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提升轉爐爐役期間鐵水消化能力的實踐

2020-11-10 08:24:10
山東冶金 2020年5期
關鍵詞:鋼種煉鋼鐵水

許 建

(山東鋼鐵集團日照有限公司,山東 日照276800)

1 前 言

轉爐是煉鋼生產(chǎn)中最為關鍵的設備,轉爐爐役大修是煉鋼生產(chǎn)管理的重要內容,其爐役檢修工期長,爐役期間整體產(chǎn)線生產(chǎn)較為脆弱,正常的鐵鋼平衡狀態(tài)被打破,鐵水不能被轉爐完全消化,直接影響到企業(yè)經(jīng)濟效益和安全生產(chǎn)。因此如何通過高水平的生產(chǎn)組織模式,優(yōu)化工藝流程,加快煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,降低工序成本,減少煉鋼過程的損耗和能耗,實現(xiàn)利益的最大化已經(jīng)成為公司面臨的重要問題。為保證爐役期間公司生產(chǎn)組織安全穩(wěn)定和鐵鋼平衡,山鋼日照公司系統(tǒng)地分析研究了1座轉爐爐役時,影響3 座轉爐消化鐵水能力的因素,并制定了一系列優(yōu)化措施,基本實現(xiàn)了鐵鋼界面的安全、均衡生產(chǎn)。

2 生產(chǎn)狀況及存在的問題

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

山鋼集團日照有限公司一期設計生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)872萬t合格鋼水,850萬t合格鑄坯,主要設備有2座5 100 m3高爐、4座210 t轉爐、5臺連鑄機。4座轉爐分成兩組布置,即2 個轉爐分為一組,鐵水從中間進入加料跨,廢鋼從兩端進入加料跨,有利于高效生產(chǎn)。轉爐爐役模式采用4 座轉爐輪流交替的方式進行爐役,以保證最大限度地消化鐵水。

按照當前水平,目前高爐鐵水按每罐198 t 出鐵,平均每罐出鐵時間為25.3 min,2座高爐每天大約產(chǎn)生114罐鐵水,轉爐平均周期為40 min,理論計算單座轉爐每天最多消化36罐鐵水。正常生產(chǎn)期間,轉爐的生產(chǎn)能力與高爐的出鐵能力基本持平。轉爐爐役期間,3座轉爐最多消化108罐鐵水,單日至少會有6罐富余鐵水到鑄鐵機進行鑄鐵,整個爐役期間(按12 d計算)將鑄鐵72罐??紤]到轉爐受鋼種、檢修、更換出鋼口、更換出鋼口滑板、補爐、清爐口、清爐坑等常規(guī)作業(yè)影響,實際上3 座轉爐單日消化能力在100~104罐,單日鑄鐵10~14罐,鑄鐵機超負荷作業(yè),嚴重時會造成高爐被迫提前堵口,減風乃至休風,打亂生產(chǎn)節(jié)奏,對整個公司生產(chǎn)系統(tǒng)帶來很大的隱患,不利于降本增效。

2.2 存在的問題

2.2.1 轉爐冶煉周期過長

冶煉周期受鋼種的影響小、波動小,精煉周期主要與精煉工藝有關,澆注時間受規(guī)格、拉速等影響[1]。3 座轉爐生產(chǎn)時,轉爐生產(chǎn)能力小于高爐出鐵能力,同時小于精煉及連鑄總的生產(chǎn)能力,因此,轉爐成為生產(chǎn)組織的主要限制性環(huán)節(jié)。目前轉爐冶煉周期在38~43 min,平均40 min,時間明顯偏長。另外,轉爐檢修、更換出鋼口或出鋼口滑板、補爐、清爐口、清爐坑等常見作業(yè),時間不固定、偏長且頻繁,一定程度上影響著生產(chǎn)節(jié)奏。

2.2.2 鐵包維護及吊重配空作業(yè)效率低

鐵包維護不及時導致可用空包數(shù)量不足,若煉鋼壓重罐較多,會影響高爐的正常生產(chǎn);若包口清渣不及時,導致KR 無法處理、轉爐裝鐵不凈,同樣影響生產(chǎn)節(jié)奏。鐵包吊重配空作業(yè)時間偏長,影響KR處理及轉爐吹煉效率。

2.2.3 出鐵量偏差大或鐵水入爐溫度低

高爐出鐵量偏差大,需要重回高爐重補鐵水;或者裝入轉爐后二次補鐵水,從而增加了天車的負擔,影響生產(chǎn)節(jié)奏。若高爐出鐵溫度低,或者鐵水到達煉鋼區(qū)域后長時間沒有進入KR 處理,保溫措施不當,導致鐵水溫度低,鐵罐粘貼嚴重,造成兌入轉爐的鐵水不足,需要二次補鐵水,不僅增加了轉爐周期,還降低了天車的作業(yè)效率。

2.2.4 計劃編排欠合理

煉鋼生產(chǎn)作業(yè)計劃和調度是生產(chǎn)組織的關鍵,合理的生產(chǎn)作業(yè)計劃可以降低物耗與能耗成本、增加收益、穩(wěn)定質量,并能保障生產(chǎn)運行穩(wěn)定順行高效。因訂單結構復雜,存在大量小批量訂單,組爐組澆存在困難。澆次短,鋼種復雜多樣,不利于計劃排產(chǎn),鑄機更換澆次頻繁,作業(yè)率降低,造成鑄機消化鋼水能力受到一定程度的限制。

3 生產(chǎn)組織優(yōu)化

3.1 縮短轉爐冶煉周期

以轉爐為中心,強化操作水平,加強工序間信息傳遞與配合,確保轉爐做到“六不等”,即不等計劃及成分、不等廢鋼、不等鐵水、不等鋼包、不等渣罐、不等合金輔料。

在鐵水成分與所煉鋼種確定后,提高轉爐供氧強度幾乎可以成比例地縮短每爐鋼的供氧時間[2]。根據(jù)原料狀況、冶煉鋼種、爐容比、噴濺情況、轉爐排煙能力等實際條件適當增加供氧強度,縮短每爐的供氧時間至14~15 min??刂蒲b廢鋼、裝鐵水的時間在4 min以內;等待及補吹的時間控制在3 min以內;其他時間不超過1 min。

通過以上措施,把轉爐冶煉周期控制在35±1 min,建立單爐單機匹配生產(chǎn)組織模式。冶煉周期縮短5±1 min,單日冶煉爐數(shù)較之前可以增加4~8爐。

3.2 調整鐵水裝入量

總裝入量按照250 t 組織,其中鐵水按照每爐205 t 要求控制,比爐役之前提高7 t。若每罐鐵水提高到205 t,平均出鐵時間為26.2 min,2座高爐每天大約產(chǎn)生110 罐鐵水,較調整前每天少出4 罐。廢鋼按照45 t左右裝入,增加重型廢鋼及鐵塊的配比,防止裝爐時卡廢鋼而延長冶煉周期。

3.3 優(yōu)化轉爐→精煉→鑄機生產(chǎn)模式

加強生產(chǎn)過程控制和優(yōu)化,減少工藝停機時間,增加鐵水消化能力。3座轉爐連續(xù)生產(chǎn),根據(jù)所生產(chǎn)鋼種及對應的工藝路線,合理優(yōu)化精煉設備使用,滿足轉爐→精煉→連鑄機的合理搭配。提高CAS 直上、LF 單聯(lián)或 RH 單聯(lián)工藝路線比例,降低LF+RH雙聯(lián)工藝路線比例,提高生產(chǎn)節(jié)奏。鑄機澆次間組織中間包快換,換澆次時間≯1.5 h。

3.4 爐役期間訂單結構及生產(chǎn)計劃安排

結合各個產(chǎn)線生產(chǎn)能力、庫房儲存能力及物流運輸情況,為保障爐役期間穩(wěn)定生產(chǎn)和鐵鋼軋平衡,對影響生產(chǎn)節(jié)奏訂單進行優(yōu)化調整。1)安排以普通鋼種為主,鑄機生產(chǎn)盡量安排1#、2#鑄機同開,生產(chǎn)斷面不低于1 300 mm,不高于1 510 mm,按單爐對單機進行組織,鑄機生產(chǎn)盡量安排長澆次,每個澆次不低于 20 爐,3#、4#、5#鑄機澆次爐數(shù)靈活控制,保1#、2#主力鑄機生產(chǎn);2)低P、合金量非常大的鋼種盡量少生產(chǎn);3)品種鋼短澆次避免生產(chǎn);4)所有鑄機澆次都按最長爐次排產(chǎn)(結合訂單),減少換澆次影響。

3.5 嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)

轉爐更換出鋼口時機安排在鑄機換澆次時間期間,每天最多更換一個出鋼口,更換時間不超過90 min。轉爐更換滑板前煉鋼作業(yè)區(qū)提前2爐通知調度室,調度室調整生產(chǎn)節(jié)奏安排更換,特殊情況可以安排提前2 爐或推后1 爐鋼更換;更換滑板時間不超過10 min,更換滑板加內水口時間≤15 min。

優(yōu)化濺渣護爐工藝和爐底砌筑工藝,減少補爐次數(shù),使冶煉生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定[3]。根據(jù)實際情況,補爐時間控制在30~50 min,若換出鋼口該爐補爐取消。清爐口、清爐坑分別控制在10 min 以內,單日單座轉爐最多安排2 次清爐口、清爐坑作業(yè);單日單座轉爐最多安排3次更換出鋼口滑板;清理氧槍作業(yè)安排在吹煉結束至出鋼結束之間,避免延誤濺渣護爐從而延長轉爐冶煉周期。

3.6 提高鐵包維護及吊重配空作業(yè)效率

爐役期間,鐵水罐可用數(shù)量不低于30個,鐵水車16個全部具備上線條件。及時清理鐵水罐小罐口,具備正常鑄鐵條件,能夠在30 min 內完成上線運行。

3.7 加強設備管理

爐役期間做好設備運行監(jiān)控,保持設備狀態(tài)、工藝參數(shù)良好受控,同時加強設備日常點檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時排除,杜絕存在安全隱患的設備帶病作業(yè)。對于故障,堅持“四快”原則,即反應快、到位快、判斷快、處理快,及時反饋,以便總體平衡和協(xié)調。爐役期間,其他轉爐、連鑄機必須保證滿足生產(chǎn)所有鋼種,并且備品備件充足,確保爐役期間連續(xù)生產(chǎn)。

3.8 爐役期間檢修組織

1#、2#連鑄機為雙流板坯連鑄機,平均每包鋼水澆注時間為30 min;3#、4#、5#連鑄機為雙流板坯連鑄機,平均每包鋼水澆注時間為60 min。轉爐檢修時,可安排 1#、2#鑄機中的1 臺進行檢修,3#、4#、5#鑄機不安排檢修;轉爐不檢修時,1#、2#鑄機不安排檢修,可安排3#、4#、5#鑄機中的1臺進行檢修;連續(xù)3 d內只能安排1座轉爐檢修;每座轉爐檢修時間不超過10 h,力爭控制6 h以內;單座轉爐檢修周期不低于8 d,目標10 d以上。

4 實踐效果

2020年3月煉鋼 3#轉爐進行了為期 12 d 的爐役。經(jīng)過生產(chǎn)組織優(yōu)化,減輕了鑄鐵量,煉鋼消化鐵水能力提升效果顯著。優(yōu)化前后效果對比見表1。由表1 可以看出,生產(chǎn)組織優(yōu)化后單日平均鑄鐵大大降低,保障了高爐穩(wěn)定順行以及煉鋼的安全生產(chǎn),保持了鐵鋼界面平衡。

表1 生產(chǎn)組織優(yōu)化后效果對比 罐

爐役期間,3 座轉爐生產(chǎn)是一種快節(jié)奏組織模式,為今后非爐役期間轉爐實行“3+1”模式生產(chǎn)提供了可靠的實踐效果。轉爐“3+1”模式是指正常情況下,3 座轉爐生產(chǎn),另1 座轉爐進行備用,不僅可以提高生產(chǎn)節(jié)奏,正常生產(chǎn)時還可以對轉爐進行消缺保養(yǎng),提高了生產(chǎn)效率及設備故障下的生產(chǎn)應急能力。

5 結 語

爐役期間,生產(chǎn)組織優(yōu)化后,煉鋼單日消化鐵水能力提升明顯,基本與出鐵能力持平;單日鑄鐵量降低顯著,基本可以實現(xiàn)鐵鋼界面平衡??梢酝茝V轉爐“3+1”模式生產(chǎn)組織方式,提高生產(chǎn)效率及事故突發(fā)狀態(tài)下的應急能力。

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