吳天陽
(霍州煤電集團晉北煤業(yè)公司,山西 靜樂 035100)
在煤炭的開采過程中,工作面過空巷時巷道圍巖的變形一直是難題。當工作面過空巷時,因為超前支承壓力的作用,非常容易導致巷道頂板冒落,當頂板較為堅硬時,常常因為受力集中導致上覆巖層斷裂,隨著工作面的推進,頂板斷裂現(xiàn)象愈加嚴重,有可能導致大面積的頂板下沉問題,影響開采的順利進行。分析其原因,主要是因為空巷支撐力較小,在工作面長時間的推進過程中,空巷受力集中所以導致巷道的變形[1-5]。晉北煤業(yè)5-103工作面也是如此,為了解決工作面過空巷時巷道變形嚴重的問題,進行了高水充填作業(yè),收到了良好的效果。
晉北煤業(yè)5-103工作面位于一采區(qū),東北部與一采區(qū)回風、皮帶、軌道巷相鄰;東南部與井田邊界相鄰;西南部與原牛泥煤礦2005-2006年采空區(qū)相鄰;西北部以采區(qū)邊界為界;5-103工作面地面標高為+1340m~+1510m,井下標高為+1335m~+1377m。
采區(qū)內(nèi)煤層性質(zhì)穩(wěn)定,根據(jù)地質(zhì)鉆孔資料及巷道揭露情況可知:工作面煤(巖)層賦存相對穩(wěn)定,區(qū)域內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育。5上#煤層厚度為3.3~6.9m,平均為5.1m。工作面煤層為V型向斜構(gòu)造,中間低兩邊高,煤層走向為N343°S,傾向為EN253°,煤層傾角為5~17°。
在5-103工作面回采的過程中,需經(jīng)過與工作面走向平行的空巷,空巷為老巷,與通風大巷平行。空巷斷面積約為6m2,寬度為4.2m,高度為1.5m,空巷巷道采用錨桿錨索支護方案,根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗可知,工作面推進至空巷巷道時,巷道內(nèi)錨桿錨索出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,圍巖變形嚴重,嚴重威脅到生產(chǎn)的進行,為此必須采取相應的措施維持巷道的穩(wěn)定性。
為了避免工作面過空巷時發(fā)生液壓支架壓死、頂板下沉嚴重的問題,采用高水材料進行充填作業(yè),高水材料是一種特種水泥,具有凝結(jié)速度快、強度大等優(yōu)點。利用高水材料進行充填作業(yè)后,充填體對巷道的支撐作用減少了巷道頂板的下沉量,保證了工作面回采的安全性。
因為空巷頂板的破壞并不是一個突變的過程,而是力學漸進所致,未進行充填支護時,受采動影響,頂板巖層由最初直接頂?shù)膹澢鲁赁D(zhuǎn)變?yōu)橹苯禹敗⒗享旊x層,此時力學關(guān)系式滿足下列條件:
式中:q1老頂承載為,單位kN;γh1為老頂單位長度下承載,單位kN;E1、E2、J1、J2分別為老頂、直接頂?shù)膹椥阅A亢蛻T性矩,單位分別為MPa、kg·m2;h1為老頂?shù)暮穸?,單位m;Σh為直接頂?shù)暮穸?,單位m;L1為初次垮落步距,單位m。
通過高水材料充填后,充填體提供的承載力為q2,充填支撐作用下,直接頂和老頂力學關(guān)系式滿足下列條件:
化簡公式(2)可得直接頂和老頂不發(fā)生離層的條件是q2≥γh1+q1-,即保證充填體強度大于q2即可,根據(jù)計算,得到充填體強度需大于2MPa。
不同水灰比下,高水材料的強度值存在差異,圖1為不同水灰比值下充填體抗壓強度隨時間的變化曲線,當水灰比值為11:1時(水體積為97%),高水材料在三軸受力狀態(tài)下抗壓強度可達到0.5MPa;當水灰比值為8:1時(水體積為96%),高水材料在三軸受力狀態(tài)下抗壓強度可達到1MPa;當水灰比值為6:1時(水體積為95%),高水材料在三軸受力狀態(tài)下抗壓強度可達到2MPa;當水灰比值為5:1時(水體積為94%),高水材料在三軸受力狀態(tài)下抗壓強度可達3MPa;隨著水灰比值的減少,高水材料的強度值越大??紤]到高水材料成本較高,滿足充填強度即可,因此選擇水灰比值為6:1進行高水材料充填作業(yè)。
根據(jù)5-103工作面實際地質(zhì)狀況,將工作面以及充填區(qū)域劃分為8個區(qū)段逐個進行填充作業(yè)。在填充作業(yè)初期,先在空巷兩端設置臨時的密閉墻,臨時密閉墻設定完成后,每隔800mm的間隙設置一個單體液壓支架,為充填體充填空巷留出足夠的空間。在前三段密閉墻上通過鉆孔使其形成注漿充填孔。在第一段區(qū)域充填完成后,為了保證生產(chǎn)的安全進行,在充填區(qū)域安裝通風機保證足夠的通風量,逐段進行充填作業(yè),直至8個區(qū)段都充填完成。
在充填作業(yè)時,選用兩臺充填泵進行充填作業(yè),一臺用于工作,另外一臺備用。注漿工藝較為復雜,主要包括漿液的輸送、配比以及清理等工序。將攪拌桶安裝在距離運輸軌道較近的位置,既有利于材料的輸送,又便于工人進行物料的搬運,在注漿過程中,共設置四臺攪拌桶,每個攪拌桶中可以容納1.5m3的漿液,每個攪拌桶外管都與32mm的高壓及膠管相連接,保證高壓膠管有足夠的長度。因為注漿過程時間較長,為了避免注漿材料受潮,通常在巷道底部鋪設一層木板,可以有效防止注漿材料變潮變硬。在攪拌桶的另外一側(cè)需連接約3寸長的供水管線。充填設備圖如圖2所示。
圖2 注漿設備圖
注漿效果的檢測主要包括礦壓監(jiān)測和窺視孔分析兩部分,對于礦壓的檢測,本文選取的是注漿區(qū)域2區(qū)的30#、32#、34#液壓支架進行觀測,得到圖3所示的上測站液壓支架工作阻力變化圖以及圖4所示的下測站液壓支架工作阻力變化圖。從圖中可以看出,隨著工作面推進至空巷2段時,上測站的32#液壓支架相較其它液壓支架的工作阻力增加了130kN,30#與34#支架之間的工作阻力差值約為50kN。在下測站區(qū)域,三個支架之間的工作阻力差值都維持在50kN左右。在工作面推進至2段區(qū)域時,巷道頂板的壓力發(fā)生變化使得支架的阻力增加,因為支架工作阻力差值都在200kN以下,因此支架可以起到很好的支撐作用。在超前支承壓力的作用下,巷道受力集中容易變形,當進行充填作業(yè)后,充填體以及液壓支架工作支護使得巷道具有一定的承載能力,較小的變形量并不影響正常的煤炭開采。
圖3 上測站液壓支架工作阻力變化圖
圖4 下測站液壓支架工作阻力變化圖
圖5 為正常階段與進入空巷時液壓支架工作阻力變化對比圖,從圖中可以看出,當回采工作面未進入空巷前,支架的平均阻力值約為2765kN,不同支架的工作阻力差值均小于50kN,當工作面過空巷時,支架的平均工作阻力約為2700kN,不同支架的工作阻力差值均小于50kN,對于32#支架而言,在進入空巷時,支架的工作阻力達到2785kN,比未進入空巷時的工作阻力大90kN。因此可見,充填作業(yè)后,巷道依舊會有一定程度的下沉,從液壓支架的工作阻力差值來看,巷道的變形并不大。由此可見,通過充填作業(yè)后的空巷具有一定的承載能力,能滿足工作面的正常推進。
圖5 正常階段與進入空巷時液壓支架工作阻力變化對比圖
窺視孔分析通過5-103工作面4個窺視孔和巷道距離開切眼20m和30m位置的窺視孔進行觀測,得到表1所示的結(jié)果。
表1 注漿效果窺視孔
根據(jù)對窺視孔效果和現(xiàn)場觀測,高水充填材料對頂板起到直接的支撐作用,控制了頂板離層現(xiàn)象的發(fā)生,未影響工作面正常回采的進行,證明了充填作業(yè)的成功性。
本文針對5-103工作面推進至空巷巷道時,巷道內(nèi)錨桿錨索出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,圍巖變形嚴重的問題進行了充填體作用機理及參數(shù)確定,選擇水灰比值為6:1進行高水材料充填作業(yè),通過對支架工作阻力和窺視孔效果分析,得到6:1水灰比值高水充填作業(yè)對巷道頂板起到明顯的支撐作用,保證回采工作的順利進行。