨坡,掃底長度需保證機(jī)組掃底至巷道迎頭后,高度達(dá)到7.0 m,實(shí)際巷道與煤層的層間距只有7 m,減少過渡段巖巷工程量。

3 主要技術(shù)措施

3.1 機(jī)掘施工技術(shù)措施

巷道過構(gòu)造期間,采用綜合機(jī)械化作業(yè)線施工,采用如下方法提高機(jī)掘施工效率:

(1)將機(jī)組截齒由原先施工煤巷的普通截齒全部更換為高強(qiáng)度合金鋼截齒,提高機(jī)組破巖能力。每施工一個(gè)循環(huán),對截齒進(jìn)行全面檢查,對損壞的截齒及時(shí)更換。

(2)加強(qiáng)機(jī)組液壓系統(tǒng)檢修,完善冷卻水系統(tǒng)。根據(jù)HM68#液壓油的工況參數(shù),確定機(jī)組油溫不超過80℃,一方面每天早班檢查機(jī)組油位,及時(shí)注油,保證油位不低于油箱的2/3;另一方面,給機(jī)組另加一趟冷卻水系統(tǒng),由機(jī)組引出的冷卻水導(dǎo)入皮帶承載部上的移動(dòng)水箱,再經(jīng)水泵及時(shí)排出。每次割矸時(shí),兩趟冷卻水系統(tǒng)同時(shí)打開為機(jī)組降溫。

(3)使用液壓錨桿(錨索)鉆車支護(hù),支護(hù)時(shí)間短,效率高,可以最大程度保證割矸時(shí)間。過構(gòu)造期間生產(chǎn)班每班按照2 個(gè)循環(huán)、每天4 個(gè)循環(huán)進(jìn)行生產(chǎn)組織,早班檢修班進(jìn)行系統(tǒng)檢修。

3.2 過渡段施工技術(shù)措施

(1)由于本區(qū)域煤體疏松破碎,無法直接留頂煤掘進(jìn),因此在揭露斷層后,選擇頂板穩(wěn)定處進(jìn)行封迎頭支護(hù)。封迎頭采用Φ22×6.3 m 錨索進(jìn)行全錨索支護(hù),設(shè)計(jì)預(yù)緊力不小于350 kN,封迎頭后開始退機(jī)臥底施工。根據(jù)鉆孔資料,結(jié)合機(jī)組爬坡性能,按-10°坡下山找煤,退機(jī)臥底長度需保證機(jī)組臥底至原迎頭位置后,巷道高度不小于7 m。根據(jù)三角函數(shù)計(jì)算,臥底坡度段不小于17 m。

(2)臥底后由于巷道高度增加(最高處達(dá)到7.0 m),緊靠原有的支護(hù)無法保證巷道安全使用,因此采取補(bǔ)打幫錨索,提高圍巖強(qiáng)度的措施控制兩幫變形。幫錨索應(yīng)在臥底前進(jìn)行施工,規(guī)格為Φ22×5.3 m,設(shè)計(jì)預(yù)緊力不小于250 kN,按照每排每幫2 根,上下“之”字形布置的方式,距頂板分別為0.8 m 和1.5 m,間距2.0 m。為驗(yàn)證巷道實(shí)際使用效果,按照“十字布點(diǎn)法”在巷道內(nèi)設(shè)置巷道變形觀測點(diǎn)。通過連續(xù)1個(gè)月的觀測,巷道臥底后,采用幫錨索補(bǔ)強(qiáng)的巷道,頂?shù)装逦灰茷?0 mm,兩幫位移為15 mm,較以往同規(guī)格的巷道變形量大大降低,滿足了巷道的正常使用。

3.3 構(gòu)造區(qū)支護(hù)設(shè)計(jì)優(yōu)化

巷道頂板為細(xì)粒砂巖,平均厚度為9.80 m,平均抗壓強(qiáng)度為81.47 MPa。為減少構(gòu)造區(qū)域支護(hù)影響,保證有效生產(chǎn)時(shí)間,現(xiàn)場施工中充分利用圍巖的自承作用,在頂板穩(wěn)定時(shí),將施工排距由1.0 m增加至1.2 m,單日進(jìn)尺最高實(shí)現(xiàn)4.8 m,施工效率大幅提高。同時(shí)為保證頂板安全,在進(jìn)出構(gòu)造區(qū)域前后各5 m 使用槽鋼加錨索聯(lián)合支護(hù),增強(qiáng)頂板整體性,其他區(qū)域采用原有的錨網(wǎng)索支護(hù),改變以往過構(gòu)造即架棚的工藝模式,現(xiàn)場證明支護(hù)強(qiáng)度滿足施工安全要求。頂板支護(hù)圖如圖1 所示。

3.4 揭煤施工技術(shù)措施

(1)本區(qū)域采用底抽巷穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯的瓦斯治理技術(shù),在巷道掘進(jìn)前,本區(qū)域有效抽采時(shí)間超過6 個(gè)月,在施工期間,現(xiàn)場實(shí)測構(gòu)造與煤體結(jié)合部的瓦斯含量已降至8 m3/t 以下,有效保證了揭煤作業(yè)的安全。

(2)在揭煤作業(yè)時(shí),通過精準(zhǔn)探測,控制巷道揭煤位置,在巷道掘進(jìn)至距煤層法線距離剩余2 m時(shí)開始施工揭煤平臺(tái)。平臺(tái)寬5.6 m(巷道的寬度),長5.0 m,沿巷道掘進(jìn)方向施工。平臺(tái)施工完成后,在揭煤平臺(tái)上垂直底板施工2.0 m 深的炮眼,全斷面共設(shè)計(jì)54 個(gè)炮眼,總裝藥量54.8 kg,采用遠(yuǎn)距離爆破一次性揭煤。

(3)揭露煤層后,及時(shí)按煤層傾角修正巷道坡度。此階段,根據(jù)需要,可退機(jī)再進(jìn)行掃底,按照半煤巖掘進(jìn),逐步過渡至正常頂板。

圖1 頂板支護(hù)圖

4 施工經(jīng)驗(yàn)

(1)巷道掘進(jìn)面對復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造,僅用45 d就順利通過構(gòu)造區(qū)域,日最高進(jìn)尺達(dá)到4.8 m,較以往過構(gòu)造施工效率提高50%以上。機(jī)掘方式在安全性方面較炮掘操作方便,發(fā)生事故的概率小。

(2)構(gòu)造區(qū)域因地制宜選用合理的支護(hù)方式,是提高進(jìn)尺的關(guān)鍵因素。應(yīng)根據(jù)構(gòu)造區(qū)域頂板的穩(wěn)定程度,優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì),在頂板穩(wěn)定區(qū)域充分利用圍巖自承作用,降低巷道支護(hù)成本,提高生產(chǎn)效率。

(3)要順利通過構(gòu)造區(qū)域,必須有可靠的地質(zhì)資料作為方案設(shè)計(jì)的依據(jù),因此過構(gòu)造前,應(yīng)加強(qiáng)鉆探,充分掌握構(gòu)造的產(chǎn)狀、性質(zhì)、影響范圍、瓦斯含量等數(shù)據(jù),嚴(yán)格按照巷道腰線施工,確保以最短的巖巷距離通過構(gòu)造區(qū)域。

(4)本次施工,存在的不足之處為機(jī)組事故率較高,單月僅機(jī)組方面的事故影響共計(jì)40 h。分析原因,一方面是機(jī)組檢修人員日常維護(hù)不到位,對巖巷施工期間日常檢修項(xiàng)目缺少認(rèn)識,尤其是液壓系統(tǒng)的維護(hù)有待提高;另一方面是機(jī)組的配套問題,EBZ160 機(jī)組雖然較以往的EBZ150 機(jī)組截割效率有所提高,但是僅就構(gòu)造區(qū)域而言還難以滿足施工需求,面對構(gòu)造異常復(fù)雜的地質(zhì)條件,有必要使用更大功率的機(jī)組,以充分發(fā)揮綜合機(jī)械化作業(yè)線的優(yōu)勢。

5 結(jié)論

通過在長平礦53031 巷大斷面巷道過斷層帶期間改革施工工藝、優(yōu)化構(gòu)造帶支護(hù)設(shè)計(jì)、加強(qiáng)現(xiàn)場機(jī)電設(shè)備管理等措施,將構(gòu)造區(qū)域最高單日進(jìn)尺由2 m/d 提高至4.8 m/d,僅用時(shí)40 d 便通過了長達(dá)110 m 的構(gòu)造帶,且未發(fā)生安全事故,在安全性、經(jīng)濟(jì)性上都取得了顯著的成效。

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