摘要:根據(jù)9 號線車輛原型進口空氣彈簧的技術(shù)規(guī)范,研制了國產(chǎn)Φ500空氣彈簧。通過對空氣彈簧系統(tǒng)、輔助彈簧進行的各項試驗,證明各類性能指標均能滿足技術(shù)要求。Φ500空氣彈簧在裝車考核中,實際運營正常,Sperling指標均為優(yōu),UIC513舒適度指標均為良好。返廠檢測結(jié)果顯示,各項指標變化率均在合理范圍內(nèi)。表明該型國產(chǎn)彈簧已達到替代原型空氣彈簧的要求,同時可作為其它車型空氣彈簧國產(chǎn)化探索的經(jīng)驗借鑒。
關(guān)鍵詞:空氣彈簧;國產(chǎn)化;性能測試
空氣彈簧系統(tǒng)因為高度可控、隔振性能優(yōu)越、變形能力強、阻尼可調(diào)、隔音降噪等諸多優(yōu)點,可有效應(yīng)對地鐵車輛載荷變化大、變形要求高、穩(wěn)定性和舒適性高的需求,成為了地鐵車輛轉(zhuǎn)向架二系懸掛的首選[1,2]。早期國內(nèi)大部分空氣彈簧市場為外國供應(yīng)商占據(jù),隨著城市軌道交通的發(fā)展,采用進口空氣彈簧的弊端開始顯現(xiàn):采購價格高、供貨周期長、售后服務(wù)不完善,造成運維成本高、列車扣修時間長、檢修效率低等問題[3]。
近年來由于運維經(jīng)驗的積累、計算機輔助設(shè)計技術(shù)、主動控制系統(tǒng)的升級以及新材料、新結(jié)構(gòu)的開發(fā),國產(chǎn)空氣彈簧產(chǎn)品日臻成熟,各家地鐵公司紛紛加大了國產(chǎn)化的替代力度[4~8]。目前上海地鐵全網(wǎng)車輛保有量已近6000輛,進口空氣彈簧占比較高。因此加強空氣彈簧國產(chǎn)化,對降低成本,提升檢修效率具有重要意義。上海地鐵9 號線一期列車原型空氣彈簧均為德國進口,本文主要介紹國產(chǎn)替代彈簧的結(jié)構(gòu)設(shè)計、型式試驗、裝車試驗等,通過各項性能指標的對比,探索國產(chǎn)化可行性,也為其他車型進口空氣彈簧的替代提供借鑒經(jīng)驗。
1???? 空氣彈簧結(jié)構(gòu)
國產(chǎn)Φ500空氣彈簧屬于螺釘緊固密封式空氣彈簧系列,主要由氣囊、輔助彈簧、壓板、磨耗板、上蓋板等組成。如圖1 所示,氣囊和輔助彈簧串聯(lián)工作,用于保持恒定的車體高度。在規(guī)定的負載條件下,通過這兩個部件的緩沖,可提高旅客的乘坐舒適度。正常情況(充氣狀態(tài))下,輔助彈簧有助于氣囊適應(yīng)車體和轉(zhuǎn)向架之間的旋轉(zhuǎn)。緊急情況下,輔助彈簧承擔車體重量。
為保證與原型彈簧的互換性,Φ500空氣彈簧的橡膠材料、金屬件和外形結(jié)構(gòu)、接口尺寸均與原產(chǎn)品保持一致。借助有限元輔助分析計算,證明各項性能參數(shù)均與原型產(chǎn)品保持高度相近,并符合技術(shù)規(guī)范要求。
2???? Φ500空氣彈簧的主要試驗
為了驗證Φ500空氣彈簧各項實際性能指標,分別對空氣彈簧系統(tǒng)和輔助彈簧開展型式試驗,并將結(jié)果數(shù)據(jù)與原型產(chǎn)品進行比對。其中耐壓試驗、系統(tǒng)疲勞試驗、蠕變試驗分別在水爆壓力試驗機、扭擺試驗機和蠕變試驗機上進行;輔助彈簧垂向靜、動剛度試驗分別在電子拉伸試驗機和動剛度試驗機上進行;其他試驗在空氣彈簧二維試驗機上完成。
2.1? 空氣彈簧系統(tǒng)試驗
(1)氣密性試驗
在設(shè)計高度(248mm)下,將一組空氣彈簧充內(nèi)壓至7bar±0.2bar,關(guān)閉氣源,靜止保持5 分鐘后記錄氣壓降;另一組則在關(guān)閉氣源后,以1Hz頻率,沿水平方向以±20mm振幅循環(huán)5 分鐘,測量水平循環(huán)后的氣壓降。
(2)內(nèi)壓與載荷試驗
將空氣彈簧在設(shè)計高度下充內(nèi)壓,當空氣彈簧垂向載荷為:57.5KN(AW0-空載)、103.1KN(AW2-滿載)、121.1KN(AW3-超載),將空氣內(nèi)壓值列于表2,均滿足技術(shù)規(guī)范。
(3)???? 垂向剛度試驗
在設(shè)計高度下,分別充氣加載至121.1KN、103.1KN、57.5KN,以0.075Hz的頻率,沿垂向施加±10mm振幅。通過載荷位移曲線,計算得出剛度值。試驗結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范。
(4)???? 橫向剛度試驗
在設(shè)計高度下,垂向加載至121.1KN、103.1KN、57.5KN,以低于0.01Hz的頻率,沿橫向施加±10mm振幅,循環(huán)4 次,取最后一次計算剛度值。改變振幅為±100mm重復上述試驗。測量數(shù)據(jù)均滿足技術(shù)要求。
(5)???? 剪切力矩試驗
剪切末端力矩是當空氣彈簧發(fā)生剪切時,在空氣彈簧系統(tǒng)頂部與底部產(chǎn)生的力矩。頂部與底部產(chǎn)生的力矩不一定相等。設(shè)計末端力矩試驗是為了顯示彈簧剪切至77mm的位移時頂部與底部力矩的比率。
對試驗傳感器進行力矩試驗標定后,在設(shè)計高度下分別在模擬AW0、AW2、AW3工況載荷,以小于5mm/s的速度,20mm為步長加載至100mm,每 20mm記錄一次水平載荷與垂向載荷。通過計算得到三種載荷的剪切力矩比率在0.650~0.85范圍內(nèi),符合技術(shù)要求0.7±0.2。
(6)耐壓試驗
將新空氣彈簧系統(tǒng)在設(shè)計高度下充不低于20bar水壓,在此狀態(tài)下保持5 分鐘。將疲勞試驗后的空氣彈簧系統(tǒng)充入16bar水壓,保持5 分鐘如圖2。
結(jié)果顯示新樣品充21.5bar水壓后,無破壞,滿足疲勞前水壓大于20bar的要求;完成疲勞試驗的樣品充16bar水壓后,無破壞,滿足疲勞后水壓大于16bar的要求。
(7)???? 扭轉(zhuǎn)疲勞試驗
在充氣設(shè)計高度下,以載荷98.3KN,水平偏置25mm,振幅±42mm,頻率0.7~1Hz,進行600000周次的疲勞試驗。試驗結(jié)束后,重復重復剛度試驗,并測量內(nèi)壓直徑和動態(tài)蠕變量。
圖3 為被測樣品,疲勞試驗后無裂紋,輕微磨損,滿足技術(shù)要求。表5 所示剛度變化率、內(nèi)徑和直徑變化量、動態(tài)蠕變量等疲勞前后的性能變化均滿足技術(shù)要求。
2.2? 輔助彈簧試驗(1)垂向剛度試驗
輔助彈簧以60mm/min的加載速度,垂向從0 加載至163.8KN,再卸載至0KN。記錄滯回曲線,取滯回曲線中的上升曲線,列垂向靜剛度數(shù)據(jù)于表6。
垂向從0KN加載到57.5KN。以1Hz頻率沿垂向方向施加±5mm振幅,循環(huán)4 次,取最后一次計算動剛度值。垂向加載103.1KN和121.1KN,重復試驗。表7 為垂向動靜剛度比數(shù)據(jù),結(jié)果證明符合技術(shù)要求。
(2)?? 橫向剛度試驗
垂向從0KN加載到57.5KN。以0.01Hz頻率沿橫向方向施加0~5mm振幅,循環(huán)3 次,取最后一次計算剛度值。記錄載荷位移曲線,同時計算得出剛度值。垂向加載103.1KN,重復試驗;垂向加載121.1KN,重復試驗。結(jié)果顯示三種載荷下的橫向剛度分別為6.70N/mm、13.5N/mm和16.0N/mm,均符合要求。
(3)?? 輔助彈簧蠕變試驗
將樣品安裝在蠕變試驗機上,試驗溫度23℃,垂向施加靜態(tài)載荷98.3KN,記錄240小時內(nèi)的蠕變數(shù)據(jù),并繪制蠕變預測曲線于圖4。試驗完成后,重復輔助彈簧剛度試驗。
根據(jù)曲線可得裝車48h后至10年的蠕變量為1.6mm,滿足技術(shù)規(guī)范≤3mm。此外蠕變試驗前后,在三種工況下的剛度變化率分別為0.98%、0.68%和-3.49%,滿足需求。
(4)?? 輔助彈簧垂向疲勞試驗
以121.1KN載荷,以1Hz頻率,變載±18KN,循環(huán)600000周次;變載±37KN,循環(huán)300000周次。疲勞試驗完成后,重復剛度試驗和高度測量。
結(jié)果表明輔助彈簧經(jīng)過900000次疲勞試驗后,狀態(tài)良好,沒有撕裂,裂紋,橡膠沒有從金屬脫落。剛度變化率和高度變化均在技術(shù)要求范圍內(nèi)。
(5)?? 輔助彈簧垂向碰撞試驗
以121.1KN載荷,1Hz頻率,動載±18KN,循環(huán)600000周次;進行碰撞試驗。輔助彈簧經(jīng)過600000次碰撞破壞試驗后,狀態(tài)良好,沒有撕裂,裂紋,橡膠沒有從金屬脫落。壓板和輔助彈簧的緊固螺釘沒有松動現(xiàn)象。
(6)?? 橡膠堆老化試驗
橡膠堆在溫度為23±2℃下保持至少24小時,然后根據(jù)ISO188規(guī)定在70℃條件下老化14天。老化之后,橡膠堆置于環(huán)境溫度下24小時后,進行垂向剛度試驗。在57.5KN、103.1KN和121.1KN載荷作用下,老化前后剛度變化率分別為2.3%、1.8%、1.9%,均不超過技術(shù)要求的20%。
(7)?? 垂向破壞性試驗
將樣品安裝在二維試驗機上,垂向加載(壓縮)在錐形簧芯軸上直到樣品破壞,記錄載荷變形曲線。結(jié)果證明金屬與橡膠粘合強度是合格的。
3???? 裝車考驗
在裝車第一周、6個月后及試驗結(jié)束前一周,均任選一天按GB5599~85《鐵道車輛動力學性能評定和試驗鑒定規(guī)范》和UIC513《鐵路車輛內(nèi)旅客振動舒適性評價準則》進行列車動力學試驗。在裝車運營期間定時進行氣密性、限界干涉、表面狀態(tài)、工作狀態(tài)、無氣高度等進行檢查。試驗期滿將裝車彈簧返廠檢測,對比各項指標變化率。
(1)?? 動力學試驗
在AW0(空車)工況下,選取同列車相鄰車輛分別安裝國產(chǎn)化空氣彈簧和進口原型彈簧,被測車輛的一、二系彈簧、減震器狀態(tài)均正常,踏面磨耗量狀態(tài)相當。對上海地鐵9 號線車輛進行平穩(wěn)性線路測試。測試結(jié)果表明:在實際運行圖速度范圍內(nèi),兩輛車的Sperling平穩(wěn)性均為優(yōu)級,UIC513舒適度指標均為良好。
(2)?? 返廠檢測試驗
裝車運營1 年,國產(chǎn)化彈簧無裂紋、磨損,膠囊簾線層無露出及輔助彈簧無脫膠、傾斜,橡膠無裂紋、鼓包等外觀問題,各項維護關(guān)鍵數(shù)據(jù)正常。返廠檢測的結(jié)果顯示:運行前后國產(chǎn)空氣彈簧氣密性狀態(tài)良好,外徑滿足技術(shù)要求≤350mm的指標;載荷內(nèi)壓變化率、垂向剛度變化率、橫向剛度變化率分別在2%、2%、5%以內(nèi);輔助彈簧蠕變量在1mm左右,剛度變化率在5%以內(nèi),均滿足技術(shù)要求。該空氣彈簧通過了運營考驗。
4???? 結(jié)論
(1)?? 上海地鐵9 號線車輛國產(chǎn)空氣彈簧系統(tǒng)和輔助彈簧的各項型式試驗數(shù)據(jù)與原型產(chǎn)品相近,均能滿足技術(shù)要求。動力學試驗評定Sperling平穩(wěn)性為優(yōu)級,UIC513舒適度指標均為良好。
(2)?? 國產(chǎn)空氣彈簧通過實際運營考核,達到預期設(shè)計目標,可進行擴大化或推廣應(yīng)用。
參考文獻:
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作者簡介:
顧培忠(1973-)漢,上海,本科,工程師,研究方向:軌道交通.
摘要:根據(jù)9 號線車輛原型進口空氣彈簧的技術(shù)規(guī)范,研制了國產(chǎn)Φ500空氣彈簧。通過對空氣彈簧系統(tǒng)、輔助彈簧進行的各項試驗,證明各類性能指標均能滿足技術(shù)要求。Φ500空氣彈簧在裝車考核中,實際運營正常,Sperling指標均為優(yōu),UIC513舒適度指標均為良好。返廠檢測結(jié)果顯示,各項指標變化率均在合理范圍內(nèi)。表明該型國產(chǎn)彈簧已達到替代原型空氣彈簧的要求,同時可作為其它車型空氣彈簧國產(chǎn)化探索的經(jīng)驗借鑒。
關(guān)鍵詞:空氣彈簧;國產(chǎn)化;性能測試
空氣彈簧系統(tǒng)因為高度可控、隔振性能優(yōu)越、變形能力強、阻尼可調(diào)、隔音降噪等諸多優(yōu)點,可有效應(yīng)對地鐵車輛載荷變化大、變形要求高、穩(wěn)定性和舒適性高的需求,成為了地鐵車輛轉(zhuǎn)向架二系懸掛的首選[1,2]。早期國內(nèi)大部分空氣彈簧市場為外國供應(yīng)商占據(jù),隨著城市軌道交通的發(fā)展,采用進口空氣彈簧的弊端開始顯現(xiàn):采購價格高、供貨周期長、售后服務(wù)不完善,造成運維成本高、列車扣修時間長、檢修效率低等問題[3]。
近年來由于運維經(jīng)驗的積累、計算機輔助設(shè)計技術(shù)、主動控制系統(tǒng)的升級以及新材料、新結(jié)構(gòu)的開發(fā),國產(chǎn)空氣彈簧產(chǎn)品日臻成熟,各家地鐵公司紛紛加大了國產(chǎn)化的替代力度[4~8]。目前上海地鐵全網(wǎng)車輛保有量已近6000輛,進口空氣彈簧占比較高。因此加強空氣彈簧國產(chǎn)化,對降低成本,提升檢修效率具有重要意義。上海地鐵9 號線一期列車原型空氣彈簧均為德國進口,本文主要介紹國產(chǎn)替代彈簧的結(jié)構(gòu)設(shè)計、型式試驗、裝車試驗等,通過各項性能指標的對比,探索國產(chǎn)化可行性,也為其他車型進口空氣彈簧的替代提供借鑒經(jīng)驗。
1???? 空氣彈簧結(jié)構(gòu)
國產(chǎn)Φ500空氣彈簧屬于螺釘緊固密封式空氣彈簧系列,主要由氣囊、輔助彈簧、壓板、磨耗板、上蓋板等組成。如圖1 所示,氣囊和輔助彈簧串聯(lián)工作,用于保持恒定的車體高度。在規(guī)定的負載條件下,通過這兩個部件的緩沖,可提高旅客的乘坐舒適度。正常情況(充氣狀態(tài))下,輔助彈簧有助于氣囊適應(yīng)車體和轉(zhuǎn)向架之間的旋轉(zhuǎn)。緊急情況下,輔助彈簧承擔車體重量。
為保證與原型彈簧的互換性,Φ500空氣彈簧的橡膠材料、金屬件和外形結(jié)構(gòu)、接口尺寸均與原產(chǎn)品保持一致。借助有限元輔助分析計算,證明各項性能參數(shù)均與原型產(chǎn)品保持高度相近,并符合技術(shù)規(guī)范要求。
2???? Φ500空氣彈簧的主要試驗
為了驗證Φ500空氣彈簧各項實際性能指標,分別對空氣彈簧系統(tǒng)和輔助彈簧開展型式試驗,并將結(jié)果數(shù)據(jù)與原型產(chǎn)品進行比對。其中耐壓試驗、系統(tǒng)疲勞試驗、蠕變試驗分別在水爆壓力試驗機、扭擺試驗機和蠕變試驗機上進行;輔助彈簧垂向靜、動剛度試驗分別在電子拉伸試驗機和動剛度試驗機上進行;其他試驗在空氣彈簧二維試驗機上完成。
2.1? 空氣彈簧系統(tǒng)試驗
(1)氣密性試驗
在設(shè)計高度(248mm)下,將一組空氣彈簧充內(nèi)壓至7bar±0.2bar,關(guān)閉氣源,靜止保持5 分鐘后記錄氣壓降;另一組則在關(guān)閉氣源后,以1Hz頻率,沿水平方向以±20mm振幅循環(huán)5 分鐘,測量水平循環(huán)后的氣壓降。
(2)內(nèi)壓與載荷試驗
將空氣彈簧在設(shè)計高度下充內(nèi)壓,當空氣彈簧垂向載荷為:57.5KN(AW0-空載)、103.1KN(AW2-滿載)、121.1KN(AW3-超載),將空氣內(nèi)壓值列于表2,均滿足技術(shù)規(guī)范。
(3)???? 垂向剛度試驗
在設(shè)計高度下,分別充氣加載至121.1KN、103.1KN、57.5KN,以0.075Hz的頻率,沿垂向施加±10mm振幅。通過載荷位移曲線,計算得出剛度值。試驗結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范。
(4)???? 橫向剛度試驗
在設(shè)計高度下,垂向加載至121.1KN、103.1KN、57.5KN,以低于0.01Hz的頻率,沿橫向施加±10mm振幅,循環(huán)4 次,取最后一次計算剛度值。改變振幅為±100mm重復上述試驗。測量數(shù)據(jù)均滿足技術(shù)要求。
(5)???? 剪切力矩試驗
剪切末端力矩是當空氣彈簧發(fā)生剪切時,在空氣彈簧系統(tǒng)頂部與底部產(chǎn)生的力矩。頂部與底部產(chǎn)生的力矩不一定相等。設(shè)計末端力矩試驗是為了顯示彈簧剪切至77mm的位移時頂部與底部力矩的比率。
對試驗傳感器進行力矩試驗標定后,在設(shè)計高度下分別在模擬AW0、AW2、AW3工況載荷,以小于5mm/s的速度,20mm為步長加載至100mm,每 20mm記錄一次水平載荷與垂向載荷。通過計算得到三種載荷的剪切力矩比率在0.650~0.85范圍內(nèi),符合技術(shù)要求0.7±0.2。
(6)耐壓試驗
將新空氣彈簧系統(tǒng)在設(shè)計高度下充不低于20bar水壓,在此狀態(tài)下保持5 分鐘。將疲勞試驗后的空氣彈簧系統(tǒng)充入16bar水壓,保持5 分鐘如圖2。
結(jié)果顯示新樣品充21.5bar水壓后,無破壞,滿足疲勞前水壓大于20bar的要求;完成疲勞試驗的樣品充16bar水壓后,無破壞,滿足疲勞后水壓大于16bar的要求。
(7)???? 扭轉(zhuǎn)疲勞試驗
在充氣設(shè)計高度下,以載荷98.3KN,水平偏置25mm,振幅±42mm,頻率0.7~1Hz,進行600000周次的疲勞試驗。試驗結(jié)束后,重復重復剛度試驗,并測量內(nèi)壓直徑和動態(tài)蠕變量。
圖3 為被測樣品,疲勞試驗后無裂紋,輕微磨損,滿足技術(shù)要求。表5 所示剛度變化率、內(nèi)徑和直徑變化量、動態(tài)蠕變量等疲勞前后的性能變化均滿足技術(shù)要求。
2.2? 輔助彈簧試驗(1)垂向剛度試驗
輔助彈簧以60mm/min的加載速度,垂向從0 加載至163.8KN,再卸載至0KN。記錄滯回曲線,取滯回曲線中的上升曲線,列垂向靜剛度數(shù)據(jù)于表6。
垂向從0KN加載到57.5KN。以1Hz頻率沿垂向方向施加±5mm振幅,循環(huán)4 次,取最后一次計算動剛度值。垂向加載103.1KN和121.1KN,重復試驗。表7 為垂向動靜剛度比數(shù)據(jù),結(jié)果證明符合技術(shù)要求。
(2)?? 橫向剛度試驗
垂向從0KN加載到57.5KN。以0.01Hz頻率沿橫向方向施加0~5mm振幅,循環(huán)3 次,取最后一次計算剛度值。記錄載荷位移曲線,同時計算得出剛度值。垂向加載103.1KN,重復試驗;垂向加載121.1KN,重復試驗。結(jié)果顯示三種載荷下的橫向剛度分別為6.70N/mm、13.5N/mm和16.0N/mm,均符合要求。
(3)?? 輔助彈簧蠕變試驗
將樣品安裝在蠕變試驗機上,試驗溫度23℃,垂向施加靜態(tài)載荷98.3KN,記錄240小時內(nèi)的蠕變數(shù)據(jù),并繪制蠕變預測曲線于圖4。試驗完成后,重復輔助彈簧剛度試驗。
根據(jù)曲線可得裝車48h后至10年的蠕變量為1.6mm,滿足技術(shù)規(guī)范≤3mm。此外蠕變試驗前后,在三種工況下的剛度變化率分別為0.98%、0.68%和-3.49%,滿足需求。
(4)?? 輔助彈簧垂向疲勞試驗
以121.1KN載荷,以1Hz頻率,變載±18KN,循環(huán)600000周次;變載±37KN,循環(huán)300000周次。疲勞試驗完成后,重復剛度試驗和高度測量。
結(jié)果表明輔助彈簧經(jīng)過900000次疲勞試驗后,狀態(tài)良好,沒有撕裂,裂紋,橡膠沒有從金屬脫落。剛度變化率和高度變化均在技術(shù)要求范圍內(nèi)。
(5)?? 輔助彈簧垂向碰撞試驗
以121.1KN載荷,1Hz頻率,動載±18KN,循環(huán)600000周次;進行碰撞試驗。輔助彈簧經(jīng)過600000次碰撞破壞試驗后,狀態(tài)良好,沒有撕裂,裂紋,橡膠沒有從金屬脫落。壓板和輔助彈簧的緊固螺釘沒有松動現(xiàn)象。
(6)?? 橡膠堆老化試驗
橡膠堆在溫度為23±2℃下保持至少24小時,然后根據(jù)ISO188規(guī)定在70℃條件下老化14天。老化之后,橡膠堆置于環(huán)境溫度下24小時后,進行垂向剛度試驗。在57.5KN、103.1KN和121.1KN載荷作用下,老化前后剛度變化率分別為2.3%、1.8%、1.9%,均不超過技術(shù)要求的20%。
(7)?? 垂向破壞性試驗
將樣品安裝在二維試驗機上,垂向加載(壓縮)在錐形簧芯軸上直到樣品破壞,記錄載荷變形曲線。結(jié)果證明金屬與橡膠粘合強度是合格的。
3???? 裝車考驗
在裝車第一周、6個月后及試驗結(jié)束前一周,均任選一天按GB5599~85《鐵道車輛動力學性能評定和試驗鑒定規(guī)范》和UIC513《鐵路車輛內(nèi)旅客振動舒適性評價準則》進行列車動力學試驗。在裝車運營期間定時進行氣密性、限界干涉、表面狀態(tài)、工作狀態(tài)、無氣高度等進行檢查。試驗期滿將裝車彈簧返廠檢測,對比各項指標變化率。
(1)?? 動力學試驗
在AW0(空車)工況下,選取同列車相鄰車輛分別安裝國產(chǎn)化空氣彈簧和進口原型彈簧,被測車輛的一、二系彈簧、減震器狀態(tài)均正常,踏面磨耗量狀態(tài)相當。對上海地鐵9 號線車輛進行平穩(wěn)性線路測試。測試結(jié)果表明:在實際運行圖速度范圍內(nèi),兩輛車的Sperling平穩(wěn)性均為優(yōu)級,UIC513舒適度指標均為良好。
(2)?? 返廠檢測試驗
裝車運營1 年,國產(chǎn)化彈簧無裂紋、磨損,膠囊簾線層無露出及輔助彈簧無脫膠、傾斜,橡膠無裂紋、鼓包等外觀問題,各項維護關(guān)鍵數(shù)據(jù)正常。返廠檢測的結(jié)果顯示:運行前后國產(chǎn)空氣彈簧氣密性狀態(tài)良好,外徑滿足技術(shù)要求≤350mm的指標;載荷內(nèi)壓變化率、垂向剛度變化率、橫向剛度變化率分別在2%、2%、5%以內(nèi);輔助彈簧蠕變量在1mm左右,剛度變化率在5%以內(nèi),均滿足技術(shù)要求。該空氣彈簧通過了運營考驗。
4???? 結(jié)論
(1)?? 上海地鐵9 號線車輛國產(chǎn)空氣彈簧系統(tǒng)和輔助彈簧的各項型式試驗數(shù)據(jù)與原型產(chǎn)品相近,均能滿足技術(shù)要求。動力學試驗評定Sperling平穩(wěn)性為優(yōu)級,UIC513舒適度指標均為良好。
(2)?? 國產(chǎn)空氣彈簧通過實際運營考核,達到預期設(shè)計目標,可進行擴大化或推廣應(yīng)用。
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作者簡介:
顧培忠(1973-)漢,上海,本科,工程師,研究方向:軌道交通.