黃銀柳 劉濤 周文正 張現(xiàn)鵬
摘 ?要:飛灰再燃技術(shù)應(yīng)用于低倍率循環(huán)、中低溫分離的CFB鍋爐上,在燃用高熱值的無煙煤時,能夠解決飛灰可燃物高的問題,具有明顯的經(jīng)濟(jì)價值。飛灰再燃技術(shù)可用于飛灰可燃物高、燃煤熱值過高的CFB鍋爐,會有較好的效果。本文就如何降低煤粉爐的飛灰摻碳量進(jìn)行研究。
CFB鍋爐屬低溫強(qiáng)化燃燒,密相區(qū)蓄熱量大,入爐煤量一般只占床料的5%左右,燃燒時間充足,床內(nèi)粒煤能夠得到完全燃燒,即便是燃用揮發(fā)分低的無煙煤、石煤等,爐渣可燃物也不高,一般都能控制在2%以內(nèi)。但燃煤被一次風(fēng)夾帶和揚(yáng)析出的細(xì)顆粒在稀相區(qū)內(nèi)的燃燒環(huán)境(爐膛溫度及燃煤粒度)都不及煤粉爐優(yōu)越,飛灰可燃物含量容易偏高。因此,CFB鍋爐在設(shè)計上,用戶選用煤種時應(yīng)采取有效措施來彌補(bǔ)這方面缺陷。
1 原因分析
1.1CFB鍋爐結(jié)構(gòu)方面的影響
鍋爐結(jié)構(gòu)形式不同,其飛灰可燃物損失、電耗、磨損都存在差別。爐膛高度、爐膛橫截面積、煙氣流速、分離器結(jié)構(gòu)、分離器效率、循環(huán)倍率、一次風(fēng)速和一次風(fēng)量、二次風(fēng)和三次風(fēng)配比、稀相區(qū)溫度、入爐煤質(zhì)和粒度,這些都是直接影響CFB鍋爐飛灰可燃物偏高的因素。
1.2 CFBB燃料量控制系統(tǒng)構(gòu)成
鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的任務(wù)是提供合理的燃燒量來滿足鍋爐蒸汽負(fù)荷的變化,保證鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。CFBB燃燒控制系統(tǒng)包括燃料量、送風(fēng)量、吸風(fēng)量三個變量,是一個多參數(shù)、多變量的控制系統(tǒng),可由3個相對獨(dú)立的單變量系統(tǒng)來實現(xiàn)。即主蒸汽壓力控制、送風(fēng)量控制、爐膛負(fù)壓控制,這些控制系統(tǒng)各完成獨(dú)立功能,同時又相互嵌入,實現(xiàn)燃燒最佳經(jīng)濟(jì)控制。并具備優(yōu)點(diǎn)為:(1)系統(tǒng)燃燒率調(diào)整按目標(biāo)負(fù)荷值及給煤機(jī)投運(yùn)的數(shù)量值去調(diào)整給煤機(jī)的變頻轉(zhuǎn)速和高爐煤氣量來實現(xiàn);(2)給煤機(jī)變頻轉(zhuǎn)速信號作為煤量代表信號,該信號與風(fēng)量、燃燒率等關(guān)聯(lián)信號一起建立起鍋爐的風(fēng)/煤比函數(shù)和燃料—空氣限制函數(shù);(3)在自動方式時,每一層燃料風(fēng)門擋板的開度應(yīng)是該層給煤機(jī)轉(zhuǎn)速信號的函數(shù);(4)為加快給煤機(jī)根據(jù)燃料的不同發(fā)熱量進(jìn)行校正;(6)總?cè)剂狭颗c鍋爐指令比較,綜合成一個總?cè)剂现噶?(7)CFBB指令按送入鍋爐的總的燃料量(包括所有輔助燃料)來限制風(fēng)量,燃料指令應(yīng)根據(jù)運(yùn)行的給煤機(jī)數(shù)量進(jìn)行修改以保證風(fēng)量不低于燃料量[1]。根據(jù)上述負(fù)荷要求,對于負(fù)荷控制的實現(xiàn),最終是通過改變?nèi)剂狭縼硗瓿傻?。而燃料量的改變又必然將影響到各臺鍋爐各自的過熱器出口壓力,必將會導(dǎo)致爐床溫度及爐膛出口溫度的改變,故而控制系統(tǒng)必須考慮各參數(shù)的相互影響。
2采用飛灰再燃技術(shù)降低飛灰可燃物損失
飛灰再燃技術(shù)是將CFB鍋爐燃燒后的飛灰,經(jīng)尾部除塵器收集,儲存在灰倉中(電除塵可利用單倉泵),通過一套氣力輸灰系統(tǒng),將其返回爐膛再次燃燒,達(dá)到飛灰燃盡的目的。該項技術(shù)在國外的一些CFB鍋爐中已開始應(yīng)用,但在國內(nèi)還很少采用。本文以引進(jìn)LLB技術(shù)的CFB鍋爐為例,采用一套簡單、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的飛灰再燃系統(tǒng),來降低燃用無煙煤時的飛灰可燃物損失,創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)價值[2]。
2.1 原理分析
采用飛灰再燃的關(guān)鍵是增大循環(huán)倍率,同時也改變了密相區(qū)與稀相區(qū)的燃燒份額。對于低倍率的LLB技術(shù)的CFB鍋爐(設(shè)計循環(huán)倍率為10),適當(dāng)增加循環(huán)倍率,燃料顆粒循環(huán)次數(shù)增加,停留時間延長,會提高燃燒效率,降低飛灰可燃物損失。具體方法是將電除塵一電場(收集飛灰量,占總灰量的85%以上,且飛灰可燃物高達(dá)18%左右)除塵灰,通過一套LFB高效低耗料封泵系統(tǒng),連續(xù)穩(wěn)定地返送回爐膛密相區(qū),達(dá)到飛灰的再燃燒的目的,能夠大幅降低除塵灰的可燃物損失。連續(xù)可調(diào),配有功率為15kW的羅茨風(fēng)機(jī),采用<108mm的輸灰管路,輸送距離小于30m,輸送高度小于7m,流程工藝見圖1。
LFB高效低耗料封泵系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行安全可靠,能使除塵灰連續(xù)、均勻、穩(wěn)定地輸送,調(diào)整噴射器噴嘴的位移,可調(diào)節(jié)輸送灰量的大小。整套系統(tǒng)簡單可靠、操作方便、投資小。鍋爐高負(fù)荷運(yùn)行中,即可將飛灰再燃系統(tǒng)投入,保證該系統(tǒng)在穩(wěn)定工況下運(yùn)行,正常的床溫波動仍靠原循環(huán)灰系統(tǒng)調(diào)節(jié)。隨著鍋爐負(fù)荷的增大,飛灰再燃回灰量也隨之增大[3]。
2.2改造后的經(jīng)濟(jì)價值
采用飛灰再燃技術(shù)改造后,可以有效地降低飛灰可燃物損失。經(jīng)驗表明:飛灰經(jīng)過爐內(nèi)循環(huán)一次的燃燒率可達(dá)60%,國外的CFB鍋爐應(yīng)用飛明循環(huán)倍率小于15范圍內(nèi),增大循環(huán)倍率對燃燒效率的提高是有較明顯作用。當(dāng)然,過高地增加循環(huán)倍率,如R>20后,對燃燒效率的提高作用已不明顯,相反還會增加風(fēng)機(jī)的電耗和磨損。
2.3飛灰再燃技術(shù)改造方案
引進(jìn)LLB技術(shù)的CFB鍋爐可采用飛灰再燃技術(shù)改造,來解決飛灰可燃物含量高的灰再燃技術(shù),飛灰可燃物損失一般可降低50%以上。因此,LLB技術(shù)的CFB鍋爐采用飛灰再燃技術(shù)改造后,飛灰可燃物損失按降低50%計算,從改造前飛灰可燃物損失為18%,改造后可降低到9%以下,這樣,鍋爐機(jī)械不完全燃燒損失大為降低。
3結(jié)語
飛灰再燃技術(shù)應(yīng)用于低倍率循環(huán)、中低溫分離的CFB鍋爐上,在燃用高熱值的無煙煤時,能夠解決飛灰可燃物高的問題,具有明顯的經(jīng)濟(jì)價值。飛灰再燃技術(shù)可用于飛灰可燃物高、燃煤熱值過高的CFB鍋爐,會有較好的效果??刂葡到y(tǒng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)提高循環(huán)流化床鍋爐的熱效率,降低煤耗和電耗,提升CFBB自控投運(yùn)率和控制效果,獲取可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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[3] ?李永華,黃治坤.循環(huán)流化床鍋爐降低飛灰含碳量研究[J].鍋爐技術(shù),2012,43(03):24-27.