裴廷記
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
近年來(lái),隨著煤化工行業(yè)的高速發(fā)展,其已成為當(dāng)前工業(yè)活動(dòng)中的用水大戶,面對(duì)巨大的資源消耗壓力和環(huán)境保護(hù)壓力,如何解決水資源的循環(huán)利用已成為該行業(yè)發(fā)展中刻不容緩的重大問(wèn)題。污水再生利用是將水資源的節(jié)約和廢棄資源綜合利用統(tǒng)籌考慮,達(dá)到節(jié)水、降耗、增效的目的。河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)再生利用的水源由工業(yè)污水和城市污水兩部分組成,通過(guò)不同的工藝處理滿足循環(huán)水系統(tǒng)回用要求,實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定回收利用。
龍宇煤化工一期50萬(wàn)t/a甲醇、二期40萬(wàn)t/a醋酸及20萬(wàn)t/a乙二醇主體工藝裝置,產(chǎn)生的工業(yè)污水經(jīng)一、二期污水站處理后,混合流入配水井,在配水井內(nèi)與城市污水充分混合,之后進(jìn)入旋流沉砂池,由沉砂池初步沉淀后,重力自流進(jìn)入 CASS池,有機(jī)物在CASS池內(nèi)充分降解后,經(jīng)過(guò)CASS池內(nèi)部的潷水器匯集進(jìn)入絮凝反應(yīng)池,通過(guò)加藥進(jìn)行絮凝沉淀并充分反應(yīng)后,在輻流沉淀池內(nèi)二次沉淀,沉淀后的澄清水流入排水池,由泵加壓一部分直接送入循環(huán)水池作為循環(huán)水補(bǔ)水;另一部分進(jìn)入多介質(zhì)過(guò)濾器,進(jìn)一步去除水中的懸浮物、膠體等物質(zhì),然后在活性炭過(guò)濾器內(nèi)吸附水中的有機(jī)物,經(jīng)超濾裝置深度處理,除鹽水站反滲透原水滿足要求后,回用循環(huán)水池作為循環(huán)水補(bǔ)充水(主要指標(biāo)見(jiàn)表1),回用水經(jīng)超濾過(guò)濾后能進(jìn)一步去除有機(jī)物、膠體等,減少了循環(huán)水系統(tǒng)的藥劑消耗和排污量;原水緊缺狀態(tài)下進(jìn)入除鹽水站制備精制除鹽水使用。再生利用系統(tǒng)處理能力為600m3/h,工藝流程見(jiàn)圖1。
表1 循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)控制指標(biāo)
圖1 再生利用系統(tǒng)工藝流程
配水井用于均衡水質(zhì)的濃度、溫度、pH值等,避免水質(zhì)出現(xiàn)較大反差、水量出現(xiàn)大幅度波動(dòng),造成對(duì)后續(xù)處理系統(tǒng)的沖擊;旋流沉沙池主要作用是去除污水中大顆粒的物質(zhì),從而滿足后續(xù)處理裝置的進(jìn)水要求。
CASS池共有2座,每池可分為預(yù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)2部分。CASS池每天工作4個(gè)周期,每周期工作時(shí)間為6 h。每個(gè)CASS池設(shè)進(jìn)氣電動(dòng)閥門(mén)及配套的DCS控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)曝氣階段的自動(dòng)切換控制。在2座CASS池的預(yù)反應(yīng)區(qū)內(nèi)分別配置攪拌機(jī)2臺(tái),使污水與預(yù)反應(yīng)區(qū)內(nèi)污泥充分混合,在厭氧菌的作用下將大分子有機(jī)物分解成小分子物質(zhì),有利于后續(xù)主反應(yīng)區(qū)好氧菌的生化降解;在預(yù)反應(yīng)區(qū)與主反應(yīng)區(qū)之間設(shè)回流污泥泵,以保持污泥濃度,控制污泥回流比為30%。
絮凝反應(yīng)池共有6格,串聯(lián)組合,每格配備機(jī)械動(dòng)力攪拌機(jī)1臺(tái),CASS池出水與絮凝藥劑,在機(jī)械攪拌機(jī)的作用下充分地接觸反應(yīng),使藥劑與水中的懸浮物、溶解性的磷形成大的礬花顆粒,從而保證后續(xù)的可靠沉淀;反應(yīng)池出水通過(guò)底部設(shè)置的4個(gè)進(jìn)水方孔流入沉淀池,該方式對(duì)水體局部擾動(dòng)小,布水均勻,有利于水量的均衡。采用頂部機(jī)械負(fù)壓刮泥機(jī)抽吸方式間歇排泥,工作狀態(tài)時(shí),刮泥機(jī)繞圓周轉(zhuǎn)動(dòng),依靠真空泵將排泥管路抽吸為負(fù)壓區(qū)域,從而將底部積泥順利排出,達(dá)到良好的排泥效果;配套PLC系統(tǒng),根據(jù)時(shí)間設(shè)定運(yùn)轉(zhuǎn)周期,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)工作。
多介質(zhì)過(guò)濾器共有6臺(tái),內(nèi)部裝填濾料為無(wú)煙煤和石英砂,主要是去除水中的懸浮或膠態(tài)雜質(zhì),依靠累積運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)來(lái)判斷過(guò)濾器是否失效,采用“氣洗+水洗”的反洗模式恢復(fù)過(guò)濾器的過(guò)濾能力。使用循環(huán)水系統(tǒng)回水作為反洗水源,目的是減小循環(huán)水系統(tǒng)的排污量,節(jié)約原水;配套壓縮空氣儲(chǔ)罐,利用工廠空氣減壓后作為過(guò)濾器氣洗氣源。
活性炭過(guò)濾器共有6臺(tái),濾料全部采用椰殼活性炭,孔隙率高,具有較大的比表面積,吸附容量大且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,易于再生,對(duì)工業(yè)和城市污水具有良好的適應(yīng)能力。其目的是進(jìn)一步吸附水中一部分不溶性雜質(zhì)及部分有機(jī)物,去除水中異味,降低水體中色度,滿足后續(xù)裝置水質(zhì)要求。
超濾裝置共3套,每套配備48支膜,膜通量55L/(m2·h)。正常工況下2用1備。采用全流過(guò)濾運(yùn)行方式,進(jìn)水透過(guò)膜絲全部轉(zhuǎn)化成產(chǎn)水。由于原水中含有較多的殘留有機(jī)物,為防止細(xì)菌滋生對(duì)膜產(chǎn)生有機(jī)污染,選用次氯酸鈉氧化去除。周期運(yùn)行中設(shè)置有水反洗、加藥反洗及化學(xué)清洗步驟,能夠有效減緩膜污堵,延長(zhǎng)膜絲的使用壽命,從而保障系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。該部分的主要作用是去除水中懸浮物、顆粒、細(xì)菌、病毒、膠體及大部分有機(jī)物等,滿足出水SDI<3的指標(biāo),為循環(huán)水系統(tǒng)提供更優(yōu)的補(bǔ)充水或?yàn)橄掠畏礉B透系統(tǒng)提供最佳的水質(zhì)。
3.1.1 運(yùn)行過(guò)程中泥水進(jìn)入對(duì)真空泵造成的影響
沉淀池排泥系統(tǒng)使用真空泵實(shí)現(xiàn)排泥管道抽真空,從而將底部沉淀污泥由排泥管道排出,實(shí)際運(yùn)行中,吸附在管道壁上的泥水通過(guò)進(jìn)氣口進(jìn)入真空泵,從而導(dǎo)致真空泵頻繁故障,需要定期更換濾網(wǎng)和置換內(nèi)部油路系統(tǒng),對(duì)排泥系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大的隱患,嚴(yán)重時(shí)排泥系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),造成出水懸浮物超標(biāo),無(wú)法滿足回用水質(zhì)要求。
3.1.2 優(yōu)化調(diào)整措施
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及實(shí)驗(yàn),采用水泵+水射器抽真空方式代替原有真空泵,不僅達(dá)到抽真空效果,使底部積泥有效排出,而且形成真空的時(shí)間比原有設(shè)備縮短30 s,水泵抽吸的清水返回到排泥池底部,使底部空間產(chǎn)生強(qiáng)烈的擾動(dòng),減少了底部污泥的局部沉積。
3.2.1 進(jìn)水懸浮物高
輻流沉淀池如果不能及時(shí)排泥,出水懸浮物就會(huì)顯著升高,高含量懸浮物的水進(jìn)入多介質(zhì)過(guò)濾器,使多介質(zhì)過(guò)濾器的運(yùn)行周期大大縮短,若不能及時(shí)反洗,就會(huì)造成濾料板結(jié)、過(guò)濾器出水超標(biāo)。
3.2.2 優(yōu)化調(diào)整措施
將排泥由原來(lái)的4 h/次調(diào)整到2 h/次,從而降低沉淀池底部污泥的沉積;多介質(zhì)過(guò)濾器運(yùn)行周期由原來(lái)的72 h調(diào)整到48 h,減少運(yùn)行時(shí)間,增加反洗頻次,防止懸浮物在多介質(zhì)過(guò)濾器內(nèi)部堆積,造成濾料板結(jié)。
3.3.1 多介質(zhì)過(guò)濾器
多介質(zhì)過(guò)濾器反洗水壓力不足,反洗強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致反洗不徹底,多介質(zhì)過(guò)濾器進(jìn)出口壓差達(dá)到0.1MPa(g),表明其已失去過(guò)濾能力。觀察反洗出水及反洗時(shí)過(guò)濾器內(nèi)部濾料的擾動(dòng),發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器反洗時(shí)頂部出現(xiàn)大面積的死角區(qū)域,無(wú)法形成有效的動(dòng)力擾動(dòng),夾雜在濾料中的雜質(zhì)不能通過(guò)反洗排出,從而使運(yùn)行壓差不斷升高,過(guò)濾器失去過(guò)濾截污能力。
3.3.2 優(yōu)化調(diào)整措施
將反洗的用水由循環(huán)水回水改成循環(huán)水給水,反洗壓力由原來(lái)的0.2MPa(g)提升至0.4MPa(g),增加反洗強(qiáng)度,過(guò)濾器運(yùn)行周期由原來(lái)的24 h提高到48 h。
3.4.1 殺菌劑投加點(diǎn)不合理
再生利用系統(tǒng)選擇的殺菌劑投加點(diǎn)是在輻流沉淀池的出水端,由于沉淀池內(nèi)的溫度及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),適合微生物的生長(zhǎng)繁殖,所以造成池內(nèi)壁菌藻的生成,出水水質(zhì)變渾濁。
3.4.2 優(yōu)化調(diào)整措施
將殺菌的投加點(diǎn)變更至接觸池和沉淀池的進(jìn)水端,使藥劑隨水流在池子內(nèi)部充分均勻混合,抑制微生物在池內(nèi)的生長(zhǎng),從而使池子內(nèi)部的菌藻得到有效控制,實(shí)現(xiàn)出水水質(zhì)的良性循環(huán)。
實(shí)踐證明,經(jīng)過(guò)改造調(diào)整后,該套污水再生利用系統(tǒng)產(chǎn)水能夠滿足循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水和除鹽水系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)要求,而且經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,再生利用系統(tǒng)工藝能達(dá)到連續(xù)穩(wěn)定供水,系統(tǒng)中各設(shè)備及水處理構(gòu)筑物能夠達(dá)到長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的一系列問(wèn)題,通過(guò)認(rèn)真分析、研究判斷,提出了切實(shí)可行的解決措施,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),為系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。