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甲醛裝置第二反應(yīng)器進口管道結(jié)碳原因分析及解決方案探討

2020-10-26 03:39
四川化工 2020年5期
關(guān)鍵詞:混合器甲醛反應(yīng)器

唐 浩

(瀘天化(集團)有限責任公司,四川瀘州,646000)

1 德國南方甲醛催化劑運行情況分析

丹麥TΦPSOE公司向沙特、印度、中國和俄羅斯提供了共4套串聯(lián)反應(yīng)的甲醛生產(chǎn)裝置,四川某公司甲醛裝置就是其中的一套。由于有段時間丹麥TΦPSOE公司未生產(chǎn)甲醛催化劑,四川某公司從第4爐開始換用德國南方化學公司生產(chǎn)的甲醛催化劑。

1.1 三爐德國南方甲醛催化劑運行情況簡要分析

根據(jù)甲醛裝置實際生產(chǎn)運行情況,使用3爐德國南方公司甲醛催化劑的產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。

表1 三爐德國南方甲醛催化劑產(chǎn)能統(tǒng)計表

使用3爐丹麥TΦPSOE公司甲醛催化劑的產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。

表2 三爐TΦPSOE甲醛催化劑產(chǎn)能統(tǒng)計表

表1與表2對比可看出:

(1)雖然甲醛裝置使用丹麥TΦPSOE公司甲醛催化劑的平均停車次數(shù)是使用德國南方公司甲醛催化劑的2倍以上,但德國南方化學公司生產(chǎn)的甲醛催化劑使用情況卻很差。

(2)第4爐使用德國南方催化劑運行情況和第1爐、第2爐使用TΦPSOE甲醛催化劑運行情況差不多,催化劑產(chǎn)能接近(達到預期設(shè)計產(chǎn)能的65.61%),更換催化劑前催化劑活性沒有問題,主要原因也是因為系統(tǒng)壓降高(甲醛循環(huán)風機K-101出口系統(tǒng)壓力高達77.5kPa)。

(3)第5爐使用德國南方催化劑只運行了4.3個月,產(chǎn)能只有5.28T.AF-37/kg.cat;經(jīng)現(xiàn)場多次檢查確認,是由于第一反應(yīng)器R-101出口后在第二甲醇噴嘴FZ0106和第二反應(yīng)器R-102之間的工藝氣管道嚴重結(jié)碳,結(jié)碳物質(zhì)進入R-102列管堵塞催化劑,導致R-102壓降增加較快、甲醛裝置無法運行,被迫停車更換催化劑。

(4)第6爐使用德國南方催化劑只運行了1.5個月,產(chǎn)能最低僅為2.10T.AF-37/kg.cat;經(jīng)現(xiàn)場檢查確認,是由于第二甲醇噴嘴FZ0106后去第二反應(yīng)器R-102的工藝氣管道的結(jié)碳情況比第5爐催化劑更嚴重,導致R-102壓降迅速增加、甲醛裝置無法運行,被迫停車更換催化劑。

1.2 第二反應(yīng)器R-102進口管道結(jié)碳原因簡要分析

通過在第5爐使用德國南方催化劑運行期間在甲醛裝置做的各種試驗、收集的各種數(shù)據(jù)和相關(guān)分析,可以得知:使用德國南方催化劑后R-102進口工藝氣管道嚴重結(jié)碳,與甲醇噴嘴、甲醇溫度、甲醛裝置控制參數(shù)都沒有直接關(guān)系;只與甲醛裝置流程和催化劑組成兩個方面有關(guān)系。

1.2.1 甲醛裝置工藝流程不一樣

TΦPSOE甲醛裝置是串聯(lián)反應(yīng)器流程,工藝氣流速很高;而德國南方催化劑是針對單反應(yīng)器工藝流程而研制的,它適用于低流速的反應(yīng)器。

從表3可見,串聯(lián)反應(yīng)器列管內(nèi)工藝氣流速是并聯(lián)反應(yīng)器的1.548—1.725倍,流速高了54.8%—72.5%(平均高62.0%);氣體流速過高,當然對催化劑表面的沖刷磨損就要嚴重得多,這也就是TΦPSOE公司為什么在催化劑中加入鉻的原因所在。

表3 串聯(lián)反應(yīng)器和并聯(lián)反應(yīng)器工藝氣流速比較

1.2.2 甲醛催化劑組成不一樣

TΦPSOE、德國南方化學和瑞典PERSTORP三家公司生產(chǎn)的甲醛催化劑組成如表4所示。

表4 TΦPSOE、德國南方和PERSTORP三家公司催化劑組成

可見,三家公司催化劑組成主要的區(qū)別在于:TΦPSOE甲醛催化劑里有3.0wt%的Cr,而德國南方、PERSTORP兩家生產(chǎn)的甲醛催化劑都沒有Cr。

根據(jù)TΦPSOE公司提供的資料,他們在催化劑中加入Cr的主要目的,就是為了提高催化劑的強度,這個強度包括兩個方面:一是相比較而言不容易在裝填或運輸過程中被破壞;二是在生產(chǎn)過程中不容易被高速流動的工藝氣體沖刷磨損。

1.2.3 德國南方甲醛催化劑強度分析

既然同樣都是德國南方生產(chǎn)的催化劑,為什么第4爐催化劑運行約10.5個月、催化劑產(chǎn)能達到13.12T.AF-37/kg.cat(達到預期設(shè)計的65.61%)呢?經(jīng)分析:德國南方不同批次的甲醛催化劑,強度可能會不一樣,才會造成使用3爐德國南方催化劑的結(jié)果相差非常大。

查閱相關(guān)資料得知“不同批次德國南方甲醛催化劑測壓強度測試曲線圖[1]”,如圖1。

圖1 不同批次德國南方甲醛催化劑測壓強度測試曲線圖

從圖1可以清楚看到,德國南方催化劑不同批次的強度差別比較大,強度平均值為25.1 kg/顆粒,而最高的有28.0-28.5 kg/顆粒、最低的有21.5-22.0 kg/顆粒,最大波動范圍約7.0 kg/顆粒,最大波動幅度約30%。

可見,德國南方公司提供的甲醛催化劑,第4爐強度是相對最好的(強度值在28.0-28.5 kg/顆粒),第6爐強度是最差的(強度值在21.5-22.0 kg/顆粒),第5爐強度處于中下水平(在23-24 kg/顆粒);很顯然,催化劑的強度越差,使用壽命就越短,催化劑的產(chǎn)能必然會很低。

正因為德國南方催化劑的強度相對較低,串聯(lián)反應(yīng)器甲醛裝置高速工藝氣流經(jīng)R-101時,沖刷R-101催化劑的表面,導致有活性的催化劑粉末(當然用肉眼是看不見的)被帶出催化劑床層來,進入FZ0106后去R-102的進氣管道。

1.3 德國南方甲醛催化劑運行分析結(jié)論

TΦPSOE甲醛裝置使用德國南方化學公司催化劑時,催化劑使用壽命非常短,產(chǎn)能非常低,是由于該催化劑不含重金屬鉻及催化劑的強度不夠,不能承受比并聯(lián)反應(yīng)器速度高約1.6倍的氣流沖刷,第一反應(yīng)器R-101出來的工藝氣在第二甲醇噴嘴FZ0106后長達約20米的管道里形成大量“結(jié)碳”,最終導致第二反應(yīng)器R-102列管催化劑堵塞,催化劑床層壓差太高,活性大大降低及裝置無法運行而被迫更換催化劑。

經(jīng)過相關(guān)現(xiàn)象和原因分析可得:工藝氣溫度局部區(qū)域低于130℃、有活性的催化劑粉末、存在液體環(huán)境、局部甲醇濃度過高、局部氧含量不足和250—280℃的高溫工藝氣體,是甲醇生成碳粉和甲醛氣體生產(chǎn)聚甲醛缺一不可的六個要素和條件。其中,工藝氣溫度局部區(qū)域低于130℃和有活性催化劑粉末是兩個最重要的因素。

根據(jù)前面對三爐德國南方催化劑運行情況分析和第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣管道結(jié)碳的原因分析,可得出這樣一個結(jié)論:德國南方公司不含Cr的催化劑,用于非串聯(lián)反應(yīng)器完全沒有問題,只是不適用于串聯(lián)反應(yīng)器的甲醛裝置。由于TΦPSOE公司可能不再生產(chǎn)含有Cr的高強度甲醛催化劑,為了讓TΦPSOE甲醛裝置繼續(xù)運行,就只有改變運行方式或系統(tǒng)設(shè)計,讓甲醛裝置適應(yīng)不含Cr的低強度甲醛催化劑。

2 第二反應(yīng)器進口管道結(jié)碳解決方案探討

根據(jù)前面的分析可知:只要工藝氣溫度局部區(qū)域不低于130℃,工藝氣管道就不會形成液體,那么局部甲醇濃度過高、氧含量不足的問題就不會存在;只要有活性的催化劑粉末帶不出第一反應(yīng)器R-101,也不會在第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣管道生成“結(jié)碳”物質(zhì),使用了4爐TΦPSOE甲醛催化劑就充分證明了這一點。

為了讓甲醛裝置去適應(yīng)不含Cr的低強度甲醛催化劑,就只能改變裝置運行方式或改變裝置工藝流程。為此,主要從如何解決FZ-0106后工藝氣管道局部區(qū)域溫度不低于130℃、如何解決不讓有活性的催化劑粉末帶出R-101兩個方面進行分析,提出四種解決方案。

2.1 方案一:取消第一反應(yīng)器單獨運行第二反應(yīng)器

從前面的分析可知,第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣管道生產(chǎn)“結(jié)碳”兩個主要原因就是:有活性的催化劑粉末帶出第一反應(yīng)器R-101、在FZ-0106和R-102之間的工藝氣管道局部區(qū)域溫度低于130℃。如果取消第一反應(yīng)器R-101,只運行第二反應(yīng)器R-102,即把兩個反應(yīng)器串聯(lián)運行改為R-102單臺運行,那么上面的兩個問題就一并解決了,這樣就能使用任何一家公司生產(chǎn)的鐵鉬催化劑。同時,第二反應(yīng)器R-102在設(shè)計流量下滿負荷運行(相當于整個甲醛裝置60.2%負荷),甲醛裝置83%的負荷運行即可滿足下游1,4-丁二醇(BDO)裝置滿負荷運行對甲醛的需求量。

通過對第二反應(yīng)器R-102單臺反應(yīng)器運行時的“能力匹配測算”、“技術(shù)經(jīng)濟測算”、“產(chǎn)品濃度試驗”、“60%負荷物料衡算”、“60%負荷熱量衡算”、“熱量平衡試驗”共6個方面開展了大量深入研究,嚴謹計算和科學試驗工作,證明該方案是完全可行的。這樣就可徹底解決第二反應(yīng)器R-102工藝氣進口管道和催化劑床層嚴重結(jié)碳的根源問題,第二反應(yīng)器R-102就可放心使用德國南方公司和PERSTORP公司生產(chǎn)的不含鉻強度相對較低的甲醛催化劑。

2.2 方案二:把甲醇噴嘴FZ0106改為小噴嘴加混合分離器

把第二反應(yīng)器R-102工藝氣進口管道的甲醇噴嘴FZ0106改為小噴嘴加混合分離器(即三個小噴嘴FZ0106A/B/C加混合分離器V101,三個小噴嘴安裝在混合分離器里),目的是讓甲醇分三個小噴嘴進入混合分離器霧化效果更好,甲醇分散進入和汽化,讓甲醇與工藝氣充分混合,確保甲醇充分汽化;盡量避免工藝氣溫度出現(xiàn)低于130℃的情況發(fā)生。改造示意圖見圖2的虛線部分。

圖2 甲醇噴嘴FZ0106改為小噴嘴加混合器示意圖

該方案增加的噴射混合器,有以下5個方面的好處:

(1)利用三個小噴嘴,必定比以前單獨一個大噴嘴直接噴入工藝氣管道霧化效果好得多,盡量避免大量甲醇集中汽化吸收大量熱量,造成局部區(qū)域工藝氣溫度過低而產(chǎn)生冷凝液和生成聚甲醛。

(2)甲醇與高溫工藝氣是逆向接觸,有利于充分混合和增加甲醇與高溫工藝氣的接觸停留時間。

(3)在混合器頂部設(shè)置除沫網(wǎng)是安全保護措施,如果有未汽化的甲醇液滴、有“結(jié)碳”物質(zhì)生成,均會被除沫網(wǎng)攔截下來,而不進入第二反應(yīng)器R-102影響催化劑的活性和壓降。

(4)在新增噴射混合器底部垂直管道的底部設(shè)置一個3/4″導淋,可定期排放以檢驗混合器里是否積存有甲醇液體以及液體量的多少。

(5)同時,還可通過將甲醇管道改造為帶LS夾套,先把甲醇加熱升溫到60—80℃后再進入甲醇噴嘴FZ0106和工藝氣管道,確保甲醇液體能在工藝氣管道完全氣化且混合的溫度不低于130℃。

2.3 方案三:把甲醇噴嘴FZ0106改為小噴嘴加靜態(tài)混合器

通過和蘇爾壽公司技術(shù)交流后,可以把第二反應(yīng)器R-102工藝氣進口管道的甲醇噴嘴FZ0106改為5個小噴嘴加靜態(tài)混合器的組合體(即蘇爾壽SMVTM型靜態(tài)混合器),為了盡可能讓每個噴嘴和靜態(tài)混合器后工藝氣管道的溫度在130℃以上,考慮設(shè)置5組噴嘴和靜態(tài)混合器,每個小噴嘴后面串一個靜態(tài)混合器,每組間距1500mm;讓甲醇分5小個噴嘴甲醇分批分量進入(通過不同負荷來調(diào)整)系統(tǒng),霧化和混合效果更好,確保甲醇充分汽化。

為了讓第一反應(yīng)器R-101來的工藝氣體從垂直管道經(jīng)過彎頭進入水平管道時氣流分布更加均勻和穩(wěn)定,在第一個噴嘴前約2500mm的距離增設(shè)一個預混合器。目的是盡量消除來自第一反應(yīng)器R-101彎頭后工藝氣的擾動,讓工藝氣盡量平穩(wěn)均勻流動,這樣有利于和甲醇充分均勻混合接觸加熱。

該方案的目的就是讓工藝氣與甲醇充分混合,改造示意圖見圖3的虛線部分。

圖3 甲醇噴嘴FZ0106改為小噴嘴加靜態(tài)混合器示意圖

2.4 方案四:增加甲醇蒸發(fā)器和R-101出口后冷卻器

該方案的思路是:通過增加甲醇蒸發(fā)器E-107先把甲醇汽化并加熱到130℃后,再通過氣體混合進入第一反應(yīng)器R-101出口工藝氣管道,從而確保工藝氣在管道流動過程中不會出現(xiàn)低于130℃的情況,最終避免出現(xiàn)溫度“冷區(qū)”,避免產(chǎn)生液體和“結(jié)碳”;而加熱甲醇的熱量,來自第一反應(yīng)器R-101出口增加的后冷卻器E-108導熱油帶來的熱量,整個甲醛裝置系統(tǒng)的熱量平衡沒有受到任何影響。

把甲醛裝置第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣管道結(jié)碳原因分析情況、優(yōu)化整改思路和成達公司相關(guān)設(shè)計人員充分交流后,形成了以下初步技改方案,技改示意圖見圖4的虛線部分。

圖4 增加甲醇蒸發(fā)器和R-101出口后冷卻器示意圖

(1)新增甲醇蒸發(fā)器E-107:為了有利于甲醇完全汽化和避免出口蒸汽帶液,采用臥式設(shè)計和安裝,甲醇走殼側(cè)(頂部進、頂部出),導熱油走管側(cè)(底部進、頂部出),逆流換熱。要求E-107管側(cè)出口是130℃的甲醇蒸汽。

(2)新增后冷卻器E-108:為到達良好的換熱效果,工藝氣為高進低出,逆流換熱;為盡量減小阻力降,工藝氣走殼側(cè),導熱油走管側(cè),采用普通換熱列管,要求E-108管側(cè)出口工藝氣大于156℃。

(3)新增高位油槽B-105:參照已有B-104設(shè)備圖進行設(shè)計,能把E-108可能產(chǎn)生的油蒸汽排到E-112,最終進入T-101,能自動向E-108/E-107系統(tǒng)補油。

(4)新增導熱油泵P-102C/D:單獨增加兩臺油泵P-102C/D,進行獨立循環(huán),流量16.3m3/h左右,揚程根據(jù)E-107和E-108安裝位置確定后計算得到。

(5)設(shè)備和管道增加LS伴熱:新增導熱油管道全部設(shè)置LS伴熱,E-107設(shè)備和出口甲醇蒸汽管道設(shè)置LS伴熱。

(6)如果需要的話,可通過E-107管側(cè)進口甲醇管道設(shè)置LS夾套,把E-107管側(cè)進口甲醇溫度提高到60-80℃。

3 反應(yīng)器R-102進口管道結(jié)碳問題技改方案評估

以下經(jīng)濟測算以表1第4爐德國南方催化劑產(chǎn)能65.61%為參照(還有約35%的產(chǎn)能靠前面提高K-101出口壓力來實現(xiàn)),優(yōu)化技改以第5爐德國南方催化劑實際產(chǎn)能達到預期產(chǎn)能的26.42%為基準,沒有實現(xiàn)的催化劑產(chǎn)能約65.61%—26.42%=40%。

德國南方提供的第一反應(yīng)器R-101和第二反應(yīng)器R-102催化劑的總費用為約225萬元人民幣,那么損失40%產(chǎn)能的催化劑價值為:225×40%=90萬元。

3.1 四種解決方案的技術(shù)經(jīng)濟評估

3.1.1 方案一:取消第一反應(yīng)器單獨運行第二反應(yīng)器

該方案的產(chǎn)品濃度試驗、系統(tǒng)熱量平衡試驗均已完成;除了需要把調(diào)節(jié)閥、流量計和噴嘴換個位置外,基本上沒有投入,是最簡單且能直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的方案。

3.1.2 方案二:把FZ0106改為小甲噴嘴加混合分離器

據(jù)了解,新疆美克第一套PERSTORP的串聯(lián)反應(yīng)器甲醛裝置,由于第二反應(yīng)器“結(jié)碳”嚴重,后來就是基本上按照這種方式進行改造的,運行3—4個月就會對甲醇噴射混合器頂部的除沫網(wǎng)進行清理,因為仍有“結(jié)碳”物質(zhì)生成導致除沫網(wǎng)壓差增加比較快。因為有實際運行的裝置案例,技術(shù)上可行,但不能徹底解決結(jié)碳問題。

3.1.3 方案三:把FZ0106改為小噴嘴加靜態(tài)混合器

進行改造后,甲醇噴嘴后管道的溫度肯定會比現(xiàn)在好得多,工藝氣溫度可能能夠達到100℃左右,工藝氣管道的結(jié)碳現(xiàn)象肯定會大大降低,有利于延長第二反應(yīng)器R-102進氣催化劑的使用壽命。

3.1.4 方案四:增加甲醇蒸發(fā)器和R-101出口后冷卻器

從該方案的設(shè)計思路來講,是應(yīng)該能夠徹底解決第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣管道結(jié)碳的問題,因為它能保證第二反應(yīng)器R-102進口工藝氣溫度一直維持在130℃以上。根據(jù)TΦPSOE、德國南方和PERSTORP提供的相關(guān)資料,只要甲醛工藝氣溫度一直保持在130℃以上就是安全的,不會形成液體和生成聚甲醛。該方案需采購的設(shè)備較多,施工安裝工作量較大。

3.2 四種解決方案的技術(shù)經(jīng)濟比較

根據(jù)對上述四種解決方案的分項評估,相關(guān)對比情況匯總?cè)绫?。

表5 R-102進口管道結(jié)碳四種優(yōu)化方案具體比較內(nèi)容匯總

根據(jù)表5綜合比較情況,可以排出以下優(yōu)先順序,它們依次是:第一種方案>第二種方案>第三種方案>第四種方案。

4 結(jié)論

通過對解決第二反應(yīng)器R-102進口管道“結(jié)碳”四種方案的技術(shù)經(jīng)濟綜合評估,“方案一”即“取消第一反應(yīng)器R-101、單獨運行第二反應(yīng)器R-102”的技改方案是相對比較可行的,可以作為公司下一步改變甲醛裝置運行方式或?qū)兹┭b置工藝流程進行局部改進的優(yōu)選方案。

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