華東旭,代世磊
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)
本文通過對己二酸裝置中各動設(shè)備密封水的使用現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析,并針對密封水壓力不穩(wěn)、無法循環(huán)利用等問題,探討設(shè)計動設(shè)備密封水系統(tǒng)新工藝,新工藝保證了動設(shè)備密封水壓力,也實現(xiàn)了密封水的循環(huán)利用,在保證設(shè)備運轉(zhuǎn)的同時也降低了高純水消耗,減少了生產(chǎn)廢水排放量。
國內(nèi)己二酸生產(chǎn)裝置普遍采用硝酸環(huán)己醇氧化法工藝制備己二酸,生產(chǎn)流程較長,使用動設(shè)備較多,動設(shè)備運轉(zhuǎn)過程大多需要密封水作為密封裝置的降溫及潤滑介質(zhì),因密封水有進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的可能,一般情況下采用高純水作密封水,保證生產(chǎn)系統(tǒng)不被污染,而密封水的回水也往往不能再回到高純水系統(tǒng)而直接排放至地溝送至污水處理廠處理。
在實際生產(chǎn)中,高純水在兩種情況下容易出現(xiàn)壓力不穩(wěn)定的情況:①系統(tǒng)大量補水;②冬季防凍時,作為防凍措施之一,軟管站和備臺動設(shè)備密封水保持小流量,消耗大大增加,造成高純水壓力較低。而高純水壓力波動也帶來了密封水系統(tǒng)的壓力不穩(wěn),密封水系統(tǒng)壓力不穩(wěn)會造成設(shè)備的破壞,甚至一些帶有自我保護(hù)功能的大型設(shè)備,會因密封水壓力不穩(wěn)聯(lián)鎖停車,造成嚴(yán)重的計劃外停車事故。
硝酸環(huán)己醇氧化法的工藝決定己二酸裝置的高腐蝕環(huán)境,以高純水作為密封水存在隱患:①在高純水壓力不穩(wěn)定的情況下,造成動設(shè)備密封不能有效地降溫和潤換,損壞設(shè)備;②動設(shè)備內(nèi)部壓力高于高純水系統(tǒng)時,腐蝕性物料容易反竄入高純水系統(tǒng),造成高純水污染,甚至造成高純水管線的腐蝕和設(shè)備的損壞?;谝陨蟽牲c考慮,需要將密封水系統(tǒng)獨立于高純水系統(tǒng)之外,同時如果進(jìn)一步將密封水收集循環(huán)利用,也必將成為節(jié)能降耗的有效措施。
增加密封水穩(wěn)壓罐,該穩(wěn)壓罐以高純水為補水,通過泵將穩(wěn)壓罐內(nèi)高純水送往各動設(shè)備用戶作密封水,保證密封水壓力的穩(wěn)定。
將管網(wǎng)的高純水通過管線直接送入高純水穩(wěn)壓罐,管線上設(shè)有補水電磁閥,電磁閥的開關(guān)由高純水穩(wěn)壓罐液位進(jìn)行控制(控制原理:當(dāng)罐內(nèi)液位低于30%時,打開該補水電磁閥;當(dāng)罐內(nèi)液位高于70%后該補水電磁閥關(guān)閉)。該密封水穩(wěn)壓罐有304 L不銹鋼制成,其規(guī)格為:容積為10 m3,設(shè)計壓力為常壓,設(shè)計溫度為60 ℃,設(shè)備凈重為3 648 kg,最高工作壓力為充滿水壓力,介質(zhì)為高純水。在罐頂部設(shè)置溢流管線,以避免液位過高。在罐底部設(shè)置有排放閥門用于清洗設(shè)備時使用。新增兩臺密封水穩(wěn)壓離心泵用于將罐內(nèi)高純水送往系統(tǒng)各用戶的動力設(shè)施。該泵的規(guī)格參數(shù):葉輪及泵殼材質(zhì)為304 L,電機(jī)功率為15.5 kW,轉(zhuǎn)速為2 900 r/min,流量為40 m3/h,揚程為35 m,輸送介質(zhì)為高純水。
將密封水回水管線匯集至管道后送入密封水緩沖罐,降低了動設(shè)備密封水的消耗。為確保當(dāng)密封水穩(wěn)壓罐、泵出現(xiàn)故障或泵出口壓力較低時不影響裝置動設(shè)備的密封水需求,考慮通過增加電磁閥及設(shè)置切換聯(lián)鎖的方式解決。在穩(wěn)壓泵出口管道上依次增加電接點壓力表、切斷電磁閥,在切斷電磁閥后增加直接來自高純水管網(wǎng)的管道,管道上設(shè)置有高純水補水電磁閥。在電接點壓力表壓力低或密封水穩(wěn)壓罐、泵出現(xiàn)故障時,由聯(lián)鎖控制關(guān)閉泵出口切斷電磁閥,打開高純水補水電磁閥。在故障解除后,可在控制室手動恢復(fù)至切斷電磁閥打開,高純水補水電磁閥關(guān)閉。
高純水補水電磁閥前設(shè)置止逆閥以確?;厥盏膲嚎s機(jī)密封水不進(jìn)入高純水管網(wǎng)。高純水補水電磁閥前設(shè)置另一條來自于工業(yè)水管網(wǎng)的管道,以保證當(dāng)高純水管網(wǎng)緊停時,動設(shè)備密封水系統(tǒng)的正常運行。高純水與工業(yè)水的切換由現(xiàn)場人員手動進(jìn)行操作。
在動設(shè)備機(jī)封異常時有可能導(dǎo)致物料進(jìn)入機(jī)封系統(tǒng),為避免在機(jī)封異常時,含有酸性物質(zhì)的密封水對系統(tǒng)產(chǎn)生影響,在密封水回水總管上設(shè)置電導(dǎo)率檢測裝置,當(dāng)電導(dǎo)檢測儀指標(biāo)>1×10-3S/m時,將密封水回收總管至密封水穩(wěn)壓罐閥門關(guān)閉,打開總管至地溝閥門,將密封水回水直接排往地溝;當(dāng)設(shè)備正常,電導(dǎo)率檢測儀恢復(fù)正常后,再重新將回水總管出口切換至密封水穩(wěn)壓罐。如圖1所示。
圖1 動設(shè)備密封水穩(wěn)壓及回收系統(tǒng)
改造后投入使用的己二酸動設(shè)備密封水系統(tǒng)已穩(wěn)定運轉(zhuǎn)近一年。動設(shè)備損壞率明顯降低,因密封水導(dǎo)致設(shè)備故障進(jìn)而影響裝置無法穩(wěn)定的頻次明顯降低。生產(chǎn)己二酸裝置高純水的單耗下降明顯,己二酸裝置的年設(shè)計生產(chǎn)時間為8 000 h,現(xiàn)每小時可節(jié)約高純水15 t,全年節(jié)約高純水12萬t左右。按高純水的考核單價為7.49元/t,每年節(jié)約生產(chǎn)成本89.88萬元。達(dá)到了減少高純水消耗,裝置長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn),降低產(chǎn)品單耗成本的目的。
通過對己二酸動設(shè)備密封水回收系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化,不僅徹底解決了動設(shè)備密封水供應(yīng)不穩(wěn)的問題,降低了產(chǎn)品高純水單耗,為整套裝置的安全穩(wěn)定長周期運行提供了保障;同時生產(chǎn)廢水量的降低,對公司嚴(yán)峻的環(huán)保形勢也減輕了一定的壓力。經(jīng)過近一年的監(jiān)測,動設(shè)備穩(wěn)定運轉(zhuǎn)率明顯提高,高純水消耗顯著降低,降低了生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品的競爭力。該動設(shè)備密封水優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,供應(yīng)可靠,它的成功使用為其它化工行業(yè)類似系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化提供了成功的經(jīng)驗。