摘要:環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)大幅收緊了氮氧化物的排放限值。在越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求下,眾多火力發(fā)電廠采用低NOx燃燒技術(shù)對(duì)鍋爐進(jìn)行燃燒器改造。國(guó)華寧海電廠一期四臺(tái)鍋爐采用煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司低氮燃燒技術(shù)改造后,實(shí)現(xiàn)防渣、高效安全燃燒前提下,明顯降低了燃燒生成的NOx,取得良好效果。由于燃燒器改造,鍋爐本身燃燒特性發(fā)生了一些改變,本文針對(duì)這些變化,對(duì)鍋爐的運(yùn)行調(diào)整進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:氮氧化物、低氮燃燒、鍋爐特性、鍋爐運(yùn)行。
一、概述
浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司一期四臺(tái)鍋爐采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的型號(hào)為SG2028- 17.5- 908亞臨界強(qiáng)制循環(huán)、四角切向燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊∏型結(jié)構(gòu)鍋爐鍋爐燃用煙煤。鍋爐的制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺(tái)HP- 983型中速磨,其中5臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。
此次改造采用了煙臺(tái)龍?jiān)垂镜偷紵夹g(shù),主要改造如下:托底風(fēng)標(biāo)高高度不變,降低原燃燒器最上層一次風(fēng)噴口標(biāo)高,壓縮煤粉噴嘴間距,此處作為主燃燒區(qū)域;減小原二次風(fēng)噴口面積,在原燃燒器最上層一次風(fēng)上方約9米處增加7層燃盡風(fēng),作為燃盡區(qū)(SOFA風(fēng),可上下擺動(dòng)),形成縱向分級(jí)。主燃燒區(qū)域和燃盡區(qū)域之間作為還原區(qū),無(wú)配風(fēng)進(jìn)入,主燃燒區(qū)生成的氮氧化物在此被還原成氮?dú)猓恢魅紵齾^(qū)下端部風(fēng)及一次風(fēng)采用原鍋爐設(shè)計(jì)方式逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),切圓適當(dāng)減??;其它二次風(fēng)改為與一次風(fēng)小角度偏置,順時(shí)針?lè)聪蚯腥耄纬蓹M向空氣分級(jí);在兩層一次風(fēng)噴口之間增加貼壁風(fēng)。
二、改造后鍋爐特性變化
低氮燃燒技術(shù)改造后,鍋爐煙氣中氮氧化物明顯下降。75%- 100%額定負(fù)荷時(shí),可降低到100- 120mg/Nm3。此次改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),同時(shí)對(duì)鍋爐的燃燒器結(jié)構(gòu)變化較大,對(duì)鍋爐的特性帶來(lái)一些改變。具體表現(xiàn)為:
1.鍋爐汽壓響應(yīng)較之前變慢。升降負(fù)荷時(shí),汽壓變化慢,甚至出現(xiàn)CCS閉鎖增、閉鎖減的現(xiàn)象。
2.變負(fù)荷時(shí),汽溫變化幅度大,容易出現(xiàn)超溫和欠溫情況。
3.擺動(dòng)主燃燒器擺角,對(duì)汽溫汽壓的影響效果變差。
4.風(fēng)量對(duì)汽溫影響發(fā)生較大變化。改造前,增加風(fēng)量時(shí)汽溫升高,改造后,適當(dāng)增加風(fēng)量汽溫會(huì)降低。
5.低負(fù)荷時(shí)候水位容易波動(dòng)。
三、原因分析
出現(xiàn)上述現(xiàn)象,從鍋爐結(jié)構(gòu)上分析原因如下:原燃燒器最下層托底風(fēng)高度不變,最上層一次風(fēng)噴口降低標(biāo)高1.8米。減小原二次風(fēng)噴口面積,主燃區(qū)二次風(fēng)風(fēng)率由原來(lái)的75%降低至56%。在原燃燒器最上層一次風(fēng)上方大約約9米處增加7層燃盡風(fēng),風(fēng)率大約20%。最上層SOFA比原燃燒器頂高出10米左右。
燃燒分析:同樣煤量的工況下,主燃燒器區(qū)域的氧量較改造前下降20%,主燃燒區(qū)域氧量明顯降低,一次風(fēng)粉混合物噴出后,在主燃區(qū)缺氧燃燒,在抑制氮氧化物生成的同時(shí),也抑制了燃料的燃燒,生成較多的一氧化碳。燃料的熱量不能完全釋放??扇嘉镞M(jìn)入還原區(qū)后,因?yàn)榇颂師o(wú)配風(fēng)進(jìn)入,故燃燒放熱較弱。待未燃盡物進(jìn)入燃盡區(qū)后,才完全燃燒??梢娙剂系耐耆紵跁r(shí)間上延后了。同時(shí)在空間上,火焰中心更長(zhǎng)、更高了,水冷壁區(qū)域的吸熱位置相對(duì)提高了。因此鍋爐的壓力響應(yīng)較改造前,明顯變慢了。在快速加減負(fù)荷時(shí)候,如調(diào)整不及時(shí),變會(huì)出現(xiàn)因壓力偏差大,協(xié)調(diào)閉鎖加減負(fù)荷的情況。
加負(fù)荷時(shí),在CCS的作用下,鍋爐主控會(huì)自動(dòng)加煤,以提高鍋爐壓力來(lái)響應(yīng)負(fù)荷變化。但因?yàn)殄仩t壓力響應(yīng)變慢,故煤量過(guò)調(diào)時(shí)間和過(guò)調(diào)量都較改造之前增大。因此燃燒延后、火焰中心較改造前更高,所以加負(fù)荷時(shí)更容易超溫了。同理,減負(fù)荷時(shí),汽溫下降也較改造前更大。
因主燃燒區(qū)空間高度下降較多,主燃燒區(qū)的放熱量減少,火焰拉長(zhǎng),故主燃燒器擺角對(duì)火焰中心的影響也相對(duì)減弱了。
如前文所述,本次改造的核心其實(shí)就是主燃燒區(qū)域缺氧燃燒來(lái)抑制氮氧化物生成,所以,在燃燒調(diào)整適當(dāng)增加風(fēng)量時(shí),主燃燒區(qū)域風(fēng)量增加,更多燃料在主燃燒區(qū)就完成燃燒放熱,火焰中心因此下移,水冷壁吸熱增多,分隔屏和對(duì)流受熱面的吸熱份額就相對(duì)減少了,故適當(dāng)增加風(fēng)量,汽溫會(huì)下降。這與我們之前的認(rèn)識(shí)是相反的。當(dāng)然如果風(fēng)量增加超過(guò)一定量,煙氣溫度升高,對(duì)流受熱份額還是會(huì)明顯增大,汽溫上升。
調(diào)兩個(gè)階段,在兩個(gè)區(qū)域燃燒,雖然不會(huì)有明顯的分段,但是火焰卻被拉長(zhǎng)可見主燃燒區(qū)比原來(lái)大大壓縮了;焰中心比原來(lái)大大的提高了;3)主燃燒區(qū)域氧量明顯降低。
四、運(yùn)行調(diào)整應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)
1)加負(fù)荷時(shí),及時(shí)增加氧量偏置,提高總風(fēng)量,開大主燃燒器區(qū)域的風(fēng)門,關(guān)小燃盡風(fēng)區(qū)域風(fēng)門,甚至可以完全關(guān)閉2- 3層燃盡風(fēng),讓更多的二次風(fēng)進(jìn)入主燃燒器區(qū)域,使燃料在主燃燒器區(qū)域燃燒充分,同時(shí)下擺主燃燒器擺角和SOFA風(fēng)擺角至水平位置,降低火焰中心,增加水冷壁吸熱,減少分隔屏和水平、煙道吸熱,這樣既可以提高鍋爐壓力響應(yīng),又可以抑制汽溫快速上漲。減負(fù)荷時(shí),進(jìn)行反向操作。
2)因主燃燒器區(qū)域缺氧燃燒,特別是在高負(fù)荷時(shí),爐膛溫度高,主燃燒區(qū)在還原性氣氛下,飛灰容易熔化,鍋爐更容易結(jié)焦。雖然本次改造考慮到抑制鍋爐結(jié)焦,在水冷壁區(qū)域增加貼壁風(fēng),但是在實(shí)際運(yùn)行中,還是要根據(jù)各臺(tái)鍋爐情況及燃煤情況,摸索合理的配風(fēng)方式,防止鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦。
3)低負(fù)荷時(shí),爐膛氧量較高,主燃燒區(qū)的缺氧現(xiàn)象不明顯,更多燃料在主燃燒區(qū)便可完全燃燒,因改造后主燃燒器空間位置較低,所以汽溫較改造前低,此時(shí)可以關(guān)小主燃區(qū)風(fēng)門,抬高火焰中心,提高氣溫,但是特別要注意主燃區(qū)的燃燒情況,避免火焰拉長(zhǎng),燃燒分散,主燃區(qū)火焰、煙氣溫度下降,引起著火和燃燒不穩(wěn)。同時(shí)要注意防止因分級(jí)燃燒引起水位波動(dòng)過(guò)大。
4)低負(fù)荷時(shí),爐膛氧量較高,主燃燒區(qū)的缺氧現(xiàn)象不明顯,氮氧化物的生成迅速增加,同時(shí)還原區(qū)作用消失。低氮燃燒器的作用下降。此時(shí)應(yīng)注意SCR氨氣調(diào)節(jié)跟蹤良好,避免煙氣出口處氮氧化物超標(biāo)。連續(xù)降負(fù)荷或者停制粉系統(tǒng)時(shí),因煤量快速持續(xù)下降,風(fēng)量跟蹤煤量稍慢,主燃燒區(qū)缺氧燃燒現(xiàn)象消失,也會(huì)出現(xiàn)上述現(xiàn)象。
5)因主燃燒區(qū)缺氧燃燒,燃燒區(qū)域煙氣中氧含量較低并存在還原性氣體(如CO、H2等)時(shí),煤中的硫和氯會(huì)生成H2S和HCI氣體,并與水蒸氣形成腐蝕性較強(qiáng)的酸性氣體,與管壁金屬氧化膜發(fā)生腐蝕反應(yīng),從而使金屬表面的保護(hù)膜遭到破壞。同時(shí)在還原性氣體中,游離態(tài)的原子硫可單獨(dú)存在。當(dāng)管壁溫度達(dá)到350℃以上時(shí),游離態(tài)的原子硫與鐵反應(yīng)生成硫化亞鐵,使管壁受到腐蝕。在爐膛內(nèi)的還原氣氛中,H2S氣體可加快硫化物型高溫腐蝕,并直接腐蝕金屬管壁。因此,運(yùn)行中注意主燃燒區(qū)的氧量不可過(guò)低,同時(shí)在鍋爐大小修時(shí)注意檢查水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕情況,根據(jù)情況對(duì)鍋爐的運(yùn)行提出調(diào)整建議。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:馬俊斌(1986 —),男,浙江寧波人,畢業(yè)于山西大學(xué)工程學(xué)院電氣工程及自動(dòng)化專業(yè),助理工程師,長(zhǎng)期從事集控運(yùn)行工作。