朱玲斌,邵百明,薛喜才,賈尚華
(上海汽車集團股份有限公司 乘用車分公司,上海 201804)
發(fā)動機缸體是汽車發(fā)動機中最重要的零部件之一,其將各個氣缸和曲軸箱連成一體,是安裝活塞、曲軸以及其他零件和附件的支撐骨架;同時還要保證活塞、連桿、曲軸等工作時的位置準確以及發(fā)動機的換氣、冷卻和潤滑系統(tǒng)工作正常。而隨著汽車輕量化發(fā)展[1],對缸體的要求更趨向于薄壁和高強度。由于鋁合金鑄造工藝已經(jīng)相對比較穩(wěn)定,從工藝的角度來提高強度越來越難,因此缸體設(shè)計的合理性凸顯重要。在開發(fā)過程中,通過分析缸體的失效問題找到相應(yīng)的改進措施也就變得越來越重要[2-8]。
某發(fā)動機開發(fā)過程中,發(fā)動機需進行相關(guān)臺架試驗,在完成曲軸通風(fēng)系統(tǒng)試驗和潤滑系統(tǒng)試驗后,進行15 h的節(jié)氣門結(jié)焦試驗過程中發(fā)現(xiàn)缺體側(cè)面漏油,油壓降低導(dǎo)致報警,停機進行檢查,拆解后發(fā)現(xiàn)缸體軸承座和對應(yīng)的軸承瓦蓋斷裂。為找到缸體的斷裂原因,筆者對軸承座和軸承瓦蓋進行了檢驗與分析,并提出改進措施。
送檢的斷裂發(fā)動機缸體如圖1所示。斷裂的零件都位于發(fā)動機后端,如圖1a)所示,其中缸體第4主軸承座斷裂,裂紋一側(cè)位于退刀槽區(qū)域,軸承瓦蓋的斷裂位置在軸承座斷裂位置的斜對角,如圖1b)所示。第1~3軸承座及其對應(yīng)的軸承瓦蓋都未見明顯異常。失效區(qū)域螺栓擰緊痕跡正常,無松動現(xiàn)象,如圖1c)所示。據(jù)了解,拆解時8組軸承瓦蓋螺栓的扭矩值(包括斷裂軸承座)全部都在正常范圍內(nèi)。
采用VHX-2000E型體視顯微鏡對缸體軸承座的斷口進行低倍分析,形貌如圖2所示??梢娪忻黠@的自下而上的斷裂擴展紋路,底側(cè)局部區(qū)域磨損嚴重,其放大后有清晰可見的疲勞海灘紋特征,從海灘紋的匯聚方向來看,疲勞應(yīng)該起源于退刀槽的中部區(qū)域,同時在疲勞源附近,有疑似孔洞存在。
圖1 送檢的斷裂發(fā)動機缸體宏觀形貌Fig.1 Macro morphology of fractured engine cylinder block submitted for inspection:a) overall morphology of cylinder block; b) morphology of fracture position; c) bolt assembly trace of fracture position
圖2 軸承座斷口低倍形貌Fig.2 Morphology of bearing seat fracture at low magnification:a) overall morphology of fracture; b) enlarged morphology of fatigue source region
圖3為斷裂軸承瓦蓋斷口的低倍形貌,斷口上有隱約可見的從右下至左上的斷裂擴展紋路,且斷裂起始一側(cè)位于軸承瓦蓋與曲軸接觸的區(qū)域。
圖3 軸承瓦蓋斷口低倍形貌Fig.3 Morphology of bearing cover fracture at low magnification
采用EVO MA25型掃描電鏡(SEM)分別對軸承座和軸承瓦蓋的斷口進行觀察,如圖4和圖5所示。
軸承座起始斷裂區(qū)存在鑄造縮孔,如圖4a)~b)所示;除磨損區(qū)域外,斷口形貌特征為細小的疲勞輝紋,如圖4c)~d)所示。從疲勞輝紋的擴展方向來看,疲勞裂紋起源于退刀槽邊緣而非缺陷所在區(qū)域,而且疲勞起源點未完全匯集到縮孔所在的區(qū)域,說明缺陷不是導(dǎo)致軸承座疲勞斷裂的主要原因。
對軸承瓦蓋斷口進行觀察,觀察位置如圖5a)所示。整個斷裂軸承瓦蓋的斷口形貌特征全部為疲勞輝紋,如圖5b)~e)所示;疲勞擴展方向如圖5a)中箭頭所示。對模擬過載斷裂的軸承瓦蓋斷口進行觀察,可見斷口為韌窩形貌,如圖5f)所示。送檢斷裂軸承瓦蓋斷口的疲勞起始區(qū)域未見明顯異常,且斷口形貌特征明顯不同于模擬過載斷裂瓦蓋材料的。
圖4 軸承座斷口SEM形貌Fig.4 SEM morphology of fracture on bearing seat:a) morphology of fatigue source region 1; b) morphology of fatigue source region 2;c) enlarged morphology of position 1; d) enlarged morphology of position 2
圖5 軸承瓦蓋斷口SEM形貌Fig.5 SEM morphology of fracture on bearing cover:a) observation positions of fracture; b) morphology of position 1; c) morphology of position 2;d) morphology of position 3; e) morphology of position 4; f) morphology of the simulation of overload fracture of bearing cover
在斷裂缸體軸承座的疲勞起源區(qū)取金相試樣,觀察其顯微組織形貌,如圖6a)所示,可見其顯微組織為白色塊狀奧氏體相+細小致密的共晶Si相+少量初生Si相。根據(jù)企業(yè)技術(shù)文件的要求測量疲勞起源區(qū)的孔隙率,結(jié)果為0.43%,最大單孔直徑為0.4 mm,如圖6c)所示,符合設(shè)計圖紙的技術(shù)要求。
沿著圖5a)虛線位置對軸承瓦蓋取樣,并進行觀察,如圖6b)所示,可見其顯微組織主要為珠光體,此外還有部分孔隙,顯微組織基本正常。
圖6 斷裂軸承座及瓦蓋的顯微組織形貌Fig.6 Microstructure morphology of fractured bearing seat and bearing cover:a) morphology of bearing seat; b) morphology of bearing cover;c) morphology of bearing seat porosity
圖紙規(guī)定缸體材料為AlSi9Cu3鋁合金,用Bruker Q4 TASMAN型直讀光譜儀對缸體的化學(xué)成分進行分析,結(jié)果如表1所示??芍左w材料的化學(xué)成分滿足DIN EN 1706:2010AluminiumandAluminiumAlloysCastingsChemicalCompositionandMechanicalProperties的要求。
采用UH930型多功能硬度計對斷裂缸體的軸承座進行硬度測試,結(jié)果為88 HB,符合產(chǎn)品圖紙的硬度要求。
表1 缸體的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))Tab.1 Chemical compositions of cylinder block (mass fraction) %
采用RB2000型洛氏硬度計對斷裂的軸承瓦蓋進行硬度測試,結(jié)果為65 HRB,符合產(chǎn)品圖紙的硬度要求。同時使用Sartorius cpa224S型密度天平對軸承瓦蓋斷裂失效區(qū)域進行密度測試,結(jié)果為6.71 g·cm-3,同樣符合產(chǎn)品圖紙的要求。
從上述斷裂缸體軸承座和軸承瓦蓋的理化檢驗結(jié)果來看,材料的顯微組織、化學(xué)成分和力學(xué)性能都符合設(shè)計圖紙的要求,同時軸承座疲勞起源區(qū)雖然存在鑄造縮孔,但根據(jù)孔洞大小、孔隙率及疲勞起源點的分析結(jié)果,判斷其不是引起失效的主要原因[9]。因此本次失效與材料關(guān)系不大。
為進一步分析發(fā)動機缸體的斷裂原因,分別對缸體和軸承瓦蓋進行CAE(計算機輔助工程)模擬分析[10]。CAE結(jié)果如圖7所示,可知軸承座斷裂起源區(qū)處于應(yīng)力較大區(qū)域,安全系數(shù)約為0.73,說明該設(shè)計的結(jié)構(gòu)強度偏低,而軸承瓦蓋斷裂起始位置并非應(yīng)力較大的位置,斷裂起源點的安全系數(shù)約為1.58,不存在強度不足的情況。因此判斷首先由于第4軸承座設(shè)計強度不足導(dǎo)致在試驗中發(fā)生疲勞開裂,開裂后斷口斜對側(cè)的軸承瓦蓋受力發(fā)生變化,也相繼出現(xiàn)疲勞開裂,在應(yīng)力作用下最終斷裂失效。
圖7 軸承座和軸承瓦蓋CAE計算結(jié)果Fig.7 CAE calculation results of a) bearing seat and b) bearing cover
針對缸體第4軸承座強度不足的判斷,對4檔區(qū)域采用增加加強筋的措施進行多輪優(yōu)化改進,并進行相關(guān)CAE計算,結(jié)果如圖8所示,最終優(yōu)化后的方案C顯示原失效區(qū)域的安全系數(shù)增加到1.07。根據(jù)方案C重新制造缸體樣件并再次進行臺架試驗,試驗通過后拆解檢查,相關(guān)零件未發(fā)現(xiàn)任何異常。
圖8 優(yōu)化后CAE計算結(jié)果Fig.8 CAE calculation results after optimization:a) option A; b) option B; c) option C
長時間工作后在循環(huán)應(yīng)力作用下發(fā)動機缸體的軸承座首先發(fā)生疲勞斷裂,隨后軸承瓦蓋也發(fā)生疲勞斷裂。結(jié)合CAE計算結(jié)果可知缸體軸承座結(jié)構(gòu)強度不足是導(dǎo)致缸體發(fā)生疲勞斷裂的根本原因。
建議通過對失效區(qū)域增加加強筋的方式來提高發(fā)動機缸體結(jié)構(gòu)的強度。