閆東海,劉建航
(國家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
氮氧化物(NOx)是燃煤火電廠煙氣排放的主要污染物之一,越來越受到社會各界的關(guān)注和重視[1]。根據(jù)國家環(huán)保部門對污染物排放控制標準要求,大部分火電廠應(yīng)用了脫硫、脫硝裝置和低氮分級燃燒技術(shù)[2-3]。本文針對某電廠3號鍋爐在低NOx燃燒排放改造后,出現(xiàn)的燃燒穩(wěn)定性變差、飛灰含碳量增加、鍋爐熱效率下降等問題,采取措施對鍋爐燃燒進行運行調(diào)整和優(yōu)化,提高了鍋爐燃燒穩(wěn)定性,消除了鍋爐燃燒過程中出現(xiàn)的頻繁結(jié)焦現(xiàn)象,在降低NOx排放的同時,提高了鍋爐整體熱效率,為其他同類機組運行調(diào)整提供借鑒和經(jīng)驗。
該鍋爐為亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)和W型火焰燃燒方式,露天布置[4]。鍋爐采用輕型敷管式爐墻、全懸吊鋼結(jié)構(gòu)型式。汽包中心高度49.9 m,爐膛設(shè)計成前后雙拱結(jié)構(gòu),以膜式水冷壁構(gòu)造爐墻并內(nèi)敷衛(wèi)燃帶,在23 m高度爐拱處分為上、下兩個部分,下爐膛截面為19 320 mm×15 630 mm,呈八角形;上爐膛為19 320 mm×7 176 mm,呈長方形,爐膛容積6 557 m3。爐膛四周由上升管組成膜式水冷壁,高溫區(qū)上升管帶有內(nèi)螺紋,經(jīng)4根集中下降管把爐水引下分配到水冷壁進口聯(lián)箱。汽包內(nèi)采用旋風(fēng)子和百葉窗以及頂部孔板進行汽水分離,再熱汽溫通過爐底注入熱風(fēng)調(diào)節(jié),并設(shè)有一級事故噴水減溫。鍋爐主要性能參數(shù)如表1所示。
3號鍋爐制粉系統(tǒng)配有3臺雙進雙出鋼球磨煤機,每臺磨煤機的兩端各連接一臺粗粉分離器,由粗粉分離器出口的一次風(fēng)管道在鍋爐本體28 m處又通過分配器分為2根[5]。3臺磨煤機共有12根一次風(fēng)管道至燃燒器前,每一管道連接一臺旋風(fēng)子分離器進行煤粉濃淡分離,分為煤粉流、乏氣流兩部分,分別進入爐膛燃燒。燃燒器設(shè)計為直流縫隙式,共有24個煤粉燃燒器,前、后拱各12個,每個煤粉燃燒器兩側(cè)各有一個二次風(fēng)噴口。二次風(fēng)前、后墻各3個風(fēng)箱,與二次風(fēng)相對應(yīng),煤粉燃燒器前、后墻也各分為3組,每組4個燃燒器。如圖1所示。
表1 3號鍋爐主要性能參數(shù)
圖1 3號鍋爐燃燒器布置示意圖
該鍋爐采用環(huán)保的W型火焰低NOx燃燒技術(shù)進行了改造。改造后經(jīng)過一段時間運行,存在燃燒不穩(wěn)定現(xiàn)象,飛灰含碳量增加,鍋爐熱效率下降,特別是低負荷兩臺磨煤機運行時更為明顯。
根據(jù)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,僅2017年9到11月,3號鍋爐爐膛負壓波動超過±400 Pa的情況就達14次,并且出現(xiàn)了3次因嚴重掉焦導(dǎo)致燃燒失穩(wěn),發(fā)生除渣系統(tǒng)卡死停運事件,影響機組的正常安全生產(chǎn)。因此,需對3號鍋爐低NOx改造后鍋爐燃燒穩(wěn)定性差進行優(yōu)化調(diào)整,采取有效措施解決鍋爐運行過程中存在的問題。
通過對相關(guān)技術(shù)資料進行分析,得出了問題存在的主要原因。
1)煤質(zhì)不符合設(shè)計要求。該鍋爐低NOx改造后設(shè)計所需煤質(zhì)數(shù)據(jù)如表2所示,由于受到煤炭市場影響以及煤質(zhì)摻燒不合理,入爐煤質(zhì)變化較大,嚴重影響鍋爐的正常燃燒[6],尤其是摻燒低熱值經(jīng)濟煤種時極易導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定。
表2 3號鍋爐低NOx改造后設(shè)計所需煤質(zhì)數(shù)據(jù)
2)配風(fēng)方式不合理。由于燃燒過程中配風(fēng)方式不合理,導(dǎo)致爐膛內(nèi)溫度高,頻繁出現(xiàn)結(jié)焦、掉焦現(xiàn)象,致使爐膛負壓波動較大,鍋爐的整體熱效率下降[7]。特別是低負荷期間,無法停運一臺磨煤機,給低谷消缺停磨檢修帶來困難,直接影響鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性。
通過對3號鍋爐低氮燃燒運行過程中存在的問題進行分析研究,制定了具體的措施進行調(diào)整優(yōu)化。
1)加強入爐煤質(zhì)摻配,盡可能穩(wěn)定入爐煤質(zhì),并避免濕煤、粘煤直接入倉,防止制粉系統(tǒng)發(fā)生蓬煤、堵煤,影響磨煤機出力。加強制粉系統(tǒng)的定期檢修維護,確保磨煤機安全可靠運行。定期觀察飛灰、爐渣的變化,注意檢查磨煤機回粉閥動作情況,必要時手動活動回粉閥,如回粉閥動作不靈或卡澀,及時聯(lián)系檢修人員處理。
2)根據(jù)磨煤機電流及出力情況,定期補加鋼球,提高磨煤機出力。通過磨煤機優(yōu)化調(diào)整試驗[8],確定磨煤機最佳鋼球裝載量,對3號鍋爐A磨煤機進行鋼球優(yōu)化級配,維持電流在110 A,維持B磨煤機和C磨煤機電流在120 A左右,保持磨煤機經(jīng)濟出力運行。在保證磨煤機密封環(huán)不漏粉的前提下,盡可能提高磨料位,控制磨煤機電耳料位不低于50%,維持合適的風(fēng)煤比,降低一次風(fēng)機耗電率和飛灰含碳量。
3)磨煤機運行過程中,適當(dāng)提高動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速,頻率維持在30~45 Hz,以提高煤粉細度,穩(wěn)定燃燒。無特殊情況,兩臺磨煤機運行時,盡可能停運C磨煤機或A磨煤機,以提高鍋爐穩(wěn)燃能力。當(dāng)一次風(fēng)壓持續(xù)超過9.0 kPa且升負荷困難時,及時啟動第3臺磨煤機運行。雙磨運行時,需注意調(diào)整燃燒穩(wěn)定性,并加強鍋爐受熱面管壁溫度的監(jiān)視,防止壁溫超限[9]。
4)合理優(yōu)化配風(fēng)方式。經(jīng)過運行人員認真總結(jié),在機組正常運行中,開大拱上二次風(fēng)門80%,關(guān)小拱下三次風(fēng)門50%,提高拱上主氣風(fēng)速,在旋風(fēng)子分離器上部乏氣豎直段加裝一個12 mm厚截流擋板,保留60%的通流面積,以降低爐膛火焰中心高度,增加水冷壁的有效吸熱面積,降低主燃燒區(qū)溫度[10]。
5)燃盡風(fēng)擺角可保持在30%~50%,爐底注入風(fēng)門開度一般不超過30%,防止大量的爐底熱風(fēng)干擾主燃燒區(qū)域,合理控制氧量水平,減小兩側(cè)氧量偏差,提高鍋爐整體的燃燒效率[11]。在原有320 m2衛(wèi)燃帶的基礎(chǔ)上,去除125 m2,保留衛(wèi)燃帶面積195 m2,以適當(dāng)降低爐膛溫度。
通過對3號鍋爐燃燒系統(tǒng)運行方式進行調(diào)整,加強入爐煤質(zhì)摻配和配風(fēng)優(yōu)化,合理控制磨煤機料位以及進行磨煤機鋼球級配等措施,保持磨煤機經(jīng)濟出力運行,鍋爐燃燒穩(wěn)定性大大增強,鍋爐的整體熱效率得到提高;低負荷期間兩臺磨煤機運行爐膛負壓波動得到有效遏制,消除了3號鍋爐頻繁結(jié)焦現(xiàn)象,基本上沒有出現(xiàn)落大焦致使撈渣機卡澀被迫停運現(xiàn)象,提高了鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性。
同時,通過對3號鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,保持了磨煤機最佳出力,避免了燃燒不穩(wěn)導(dǎo)致鍋爐滅火等帶來的發(fā)電量、燃油、廠用電量等經(jīng)濟損失約40萬元;提高了機組AGC的適應(yīng)能力,減少了發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理和并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理兩個細則的考核;鍋爐的穩(wěn)定燃燒,節(jié)約了噴氨量,在符合環(huán)保要求的前提下提高了機組運行的經(jīng)濟性。
通過對3號鍋爐燃燒器改造后鍋爐燃燒系統(tǒng)出現(xiàn)的問題進行分析,研究制定了優(yōu)化調(diào)整措施。利用低負荷停磨、加強燃燒調(diào)整、合理控制磨料位及進行磨煤機鋼球級配等措施,提高了鍋爐運行效率和機組AGC的適應(yīng)能力,降低了磨煤機耗電率和廠用電率,提高了機組運行的經(jīng)濟性,機組運行安全且環(huán)保,為同類機組運行調(diào)整提供參考和借鑒。