林文勝
(三明市尤溪環(huán)境監(jiān)測(cè)站,福建 三明 365100)
2019年三明市環(huán)境質(zhì)量分析報(bào)告和2017年福建省排放源清單研究結(jié)果顯示,自2016年以來(lái),尤溪縣O3-8h年均濃度(第90位百分?jǐn)?shù)日最大8小時(shí)平均值,μg/m3)持續(xù)上升(表1),臭氧污染日益凸顯,其中工業(yè)源排放的揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)占比達(dá)67.5%,對(duì)O3生成貢獻(xiàn)較大。
表1 2016—2019年尤溪縣O3-8h年均濃度
2017年,福建省環(huán)保廳印發(fā)《福建省重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》,明確重點(diǎn)行業(yè)VOCs整治任務(wù)。2018年,福建省人民政府印發(fā)《福建省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》,明確VOCs治理目標(biāo)為“至2020年,排放總量較2015年下降10%以上”。尤溪城西合成革集控區(qū)5家合成革企業(yè)率先啟動(dòng)VOCs治理工程提升改造,本文以其中一家PU合成革企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱某企業(yè))VOCs治理工程提升改造為例,分析VOCs去除率、削減率、回收量及經(jīng)濟(jì)效益等問(wèn)題,提出可行的治理措施,使PU革行業(yè)得以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。
某企業(yè)現(xiàn)階段已建成3條濕法生產(chǎn)線年產(chǎn)1050萬(wàn)m貝斯(底坯)、2條干法生產(chǎn)線年產(chǎn)833.3萬(wàn)m合成革、DMF回收裝置等工程,主要原輔材料有聚氨酯樹(shù)脂、DMF、醋酸甲酯等。生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的VOCs主要是經(jīng)三段填料噴淋塔處理后排放。本文主要對(duì)干法廢氣回收噴淋塔及配料車(chē)間設(shè)施提升改造進(jìn)行討論。
干法生產(chǎn)線收集的廢氣包含涂臺(tái)廢氣和烘干廢氣。其中,烘干過(guò)程溫度高達(dá)100~170℃,大量有機(jī)溶劑揮發(fā),廢氣中VOCs濃度高,排放量大,是合成革企業(yè)VOCs主要來(lái)源[1]。干法生產(chǎn)線產(chǎn)生的VOCs主要含DMF、甲苯、丁酮、醋酸甲酯等成分[2],其沸點(diǎn)見(jiàn)表2。
表2 干法生產(chǎn)線VOCs主要成分及沸點(diǎn)
由表2可知,干法生產(chǎn)線產(chǎn)生的VOCs主要成分沸點(diǎn)均較高。企業(yè)本次改造采取在噴淋塔前端加裝旋風(fēng)冷凝器的方式,先將高溫VOCs溫度降至約25℃,待大部分VOCs冷凝成液態(tài),即得到含80%DMF的有機(jī)溶劑,此有機(jī)溶劑可直接回用于濕法車(chē)間配料,剩余含少量VOCs的廢氣再經(jīng)三段填料噴淋塔處理后排放,可進(jìn)一步減少污染物排放量。干法廢氣回收噴淋塔改造前后流程對(duì)比見(jiàn)圖1、圖2。
圖1 改造前VOCs治理工藝流程
圖2 改造后VOCs治理工藝流程
配料車(chē)間基本整體密閉,除員工和物料出入口裝活動(dòng)玻璃門(mén)外,配料產(chǎn)生的無(wú)組織廢氣用風(fēng)機(jī)抽至噴淋塔處理。本次改造將6個(gè)配料桶全部替換成配料釜,二者配料過(guò)程主要區(qū)別見(jiàn)表3。
表3 配料桶與配料釜配料過(guò)程的主要區(qū)別
由表3可知,配料桶配料過(guò)程,人工敞開(kāi)式裝卸料、集氣罩與配料桶之間的間隙會(huì)有部分VOCs逸出,難以收集,對(duì)車(chē)間工作環(huán)境造成極大污染;配料釜封閉配料可有效減少無(wú)組織廢氣排放,改善車(chē)間空氣質(zhì)量。
某企業(yè)于2018年12月、2019年7月委托廈門(mén)金雀檢測(cè)技術(shù)有限公司分別對(duì)改造前后干法1#、2#噴淋塔廢氣及配料間內(nèi)6個(gè)點(diǎn)位(配料桶(釜)外1米)無(wú)組織廢氣開(kāi)展監(jiān)測(cè),分析結(jié)果如下。
干法廢氣回收噴淋塔改造前后廢氣監(jiān)測(cè)結(jié)果(均值)對(duì)比見(jiàn)表4,廢氣中各特征污染物去除率對(duì)比見(jiàn)圖3,削減量及削減率見(jiàn)表5。
表4 企業(yè)干法廢氣回收噴淋塔改造前后廢氣監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)比
圖3 企業(yè)干法廢氣回收噴淋塔改造前后特征污染物去除率對(duì)比
表5 各特征污染物削減量及削減率(按100%負(fù)荷折算)
2.1.1 環(huán)境效益分析
由表4、圖3可知,在干法廢氣噴淋塔前端加裝旋風(fēng)冷凝器后,各特征污染物排放濃度進(jìn)一步降低,排放量進(jìn)一步減小。其中,廢氣中非甲烷總烴去除率提高約25%;甲苯去除率提高約40%;DMF與水混溶,雖去除率(均在99%以上)提高不明顯,但增加冷凝工序后,可提前回收大部分DMF(約77%),使廢氣中DMF濃度顯著降低,在后續(xù)廢氣噴淋處理工序中,將有效減少噴淋用水量,經(jīng)計(jì)算,每套設(shè)備噴淋廢水產(chǎn)生量減少約1584t/a,有效減少了廢水產(chǎn)生量。
由表5可知,改造前后按100%負(fù)荷折算,廢氣中DMF排放量?jī)粝鳒p1.858t/a,削減率89.97%;甲苯排放量?jī)粝鳒p0.0497t/a,削減率97.3%;非甲烷總烴排放量?jī)粝鳒p16.09t/a,削減率66.54%。即每套設(shè)備VOCs(含DMF、非甲烷總烴、甲苯)排放量?jī)粝鳒p約為18t/a,削減率約為68.4%,實(shí)現(xiàn)了污染治理減排目標(biāo)。
由以上分析可知,該方案實(shí)施后,具有較好的環(huán)境效益。
2.1.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告,兩日流量范圍49~58kg/h,兩日均值約為55kg/h,即每套冷凝器回收含80%DMF溶劑速率約55kg/h,則每年可回收溶劑約396t(含純DMF約316.8t)。含80%DMF溶劑可直接用于濕法配料,相當(dāng)于噴淋塔回收濃度為20%DMF廢水量1584t。每噸20%DMF廢水回收純DMF費(fèi)用以160元計(jì)算,則每年可節(jié)省DMF回收費(fèi)用約25萬(wàn)元??梢?jiàn),實(shí)施該方案后,2套冷凝設(shè)備可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約50萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益較大。
6個(gè)配料桶全部替換成配料釜,改造前后設(shè)施外1米6個(gè)點(diǎn)位無(wú)組織監(jiān)測(cè)結(jié)果(取最大值)對(duì)比,詳見(jiàn)表5。
由表6可知,改造前用配料桶配料時(shí),設(shè)施外6個(gè)點(diǎn)位非甲烷總烴周界濃度最大值達(dá)6.99 mg/m3;改用配料釜配料后,設(shè)施外6個(gè)點(diǎn)位非甲烷總烴周界濃度最大值僅為0.15 mg/m3。可見(jiàn),設(shè)施密閉性顯著提高,非甲烷總烴排放濃度降低明顯,車(chē)間工作環(huán)境得到較大改善,環(huán)境效益良好。
表6 企業(yè)配料間設(shè)施改造前后設(shè)施外1米點(diǎn)位無(wú)組織監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)比 單位:mg·m-3
本文給出了一種較為有效的PU合成革企業(yè)VOCs治理工程提升改造方案,即在干法廢氣噴淋塔前端加裝旋風(fēng)冷凝器及配料桶改用配料釜法,有效減少?gòu)U氣中VOCs排放量,為合成革行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展提供有益借鑒,也為遏制臭氧污染做出一定貢獻(xiàn)。