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篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)技術(shù)在水泥窯余熱發(fā)電中的應(yīng)用

2020-10-27 06:34
四川水泥 2020年10期
關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)冷機(jī)熟料

(浙江長廣(集團(tuán))有限責(zé)任公司長廣企業(yè)服務(wù)分公司,浙江 313100)

篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)技術(shù)于2017年4月在長廣水泥公司得到應(yīng)用,主要技術(shù)改造內(nèi)容是,在窯頭排風(fēng)機(jī)出口截取小于或等于100℃的廢氣,通過閥門控制,一部分進(jìn)入煙囪外排,另一部分廢氣通過布置的專用保溫管道,引至篦冷機(jī)高壓風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口送入篦冷機(jī)。在此過程中,廢氣是循環(huán)介質(zhì),熱量是循環(huán)介質(zhì)攜帶的對象。首先溫廢氣進(jìn)入冷卻機(jī)與熟料進(jìn)行熱交換獲得熱量成為熱廢氣,然后熱廢氣進(jìn)入AQC 鍋爐再將所獲得的熱量全部傳遞給工質(zhì),該循環(huán)過程中本該釋放到大氣中的熱量重新帶回AQC 鍋爐,取得了顯著的效果。

1 篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計

篦冷機(jī)篦板采用三代篦板,不容易堵住進(jìn)風(fēng)口,大大提高了熟料冷卻面積,冷卻效果好。為了確保余熱鍋爐的風(fēng)量需求,同時確保經(jīng)濟(jì)效益,循環(huán)管道中的風(fēng)量應(yīng)與余熱鍋爐需求的風(fēng)量基本相等。因此需要對原有的鼓風(fēng)機(jī)就行改造,風(fēng)壓可以保持不變,功率、風(fēng)量都需要滿足實(shí)際要求,對風(fēng)機(jī)的選型這里就不贅述了,結(jié)合長廣水泥公司實(shí)際,將原來的G21(75Kw,0.6MPa)、G22(75Kw,0.6MPa)、G23(90Kw,0.6MPa)改為g21(90Kw,0.6MPa)、g22(90Kw,0.6MPa)、g23(160Kw,0.6MPa)。

Q1=QAQC

Q1---每小時通過循環(huán)風(fēng)管的平均風(fēng)量

QAQC---每小時進(jìn)入AQC 鍋爐的風(fēng)量

2 循環(huán)風(fēng)管道的設(shè)計

2.1 管徑的設(shè)計

風(fēng)量與風(fēng)速的換算公式: Q1=V*S*3600

式中:V——出風(fēng)口平均風(fēng)速(m/s)

S——出風(fēng)口通風(fēng)面積 (m2)

2.2 循環(huán)風(fēng)管長度及膨脹節(jié)的設(shè)置

管道長度具體長度可實(shí)際測量L1,由于循環(huán)風(fēng)管溫度約為100℃,存在較大的溫差(與停窯時),需要考慮伸縮量。循環(huán)風(fēng)管不考慮體積膨脹。

熱膨脹系數(shù)并非常數(shù),而是隨溫度稍有變化,隨溫度升高而增大。

L1為原始長度,L2為升溫后的尺寸,ΔL 為變形量(L2-L1)

T1為原始溫度,T2為升溫后的溫度,ΔT 為溫差(T2-T1)

α為線性熱膨脹系數(shù)

α=ΔL/ΔTL1

依據(jù)膨脹量和線性膨脹系數(shù)對膨脹節(jié)進(jìn)行選型,膨脹節(jié)盡量安裝在直線度最長路段。當(dāng)兩種不同的材料彼此焊接時,應(yīng)選擇具有相近α的材料。如相差比較大的α,焊接時由于膨脹的速度不同,在焊接處產(chǎn)生應(yīng)力,降低了材料的機(jī)械強(qiáng)度和氣密性,嚴(yán)重時會導(dǎo)致焊接處脫落。

3 篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)管保溫層設(shè)計

由于篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)管道直徑較大,長度較長,為防止循環(huán)風(fēng)散熱降溫,在篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)管道施加體外保溫措施,具體做法是在循環(huán)風(fēng)管道外側(cè)用180mm 方形稀土棉氈包裹,然后用0.8mm 鍍鋅鐵皮保護(hù),通過采取體外保溫措施,使篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)管道溫降控制在7℃以內(nèi)。

4 篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)管布置及閥門控制

為降低循環(huán)風(fēng)管道阻力,管道布置應(yīng)盡量取直,避免轉(zhuǎn)彎,確實(shí)有必要轉(zhuǎn)彎的地方,盡可能柔性轉(zhuǎn)彎,90°轉(zhuǎn)彎處用兩個45°彎組成,管道接口按吶叭口狀連接,距離盡量縮短,盡可能減少風(fēng)壓損失,長廣水泥公司篦冷機(jī)主循環(huán)管道安置在G21 風(fēng)機(jī)上方,再通過一個個支管連接到G21、G22、G23風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口。防止循環(huán)風(fēng)對窯系統(tǒng)和熟料冷卻造成不良影響,在每個風(fēng)機(jī)入口處增設(shè)閥門,可調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)和空氣的比例,由中控操作員根據(jù)篦冷機(jī)內(nèi)的溫度情況(熟料的冷卻情況)就行控制。

5 篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)改造投資

投資費(fèi)用主要包括幾個調(diào)節(jié)閥門、其它板材、型鋼和保溫材料、管道安裝等,浙江長廣水泥公司2500t/d 生產(chǎn)線篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)改造投資費(fèi)38.8 萬元。

6 篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)應(yīng)用效果

此項技術(shù)改造可在窯系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下布置主管道的安裝,再利用檢修時間完成主管道和出風(fēng)口的焊接,還有支管道和鼓風(fēng)機(jī)入口出的連接和閥門的安裝,工期10 天。

6.1 入AQC 溫度及發(fā)電能力

篦冷機(jī)循環(huán)風(fēng)投入使用后,鍋爐入口溫度提升,余熱發(fā)電量發(fā)現(xiàn)明顯提升,現(xiàn)對改造前后的數(shù)據(jù)羅列如下:

表1.2017年3月4~23日篦冷機(jī)未使用循環(huán)風(fēng)時入AQC 溫度等參數(shù)

表2.2017年5月4~23日篦冷機(jī)使用循環(huán)風(fēng)時入AQC 溫度等參數(shù)

表2.改造后各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

表1與表2數(shù)據(jù)來自同一條生產(chǎn)線,工況幾乎無差異。

6.2 對熟料冷卻效果的影響

篦冷機(jī)使用循環(huán)風(fēng)后,出中段篦床的熟料溫度略有升高,但由于更改了原來風(fēng)機(jī)參數(shù),提高了三段篦床的冷卻風(fēng)量,另外增設(shè)的閥門也可調(diào)節(jié)風(fēng)量比,因此出篦冷機(jī)熟料溫度變化并不是很大。

6.3 對熟料產(chǎn)量的影響

篦冷機(jī)使用循環(huán)風(fēng)后,主要作用范圍在窯頭部,對窯生產(chǎn)系統(tǒng)的影響甚微,據(jù)統(tǒng)計入窯二次風(fēng)的溫度略微升高,但變化并不明顯。截取生產(chǎn)的20天為一個周期進(jìn)行平均比較,從耗煤量和孰料產(chǎn)量來看,沒有波動,可以看出 AQC 入口溫度平均提高 365.5℃-307℃=58.5℃,日平均發(fā)電提高95386.4-87745.5=7640.9Kwh,噸熟料提高發(fā)電量2.547Kwh/t,技術(shù)效果明顯。

6.3 效益分析

因使用循環(huán)風(fēng)后增加的能耗0.8Kwh/t,若水泥窯年正常生產(chǎn)320 天,電價按0.75 元/Kwh,全年可產(chǎn)生純利潤約126 萬元,而項目改造投資僅用38.8萬元,投資回報率相當(dāng)可觀。

7 結(jié)論

篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)技術(shù)是一項高效節(jié)能技術(shù)。通過在浙江長廣水泥公司2500t/d 水泥窯的篦冷機(jī)上應(yīng)用,取得凈增噸熟料發(fā)電量 2.547kWh/t,投資回報率325%顯著技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。從目前運(yùn)行情況來看,篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)技術(shù)是成熟的、可靠的,并且隨著技術(shù)應(yīng)用的不斷深入,篦冷機(jī)循環(huán)鼓風(fēng)技術(shù)將為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出突出的貢獻(xiàn)。

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