先 花,溫棟良,杜玉川,張喜玲
(中國石化河南油田分公司石油工程技術研究院,河南南陽 473132)
河南油田已高速高效開采多年,油水井竄槽給油井生產(chǎn)和管理帶來嚴重危害,不能對多油層進行分層開采,使油井正常生產(chǎn)受到嚴重影響。據(jù)統(tǒng)計,近兩年河南油田發(fā)現(xiàn)管外竄槽井130 口,嚴重制約了油田開發(fā)效果[1-3]。目前,河南油田先后推廣應用了GX-1、YH-2、KJ150、油井水泥和超細水泥等管外竄封堵技術,雖取得了一定的應用效果,但現(xiàn)場施工工藝及參數(shù)還需要進一步的優(yōu)化[4-7]。
高強度低密度管外封竄劑是由HYG-1 型結構形成劑、JQ-1 型減輕劑、JH-1 型活化劑和SW-1 型膠凝延遲劑組成,4 組分所占的質量分數(shù)分別為 50.0%~70.0% 、 15.0%~25.0% 、 1.0%~4.0% 和0.5%~1.0%。
將配好的封竄劑漿液倒入稱重密度計中,測量其密度,超細水泥、油井水泥和封竄劑的密度分別為1.80,1.60,1.28 g/cm3。將配好的封竄劑漿液倒入直徑2.54 ㎝,高2.54 ㎝的模具中,置于50 ℃和70 ℃水浴中養(yǎng)護48 h 后脫模,在萬能材料實驗裝置上測試抗壓強度,測試結果見表1。
表1 封竄劑抗壓強度測試結果
從表1 可以看出,高強度低密度封竄劑的強度高于水泥類封竄劑,說明高強度低密度封竄劑具有高抗壓強度的力學性能。
用清水配制封竄劑1 000 mL,分別取100 mL 封竄劑漿液加入試管瓶中,然后再分別加入50 mL 不同礦化度的模擬水和地層水樣品,混合搖勻后室溫靜置30 min,取出上層析出液,然后將試管密閉后放入90 ℃水中加熱,測定初凝時間及固化48 h 后的突破壓力梯度。實驗結果顯示(表2),水樣礦化度對封竄劑初凝時間及突破壓力梯度影響微弱,說明封竄劑耐礦化度性能強,不會因與地層水混漿后影響封竄劑性能[8-10]。
采用室內(nèi)填砂管模擬實驗,單管填砂管直徑為3.0 cm,長度40.0 cm,用不同粒徑的石英砂壓制填砂管。
表2 礦化度對封竄劑性能影響實驗數(shù)據(jù)
先注入飽和NH4Cl 溶液,測填砂管的滲透率,然后注入封竄劑,在不同溫度下養(yǎng)護48 h,再用飽和NH4Cl 溶液測定填砂管的滲透率。結果如表3 所示,封竄劑對不同滲透率的巖心都有很高的封堵率。
表3 封竄劑封堵實驗結果
研究表明,封竄劑在高溫下能繼續(xù)發(fā)生反應,其固化體強度在高溫下不僅不會衰退,還有所提高,可用于稠油熱采井管外竄封堵。
將封竄劑固化后分別放在不同溫度下養(yǎng)護10 d后,測量突破壓力梯度。由圖1 可知,隨著溫度的升高,封竄劑抗壓強度有增強趨勢[11-14]。
參考GB11177-89 無機膠粘劑套接壓縮剪切強度實驗方法,制作了相應的套接模型,并對低密度封竄劑的膠結強度進行評價。實驗中,在50 ℃的 溫度下恒溫固化48 h 后,分別在萬能材料實驗機上 進行壓縮實驗,測定其膠結強度,結果如圖2 所示。從圖中可以看出,低密度封竄劑具有較高的界面膠結強度。
圖1 封竄劑耐溫性
圖2 封竄劑膠結強度
研制的封竄劑先后在井樓油田、王集油田、新莊油田現(xiàn)場試驗17 口井,措施井均一次試壓合格,封堵成功率100%,階段累計增油2 104.3 t,降水33 679.1 m3,增注30 515.0 m3,現(xiàn)場應用效果顯著。以樓31917 井為例,該井管外竄一直高含水生產(chǎn),決定對其封竄,累計注入低密度封竄劑6 m3,現(xiàn)場施工壓力為2~10 MPa,最終關井壓力10 MPa,候凝72 h 后套管試壓12 MPa,15 min 后壓力不降;鉆塞、通井至人工井底,全井筒試壓12 MPa,穩(wěn)定15 min,壓力不降。該井封竄前日產(chǎn)液13.2 m3,日產(chǎn)油0;措施后日產(chǎn)液8.5 m3,日產(chǎn)油1.2 t,措施效果明顯。
(1)研制出的高強度低密度管外封竄劑密度為1.28 g/cm3,抗壓強度為22 MPa,耐鹽性能好,耐溫范圍寬,高溫養(yǎng)護強度不損失。
(2)現(xiàn)場試驗措施井均一次試壓合格,封堵成功率100%,階段累計增油2 104.3 t,累計降水量為33 679.1 m3。