呂勇
(攀鋼釩能源動力分公司,四川攀技花 617000)
國內(nèi)煉鋼普遍采用轉爐煉鋼,產(chǎn)生的轉爐煤氣經(jīng)過一次除塵后加壓送到轉爐煤氣柜中儲存、緩沖、混合,再次加壓后送用戶使用。轉爐煤氣的回收和使用是降低煉鋼成本的關鍵環(huán)節(jié)。
轉爐煤氣柜普通采用威金斯型,主要由立柱、底板、活塞板、側板、橡膠膜(一段或者兩段)、活塞桁架、支撐臺架、T 型架、柜頂板、通風氣樓、調平裝置、配重以及柜位儀等組成。其中接觸煤氣的主要有底板、活塞板、側板、橡膠膜(一段或者兩段)、支撐臺架以及相關進出口管道。
國內(nèi)8萬m3這一級別的轉爐煤氣柜普遍采用威金斯型轉爐煤氣柜,其設計多采用上世紀六七十年代從日本引進的方案,一直沿用至今,隨著使用年限的增加,暴露出一系列的問題。
攀鋼釩1號8 萬m3轉爐煤氣柜經(jīng)過長時間的運行,主要存在以下問題:
(1)底板、活塞板、側板等腐蝕嚴重,煤氣泄漏嚴重,安全隱患大。
轉爐煤氣中含有30%~85%的CO,10%~25%的CO2,其余主要為N2。轉爐煤氣一次除塵大部分采用濕式除塵工藝,少部分采用半干法或者LT法除塵工藝,國內(nèi)也在發(fā)展干式除塵工藝。但不管哪種工藝,受轉爐煤氣柜橡膠膜耐溫影響,均需要進行溫度控制(一般采取噴水降溫),進入轉爐煤氣柜時均含有飽和水和少量機械水。隨著轉爐煤氣在柜內(nèi)溫度降低,會析出水分。根據(jù)對不同排放點水的pH值檢測數(shù)據(jù),越靠近轉爐煤氣柜,水的pH 值從堿性(9~11)逐漸轉化為酸性(5~7),特別是提釩轉爐產(chǎn)生的冷凝水酸性更大,其pH 為4~6,主要是部分釩微粒進入煤氣中水解產(chǎn)生多釩酸。其余原因是煤氣中的CO2微溶于水,形成碳酸造成的。
酸性水對鋼板的腐蝕速率比堿性水快得多,因此造成柜底板、活塞板、側板、支撐臺架等腐蝕嚴重,隨著時間積累造成煤氣泄漏,形成安全隱患,不得不停運大修。
攀鋼釩1 號8 萬m3轉爐煤氣柜在投運后的第3年就開始出現(xiàn)泄漏,隨即進行搶修,第7年進行了氣柜側板和橡膠膜的全部更換,第10 年又出現(xiàn)柜底板、活塞板等的腐蝕泄漏煤氣,雖然采取了多項措施維持生產(chǎn),但2019 年不得不停運進行大修,耗資約3 000 萬元。
(2)活塞桁架、支撐臺架、T 型架變形嚴重,危及煤氣柜的安全運行。
轉爐煤氣柜活塞受煉鋼節(jié)奏的影響,一次回收煤氣量多,活塞運行速度快,特別是兩座甚至三座轉爐煤氣同時回收時速度更快,最高速度達到3~4 m/min?;钊麖囊欢紊仙蕉螘r活塞桁架會沖擊頂起T型架,拉動二段橡膠膜上升,從而實現(xiàn)煤氣回收。在此過程中T型架和活塞桁架受到強大的沖擊力,隨著時間和次數(shù)的增加造成T 型架和活塞桁架變形。
在活塞桁架與T 型架接觸部分雖然設置有80 mm 厚的橡膠墊塊,但沒有滿鋪,造成緩沖不足,活塞桁架與T 型架局部受力較大,這也是其變形的原因之一。
在煤氣柜柜位下降到一段時T型架會落到支撐臺架上,會造成T型架和支撐臺架沖擊變形,并且國內(nèi)的支撐臺架沒有固定,直接坐落柜底板上,也會對柜底板沖擊,支撐臺架出現(xiàn)搖晃等現(xiàn)象。
隨著時間積累,活塞桁架、支撐臺架、T 型架變形越來越嚴重,危及煤氣柜的安全運行。
(3)調平裝置導輪磨損、傾斜嚴重,活塞傾斜度超標
原設計采用的是普通鋼絲繩,使用涂抹油脂潤滑。在長時間運行中,鋼絲繩與導輪摩擦,加上油脂添加比較麻煩,潤滑不足,導致導輪和鋼絲繩磨損嚴重。
導輪支撐架強度不足,在長期運行中由于鋼材疲勞等原因,造成導輪支撐架傾斜,也加重了導輪和鋼絲繩的磨損。
針對攀鋼釩1號8 萬m3轉爐煤氣柜在運行中出現(xiàn)的系列問題,在設計攀鋼釩2 號8 萬m3轉爐煤氣柜時,對轉爐煤氣柜圖紙進行了全面優(yōu)化設計,具體采取了以下優(yōu)化措施,并在攀鋼釩1 號8 萬m3轉爐煤氣柜2019年大修時進行了應用。
表2 活塞桁架、T型架和支撐臺架加厚加強情況
(1)針對腐蝕優(yōu)化措施
①柜底板、側板、活塞板材質改進
針對轉爐煤氣冷凝水酸性特點,將接觸煤氣的柜底板、側板、活塞板材質從原來Q235A 或者Q235B改進為耐酸鋼,可以大大減緩腐蝕速率。
②柜底板、側板、活塞板厚度增加
見表1所列。
表1 柜底板、側板、活塞板厚度增加情況表
③防腐漆升級
使用煤氣柜專用防腐漆對接觸煤氣部位的柜底板、側板、活塞板和支撐臺架進行加強級防腐。
以上措施增加了鋼板腐蝕裕量,加上使用耐酸板和煤氣柜專用防腐漆后,鋼材腐蝕減緩。投運一年后進行檢查,沒有腐蝕現(xiàn)象出現(xiàn)。
(2)防止活塞桁架、T型架和支撐臺架變形措施
見表2所列。
①擴大活塞桁架與T 型架接觸面積,減少沖擊強度。②活塞桁架和T 型架緩沖橡膠墊重新設計。結合活塞桁架和T 型架接觸面的擴大,對緩沖橡膠墊進行了重新設計,基本實現(xiàn)接觸面的滿鋪,接觸面積提高了一倍以上,有效地減少了沖擊損害,沖擊噪音基本消失。③T 型架和支撐臺架立柱、橫梁、角鋼的鋼材規(guī)格加大,厚度增加提高強度。④增加了支撐臺架的固定螺栓,一共30 組,每組4 顆直徑25 mm的螺栓。
攀鋼釩1 號8 萬m3轉爐煤氣柜在運行后期,柜底板完全收縮到柜內(nèi)(無法實現(xiàn)焊接維修),造成側板與底板拉裂嚴重,煤氣泄漏,柜四周CO 含量高,安全風險極大,最后不得不在側板四周修建了高400 mm水封維持運行了一年左右。
在設計基礎時,查找相關資料,日本原設計時就有支撐臺架的固定螺栓,引進國內(nèi)后被相關設計單位取消。主要原因是固定螺栓安裝比較繁瑣,處理不好容易出現(xiàn)泄漏。該固定螺栓在起到固定支撐臺架的同時,還可以防止柜底板因溫度變化的收縮和膨脹,避免這種收縮和膨脹造成柜底板與側板焊接部位拉裂。
上述措施有效提高了活塞桁架、T 型架和支撐臺架強度,減小了沖擊損害??梢蚤L時間使用,煤氣柜儲存壓力有所增加,加上活塞桁架和T 型架加厚加強的重量,適當減少了固定配重重量,一段儲存壓力從2.35 kPa增加到2.55 kPa,二段儲存壓力從2.85 kPa 增加到3.15 kPa,符合煤氣柜運行規(guī)范和煉鋼轉爐出口壓力要求。
(3)調平裝置優(yōu)化設計,保證活塞傾斜度合格
對調平裝置導輪支架的立柱、橫梁、角鋼加大一個規(guī)格,厚度從5~6 mm 加厚到8 mm,對導輪支架支撐位置處柜頂桁架進行了優(yōu)化,保證其支撐在柜頂桁架上,同時采用自潤滑軸承,防止調平裝置支架晃動,保證導輪的穩(wěn)固性。
鋼絲繩采用了船用級自潤滑防回轉鋼絲繩,減少鋼絲繩與導輪的摩擦,減少了維護量。同時增加了防鋼絲繩脫落裝置。
通過對1號轉爐煤氣柜存在問題的原因分析,進行了2號8 萬m3轉爐煤氣柜設計優(yōu)化和調整,經(jīng)過一年的建設,2018年10月攀鋼釩2號8 萬m3轉爐煤氣柜投入運行,實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行。
2019 年對攀鋼釩1 號8 萬m3轉爐煤氣柜結合新圖紙進行了柜底板、活塞板、T 型架、支撐臺架、活塞桁架、局部側板(側板上次大修已經(jīng)改進)等大修,投入運行后運行穩(wěn)定。煤氣柜儲存壓力基本與2 號8 萬m3轉爐煤氣柜一致,并實現(xiàn)了2 座煤氣柜的并聯(lián)運行。
該設計優(yōu)化和實施,可以實現(xiàn)轉爐煤氣柜的長期安全穩(wěn)定運行,大大延長轉爐煤氣柜運行周期,今后轉爐煤氣柜可以只進行橡膠膜的處理或者更換,預計大修周期可以延長到二十年及以上。