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提高含硫氣田水汽提效率技術(shù)及其應(yīng)用

2020-10-29 07:51劉鵬剛梁中紅蘇正遠(yuǎn)龔小平
科學(xué)技術(shù)與工程 2020年25期
關(guān)鍵詞:液量氣液硫化物

劉鵬剛, 梁中紅, 蘇正遠(yuǎn), 龔小平, 曾 力, 藍(lán) 輝

(中國石化西南油氣分公司采氣二廠, 閬中 637400)

元壩氣田屬于高含硫生物礁氣藏,氣田采出水具有硫化物含量高、雜質(zhì)及懸浮物成分復(fù)雜等特征[1-2],水中硫化物含量高達(dá)3 000 mg/L,而注水水質(zhì)要求硫化物含量低于6 mg/L,氣田水處理難度極大[3-5]。元壩氣田污水系統(tǒng)為:含硫氣田水從地層通過井筒到達(dá)地面,由集輸管網(wǎng)輸送至污水站進(jìn)行集中處理[6-7],目前采用三級(jí)除硫技術(shù),包括一級(jí)汽提除硫[8]、二級(jí)氧化除硫[9-10]、三級(jí)絮凝沉降除硫[11-12],處理后的氣田水進(jìn)行地層回注或低溫蒸餾。一級(jí)汽提除硫是整個(gè)污水處理系統(tǒng)的關(guān)鍵,汽提效率越低,二級(jí)藥劑(H2O2)加注量越大,三級(jí)污泥產(chǎn)生越多,生產(chǎn)成本越高[13]。目前元壩高含硫氣田產(chǎn)水量450~500 m3/d,汽提進(jìn)水硫化物含量平均為1 960 mg/L,汽提后出水硫化物含量平均984 mg/L,汽提效率15.34%~62.7%,平均為47.4%。汽提效率低,汽提后出水硫化物含量高,導(dǎo)致污水深度處理時(shí)藥劑用量增加,處理費(fèi)用高,同時(shí)影響污水處理能力和氣田水正?;刈?,嚴(yán)重制約氣田最高生產(chǎn)能力。因此,結(jié)合氣田生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)影響含硫氣田水汽提效率的原因展開深入研究,并采取針對(duì)性的措施加以優(yōu)化,對(duì)降低水處理成本、減少環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、最大化釋放氣田產(chǎn)能及提高開發(fā)效益具有重要作用,也為同類海相高含硫氣田的現(xiàn)場應(yīng)用提供一定的參考。

1 高含硫氣田水汽提工藝原理

元壩氣田含硫氣田水采用汽提塔脫出水中H2S,汽提塔為填料塔,塔頂安裝捕霧器,設(shè)置液體分布器,填料為陶瓷鮑爾環(huán)。汽提塔工作原理為[14]:高含硫氣田水從汽提塔頂部進(jìn)入,氮?dú)鈴钠崴撞窟M(jìn)入,氣田水與氮?dú)庠谒?nèi)逆流接觸(圖1)。由于H2S 在水中溶解度不大,氮?dú)饬骺山档秃驓馓锼喜靠臻g中H2S的分壓,H2S在水中溶解度下降(亨利定律),從水中解析出,同時(shí)在逆流接觸過程中氮?dú)獾募ち覕噭?dòng)作用也加速分離進(jìn)程。分離出的H2S被氮?dú)馄幔旌蠌U氣從塔頂去克勞斯?fàn)t進(jìn)行回收處理,脫硫后的氣田水則從塔底流出,進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。

圖1 汽提脫硫工藝流程Fig.1 Flow chart of stripping desulfurization process

2 汽提效率影響因素分析

通過對(duì)汽提塔汽提過程分析、工藝參數(shù)研究、現(xiàn)場和室內(nèi)汽提模擬實(shí)驗(yàn),以此明確元壩氣田汽提塔汽提效率的主要影響因素。

2.1 氣液比對(duì)汽提效率的影響

為研究氣液比對(duì)汽提效果影響,在汽提塔塔壓0.40 MPa、進(jìn)液量10 m3/h條件下開展不同氣液比下的氮?dú)馄幔瑴y試數(shù)據(jù)見表1。結(jié)果表明,隨著氣液比從4增加到20,汽提效率從43.38%提高到61.90%,表明氣液比對(duì)汽提效率影響大。這主要是由于氣液比增加,氮?dú)庠谄崴?nèi)流速加快,使得氣田水上部氣相中H2S的分壓降低,H2S在水中溶解度下降。同時(shí),進(jìn)入汽提塔內(nèi)的氮?dú)饬吭龃螅獨(dú)馀c氣田水逆流接觸過程中攪動(dòng)作用越劇烈,被氮?dú)鈳С龅牧蚧镌龆?,汽提后氣田水硫化物含量減少,汽提效率提高。

表1 汽提效率與氣液比關(guān)系

2.2 進(jìn)液量對(duì)汽提效率的影響

在塔壓0.40 MPa、氣液比為8時(shí)開展不同進(jìn)液量下的氮?dú)馄?。由圖2可以看出,隨著進(jìn)液量從4 m3/h上升到14 m3/h,汽提效率呈下降趨勢,尤其當(dāng)進(jìn)液量大于10 m3/h,汽提效率明顯降低,表明進(jìn)液量過高對(duì)汽提效果影響較大。這是因?yàn)檫M(jìn)液量越大,流速越快,含硫氣田水在汽提塔內(nèi)與氮?dú)獾哪媪鹘佑|時(shí)間越短,被氮?dú)鈳С龅牧蚧镌缴伲岷髿馓锼辛蚧锖吭礁?,汽提效率降低?/p>

圖2 汽提效率與進(jìn)液量的關(guān)系Fig.2 The relationship between stripping efficiency and water inflow

2.3 塔壓對(duì)汽提效率的影響

汽提塔塔壓按運(yùn)行要求需要控制在0.3~0.5 MPa,因此在此范圍內(nèi)開展塔壓影響分析。采用氮?dú)膺M(jìn)行連續(xù)汽提,測試結(jié)果見圖3。在氣液比為8、進(jìn)液量10 m3/h條件下,汽提效率與塔壓不成線性關(guān)系,并且隨著塔壓的增大,汽提效率變化不明顯,表明塔壓不是主要影響因素。這是由于汽提塔運(yùn)行壓力低,硫化氫在水中的溶解度不大,當(dāng)氣液比和進(jìn)液量一定時(shí),塔壓的微小改變無法帶來氮?dú)馀c氣田水接觸過程中攪動(dòng)程度的劇烈變化。

圖3 汽提效率與塔壓的關(guān)系Fig.3 Relationship between stripping efficiency and stripper pressure

2.4 進(jìn)液pH對(duì)汽提效率的影響

根據(jù)中外學(xué)者研究結(jié)果(圖4),氣田水pH<5.5時(shí),硫化物主要以H2S形式存在[15]。元壩氣田含硫氣田水pH一般為6.5~7.5,呈弱酸性至弱堿性,H2S物質(zhì)的量百分?jǐn)?shù)為20%~90%,水中溶解大量硫化物,汽提時(shí)無法充分將水中的硫化物以H2S分子的形式汽提出來。

圖4 水中H2S含量與pH的關(guān)系Fig.4 The relationship between hydrogen sulfide content in water and pH

采用簡易的汽提模擬實(shí)驗(yàn):用兩個(gè)量筒分別取200 mL氣田水,一個(gè)量筒通過加酸調(diào)節(jié)氣田水pH至4~5,兩個(gè)水樣底部分別曝氣5 min(氣源為氮?dú)?,測定曝氣前后水中硫化物含量,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。測定結(jié)果顯示,酸性條件下氣田水經(jīng)曝氣后硫化物含量明顯降低,降低氣田水pH,可有效提高汽提效率。這是由于酸性條件下氣田水中硫化物主要以H2S分子的形式存在,在曝氣過程中氮?dú)獾臄噭?dòng)易把H2S帶出,使得曝氣后氣田水中硫化物含量明顯下降,汽提效率提高。

表2 模擬汽提實(shí)驗(yàn)結(jié)果

2.5 填料比表面積對(duì)汽提效率的影響

元壩氣田汽提塔填料為陶瓷鮑爾環(huán)(圖5),主要作用是將氣田水分離成小水滴,增大氣水表面接觸面積,達(dá)到充分汽提的效果。鮑爾環(huán)尺寸越小,比表面積越大,氣水逆流接觸面積越大,汽提后氣田水硫化物含量越低,汽提效率越高。若鮑爾環(huán)填料比表面積太小,將不能起到增大氣水表面接觸面積的效果,因此填料比表面積大小對(duì)汽提效果影響較大。

圖5 污水汽提塔內(nèi)部鮑爾環(huán)堆積Fig.5 Bauer ring accumulation in sewage stripper

2.6 進(jìn)液硫化物含量對(duì)汽提效率的影響

為研究汽提進(jìn)液硫化物含量對(duì)汽提效率的影響,在進(jìn)液量為10 m3/h、塔壓0.35~0.4 MPa、氣液比12下開展汽提實(shí)驗(yàn),將連續(xù)15 d測試結(jié)果繪制汽提效率與汽提進(jìn)液硫化物含量關(guān)系圖。由圖6可知,汽提進(jìn)水硫化物含量集中在1 600~2 100 mg/L,汽提效率與進(jìn)液硫化物含量關(guān)系的擬合直線斜率為0.006 9,斜率較小,汽提效率變化趨勢不大,表明汽提過程中進(jìn)液硫化物含量對(duì)汽提效率影響相對(duì)較小。

圖6 汽提效率與進(jìn)液硫化物含量關(guān)系Fig.6 Relationship between stripping efficiency and sulfide content in influent

3 汽提效率主控因素優(yōu)化

采用單因素法進(jìn)行汽提塔汽提效率影響因素分析,確定出主控因素為氣液比、進(jìn)液量、進(jìn)液pH和填料比表面積。

3.1 氣液比優(yōu)化

分別在進(jìn)液量8、10 m3/h條件下進(jìn)行汽提測試,改變汽提塔氣液比值,計(jì)算汽提效率,得到最優(yōu)氣液比,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見圖7。結(jié)果表明:不同進(jìn)液量條件下汽提效率隨氣液比的變化趨勢具有一致性。此外,當(dāng)進(jìn)液量一定時(shí),隨著汽提過程中氣液比由4增大到20,汽提效果變好,汽提效率明顯增加。當(dāng)氣液比為12時(shí),汽提效率隨氣液比增長的趨勢逐漸平緩,氣液比超過16后,汽提效率很難提高。因此,推薦最優(yōu)氣液比為12~16。

圖7 汽提效率隨氣液比變化曲線Fig.7 Variation curve of stripping efficiency with gas-liquid ratio

3.2 進(jìn)液量優(yōu)化

在最優(yōu)氣液比(12和16)基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)液量進(jìn)行優(yōu)化,汽提效率測試曲線見圖8。結(jié)果表明:在氣液比不變的情況下,進(jìn)液量小于10 m3/h時(shí),隨著進(jìn)液量增加,汽提效率呈波動(dòng)狀態(tài);當(dāng)進(jìn)液量超過10 m3/h 后,隨進(jìn)液量進(jìn)一步增加,汽提效率快速下降,汽提效果變差。根據(jù)元壩氣田目前的產(chǎn)水量450 m3/d、采用雙汽提塔進(jìn)行汽提,推薦單塔汽提進(jìn)液量為8~10 m3/h。

圖8 汽提效率隨進(jìn)液量變化曲線Fig.8 Variation curve of stripping efficiency versus water inflow

3.3 進(jìn)液pH優(yōu)化

針對(duì)汽提塔進(jìn)液pH高、汽提效率低,對(duì)集氣總站污水管道進(jìn)行優(yōu)化改造,在原汽提流程上新增加酸裝置,通過加注酸液調(diào)節(jié)汽提塔進(jìn)液pH,優(yōu)化后的工藝流程如圖9所示。加藥點(diǎn)位于污水緩沖罐進(jìn)水管道混合器前端,連續(xù)投加。酸劑采用10% HCl溶液,加注量根據(jù)進(jìn)液pH進(jìn)行調(diào)節(jié)。

在進(jìn)液量為10 m3/h、氣液比為12條件下,采用鹽酸調(diào)節(jié)氣田水pH進(jìn)行汽提,汽提效率與進(jìn)液pH關(guān)系如圖10所示。結(jié)果表明,pH從6.0下降到2.5時(shí),汽提效率從58%上升到83%,進(jìn)液pH越低,汽提效率相對(duì)越高。當(dāng)進(jìn)液pH<5.0時(shí),隨著進(jìn)液pH進(jìn)一步降低,汽提效率僅有小幅上升。同時(shí)進(jìn)液pH<3.0時(shí),對(duì)汽提塔有很大的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。綜合考慮鹽酸藥劑成本和設(shè)備腐蝕,推薦進(jìn)液pH控制在3.0~5.0。

圖9 加酸工藝流程圖Fig.9 Process flow chart of acid addition

圖10 汽提效率與進(jìn)液pH關(guān)系Fig.10 Relation ship between stripping efficiency and inlet pH

3.4 增大填料比表面積

圖11 汽提塔鮑爾環(huán)填料優(yōu)化前后對(duì)比Fig.11 Comparison of Bauer ring packing in stripper before and after optimization

對(duì)汽提塔填料陶瓷鮑爾環(huán)進(jìn)行更換,將原來DN50 mm×50 mm×8 mm的鮑爾環(huán)更換為DN25 mm×25 mm×5 mm(圖11),更換后比表面積由134 m2/m3提高到219 m2/m3,單個(gè)鮑爾環(huán)比表面積增大63%。優(yōu)化前后分別進(jìn)行連續(xù)30 d現(xiàn)場汽提測試(圖12),結(jié)果顯示:更換前汽提塔出水硫化物含量800~980 mg/L,更換后污水汽提塔出水硫化物含量660~870 mg/L,汽提出水硫化物含量降低約120 mg/L,汽提效率由更換前的平均值47.3%提高至更換后的平均值54.4%,表明增大填料比表面積可有效提高汽提效率。

圖12 優(yōu)化前后現(xiàn)場測試Fig.12 Field testing before and after optimization

4 現(xiàn)場應(yīng)用與效益分析

4.1 現(xiàn)場應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

實(shí)施優(yōu)化措施后,在氣液比14,進(jìn)液量10 m3/d,進(jìn)液pH在3.0~5.0條件下進(jìn)行汽提測試,連續(xù)26 d對(duì)現(xiàn)場氣田水汽提效果進(jìn)行跟蹤,汽提數(shù)據(jù)見圖13。汽提塔進(jìn)液硫化物含量平均1 810 mg/L,汽提后硫化物含量350~480 mg/L,平均為419 mg/L,汽提效率平均為76.6%。對(duì)比優(yōu)化前汽提效率平均值47.4%,優(yōu)化后汽提效率提高29.2%,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。一級(jí)除硫效果提升,對(duì)降低二、三級(jí)除硫工藝中水處理成本,提高氣田水處理能力,最大化釋放氣田產(chǎn)能具有重要作用。

圖13 優(yōu)化后汽提塔汽提效率Fig.13 Stripping efficiency of stripper after optimization

4.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

優(yōu)化后一級(jí)汽提除硫效果提升,降低了汽提塔出水硫化物含量,有效節(jié)約二級(jí)氧化H2O2藥劑加注和三級(jí)污泥處理費(fèi)用,但同時(shí)會(huì)增加一級(jí)汽提鹽酸加注成本。取目前汽提水量450 m3/d,進(jìn)水硫化物平均值1 800 mg/L,H2O2藥劑單價(jià)3.5元/kg,污泥處理單價(jià)4.5元/kg,鹽酸單價(jià)700元/m3,計(jì)算周期為1年,各階段經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算過程見表3。結(jié)果顯示,綜合鹽酸加注成本、H2O2藥劑節(jié)約費(fèi)用和污泥處理節(jié)約費(fèi)用,實(shí)施優(yōu)化措施后,年節(jié)約總成本280.97萬元,降本增效顯著。

表3 優(yōu)化后各階段經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算過程

5 結(jié)論

(1)采用單因素法進(jìn)行汽提效率影響因素分析,確定出主控因素為氣液比、進(jìn)液量、進(jìn)液pH和填料比表面積,可更好地指導(dǎo)汽提塔汽提效率優(yōu)化。

(2)通過對(duì)汽提效率主控因素優(yōu)化,得到最優(yōu)氣液比為12~16,推薦汽提進(jìn)液量為8~10 m3/h,進(jìn)液pH控制在3.0~5.0,選用大比表面積填料,有利于提高汽提效率,實(shí)現(xiàn)氣田高效開發(fā)。

(3)現(xiàn)場應(yīng)用表明,優(yōu)化后汽提塔汽提效率平均為76.6%,比優(yōu)化前提高29.2%,一級(jí)除硫能力增強(qiáng)。此外,二、三級(jí)除硫工藝中水處理費(fèi)用有效降低,年節(jié)約成本280.97萬元,降本增效顯著,為同類海相高含硫氣田的現(xiàn)場應(yīng)用提供一定的參考。

(4)針對(duì)氣田開發(fā)后期產(chǎn)水量增加,汽提難度大的情況,建議開展負(fù)壓汽提攻關(guān),進(jìn)一步降低汽提塔出水硫化物含量,減少藥劑及污泥處理費(fèi)用,提高氣田開發(fā)效益。

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