于鑫龍 高真 萬強
摘? ? 要:為解決短期內(nèi)中高濃度氨氮處理的問題, 結(jié)合天津臨港勝科水務有限公司現(xiàn)有的條件,提出了利用折點氯化法對某電廠中高濃度氨氮的廢水進行預處理,通過前期預處理,從而減少進水氨氮的濃度。改造后,使得水廠日處理水量提高了25%,并且系統(tǒng)運行穩(wěn)定,不僅解決了系統(tǒng)超負荷運行的問題,還提高了收益,具有十分顯著的經(jīng)濟效益和實踐效益。
關(guān)鍵詞:折點氯化法;氨氮;廢水處理
1? 引言
整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(integrated gasification combined cycle , IGCC)發(fā)電技術(shù)是目前國際上被驗證的、能夠工業(yè)化的最潔凈、最具發(fā)展前景的高效燃煤發(fā)電技術(shù)。它是將煤氣化技術(shù)和高效燃氣一蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)集成的一種潔凈煤發(fā)電技術(shù)。煤氣化廢水、含硫廢水是IGCC電廠氣化、凈化和硫回收單元所產(chǎn)生的特有廢水,污染性較強,處理難度較大。
天津某家IGCC電廠配備一套自己廢水處理系統(tǒng),但由于設計進、出水水質(zhì)與實際情況偏差較大,工藝路線不合理。導致每日產(chǎn)生約1000m?中高濃度(200mg/L~600mg/L)的氨氮廢水。該廠計劃在2021年建設一套新的污水處理工藝,在新的污水處理系統(tǒng)投入使用之前,或污水處理系統(tǒng)故障期間,工廠產(chǎn)生的高氨氮煤氣化廢水直接排放到污水處理廠。
天津臨港勝科水務有限公司進水氨氮的設計負荷為35mg/L,總氮為70mg/L,日處理量為10000m?/d。但受該廢水的影響,污水處理受到嚴重影響,因此,需要尋求一種簡單方便有效的處理方案,來解決短期內(nèi)中高濃度氨氮廢水處理問題。
常用的氨氮前處理方法有吹脫法,吸附法,沉淀法以及離子滲析交換法等。然而這些方法往往需要占用較大的場地,添加額外的設備,甚至產(chǎn)生一些沉淀,影響后續(xù)處理。為此,本文提出一套新的氨氮預處理方案,采用折點氯化法去除氨氮,對預處理系統(tǒng)進行技術(shù)改造,并對預處理系統(tǒng)改造前后的運行實效進行對比和說明。
2? 預處理系統(tǒng)改造前后工藝流程
改造前,來自電廠的中高濃度氨氮廢水進入儲水池,由儲水池再進入均質(zhì)池,被其他低濃度氨氮的廢水稀釋后進入水解酸化池。這種情況下,水廠每天只能處理600m?的中高濃度氨氮廢水,由于平均進水氨氮濃度由18mg/L提高到40mg/L,導致系統(tǒng)運行超負荷,整體處理水量由每日10000m?下降到8000m?,并且乙酸鈉的投加量增加。
改造后,將一個800m?的儲水池用作預處理反應池,電廠廢水與次氯酸鈉溶液經(jīng)過混合裝置,平均以40m?/h的流速進入反應池,經(jīng)過3.5h的停留反應,廢水氨氮濃度可以降至50mg/L以下。然后進入均質(zhì)池,與其他工業(yè)廢水進行混合,再進入水解酸化池進行下一步處理。
3? 預處理系統(tǒng)改造后運行實效
本次預處理系統(tǒng)改造投資少,充分利用現(xiàn)有的儲水池、管道、電器等配套工程;工期短,從改造施工到試運行僅僅用了一周。從預處理改造后的運行情況來看,達到了預期效果,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
3.1? 系統(tǒng)運行恢復
從圖1可以看出,系統(tǒng)的污水處理能力與廠進氨氮濃度的高低密切相關(guān)。2020年2月之前,未進行預處理改造前,水廠每日處理水量最多只能達到8500m?/d,2020年2月和3月電廠停產(chǎn),水廠運行系統(tǒng)不受高濃度氨氮的影響,處理能力恢復到10000m?/d。2020年4月到8月,電廠恢復生產(chǎn),產(chǎn)生的廢水經(jīng)過預處理后,氨氮濃度和總氮濃度可以去除80%以上,系統(tǒng)運行可以達到最大負荷并且不會出現(xiàn)出水超標的情況。
3.2? 能耗減少
預處理之前,為保證系統(tǒng)可以正常運行,高氨氮廢水只能分批進入均質(zhì)池,經(jīng)稀釋后再進入后續(xù)系統(tǒng)。系統(tǒng)在進水平均氨氮濃度35mg/L的情況下滿負荷運行,為去除過量的氨氮,好氧池的耗氧量增加,3臺風機需要全部開到最大以保證充足的氧氣供應。反硝化過程中產(chǎn)生的硝氮也大幅度升高,乙酸鈉投加量隨之增加,乙酸鈉的過量投加導致COD增大,從而臭氧氧化裝置能耗提高。此時系統(tǒng)所能處理的最大水量也僅8000m?/d,并且各個系統(tǒng)都在滿負荷運行,導致出水不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)超標情況,給水廠帶來很大的損失。
經(jīng)次氯酸鈉預處理之后,氨氮轉(zhuǎn)化為氮氣,進水平均氨氮濃度在20mg/L,系統(tǒng)恢復穩(wěn)定運轉(zhuǎn),乙酸鈉用量減少,并且處理水量也提高25%,甚至更高。按照每度電0.6元,液體乙酸鈉1000元/m?,次氯酸鈉500元/m?,1000 m?氨氮濃度為300mg/L的廢水,處理量10000m?/d計算,經(jīng)預處理之后,每日污水廠可提高6000元的收益,并且系統(tǒng)損耗大幅度降低,可持續(xù)性更好。
4? 結(jié)語
折點氯化法通常被用來處理低氨氮濃度的工業(yè)廢水,與其他方法相比較,該方法具有反應速度快,脫氮效果穩(wěn)定,污染小等特點。但很少有人將該方法用于中高濃度氨氮廢水的處理。煤氣化廢水、含硫廢水是IGCC電廠氣化、凈化和硫回收單元所產(chǎn)生的特有廢水,污染性較強,處理難度較大。本文從實際應用出發(fā),結(jié)合該方法,成功解決了短期內(nèi)中高濃度氨氮煤氣化廢水處理的問題,為水廠降低了污水超標,設備高損耗的風險,并且提高了收益,為折點氯化法的應用提供了實用案例。
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通訊作者:
萬強(1993—)男,漢族,天津人,碩士,主要從事水處理研究。
作者簡介:
于鑫龍(1988—)男,漢族,天津人,本科,主要從事水廠運行工藝。
高真(1987—)女,漢族,河北人,高級分析員,本科,主要從事水質(zhì)檢測分析。