摘 要:汽輪機(jī)在運(yùn)行期間,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)推力軸承瓦溫嚴(yán)重超標(biāo)的現(xiàn)象,影響到了汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定性及設(shè)備的安全。本文就對(duì)60MW汽輪機(jī)軸承推力瓦出現(xiàn)高溫的原因進(jìn)行細(xì)致的分析,并進(jìn)一步探討了處理的方式,僅供參考。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);推力瓦;溫度高;處理方式
0 前言
汽輪機(jī)是重要的發(fā)電設(shè)備之一,與鍋爐、發(fā)電機(jī)及其附屬設(shè)備組成了一個(gè)成套的發(fā)電設(shè)備,是電廠、礦產(chǎn)開(kāi)采及化工企業(yè)必備的重要設(shè)備。在實(shí)際運(yùn)行中,汽輪機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)軸承推力瓦溫度高的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響到汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。某熱電廠#2機(jī)組是60MW沖動(dòng)式單缸高壓雙抽凝汽式汽輪機(jī),額定轉(zhuǎn)速3000r/min,進(jìn)汽溫度535℃,進(jìn)汽壓力8.83MPa;推力軸承與汽輪機(jī)前軸承組成了徑向推力聯(lián)合軸承,是三層球面結(jié)構(gòu)的橢圓軸承,推力軸承采用可傾瓦式推力瓦塊,由主推力瓦及副推力瓦各10塊組成,每塊主推力瓦塊和徑向軸承的軸瓦均有測(cè)溫元件,在運(yùn)行中可監(jiān)視軸承合金的溫度,同時(shí)軸承的回油也布置了測(cè)溫元件,以反映軸承回油溫度。該機(jī)組在運(yùn)行期間出現(xiàn)個(gè)別推力瓦溫度偏高,導(dǎo)致無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行。
1 汽輪機(jī)推力瓦溫度高的原因分析
#2機(jī)組在運(yùn)行期間,個(gè)別推力瓦塊的溫度長(zhǎng)期處在95度的高溫狀態(tài)下,最高峰達(dá)到100度的報(bào)警值,2020年5月機(jī)組大修時(shí)決定對(duì)此進(jìn)行處理。根據(jù)運(yùn)行參數(shù)分析,導(dǎo)致推力瓦溫度過(guò)高的原因可能包含如下幾個(gè)方面:
第一,推力瓦的厚度不一致。在檢查中,檢修人員發(fā)現(xiàn),#2機(jī)組推力瓦瓦塊的厚度不一致,特別是工作面部分瓦片因?yàn)橛凸傅仍?,與其他瓦塊的厚度存在著較大的差異,這就導(dǎo)致該機(jī)組在運(yùn)行期間,較厚的推力瓦塊承受的推力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于較薄的瓦塊,從而導(dǎo)致厚瓦塊的溫度逐漸升高。另外,因?yàn)橥邏K之間的厚薄不一,也導(dǎo)致汽輪機(jī)無(wú)法形成良好的油膜,進(jìn)而導(dǎo)致部分推力瓦塊的溫度逐漸上升。
第二,推力盤(pán)較為粗糙。在檢查中發(fā)現(xiàn)#2機(jī)組的推力盤(pán)表面較為粗糙,直接增大了軸承的摩擦損耗,并導(dǎo)致汽輪機(jī)負(fù)荷增加,軸向推力隨之增大,這樣也使得汽輪機(jī)的推力瓦塊承受到更多的壓力,進(jìn)而導(dǎo)致個(gè)別推力瓦塊的溫度逐漸升高。
第三,轉(zhuǎn)子的揚(yáng)度較大。經(jīng)測(cè)量,#2機(jī)組轉(zhuǎn)子揚(yáng)度為1.45mm,前軸承處轉(zhuǎn)子前揚(yáng)較大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子重心后移,這就增大了軸向推力,同時(shí),因?yàn)檗D(zhuǎn)子揚(yáng)度較大,也導(dǎo)致推力軸承的工作面存在受力不均的現(xiàn)象,工作面上半部的瓦塊較下半部的瓦塊受力要大,從而導(dǎo)致上半部個(gè)別瓦塊的溫度較高。
第四,推力軸承的自位性較差。檢查發(fā)現(xiàn)#2機(jī)組推力軸承的自位性較差,具體表現(xiàn)在該機(jī)組推力軸承的球面存在著一些高點(diǎn)和凹坑,同時(shí)還存在著球面緊力偏大的問(wèn)題,因?yàn)?2汽輪機(jī)組設(shè)計(jì)的球面緊力是按照理想狀態(tài)設(shè)計(jì)的,但在生產(chǎn)和安裝過(guò)程中,因?yàn)槿藶橐蛩兀瑢?dǎo)致在制造和安裝過(guò)程中球面及球面座的光潔度沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和要求,進(jìn)而導(dǎo)致該機(jī)組在長(zhǎng)期運(yùn)行中,軸承在推力的作用下,逐漸出現(xiàn)自位性較差的問(wèn)題,軸承不能靈活地根據(jù)轉(zhuǎn)子揚(yáng)度的變化而變化,從而使得推力瓦塊的上下部分交替受力,且因?yàn)槭芰^為集中,導(dǎo)致個(gè)別瓦塊出現(xiàn)溫度上升的態(tài)勢(shì)。
第五,隔板汽封的間隙變大。在檢查中,檢修人員發(fā)現(xiàn),#2機(jī)組汽輪機(jī)的隔板汽封間隙已經(jīng)超過(guò)0.6mm,部分區(qū)域甚至達(dá)到了0.8mm,這樣的間隙距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了隔板汽封間隙0.25-0.3mm的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。因?yàn)楦舭迤忾g隙的增大,導(dǎo)致汽輪機(jī)葉輪前后的壓差值隨之變大,從而導(dǎo)致汽輪機(jī)軸向推力的增加,進(jìn)而導(dǎo)致個(gè)別推力瓦塊溫度的升高。
2 推力瓦溫度高的處理方式研究
根據(jù)檢查結(jié)果,為了有效控制汽輪機(jī)運(yùn)行中推力瓦的溫度保持正常,恢復(fù)#2機(jī)組帶滿負(fù)荷運(yùn)行的能力,檢修人員采取了如下的措施:
首先,針對(duì)汽輪機(jī)推力瓦厚薄不一的問(wèn)題,應(yīng)精心處理推力瓦塊的厚度,使用外徑千分尺進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,對(duì)于較厚的推力瓦進(jìn)行必要的刮研,確保厚度差在0.02mm之內(nèi)。
其次,精心研磨推力盤(pán)。針對(duì)推力盤(pán)表面粗糙導(dǎo)致個(gè)別推力瓦塊溫度升高的問(wèn)題,檢修人員對(duì)于粗糙的推力盤(pán)和推力瓦塊進(jìn)行了精心地研磨,并在研磨完成后進(jìn)行組裝時(shí),將研磨好的推力瓦塊與轉(zhuǎn)子推力盤(pán)重新進(jìn)行了組合調(diào)整,從而確保了汽輪機(jī)組中的每一個(gè)推力瓦塊的接觸點(diǎn)都得到了均勻的分布,并確保接觸面都達(dá)到90%以上,以有效降低產(chǎn)生的溫度。
第三,調(diào)整轉(zhuǎn)子揚(yáng)度。針對(duì)因轉(zhuǎn)子揚(yáng)度較大而值得推力瓦溫度升高問(wèn)題,檢修人員對(duì)轉(zhuǎn)子的揚(yáng)度進(jìn)行了適度調(diào)整,使之符合相關(guān)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),從而減少軸向推力,避免轉(zhuǎn)子重心后移。
第四,改進(jìn)推力軸承球面。針對(duì)推力軸承球面存在的問(wèn)題,檢修人員運(yùn)用500目研磨砂加上紅丹粉和透平油混合成的額研磨料,對(duì)聯(lián)合推力軸承的球面進(jìn)行研磨,使其保持光潔。同時(shí)適當(dāng)增大了軸承殼體與球面座的裝配間隙,并重新配置了結(jié)合面的定位銷子,改善了球面緊力,從而提升了軸承的自位性能。
最后,更換隔板汽封。針對(duì)隔板汽封間隙變大的問(wèn)題,及時(shí)更換隔板汽封,并在實(shí)際運(yùn)行中加以控制,從而減少機(jī)間漏氣,降低汽輪機(jī)葉輪前后壓差。
經(jīng)過(guò)上述采取的措施,啟機(jī)后#2機(jī)組在額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),推力瓦塊的溫度平均下降至85度,最大負(fù)荷時(shí)達(dá)到93度。
3 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,汽輪機(jī)推力瓦溫度高低是發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行的重要標(biāo)志之一,而其溫度升高是因?yàn)槎喾N因素造成的。因此,電廠及其它應(yīng)用企業(yè)應(yīng)了解并掌握造成汽輪機(jī)推力瓦溫度升高的原因,然后采取有效的處理措施,促使汽輪機(jī)正常運(yùn)行。
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作者簡(jiǎn)介:張曉偉(1981-),男,山東榮成人,???,助理工程師,研究方向:汽輪機(jī)本體安裝與檢修。