国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

工作面褶皺構(gòu)造超前注漿加固技術(shù)研究

2020-11-05 09:51李界潮
山東煤炭科技 2020年10期
關(guān)鍵詞:褶皺無機漿液

李界潮

(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司伯方煤礦分公司,山西 高平 048400)

褶皺構(gòu)造破壞煤巖體的強度和連續(xù)性,疊加殘余構(gòu)造應(yīng)力,對煤礦安全生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響[1-4]。蘭花集團伯方煤礦工作面回采通過褶皺構(gòu)造時,以往對其的處理方法是在揭露褶皺構(gòu)造前,或工作面出現(xiàn)片幫、冒頂情況時停止生產(chǎn),采用化學(xué)漿液進行注漿加固。但工作面停產(chǎn)容易造成應(yīng)力集中,對工作面煤巖體產(chǎn)生更大的破壞,且化學(xué)漿液成本較高,每年的注漿加固費用近5000 萬元,影響礦井效益。針對這種情況,以3302 工作面為工程基礎(chǔ),對工作面內(nèi)的褶皺構(gòu)造進行了新型無機材料注漿加固技術(shù)試驗研究,以期減少注漿加固費用,并確保工作面安全回采。

1 概況

3302 工作面為走向長壁回采工作面,綜采放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板,走向長度為1800 m,傾斜長度195 m,煤層埋深327~400 m,工作面煤厚6 m 左右。在回采放頂過程中,工作面和兩順槽壓力顯現(xiàn)十分明顯,疊加褶皺構(gòu)造較發(fā)育,致使工作面片幫、冒頂現(xiàn)象非常普遍,最嚴(yán)重時工作面月進尺不足30 m。在采用化學(xué)漿液對其進行注漿改造時,單月消耗注漿材料超過250 t,注漿費用超過500 萬元。

2 治理思路

利用化學(xué)漿液對煤壁和頂板進行注漿加固的缺陷是化學(xué)漿液的凝固速度過快,導(dǎo)致擴散半徑較小,必須在工作面回采揭露或接近褶皺構(gòu)造時進行,更適合應(yīng)急處理,無法作為預(yù)防措施。且化學(xué)漿液只能淺孔注漿,需要在工作面內(nèi)開展,注漿時要停止工作面回采,而工作面一旦停產(chǎn),其煤壁和頂板受到超前支承應(yīng)力的長時作用會進一步發(fā)生變形,增加破壞范圍,使工作面煤體片幫、冒頂情況更加嚴(yán)重,導(dǎo)致注漿量增加,產(chǎn)生惡性循環(huán)。

基于此,對破碎區(qū)域應(yīng)進行提前預(yù)防,在上下巷內(nèi)對褶皺構(gòu)造進行超前注漿加固,以提高褶皺影響帶內(nèi)煤巖體的強度和完整性,提高其承載能力,盡量避免工作面停產(chǎn),并減少化學(xué)漿液用量。

該技術(shù)的關(guān)鍵在于材料選擇,此前經(jīng)常使用的普通水泥漿液和化學(xué)漿液均有一定局限性。普通水泥漿液細度不夠,擴散效果較差,漏漿時難以封堵,且凝固速度和強度無法滿足需要;化學(xué)漿液擴散半徑小,成本高,無法滿足深孔注漿要求。

3 無機新材料預(yù)注漿方案

3.1 注漿區(qū)域

根據(jù)掘進揭露和物探成果,在3302 工作面切眼向外545~585 m 范圍內(nèi),存在一向斜構(gòu)造,走向長度40 m,傾向影響長度約55 m。3302 工作面進風(fēng)巷沿頂掘進通過向斜構(gòu)造期間,為減少巷道傾角,決定破頂掘進,增加底煤厚度。巷道掘進為半煤巖或全巖,進風(fēng)巷煤巖體較為破碎。本次試驗范圍如圖1 所示。

圖1 試驗區(qū)域煤層賦存示意圖

3.2 注漿孔設(shè)計方案

在工作面通過構(gòu)造的40 m區(qū)域內(nèi)(545~585 m),按照10 m 間距分別選擇4 個關(guān)鍵位置,從進風(fēng)巷向煤體內(nèi)部進行鉆探,并根據(jù)鉆探成果繪制煤層傾向剖面圖。在剖面圖上確定支架在煤層內(nèi)的布置形式,設(shè)計支架的高度范圍,并以此為依據(jù)布置注漿鉆孔。

注漿鉆孔的布置原則:對進風(fēng)巷煤層及巷道頂板的觀察可知,工作面煤質(zhì)較硬,但泥巖頂板比較破碎,所以本次主要加固泥巖頂板。注漿鉆孔要布置在破碎泥巖頂板或接近泥巖頂板的支架以上2 m左右位置,高度范圍上方2 m 層位。根據(jù)以往經(jīng)驗和現(xiàn)場試驗可知,鉆孔注漿擴散半徑約為3 m。4個關(guān)鍵位置傾向剖面和鉆孔設(shè)計示意圖如圖2 所示。

圖2 4 個關(guān)鍵位置剖面和鉆孔設(shè)計圖

通過對4 個關(guān)鍵位置設(shè)計鉆孔參數(shù)的分析,本次注漿鉆孔俯角最大6°。根據(jù)煤層變化情況,在4 個關(guān)鍵位置參數(shù)的基礎(chǔ)上,依次內(nèi)插設(shè)計其余鉆孔。為確保注漿效果,設(shè)計鉆孔間距為2 m,孔徑為94 mm。在40 m 范圍內(nèi)設(shè)計鉆孔21 個,編號為1~21#。鉆孔設(shè)計圖如圖3所示,鉆孔相關(guān)參數(shù)見表1。

圖3 注漿鉆孔設(shè)計圖

表1 鉆孔相關(guān)參數(shù)表

3.3 無機新材料選擇及配比

本次注漿選擇的無機新材料分為雙漿液注漿材料、單漿液注漿材料兩種。

雙漿液注漿材料凝固速度較快,適合于對淺表裂隙和錨桿(索)孔等漏漿通道進行封堵,孔深0~20 m,分為A、B 兩種型號,水灰比為0.8:1。在混合后0.5~2 min 內(nèi)失去流動性,在5~10 min 內(nèi)全部固化,2 h 后單體抗壓強度為11 MPa,1 d 后強度達15 MPa 以上,主要對淺部破碎圍巖進行加固。

單漿液注漿材料凝固速度較慢,可滿足深孔注漿要求,適用孔深20~150 m。單漿液注漿材料是超細水泥基注漿材料,其細度超過1000 目,添加外加劑之后,在40 min 內(nèi)流動性較好,在深孔中充分?jǐn)U散,其超細化漿液具備良好的均質(zhì)性,流動和擴散的過程中可避免泌水,能夠深入煤巖體微小裂隙,在1 d 后單體抗壓強度為20 MPa,3 d 后強度可達40 MPa 以上。

3.4 循環(huán)注漿工藝

為保證漿液在全孔有效擴散,提高整體加固效果,本次采用循環(huán)注漿工藝,每個循環(huán)10 m。即首先采用Φ133 mm 鉆頭,開孔施工3 m 后退鉆,下入Φ108 mm 孔口套管,然后利用Φ94 mm 鉆頭鉆進10 m后退鉆,采用雙漿液注漿材料開展首次注漿;首次注漿結(jié)束后掃孔并鉆進至20 m 后退鉆,采用雙漿液注漿材料開展第二級注漿;之后再次掃孔鉆進30 m,采用單漿液注漿材料開展第三級注漿,此后使用的注漿材料全部為單漿液材料。以此類推,直至注漿結(jié)束。

3.5 注漿參數(shù)設(shè)計

本次注漿壓力進行差異化設(shè)計,當(dāng)鉆孔深度小于10 m 時,設(shè)計注漿壓力為6~8 MPa;當(dāng)鉆孔深度超過10 m 時,設(shè)計注漿壓力為10~15 MPa。

注漿堵漏方案:循環(huán)注漿時,由于前20 m 使用雙漿液注漿材料,凝固速度較快,漏漿現(xiàn)象極少;當(dāng)使用單漿液注漿材料時,由于材料顆粒超細,且流動性較好,在出現(xiàn)漏漿情況時無法自行封堵,則改換為雙漿液注漿材料進行堵漏;之后繼續(xù)使用單漿液注漿材料進行注漿,直到注漿壓力達到設(shè)計要求。

4 注漿效果分析

4.1 工程量

本次注漿在超前工作面200 m 時進行,施工工期為40 d,采用打一注一方式,避免出現(xiàn)串孔現(xiàn)象。進風(fēng)巷共施工鉆孔21 個,總進尺1664 m,共消耗新型無機注漿材料104 t,其中雙漿液注漿材料45 t,單漿液注漿材料59 t,工程費用總計82 萬元。

4.2 效果分析

(1)工作面冒頂情況

工作面回采通過未注漿加固的褶皺區(qū)時,煤層頂板片幫和冒頂情況頻繁發(fā)生,多次停產(chǎn)進行處理;在進入注漿加固區(qū)域后,煤壁形態(tài)良好,頂板較完整,未出現(xiàn)較大冒頂情況。

(2)工作面回采推進速率

工作面回采通過未注漿加固的褶皺區(qū)域時,由于多次對冒落矸石進行處理,回采速度為0.8 m/d;回采進入注漿加固區(qū)域后,回采速度提升至2.4 m/d,未發(fā)生計劃外停產(chǎn)。

(3)化學(xué)漿液用量

本次無機材料注漿加固范圍為進風(fēng)巷機頭區(qū)域,與機尾區(qū)域進行對比,機尾50 m 范圍內(nèi)每天化學(xué)漿用量4 t,機頭50 m 范圍內(nèi)未消耗化學(xué)漿。

(4)效益分析

本次試驗區(qū)域共消耗無機新材料104 t,換算為漿液近178 m3,減去鉆孔體積約12 m3,則實際充填裂隙體積為166 m3。按照比重計算等于化學(xué)漿液83 t,費用按1.5 萬元/t 計算,共計124.5 萬元,40 m 試驗區(qū)域共節(jié)省42.5 萬元,平均每米節(jié)約1.06萬元。該礦褶皺構(gòu)造較為發(fā)育,工作面平均長度按1500 m 計算,則改為無機新材料進行注漿加固之后,單個工作面可節(jié)省注漿費用近1600 萬元。

5 結(jié)論

(1)對于褶皺構(gòu)造造成的頂板破碎情況治理應(yīng)采用提前預(yù)防的方法。在上下巷對褶皺破壞區(qū)域進行超前注漿,可提高破碎區(qū)域煤巖體的強度及完整性,同時不影響工作面的正常生產(chǎn)。

(2)通過對兩種無機新材料凝固性能的分析,雙漿液注漿材料適合于對淺表裂隙進行填充,單漿液注漿材料適合于深部微小裂隙的填充,注漿加固效果顯著,與化學(xué)漿液相比成本降低80%以上。

(3)采用循環(huán)注漿工藝,每10 m 為一個循環(huán)可保證漿液的全孔擴散,提高整體加固效果。采用兩種漿液配合注漿可有效避免漏漿現(xiàn)象。

(4)與未加固區(qū)域相比,本次注漿范圍內(nèi)未出現(xiàn)冒頂情況,回采速率由0.8 m/d 提高至2.4 m/d,提高了生產(chǎn)效率。采用無機新材料進行注漿的試驗區(qū)域,相比化學(xué)漿液注漿,可節(jié)約成本1.06 萬元/m,效益可觀。

猜你喜歡
褶皺無機漿液
考慮濾過作用及黏度時變性的盾構(gòu)壁后注漿擴散模型研究
無機材料在建筑節(jié)能工程中的應(yīng)用
600MW機組石灰石-石膏濕法煙氣脫硫漿液中毒案例分析及防范措施
吸收塔漿液品質(zhì)簡化定量分析模型及應(yīng)用
600MW機組石灰石-石膏濕法煙氣脫硫漿液中毒案例分析及防范措施
我國無機非金屬材料的發(fā)展方向探索
高考的“寵兒”——無機化工流程題
動漫人物衣服褶皺的畫法(1)
一點褶皺
褶皺的優(yōu)雅