趙永全
(山西同煤集團(tuán)虎龍溝煤業(yè)有限公司,山西 朔州 036010)
虎龍溝煤礦開采的3~5#煤層硬度高,厚度大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作面開采時(shí)粉塵濃度大,大塊煤較多,回采速度低下,嚴(yán)重影響工作面的正?;夭?。學(xué)者探索煤層注水可以減少巷道圍巖抗壓顯現(xiàn),有效防止瓦斯涌出,降低煤塵的生成[1-3]。此外,煤層長(zhǎng)時(shí)間注水可以使煤巖體充分浸濕,降低煤炭的力學(xué)強(qiáng)度,進(jìn)而有軟化煤巖體的作用[4]。綜合分析81505綜放工作面煤層情況,適宜采用煤層注水來解決回采過程的問題。
虎龍溝煤礦開采5#號(hào)煤層81505 工作面,位于馬口峪河?xùn)|部。81505 工作面標(biāo)高1062~1094 m,下伏8#層為實(shí)體煤,未開采,東部為實(shí)煤區(qū),南部與盤區(qū)東軌道大巷相接,西部鄰近81503 工作面采空區(qū),北部鄰近塔山煤礦二盤區(qū)。煤層可采走向長(zhǎng)度1488 m,傾斜長(zhǎng)度為180 m,總厚度為11.99~14.36 m,平均厚度12.73 m,傾角在3~5°之間,煤層普氏硬度為4.5,直接頂和直接底的普氏硬度為6。直接頂巖性以高嶺質(zhì)泥巖為主,厚度在1.50~2.27 m;直接底巖性以砂質(zhì)泥巖為主,厚度在0.95~3.10 m;基本頂巖性以細(xì)砂巖為主,厚度在7.60~28.8 m。在81505 綜放工作面回采過程中,由于煤層堅(jiān)硬、厚度大、含夾矸、在生產(chǎn)過程中粉塵濃度大等問題,嚴(yán)重影響煤礦正常開采。
煤層注水弱化技術(shù)與水力壓裂弱化煤巖體技術(shù)原理基本一致,都是通過注水來改變煤巖體的物理力學(xué)性質(zhì),從而降低煤巖體的自身強(qiáng)度,來解決工程問題[5]。煤層經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間高壓注水后,在注水壓力的作用下擴(kuò)展煤體原有的裂隙,在毛細(xì)作用的影響下,煤體會(huì)吸收充分的水分,軟化煤體的自身內(nèi)聚力和內(nèi)摩擦力,在一定的情況下可以解除煤體中的部分應(yīng)力。煤體中固有裂隙得到充分?jǐn)U展或吸收水分后,水會(huì)存在裂隙縫當(dāng)中,起到一定的潤(rùn)滑作用,降低了內(nèi)摩擦角,從而降低了煤體的自身強(qiáng)度。另外,在孔隙壓力的作用下,煤體內(nèi)自身之間的有效應(yīng)力會(huì)被部分抵消,所以煤體的抗剪強(qiáng)度也會(huì)降低。81505 工作面煤層中含有夾矸,經(jīng)過煤層注水之后,由于夾矸和煤體的力學(xué)性質(zhì)不同,在水的作用下,可將它們充分分離。
鉆孔在51505 軌道巷扇形布置,超前工作面距離40 m,設(shè)計(jì)布置上部鉆孔3 個(gè)和下部鉆孔3 個(gè)。上部孔與下部孔間距應(yīng)為3 m,第一個(gè)鉆孔打下部鉆孔,距工作面20 m,鉆孔高度為距巷道底板1.5 m,直徑為60 mm。煤層注水鉆孔布置示意圖如圖1所示。
圖1 注水鉆孔布置示意圖
注水效果的好壞取決于鉆孔參數(shù)的選取,根據(jù)81505 綜放工作面的地質(zhì)條件及相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)參數(shù)確定如下:
(1)鉆孔角度
① 扇形鉆孔布置角度下部鉆孔按下式計(jì)算:
式中
α-鉆孔傾角,(°);
h-鉆孔位置進(jìn)回風(fēng)巷對(duì)應(yīng)點(diǎn)的高差,m;
lg-鉆孔位置對(duì)應(yīng)工作面長(zhǎng)度,m。
② 扇形鉆孔布置角度上部鉆孔按下式計(jì)算:
式中
αm-扇形鉆孔上部孔傾角,(°);
M-煤層厚度,m。
鉆孔始終保持在煤層之中,考慮鉆桿自身下沉,下部鉆孔傾角為2°,上部鉆孔7°。
(2)鉆孔長(zhǎng)度
扇形鉆孔長(zhǎng)度上部孔按雙向鉆孔長(zhǎng)度計(jì)算,長(zhǎng)度為1/2 工作面長(zhǎng)度短5~8 m,下部鉆孔按單向鉆孔長(zhǎng)度短20~40 m。由于鉆桿下沉,上部鉆孔長(zhǎng)度取120 m,下部鉆孔長(zhǎng)度取120 m。
(3)鉆孔間距
鉆孔間距的確定取決于煤層的透水性的強(qiáng)弱,鑒于81505 工作面煤層透水性較弱,確定施工的鉆孔間距為15 m。
采用動(dòng)壓注水泵進(jìn)行煤層注水。注水壓力的大小取決于煤層透水性強(qiáng)弱,透水性強(qiáng)的煤層注水壓力低,透水性弱的煤層注水壓力高。鑒于81505 工作面煤層透水性弱,確定注水壓力為不低于4.0 MPa,實(shí)際注水壓力根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)煤層情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。
采用3BZ8.1/17-45 型動(dòng)壓注水泵,額定電壓為17 MPa,電機(jī)功率200 kW,額定流量8.1 m3/h。動(dòng)壓注水泵布設(shè)在順槽離工作面20 m 的距離,隨著綜采工作面的推進(jìn)而移動(dòng)。根據(jù)煤層相關(guān)物理參數(shù)及影響因素,確定鉆孔注水量為891 m3。實(shí)際動(dòng)壓注水時(shí)為4 m3/h,求得注水時(shí)間為9.3 d。根據(jù)動(dòng)壓注水泵型號(hào),可知同時(shí)注水鉆孔數(shù)目為3 個(gè),注水距離超前工作面45 m。
本次煤層注水鉆孔在120 m 左右,屬于長(zhǎng)鉆孔注水,注水之后最重要的環(huán)節(jié)就是鉆孔的封閉。合理的封孔方式?jīng)Q定煤層注水效果,可以保證煤層浸濕的直徑范圍。考慮到在注水過程中由于水沖刷而造成的鉆孔直徑變大,因此封孔深度也要合理選擇。封孔深度必須大于巷道圍巖塑性區(qū)半徑范圍,避免深度不足進(jìn)而影響巷道圍巖的巖石力學(xué)性質(zhì),同時(shí)水也不會(huì)從巷道滲出或溢出,保證了巷道的穩(wěn)定安全。
目前鉆孔封閉方式有很多,而就長(zhǎng)鉆孔長(zhǎng)時(shí)間注水形式而言,能達(dá)到要求的封孔方法不多。注漿封孔泵可以滿足這種要求,安裝專用的注漿泵封孔器進(jìn)行封孔,封孔長(zhǎng)度為10 m。封孔注漿材料采用配比為1:0.4 的水、水泥及外加合適的膨脹劑混合而成。配比后的水泥材料呈粘稠狀,在運(yùn)送到鉆孔內(nèi)短時(shí)間不會(huì)收縮而影響封孔效果。
經(jīng)過對(duì)煤層進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間注水有效浸濕了煤后,在開采煤炭過程中降低了粉塵的生成。為了確定注水效果的可靠性,對(duì)工作面各個(gè)作業(yè)工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)粉塵濃度的檢測(cè)。經(jīng)過注水前后為期3 個(gè)月分別對(duì)81505 工作面割煤、放煤、移架期間及回風(fēng)處進(jìn)行檢測(cè)分析,粉塵產(chǎn)量明顯下降,檢測(cè)具體參數(shù)結(jié)果見表1。
表1 注水前后煤層粉塵濃度對(duì)比表
從上表1 中可以看出,自五月份開始煤層注水后,30 d 平均總粉塵濃度和呼吸塵濃度有明顯的下降。在割煤期間平均總粉塵質(zhì)量濃度下降了48.8%,平均呼吸粉塵質(zhì)量濃度下降了54.3%;放煤期間平均總粉塵質(zhì)量濃度下降了52.5%,平均呼吸粉塵質(zhì)量濃度下降了52.8%;移架期間平均總粉塵質(zhì)量濃度下降了53.7%,平均呼吸粉塵質(zhì)量濃度下降了62.9%;回風(fēng)期間平均總粉塵質(zhì)量濃度下降了51.7%,平均呼吸粉塵質(zhì)量濃度下降了38.4%。六月份相對(duì)于五月份而言,工作面的粉塵濃度也有明顯的下降,所以煤層注水起到了很好的降塵作用。
(1)對(duì)比注水前后工作面放煤大塊煤率和回采率
經(jīng)過注水后煤層放煤大塊煤率明顯低于未注水的煤層。從這一現(xiàn)象可以看出,通過注水弱化后,能夠有效地破壞煤的原有物理力學(xué)性質(zhì),降低了煤炭的強(qiáng)度,在放煤過程中能夠使煤炭充分碎裂,大塊煤也隨之減少。
(2)根據(jù)工作面賦存煤炭?jī)?chǔ)量和實(shí)際采出煤炭計(jì)算放煤率
在未進(jìn)行煤層注水作業(yè)之前,工作面的放煤率是76%,經(jīng)過注水作業(yè)后,工作面推進(jìn)一段距離后,計(jì)算放煤率為86%,放煤率提升了10%。經(jīng)過對(duì)工作面日產(chǎn)量的分析對(duì)比知,未注水前工作面的日產(chǎn)量要比注水后工作面的日產(chǎn)量低,說明經(jīng)過注水作業(yè)后可以有效提高工作面的推進(jìn)速率。
81505 綜放工作面注水作業(yè)實(shí)踐表明,經(jīng)過長(zhǎng)鉆孔長(zhǎng)時(shí)間煤層注水,在采煤各個(gè)作業(yè)工序中平均降塵率高于50%,有效地改善了工作環(huán)境,保證了作業(yè)人員身體健康。煤層注水作業(yè)后,有效弱化了煤巖體的自身強(qiáng)度,增加了工作面的放煤率,促使煤炭資源得到充分回收。