王延慶,雷仲存,李桂林,王承剛
(1.首鋼智新遷安電磁材料有限公司;2.北京首鋼股份有限公司,河北唐山 064400)
冷軋生產(chǎn)線(尤其是連續(xù)退火機(jī)組)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的含堿廢水,含堿廢水含有較高濃度的COD、懸浮物和油份,需處理達(dá)標(biāo)后方可排放。目前,冷軋含堿廢水處理工藝較多,但出水指標(biāo),尤其是COD 出水指標(biāo)很難穩(wěn)定達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[1](GB13456-2012)水污染特別限值的要求,水污染特別限值見表1。
表1 《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》水污染特別限值
研究科學(xué)先進(jìn)的含堿廢水處理工藝勢(shì)在必行。某鋼廠在生產(chǎn)過程中,經(jīng)過不斷的優(yōu)化完善,最終出水指標(biāo)能夠穩(wěn)定達(dá)到水污染特別限值的要求。
冷軋廢水處理站含堿廢水處理系統(tǒng)采用兩級(jí)氣浮+兩級(jí)生化、澄清的工藝,含堿廢水處理系統(tǒng)平均處理量270 m3/h,最大處理量330 m3/h。
各產(chǎn)線排放的含堿廢水需滿足進(jìn)水指標(biāo)要求,進(jìn)水指標(biāo)見表2。
表2 含堿廢水進(jìn)水指標(biāo)
各生產(chǎn)線排放的含堿廢水進(jìn)入廢水處理站后,首先進(jìn)入含堿廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池共2 座,1 用1 備。含堿廢水在調(diào)節(jié)池后經(jīng)過曝氣處理均質(zhì)均量。
含堿廢水通過提升泵提升至一級(jí)中和槽、二級(jí)中和/混凝槽、一級(jí)氣浮絮凝槽,分別投加H2SO4中和廢水堿性,投加聚合氯化鋁鐵(以下簡稱PAFC)來聚集廢水中的雜質(zhì)和油污,投加聚丙烯酰胺(以下簡稱PAM)以便形成較大礬花。
一級(jí)氣浮絮凝槽出水依次流入一、二級(jí)氣浮池,含堿廢水與溶氣水混合生成微氣泡,挾帶水中懸浮物和油污上浮到池內(nèi)液面,設(shè)在池面的刮渣機(jī)將浮渣或浮油撇入氣浮渣槽,沉降在池底的污泥以及渣槽內(nèi)的浮渣經(jīng)螺桿泵送至污泥濃縮池。
二級(jí)氣浮出水進(jìn)入最終中和池,通過投加藥劑(H2SO4或NaOH)調(diào)節(jié)pH 在7~9之間,以滿足生化處理要求。然后進(jìn)入中間水池,若中間水池水溫≥35 ℃,泵送冷卻塔降溫;如果水溫<35 ℃,則直送一級(jí)生物接觸氧化池。
含堿廢水由中間水池進(jìn)入一、二級(jí)生化接觸氧化池,生物接觸氧化池內(nèi)設(shè)半軟性生物填料,底部安裝微孔管式曝氣器,水力停留時(shí)間12 h,有效接觸時(shí)間8 h,通過馴化專用微生物嗜食水中COD 并降解為CO2和H2O。生物接觸氧化池出水經(jīng)過混凝絮凝后進(jìn)入澄清池內(nèi),澄清池表面負(fù)荷均為1 m3/m2·h,降低出水中懸浮物、截留活性污泥,池底污泥部分回流到生物接觸氧化池,部分泵入污泥濃縮池處理。澄清池出水進(jìn)入過濾水池,含堿廢水通過砂濾器過濾后進(jìn)入回用水池,達(dá)標(biāo)后通過回用水泵外排。
含堿廢水處理工藝流程圖如圖1。
圖1 首鋼含堿廢水處理工藝流程圖
兩級(jí)氣浮在含堿廢水處理工藝中至關(guān)重要。經(jīng)過兩級(jí)氣浮處理后,含堿廢水中的COD 去除率能夠達(dá)到70%,大大降低了含堿廢水的處理負(fù)荷。原設(shè)計(jì)每級(jí)氣浮設(shè)有2 個(gè)氣浮池,并配套2 個(gè)溶氣水罐,氣浮池與溶氣水罐一一對(duì)應(yīng),溶氣水罐水源來自溶氣水泵,溶氣水泵共3 臺(tái),2 用1 備,水泵揚(yáng)程40 m,水泵出水通過1根供水管供到2個(gè)溶氣水罐。由于分配到2 個(gè)溶氣水罐的流量實(shí)時(shí)波動(dòng),造成每個(gè)溶氣水罐的供水壓力一直波動(dòng);溶氣水罐風(fēng)源來自壓縮空氣管網(wǎng),通過減壓閥減壓后供溶氣水罐,由于壓縮空氣管網(wǎng)用量波動(dòng)較大,造成供溶氣水罐壓縮空氣壓力也實(shí)時(shí)波動(dòng)。供溶氣水罐的水源和風(fēng)源壓力實(shí)時(shí)波動(dòng),造成氣浮池的氣浮效果不穩(wěn)定,一旦水氣平衡被打破,氣浮效果就會(huì)消失。
對(duì)溶氣水泵供水管道進(jìn)行改造,將溶氣水泵供2 個(gè)溶氣水罐的1 根供水管改為2 根,實(shí)現(xiàn)1 臺(tái)溶氣水泵單獨(dú)供應(yīng)1個(gè)溶氣水罐水源,互不干涉,這樣可以保證供水壓力和流量穩(wěn)定;供氣采用管網(wǎng)供應(yīng)的壓縮空氣,在減壓閥前增加穩(wěn)壓罐,避免因管網(wǎng)壓力波動(dòng)對(duì)氣浮效果造成影響,也可以改用羅茨鼓風(fēng)機(jī)供氣保證氣源壓力的穩(wěn)定。此外,還要根據(jù)氣浮池內(nèi)浮渣情況實(shí)時(shí)調(diào)整出渣口的高度,可手動(dòng)調(diào)節(jié),也可增加電機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制調(diào)節(jié),保證氣浮池上面的浮渣能夠及時(shí)排除,確保氣浮池的去除效果。
含堿廢水經(jīng)過兩級(jí)氣浮處理后,負(fù)荷大大降低,但要達(dá)到排放指標(biāo),還需要保證后續(xù)生化池的處理效果。生化池的控制要求:pH 6~8、水溫30~35 ℃、溶解氧3~5 mg/L。除此之外,環(huán)境溫度對(duì)微生物的活性影響也較大。剛?cè)攵蜷_春時(shí),雖然進(jìn)入生化池的水溫控制在30~35 ℃,但由于晝夜溫差比較大,微生物出現(xiàn)不適癥狀,生化池的處理效果變差,在生化池表面出現(xiàn)大量泡沫,出水COD 接近30 mg/L,存在外排超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
在剛?cè)攵蜷_春時(shí),為保證環(huán)境溫度平穩(wěn)且維持在15 ℃以上,需在生化池周邊增加暖風(fēng)機(jī)等采暖設(shè)施;生化池內(nèi)的溶解氧通過安裝在線溶解氧儀指導(dǎo)控制供風(fēng)閥門的開度,保證溶解氧含量達(dá)到要求。
在每級(jí)生化池后經(jīng)過澄清池處理,能夠大大降低懸浮物含量。在進(jìn)入澄清池前,通過投加PAC 和PAFC 進(jìn)行混凝絮凝,通過調(diào)整加藥量保證絮凝效果。本廢水站選用的是輻流式澄清池,經(jīng)過二級(jí)生化處理后,出水懸浮物較低,混凝絮凝效果差,絮體小而松散,造成絮體漂浮在二級(jí)澄清池表面,不容易沉降,絮體溢流至后續(xù)單元,造成出水懸浮物偏高。
針對(duì)上述二級(jí)澄清池絮體小而松散、不易沉降的問題,通過增加污泥回流,加強(qiáng)混凝絮凝,增強(qiáng)去除效果;也可以考慮在確定工藝流程時(shí)將二級(jí)澄清池設(shè)計(jì)為斜板沉淀池,可以有效解決此問題。澄清池的有效排泥也影響出水水質(zhì),一般采用人工抽泥的方式,無法保證抽泥的及時(shí)性,研究將污泥泵改為自動(dòng)抽泥,設(shè)定周期定時(shí)對(duì)各澄清池進(jìn)行抽泥,保證澄清池出水合格。
隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán),政府部門對(duì)外排水質(zhì)和水量均有要求,為了提高新水的重復(fù)利用率,減少外排水量,將含堿回用水經(jīng)過超濾、反滲透脫鹽處理,脫鹽水繼續(xù)供生產(chǎn)線使用,運(yùn)行期間產(chǎn)生的高含鹽水可用于煉鐵高爐的降塵和悶渣,清洗反滲透膜產(chǎn)生的外排水或過濾器反洗水可排放至污水處理站,經(jīng)處理合格后用于綠化、道路灑水或沖廁。
2019 年對(duì)含堿回用水進(jìn)行取樣化驗(yàn),出水指標(biāo)能夠穩(wěn)定達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456-2012)水污染特別限值要求,且明顯優(yōu)于特別限值要求指標(biāo),出水指標(biāo)比較穩(wěn)定,2019 年含堿回用水水質(zhì)指標(biāo)情況見圖2。
圖2 2019年含堿回用水水質(zhì)指標(biāo)趨勢(shì)圖
經(jīng)過2019 年對(duì)含堿廢水處理系統(tǒng)的運(yùn)行情況監(jiān)控,對(duì)出水進(jìn)行取樣化驗(yàn),含堿廢水經(jīng)過兩級(jí)氣浮+兩級(jí)生化、澄清的處理工藝,出水指標(biāo)穩(wěn)定在pH6~9、懸浮物<20 mg/L、COD<30 mg/L、油份<1 mg/L,該含堿廢水處理工藝穩(wěn)定可靠,各項(xiàng)出水指標(biāo)均滿足《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456-2012)水污染特別限值排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。