徐 桐 楊恒志 于 浩 中國(guó)石油吉林石化公司丙烯腈廠 吉林 132021
某甲基丙烯酸甲酯(MMA)裝置自建成投產(chǎn)以來(lái)一直受到不能長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行的困擾。由于MMA易聚合的物料特性,裝置內(nèi)設(shè)備、管線經(jīng)常出現(xiàn)聚合堵塞的情況,造成裝置被迫停車檢修。雖然裝置設(shè)計(jì)時(shí)引入了阻聚劑系統(tǒng),對(duì)重點(diǎn)的設(shè)備及管線添加阻聚劑以減少物料聚合,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)裝置內(nèi)仍然存在部分阻聚劑添加盲區(qū),造成管線聚合堵塞,影響裝置正常生產(chǎn)。同時(shí)由于C種阻聚劑系統(tǒng)的設(shè)計(jì)存在缺陷,造成該系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,對(duì)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了極大影響。對(duì)于MMA裝置來(lái)說(shuō),阻聚劑系統(tǒng)運(yùn)行的好壞將直接關(guān)系到整個(gè)裝置的運(yùn)行好壞,所以本文希望通過(guò)對(duì)MMA裝置阻聚劑系統(tǒng)的優(yōu)化升級(jí),提高阻聚劑系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,進(jìn)一步減少M(fèi)MA裝置聚合堵塞等瓶頸問(wèn)題,從而達(dá)到提高裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行周期的目的。
酯化系統(tǒng)是MMA裝置的重要環(huán)節(jié),物料會(huì)在該系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行酯化反應(yīng)生成目標(biāo)產(chǎn)物甲基丙烯酸甲酯,同時(shí)將生成的目標(biāo)產(chǎn)物連同其他組分蒸出,得到中間產(chǎn)品。但是在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,酯化釜的氣相管線經(jīng)常出現(xiàn)聚合堵塞的情況,一旦管線堵塞就會(huì)造成裝置生產(chǎn)波動(dòng),被迫停車檢修。裝置設(shè)計(jì)時(shí)只針對(duì)酯化釜內(nèi)部增加了C種阻聚劑加入點(diǎn),以減少酯化釜內(nèi)部出現(xiàn)聚合的幾率,但是對(duì)于酯化釜?dú)庀嗑€,設(shè)計(jì)時(shí)并未給出有效的阻聚措施。本文希望通過(guò)對(duì)阻聚劑系統(tǒng)的優(yōu)化來(lái)解決酯化系統(tǒng)氣相線聚合的瓶頸問(wèn)題。
在裝置檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn),酯化釜?dú)庀嗑€堵塞均是由于MMA物料先在氣相線管壁上附著聚合,再隨著時(shí)間的延長(zhǎng)聚合物逐漸變大直至將管線完全堵塞。根據(jù)這一點(diǎn)再結(jié)合裝置的設(shè)計(jì)理念,本文希望通過(guò)在酯化釜?dú)庀嗑€上增加C種阻聚劑加入點(diǎn)的方式來(lái)解決酯化釜?dú)庀嗑€易發(fā)生聚合的問(wèn)題。酯化單元簡(jiǎn)易流程見(jiàn)圖1。
圖1 酯化單元簡(jiǎn)易流程
裝置原設(shè)計(jì)的C種阻聚劑添加方式有噴環(huán)和噴嘴兩種,噴環(huán)由于體積過(guò)大無(wú)法用于管線內(nèi)部,而噴嘴由于開(kāi)孔方向朝下無(wú)法有效地將阻聚劑噴灑到管壁上,且該阻聚劑噴嘴為絲扣連接,并非一體式設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間沖刷腐蝕后存在松動(dòng)脫落的情況,嚴(yán)重影響阻聚劑加入。所以現(xiàn)有設(shè)計(jì)的噴嘴均無(wú)法滿足對(duì)酯化釜?dú)庀嗑€噴灑阻聚劑的要求,必須設(shè)計(jì)一個(gè)能夠滿足要求的新式噴嘴。
MMA裝置酯化釜?dú)庀嗑€為DN300四氟管線,必須保證噴嘴噴出的阻聚劑能夠噴射到管壁上,否則將失去作用。每一點(diǎn)C種阻聚劑加入量為120 kg/h,C種阻聚劑的密度大約為900 kg/m3。若要阻聚劑噴射到管壁上,阻聚劑通過(guò)噴嘴后的噴射距離至少要達(dá)到150 mm,已知100 kPa可產(chǎn)生10 m水柱,通過(guò)計(jì)算,阻聚劑噴射到管壁上至少需要P=105/104×150×900/1000=1.35 kPa。若忽略噴嘴處產(chǎn)生的阻力,通過(guò)簡(jiǎn)化后的伯努利方程P/ρ=u2/2可得出阻聚劑通過(guò)噴嘴的噴射速度為u=1.732 m/s。已知阻聚劑的質(zhì)量流量為120 kg/h,轉(zhuǎn)換為體積流量為0.133 m3/h,進(jìn)而得出阻聚劑噴嘴的開(kāi)孔面積S=2.13×10-5m2。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),若噴嘴選取Φ1.5 mm的小孔,需要開(kāi)孔12個(gè);若噴嘴選取Φ1.2 mm的小孔.需要開(kāi)孔18個(gè)。為了保證阻聚劑通過(guò)噴嘴后可以更均勻的分布,最終阻聚劑噴嘴開(kāi)孔方案選取Φ1.2 mm的小孔,共分為三排,每排均勻分布6個(gè)小孔,共計(jì)18個(gè)小孔。噴嘴的材質(zhì)通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),最終選用紫銅作為噴嘴的主材質(zhì),紫銅除了價(jià)格較便宜外同時(shí)還具有一定的耐腐蝕性,運(yùn)行周期可達(dá)到180天,可以滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。噴嘴結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖2。
圖2 噴嘴結(jié)構(gòu)示意
經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用,酯化釜?dú)庀嗑€阻聚劑噴嘴效果明顯,通過(guò)對(duì)運(yùn)行一個(gè)周期后酯化釜?dú)庀嗑€的聚合情況進(jìn)行對(duì)比,可以看出酯化釜?dú)庀嗑€聚合情況得到明顯緩解,前后對(duì)比見(jiàn)圖3、圖4。
圖3 增加噴嘴前氣相線聚合情況
圖4 增加噴嘴后氣相線聚合情況
裝置運(yùn)行周期也由原來(lái)的90天延長(zhǎng)至現(xiàn)在的120天。
該MMA裝置C種阻聚劑原設(shè)計(jì)配置方式為B種阻聚劑與粗MMA物料按照一定比例通過(guò)管道直接輸送至C種阻聚劑輸送泵入口,經(jīng)過(guò)泵自身混合后輸送至各阻聚劑加入點(diǎn),C種阻聚劑系統(tǒng)原簡(jiǎn)易流程見(jiàn)圖5。
圖5 C種阻聚劑系統(tǒng)原簡(jiǎn)易流程
該設(shè)計(jì)方式存在較大弊端,一是B種阻聚劑與粗MMA物料直接在泵入口混合,這種混合方式易造成物料混合不均勻;二是該混合方式存在兩股物料壓力不對(duì)等的情況,配置比例較難控制。若C種阻聚劑配置不均勻或配比偏差較大,極易造成MMA裝置系統(tǒng)出現(xiàn)大量聚合物,嚴(yán)重影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)C種阻聚劑配置系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,通過(guò)增加一臺(tái)C種阻聚劑配制罐,使B種阻聚劑與粗MMA物料在罐內(nèi)充分混合后再由C種阻聚劑輸送泵輸送至各阻聚劑加入點(diǎn),從而提高C種阻聚劑系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,C種阻聚劑系統(tǒng)改造后簡(jiǎn)易流程見(jiàn)圖6。
圖6 C種阻聚劑系統(tǒng)改造后簡(jiǎn)易流程
(1)對(duì)酯化釜?dú)庀嗑€新增阻聚劑加入點(diǎn)后,對(duì)酯化釜?dú)庀嗑€阻聚效果明顯,大幅降低了酯化釜?dú)庀嗑€聚合堵塞的幾率。
(2)對(duì)C種阻聚劑配置系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造后,極大地提高了C種阻聚劑系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,很好地滿足了裝置正常生產(chǎn)的需要。