沈兆超 倪小偉 黃蘇銅
(①中國(guó)石油渤海鉆探第三鉆井公司;②中國(guó)石油渤海鉆探泥漿技術(shù)服務(wù)公司)
蘇里格南為長(zhǎng)慶油田公司與法國(guó)道達(dá)爾公司共同投資開發(fā)的合作項(xiàng)目,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克前旗南部地區(qū)。該區(qū)塊于2017年開始推廣應(yīng)用小井眼井(二開采用152.4 mm鉆頭)進(jìn)行鉆進(jìn)[1],并應(yīng)用平臺(tái)鉆井方式,每平臺(tái)布井9口。蘇里格地區(qū)延長(zhǎng)組孔隙發(fā)育度高,存在高滲透砂巖層段,局部發(fā)育有大量構(gòu)造裂縫,因而鉆進(jìn)時(shí)容易發(fā)生滲透性或失返性漏失[2-5],給鉆井施工帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),小井眼井鉆進(jìn)時(shí)由于自身環(huán)空間隙小的特點(diǎn)導(dǎo)致其循環(huán)壓耗大,容易出現(xiàn)環(huán)空憋堵現(xiàn)象,易產(chǎn)生大的壓力波動(dòng)[6],更加劇了井漏的發(fā)生。
井漏會(huì)給油氣資源勘探開發(fā)帶來(lái)極大困難,它不僅會(huì)造成鉆井時(shí)間的耗費(fèi),損失大量鉆井液,而且還可能引起卡鉆、井噴、井塌等一系列復(fù)雜情況,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致井眼報(bào)廢,造成重大經(jīng)濟(jì)損失[7-9]。據(jù)統(tǒng)計(jì),蘇里格南區(qū)塊小井眼井施工兩年間發(fā)生過(guò)十多起失返性漏失,有五口井采用了多種堵漏方法,如復(fù)合堵漏漿堵漏、纖維堵漏漿堵漏、打水泥堵漏、GBF(固壁承壓封堵劑)堵漏、自膠結(jié)堵漏漿堵漏等,卻很難見到很好的堵漏效果,其中三口井因無(wú)法恢復(fù)鉆進(jìn)而填眼側(cè)鉆,造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重地阻礙了鉆井施工進(jìn)度。
本文通過(guò)對(duì)蘇里格南SN 0101平臺(tái)鉆井防漏、堵漏實(shí)踐,探索該平臺(tái)延長(zhǎng)組地層漏失機(jī)理,并根據(jù)地層漏失機(jī)理采取了針對(duì)性的防漏及堵漏措施,保證了平臺(tái)后續(xù)井安全快速鉆進(jìn),為后續(xù)蘇里格南區(qū)塊叢式井防漏、堵漏提供借鑒。
SN 0101平臺(tái)位于蘇里格南部地區(qū),鄂爾多斯盆地伊陜斜坡,該平臺(tái)共實(shí)施鉆井9口,其中SN 0101-05井與SN 0101-01井為最先施工的兩口井。
SN 0101平臺(tái)第一口井(SN 0101-05井)施工時(shí)發(fā)生了失返性漏失,該井二開鉆進(jìn)至井深1 628 m,劃眼后接立柱,開泵測(cè)斜,井口突然失返,循環(huán)泵壓由12 MPa降至10 MPa,當(dāng)時(shí)鉆井液排量為960 L/min,鉆井液密度為1.07 g/cm3。
1.1.1 第一次堵漏
在發(fā)生井漏后,立即停止循環(huán),停泵井口液面不降,配堵漏漿35 m3,堵漏漿配方:井漿+SDL(果殼纖維堵漏劑)×1 t,密度1.07 g/cm3,粘度44 s。打堵漏漿期間,井口一直失返,起鉆更換常規(guī)堵漏鉆具。
1.1.2 第二次堵漏
常規(guī)堵漏鉆具組合:φ121 mm接頭×0.5 m+311/DS 40接頭×0.41 m+φ101.6 mm鉆桿。下鉆期間鉆井液液面一直在井口位置,不返漿,到底循環(huán)排量480 L/min時(shí)漏速為10 m3/h,排量720 L/min時(shí)漏速為20 m3/h,隨后配堵漏漿35 m3,堵漏漿配方:井漿+SDL×4 t+DSA(碳酸鈣纖維隨鉆堵漏劑)×1.5 t+復(fù)合堵漏劑(果殼、纖維、云母片等復(fù)合材料)×0.5 t+6 mm纖維×50 kg+12 mm纖維×100 kg。打堵漏漿25 m3,返出16.8 m3,打堵漏漿期間漏失8.2 m3;起鉆至690 m憋壓靜堵,共25次,憋入0.85 m3,起鉆期間不漏。隨后配常規(guī)鉆具下井,下鉆到底鉆井液排量為640 L/min,循環(huán)漏速8 m3/h,隨鉆加入堵漏劑決定強(qiáng)穿漏層,穿漏層過(guò)程中漏速逐漸降為6 m3/h,隨后降為4 m3/h,并在后續(xù)鉆進(jìn)中漏速一直維持在2~4 m3/h。
1.1.3 第三次堵漏
鉆進(jìn)至井深 3 130 m漏失量變大,在640 L/min的鉆井液排量下漏速為13 m3/h,隨后降排量打堵漏漿15 m3,堵漏漿配方:井漿+SDL×0.5 t+DSA×0.5 t+復(fù)合堵漏劑×0.5 t。替出水眼后起鉆至套管腳靜堵。隨后分段下鉆循環(huán)測(cè)漏速,下鉆到底鉆井液排量為600 L/min,漏速2~3 m3/h,恢復(fù)鉆進(jìn)。
SN 0101平臺(tái)第二口井(SN 0101-01井)施工時(shí)吸取第一口井的漏失經(jīng)驗(yàn),在漏層前進(jìn)行短起下鉆作業(yè),控制鉆井液密度為1.06 g/cm3,并降低排量進(jìn)行漏層鉆進(jìn),在鉆進(jìn)至井深1 684 m(垂深1 620 m)時(shí)井口突然不返漿,發(fā)生失返性漏失,當(dāng)時(shí)鉆井液排量為660 L/min,鉆井液密度為1.06 g/cm3。
1.2.1 第一次堵漏
發(fā)生漏失后立即配堵漏漿20 m3,堵漏漿配方:井漿+單封×0.4 t+土粉×0.5 t。打入井內(nèi)堵漏漿20 m3,堵漏漿出水眼后,井口返漿,打堵漏漿期間漏失10 m3。起鉆換常規(guī)鉆具(光鉆桿)。
1.2.2 第二次堵漏
更換完常規(guī)鉆具后下鉆,配堵漏漿30 m3,堵漏漿配方:井漿+DSA×1.5 t+SPA(凝膠纖維堵漏劑)×0.9 t+FPA(改性碳酸鈣纖維堵漏劑)×0.6 t+土粉×3 t。隨后打入堵漏漿30 m3,堵漏漿出水眼前漏失5.4 m3,出水眼后漏失12 m3,替漿6 m3,停泵返吐1.2 m3,起鉆至井口靜止堵漏。接鉆頭下鉆,下鉆至井深1 665 m,循環(huán),排量660 L/min,漏速為5.5 m3/h。隨后決定以小排量(600 L/min)邊鉆邊隨鉆加堵漏劑,1 684~1 705 m鉆進(jìn),漏速降至4.5 m3/h,1 705~1 800 m鉆進(jìn),漏速逐漸降為2.5 m3/h。起鉆更換動(dòng)力鉆具,以排量600~720 L/min鉆進(jìn),后期漏速維持在2~3 m3/h至完井。
上述SN 0101-05井與SN 0101-01井鉆完井周期分別為26.19 d和25 d,與常規(guī)直井和定向井的鉆完井周期一般為17~18 d相比,這兩口井因漏失造成的時(shí)間損失為7~9 d,給鉆井施工帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失。
井漏根據(jù)漏失通道可以分為孔隙性漏失(即滲透性漏失)、裂縫性漏失、溶洞性漏失;按引起井漏的原因可劃分為壓差性漏失、誘導(dǎo)性漏失、壓裂性漏失[9-10]。
根據(jù)SN 0101-05井與SN 0101-01井鉆井液漏失情況,兩口井漏失均集中于延長(zhǎng)組地層,漏失井段垂深為1 620~1 628 m。現(xiàn)場(chǎng)巖屑錄井發(fā)現(xiàn)該易漏地層巖性以灰白色中粗砂巖為主,存在石英質(zhì)碎屑,滲透性極強(qiáng)(圖1、圖2)。
圖1 SN 0101-05井漏層巖屑(灰白色中粗砂巖)
圖2 SN 0101-01井漏層巖屑(灰白色中粗砂巖)
在前兩口井的施工中發(fā)現(xiàn),有接完立柱后開泵鉆井液出現(xiàn)漏失,也有鉆進(jìn)中突然性出現(xiàn)的漏失。在發(fā)生漏失后,通過(guò)幾次堵漏效果均不太理想,隨后小排量強(qiáng)穿漏層,隨著隨鉆堵漏材料的加入和井壁泥餅的逐漸形成,地層承壓能力逐漸提高,鉆井液漏失情況逐漸好轉(zhuǎn),鉆進(jìn)后期鉆井液密度由漏失時(shí)1.06 g/cm3逐步提高至完井時(shí)的1.14~1.16 g/cm3,鉆井液消耗量維持在2~4 m3/h,因而并不需要采取特殊的堵漏措施,也未加入大顆粒的堵漏材料或進(jìn)行水泥或者橋塞堵漏,井漏能自然恢復(fù)。
通過(guò)漏層巖性和漏失特性分析,判斷該平臺(tái)延長(zhǎng)組中下部存在高滲透性砂巖組,且砂巖組脆性較強(qiáng),在構(gòu)造運(yùn)動(dòng)中容易出現(xiàn)裂縫發(fā)育[11],當(dāng)揭開該層位時(shí),鉆井液沖擊地層,在砂巖發(fā)生滲透性漏失的同時(shí),地層中的構(gòu)造裂縫亦受壓擴(kuò)張引發(fā)裂縫性漏失[11-12]。SN 0101-05與SN 0101-01兩口井堵漏中可發(fā)現(xiàn),SN 0101-05井由于未意識(shí)到延長(zhǎng)組層位薄弱,大排量鉆進(jìn),且鉆時(shí)快,環(huán)空鉆井液當(dāng)量密度高,對(duì)地層沖擊大,造成漏失通道擴(kuò)張嚴(yán)重,因此歷經(jīng)三次堵漏,且后期發(fā)生重復(fù)漏失,最終應(yīng)用多種堵漏劑才有效地控制住漏失。而SN 0101-01井雖然也發(fā)生失返性漏失,但排量低,且有效地控制鉆時(shí)及鉆井液密度,一定程度上減少了對(duì)地層的沖擊,因此在經(jīng)歷兩次靜堵后,靠堵漏劑和細(xì)目碳酸鈣的隨鉆加入即可實(shí)現(xiàn)漏失通道有效填充。結(jié)合后續(xù)井中有部分井只存在滲透性漏失,可判斷該地層的裂縫發(fā)育多且不均勻,縫隙開啟度較小,在隨鉆堵漏材料及巖屑的堆積下,裂縫能夠逐漸被填充,同時(shí)井壁在滲透作用下不斷形成泥餅,隨著泥餅的形成,鉆井液滲入地層阻力緩慢增加,漏失量逐漸得到控制。
通過(guò)漏層巖性和漏失特性分析得出SN 0101平臺(tái)漏層的主要漏失機(jī)理,并根據(jù)SN 0101-05井及SN 0101-01井漏失及堵漏情況,迅速制定了后續(xù)井施工的詳細(xì)防漏及漏層鉆進(jìn)措施,主要措施如下:
(1)鉆至漏層前30 m進(jìn)行短起下,井內(nèi)巖屑循環(huán)充分。
(2)漏層前30 m及漏層控時(shí)鉆進(jìn),鉆進(jìn)至垂深漏層(即1 619~1 628 m)時(shí)調(diào)整成整立柱,提前調(diào)整好井斜、方位,避免漏層開泵測(cè)斜及定向。
(3)鉆至漏層前隨鉆加入堵漏劑SDL,每1 h加入一袋,發(fā)生漏失后可根據(jù)漏失情況適當(dāng)調(diào)整加入量,漏層前控制鉆井液密度在1.06 g/cm3以下,粘度控制在40 s以下。
(4)提高二開后鉆井液的坂土含量,漏層前將鉆井液中坂土含量提至23~25 g/L,隨鉆加入細(xì)目碳酸鈣等屏蔽暫堵劑,并確保井壁泥餅性能,以提高鉆井液封堵性能。
(5)漏層井段采用480~640 L/min排量鉆進(jìn),出現(xiàn)漏失或失返時(shí)采用 480 L/min排量繼續(xù)鉆進(jìn)。
(6)漏層鉆穿后控制鉆時(shí)在2 min/m鉆進(jìn)至垂深1 950 m,逐漸提高排量至600~780 L/min,鉆時(shí)根據(jù)消耗量逐漸放開。
(7)鉆井過(guò)程中嚴(yán)格監(jiān)測(cè)鉆井液消耗量和性能,根據(jù)鉆井液消耗量合理調(diào)整排量,保證鉆進(jìn)速度。
(8)漏層及漏失后的鉆進(jìn)保證精細(xì)化操作:開泵先單凡爾頂活后再多次掛合開泵;開泵密切注意泵壓變化和鉆井液出口返出情況,出現(xiàn)異常及時(shí)采取措施;下鉆及下劃眼時(shí),嚴(yán)格控制下放速度,減少對(duì)地層沖擊。
根據(jù)SN 0101-05井與SN 0101-01井的堵漏情況,在平臺(tái)后續(xù)井施工中通過(guò)在漏層降低排量及控時(shí)鉆進(jìn),保證避免對(duì)薄弱地層造成大的沖擊力,避免漏失層段漏失通道的進(jìn)一步擴(kuò)張。在漏層前即隨鉆跟入SDL堵漏劑和細(xì)目碳酸鈣,在發(fā)生漏失后,小排量強(qiáng)穿,在穿過(guò)漏層后,隨著井壁泥餅的逐漸形成,地層承壓能力逐漸提高,消耗量逐漸降低,逐步提高排量至600~780 L/min,消耗量維持在2~4 m3/h。平臺(tái)整體在后期鉆井過(guò)程中,鉆井液消耗量一直維持在2~3 m3/h,開泵一次消耗量接近0.65~1 m3。后期鉆進(jìn)鉆井液密度提高至1.14~1.16 g/cm3(正常井鉆井液密度提至1.17~1.18 g/cm3),由于下部地層山西組、太原組煤層在靜止時(shí)井底壓力低容易出現(xiàn)垮塌,影響電測(cè),為加強(qiáng)下部地層穩(wěn)定性,在完鉆后配制全井封閉鉆井液,下部井段封閉鉆井液密度1.17~1.18 g/cm3,粘度60~80 s,以穩(wěn)定煤層;上部地層采用高粘封閉,鉆井液密度1.16 g/cm3,粘度80~100 s,保證上部松軟地層大肚子井眼內(nèi)殘留巖屑的穩(wěn)定。
隨著對(duì)SN 0101平臺(tái)地層漏失特性了解的深入,通過(guò)防漏、堵漏及一系列配套措施的不斷優(yōu)化及嚴(yán)格落實(shí),平臺(tái)后續(xù)井對(duì)于井漏發(fā)生后的處理更加成熟,一方面通過(guò)各項(xiàng)措施的嚴(yán)格執(zhí)行控制住漏失量,另一方面根據(jù)鉆井液消耗量適當(dāng)放開排量和鉆時(shí),提高鉆井速度,保證了后續(xù)井的安全快速施工。
SN 0101平臺(tái)共布井9口,其中4口井出現(xiàn)失返性漏失,2口井漏失量高于7 m3/h,且漏失層段均集中在延長(zhǎng)組中下部。SN 0101平臺(tái)9口井基本信息及漏失情況如表1所示。
表1 SN 0101平臺(tái)各井基本情況統(tǒng)計(jì)
表2統(tǒng)計(jì)了SN 0101平臺(tái)主要漏失井的漏失層位及井段。由表2可以看出,SN 0101平臺(tái)漏失集中于延長(zhǎng)組地層,漏失井段為垂深1 620~1 643 m(共5口井發(fā)生較為嚴(yán)重漏失),垂深1 908 m(共1口井發(fā)生較為嚴(yán)重漏失)。
表2 SN 0101平臺(tái)主要漏失井漏失層位及井段統(tǒng)計(jì)
經(jīng)歷了對(duì)平臺(tái)初期前兩口井防漏、堵漏措施的探索,迅速制定了后續(xù)井施工的防漏、堵漏措施,并在平臺(tái)后續(xù)井的開發(fā)中逐漸完善,使得漏失對(duì)鉆井進(jìn)度的影響逐漸降至最低,鉆井速度逐步提高。圖3、圖4統(tǒng)計(jì)了該平臺(tái)兩只隊(duì)伍前后幾口井的鉆完井周期,可以看出,兩只隊(duì)伍在該平臺(tái)施工的第一口井井漏造成的時(shí)間損失較多,隨后施工井的鉆完井周期逐步縮短,且后續(xù)幾口井的鉆完井周期已經(jīng)接近于正常無(wú)漏失井的鉆完井周期,如SN 0101-04井及SN 0101-09井已低于小井眼井的平均鉆完井周期(該年度小井眼定向井平均鉆完井周期為18.0 d左右),防漏及堵漏的效果明顯。
SN 0101平臺(tái)的防漏、堵漏措施在該平臺(tái)后續(xù)井施工中取得了很好的實(shí)踐效果,在節(jié)約了大量鉆井時(shí)間的同時(shí),節(jié)省了高額的鉆井成本,對(duì)后期蘇里格南部地區(qū)同類型井漏平臺(tái)的施工有著重要的借鑒意義。
圖3 A隊(duì)SN 0101-01井至SN 0101-04井鉆完井周期
圖4 B隊(duì)SN 0101-05井至SN 0101-09井鉆完井周期
(1)通過(guò)對(duì)SN 0101平臺(tái)最先施工的兩口井的漏失層位巖性及漏失特性分析,闡述了該平臺(tái)漏失層位的漏失機(jī)理:由于延長(zhǎng)組中下部存在高滲透性砂巖組,且砂巖組脆性較強(qiáng),在構(gòu)造運(yùn)動(dòng)中容易出現(xiàn)裂縫發(fā)育,當(dāng)揭開該層位時(shí),鉆井液沖擊地層,在砂巖發(fā)生滲透性漏失的同時(shí),地層中的構(gòu)造裂縫受壓擴(kuò)張引發(fā)裂縫性漏失,造成不同程度的漏失。
(2)通過(guò)分析SN 0101平臺(tái)漏失層位漏失機(jī)理及最先施工的兩口井的防漏、堵漏效果,制定了詳細(xì)的防漏、堵漏措施,在該層位鉆進(jìn)時(shí)采取低排量強(qiáng)穿漏失層段,減少對(duì)地層沖擊,防止大的壓力波動(dòng)沖擊造成更大的漏失通道,隨鉆跟進(jìn)SDL堵漏劑和細(xì)目碳酸鈣,逐步提高地層承壓能力,隨著漏失通道的不斷填充和井壁泥餅的逐漸形成,漏失情況能夠得到有效的控制。
(3)通過(guò)易漏層前短起下、隨鉆加入堵漏劑、低排量鉆穿漏層、漏層控時(shí)鉆進(jìn)、精細(xì)鉆井施工操作、提高泥餅封堵能力、全井段鉆井液消耗監(jiān)測(cè)、完井封閉鉆井液性能調(diào)整等一系列技術(shù)配套措施的執(zhí)行,SN 0101平臺(tái)后續(xù)施工井即使出現(xiàn)失返性漏失的情況,機(jī)械鉆速仍不斷提高,鉆完井周期逐步縮減,有效地降低了經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)后續(xù)蘇里格南區(qū)塊叢式井防漏、堵漏也具有重要借鑒意義。