黃 磊
(金華市自來水有限公司仙源湖水廠,浙江金華321000)
隨著智慧城市的發(fā)展,關(guān)于“智慧水務(wù)”、“智能水廠”的技術(shù)應(yīng)用成為行業(yè)熱點(diǎn)。智能水廠是智慧城市在水務(wù)領(lǐng)域深化的一個(gè)分支,包含了2個(gè)重要的含義:一是指水廠作為城市供水及輸配水的核心環(huán)節(jié),與城市的供水系統(tǒng)、水資源循環(huán)利用等管理職能有著密不可分的聯(lián)系,是智慧城市的核心之一,是建設(shè)生態(tài)社會(huì)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分;二是指在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下,創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)管理模式,逐步實(shí)現(xiàn)供水系統(tǒng)的自動(dòng)化、智能化、智慧化的運(yùn)營(yíng)與管理。
智能水廠的基本目的是將智慧賦予人以外的系統(tǒng),使之具有一定程度的識(shí)別問題與解決問題的能力,能將人從各類簡(jiǎn)單重復(fù)的工作中解放出來,實(shí)現(xiàn)少人或無人化運(yùn)行。PLC技術(shù)作為過程工業(yè)應(yīng)用最為廣泛的自動(dòng)化控制技術(shù),其在水廠中的應(yīng)用,為提高供水品質(zhì)和供水的智能化、無人值守化提供了重要保障。在凈水過程中,加氯消毒是水質(zhì)控制的重要環(huán)節(jié),其安全、高效運(yùn)行直接影響水廠供水。隨著社會(huì)對(duì)供水質(zhì)量和生產(chǎn)可靠性要求的不斷提高,智能控制技術(shù)在加氯消毒流程中的應(yīng)用變得越來越重要。筆者結(jié)合金華仙源湖水廠在智能水廠建設(shè)中對(duì)加氯系統(tǒng)的升級(jí)改造實(shí)例,探討了PLC在智能加氯系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
仙源湖水廠位于浙江省金華市,以浙江省城市供水現(xiàn)代化水廠為標(biāo)準(zhǔn)一次性規(guī)劃建設(shè),設(shè)計(jì)供水能力為25×104m3/d。原水取自安地水庫,經(jīng)由隧道進(jìn)入水廠,投加混凝劑(聚合氯化鋁)、助凝劑(氫氧化鈣)同時(shí)調(diào)節(jié)pH值,前加氯消毒進(jìn)入折板反應(yīng)池混合反應(yīng),再經(jīng)過沉淀、濾池過濾、濾后水加氯二次消毒進(jìn)入清水池,補(bǔ)氯后通過出廠管網(wǎng)供給用戶。
在水廠凈水過程中,加氯消毒是水質(zhì)控制的重要環(huán)節(jié)。仙源湖水廠加氯藥劑采用次氯酸鈉,次氯酸鈉與水的親和性好,在水中幾乎完全水解成次氯酸,水解度高于99%,同時(shí)能有效解決氯氣、二氧化氯、臭氧等氣體消毒劑所存在的難溶于水、投加不準(zhǔn)確的技術(shù)困難,并消除了跑、泄、漏、毒等安全隱患,消毒效果好,操作安全,使用方便,易于儲(chǔ)存,對(duì)環(huán)境無毒害[1]。
仙源湖水廠加氯工藝包括前加氯、后加氯和補(bǔ)氯3個(gè)過程。前加氯在原水進(jìn)反應(yīng)池前的管路上投加,殺死原水中的微生物或氧化分解有機(jī)物;后加氯在濾后水進(jìn)清水池的管路上投加,起消毒作用并保持氯后水余氯含量;補(bǔ)氯在清水池出水管路上投加,發(fā)揮消毒作用并保持出廠水余氯含量。水廠加氯工藝流程見圖1。
圖1 加氯工藝流程Fig.1 Process flow of chlorination
智能加氯系統(tǒng)主要包括2個(gè)子系統(tǒng),分別為智能配藥系統(tǒng)和智能投加系統(tǒng)。
智能配藥系統(tǒng):儲(chǔ)液罐共10只,單只容量為15 000 L,每只罐均配有1只進(jìn)液電動(dòng)閥、1只出液電動(dòng)閥和1臺(tái)超聲波液位計(jì),如圖2所示。當(dāng)罐內(nèi)次氯酸鈉藥液使用至液位0.25 m時(shí),罐體間進(jìn)行低液位切換,將低液位儲(chǔ)液罐的出液閥關(guān)閉,同時(shí)打開另一只高液位儲(chǔ)液罐的出液閥,切換至高液位儲(chǔ)液罐使用。當(dāng)次氯酸鈉原液運(yùn)送至水廠時(shí),需將其稀釋為低濃度儲(chǔ)存,配藥時(shí)先將需配藥的儲(chǔ)液罐的進(jìn)液閥打開,通過卸料泵將原液送入罐內(nèi),完成進(jìn)藥后再打開稀釋水總閥,將原液與水混合稀釋至所需濃度。
圖2 配藥系統(tǒng)Fig.2 Dispensing system
智能投加系統(tǒng):投加點(diǎn)共8處,其中前加氯投加點(diǎn)2處,分別在1期、2期反應(yīng)池進(jìn)水總管前;后加氯投加點(diǎn)4處,分別在濾后水進(jìn)入清水池前的管道上;補(bǔ)加氯投加點(diǎn)2處,分別在DN1600出水管、DN1400出水管管道混合器前。
如圖3所示,計(jì)量泵共9臺(tái),1#泵為一期前加氯計(jì)量泵,2#泵為二期前加氯計(jì)量泵,3#泵為備用計(jì)量泵,4#泵為1#沉淀池后加氯計(jì)量泵,5#泵為4#沉淀池后加氯計(jì)量泵,6#泵為2#沉淀池后加氯計(jì)量泵,7#泵為DN1600管道出廠水補(bǔ)氯計(jì)量泵,8#泵為1400管道出廠水補(bǔ)氯計(jì)量泵,9#泵為3#沉淀池后加氯計(jì)量泵。
圖3 加氯系統(tǒng)Fig.3 Chlorine dosing system
仙源湖水廠主干網(wǎng)采用光纖環(huán)網(wǎng),傳輸速率為1 000 Mbps,該網(wǎng)絡(luò)防電磁干擾,輸入輸出光電隔離,能適應(yīng)惡劣的工業(yè)環(huán)境。加氯系統(tǒng)的配藥PLC和次投加PLC通過加氯間的光纖交換機(jī)(TCP/IP 以太網(wǎng)通訊協(xié)議)與其它PLC站、服務(wù)器等互聯(lián)互通,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟妶D4。
圖4 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)銯ig.4 Topology of network
上位機(jī)人機(jī)界面(HMI)軟件基于Intouch 2014R2平臺(tái)開發(fā),主要功能包括對(duì)廠區(qū)集中管理、調(diào)度、操作、監(jiān)視、記錄、控制參數(shù)設(shè)置及修改、報(bào)表生成及打印、故障報(bào)警和歷史數(shù)據(jù)的查詢、顯示及保存等[2]。
下位機(jī)采用Schneider PLC,配藥PLC CPU選用Schneider QUANTUM 140CPU65150,離散量輸入、輸出模塊分別選用140DDI35300和140DDO84300,模擬量輸入、輸出模塊分別選用140ACI04000和140ACO13000;投加PLC CPU選用Schneider BMXP342020,離散量輸入、輸出模塊分別選用BMXDDI1602和BMXDDO1602,模擬量輸入、輸出模塊分別選用BMXAMI0810和BMXAMO0410。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮在高可靠性、管理便利性、系統(tǒng)合理性的前提下,按照技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)為主要設(shè)計(jì)原則,同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)性[3]。自控系統(tǒng)、在線檢測(cè)儀表系統(tǒng)、水泵節(jié)能調(diào)度系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)和綜合布線系統(tǒng)等各部分的設(shè)計(jì),綜合運(yùn)用、相互協(xié)調(diào),形成完整有效、自動(dòng)化程度高的管理控制一體化系統(tǒng)。
就過程控制而言,仙源湖水廠的自動(dòng)控制分為一般控制和高級(jí)控制。一般控制是控制設(shè)備的開/停、液位、流量等以邏輯控制為主的環(huán)節(jié),在水廠過程控制中占70%~90%,以小閉環(huán)為主,邏輯運(yùn)算量較大。高級(jí)控制是為實(shí)現(xiàn)節(jié)能、出水水質(zhì)穩(wěn)定、節(jié)省能耗和藥耗等目標(biāo),建立數(shù)學(xué)模型和尋優(yōu)算法,實(shí)現(xiàn)高效能的輔助決策[4]。精細(xì)化運(yùn)行管理以大閉環(huán)控制為主。
實(shí)現(xiàn)自來水廠精細(xì)化控制需要一般控制和高級(jí)控制并舉,一般控制解決常規(guī)運(yùn)行問題,高級(jí)控制解決運(yùn)行過程優(yōu)化(例如工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗等)問題,是水廠高效運(yùn)行的保障。
智能加氯系統(tǒng)的控制方式分為手動(dòng)控制和遙控兩種。
手動(dòng)控制:操作人員可在現(xiàn)場(chǎng)控制柜上操作,將控制柜上的轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到手動(dòng)位,通過操作控制柜按鈕來控制對(duì)應(yīng)的運(yùn)行設(shè)備,控制柜上的電位器用來調(diào)節(jié)泵的頻率。
遙控:分為自動(dòng)控制和中控,自動(dòng)控制需將現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到遙控位,操作人員把控制模式切換至自動(dòng)控制,PLC就可根據(jù)設(shè)定好的程序控制相應(yīng)設(shè)備,完成相關(guān)操作;中控需將現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到遙控位,操作人員把控制模式切換至中控,PLC就可根據(jù)中控計(jì)算機(jī)發(fā)出的指令來控制相應(yīng)的運(yùn)行設(shè)備。
3.2.1智能配藥控制
仙源湖水廠升級(jí)配藥控制方式,實(shí)現(xiàn)智能配藥。把卸料泵、次氯酸鈉稀釋水總閥、需要配藥的次氯酸鈉罐的進(jìn)液閥調(diào)至自動(dòng)模式,設(shè)定填入原液濃度、配藥濃度和配藥液位等參數(shù)。PLC會(huì)根據(jù)設(shè)定程序自動(dòng)精準(zhǔn)計(jì)算出每個(gè)罐進(jìn)藥后需達(dá)到的進(jìn)藥液位,根據(jù)該進(jìn)藥液位自動(dòng)將原液依次打入選定的次氯酸鈉罐。進(jìn)藥程序源代碼見圖5,其中PY_Level1為配藥后液位,PY_Pre_level1為配藥前液位,PY_Full_Level為配藥稀釋后目標(biāo)液位,Concentration為原液濃度,PY_Concentration為配藥濃度。
圖5 進(jìn)藥程序源代碼Fig.5 Source code of drug feeding system progra
完成自動(dòng)進(jìn)藥過程后開始稀釋,PLC程序根據(jù)設(shè)定的配藥濃度精確計(jì)算出進(jìn)水稀釋后需達(dá)到的最終液位,按照此液位依次進(jìn)水,自動(dòng)完成次氯酸鈉溶液的稀釋。稀釋程序源代碼見圖6,其中PS_Level1為稀釋后液位,PY_Pre_level1為配藥前液位,PYH_Level[1]為配藥后液位,PY_Concentration為配藥濃度,Concentration為原液濃度。
圖6 稀釋程序源代碼Fig.6 Source code of dilution program
3.2.2智能投加控制
次氯酸鈉投加系統(tǒng)具有大慣性、大滯后的特點(diǎn),其純滯后時(shí)間較長(zhǎng)且系統(tǒng)的干擾因素較多,若采用PID控制,實(shí)際控制效果不理想。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),升級(jí)采用精細(xì)投藥算法,前加氯采用流量比例投加,通過設(shè)定的投加率調(diào)節(jié)投加量;后加氯、補(bǔ)氯采用流量比例復(fù)合環(huán)控制,根據(jù)余氯設(shè)定值與現(xiàn)場(chǎng)儀表的偏差自動(dòng)周期性調(diào)節(jié)投加系數(shù)。
① 流量比例控制
次氯酸鈉投加量與水的流量成正比,流量計(jì)信號(hào)(4~20 mA)輸入到PLC,經(jīng)過PLC程序運(yùn)算,輸出相應(yīng)的控制信號(hào)(4~20 mA),通過調(diào)節(jié)投加泵的運(yùn)行頻率來調(diào)整次氯酸鈉投加量,從而實(shí)現(xiàn)流量比例控制[5]。其投加算法為:
Pump_Roy_DB[0].Cvp:=CT_Flow1*K/(750.0*Concentration1)
式中 Pump_Roy_DB[0].Cvp——投加泵運(yùn)行頻率,Hz;
CT_Flow1——沉淀池進(jìn)水流量,m3/h;
K——投加率;
Concentration1——次氯酸鈉投加濃度,%。
② 流量比例復(fù)合環(huán)控制
如圖7所示,流量比例復(fù)合環(huán)控制是雙信號(hào)控制,將進(jìn)水流量作為前饋量,余氯儀實(shí)際測(cè)量值作為反饋量。前饋屬于開環(huán)控制,其可對(duì)擾動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償。在干擾出現(xiàn)時(shí)就立即對(duì)被控參數(shù)進(jìn)行控制,能更快速、有效地消除擾動(dòng)對(duì)被控參數(shù)的影響。反饋量可對(duì)細(xì)微偏差進(jìn)行準(zhǔn)確細(xì)調(diào)。
圖7 流量比例復(fù)合環(huán)控制方式Fig.7 Compound loop control mode of flow ratio
在實(shí)際生產(chǎn)中,前饋控制可以迅速調(diào)整水流量波動(dòng)產(chǎn)生的次氯酸鈉需求的變化,反饋調(diào)節(jié)可以對(duì)余氯偏差進(jìn)行準(zhǔn)確的修正。當(dāng)余氯儀實(shí)際測(cè)量值大于余氯設(shè)定值時(shí),將當(dāng)前投加率與投加率調(diào)節(jié)量的值相減作為下一次的投加率;當(dāng)余氯儀實(shí)際測(cè)量值小于等于余氯設(shè)定值時(shí),將當(dāng)前投加率與投加率調(diào)節(jié)量的值相加作為下一次的投加率。復(fù)合環(huán)算法程序源代碼見圖8,其中K2[0]為投加率,ABS_CL2_DIF1[0]為投加率調(diào)節(jié)量,ABS(CL2_Filter_1-CL2_SET1)為余氯儀實(shí)際測(cè)量值與設(shè)定余氯值的偏差。
圖8 復(fù)合環(huán)算法程序源代碼Fig.8 Source code of compound ring algorithm program
智能加氯系統(tǒng)是智能水廠保證水質(zhì)的重要環(huán)節(jié),仙源湖水廠自動(dòng)加氯系統(tǒng)充分發(fā)揮了PLC的性能,通過編程實(shí)現(xiàn)了智能配藥、智能投加,采用流量比例控制、流量比例復(fù)合環(huán)控制等精細(xì)投藥算法。該自動(dòng)加氯系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,運(yùn)行穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)易,降低了人工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,既得到良好的出水水質(zhì),又降低了成本,減少了能耗,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值。