趙靜 黃永紅 尹倩
摘 要: 本文所研究的是一座40t的非標(biāo)電弧爐,并配有一套一機三流的連鑄機,主要是用來對三種斷面方坯以及合金鋼圓管坯進行生產(chǎn)。其電弧爐爐殼的直徑達到4600mm;而變壓器的容量是30000 kVA,并且能夠超載20%;通過偏心爐出鋼;在爐壁配有兩支集束氧槍、爐門口一支爐門氧槍以及偏心區(qū)一支EBT氧槍,供氧量整體達到5700 m3/h(標(biāo)準(zhǔn));通過第四孔除塵;出鋼量最大可達55t,出鋼量平均達到52t;平均55 min/爐的冶煉時間。應(yīng)用水冷爐蓋因為漏水情況頻繁出現(xiàn)會對生產(chǎn)運行產(chǎn)生影響,并且難以保障鋼液質(zhì)量。針對這一情況,優(yōu)化設(shè)計水冷爐蓋結(jié)構(gòu),能夠有效提升電弧爐的煉鋼質(zhì)量,確保有順暢的生產(chǎn)節(jié)奏,可以提升經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞: 電弧爐;水冷爐蓋;結(jié)構(gòu)
【中圖分類號】TF748+.06 ? ? 【文獻標(biāo)識碼】A ? ? 【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.35.128
目前電弧爐操作不斷加強,在水冷爐蓋應(yīng)用方面不斷優(yōu)化和創(chuàng)新,電弧爐中的水冷爐蓋主要優(yōu)勢是應(yīng)用壽命長以及節(jié)省耐火材料等,目前應(yīng)用比較廣泛。然而根據(jù)現(xiàn)階段我國各廠家應(yīng)用水冷爐蓋的實際情況來說,還有一些問題存在著,例如應(yīng)用水冷爐蓋之后會消耗更多電能;焊縫容易開裂從而出現(xiàn)漏水問題;爐蓋內(nèi)襯使用的耐火材料壽命比較短;電極孔的耐火絕緣密封磚應(yīng)用壽命短。這些問題的存在會影響電弧爐的運行,因此應(yīng)采取合理的策略加以解決,保證其充分發(fā)揮效用,降低能耗,并提升運行效率,以此提升企業(yè)的經(jīng)濟。
1 水冷爐蓋簡介
我國使用最早的爐蓋結(jié)構(gòu)是由楔形磚砌筑水冷外圈而成的,在冶煉爐數(shù)不斷增加的情況下,耐火磚慢慢被燒損,在使用后期,因為爐頂是由耐火磚砌成的沒有良好強度,極易有爐蓋磚坍塌情況出現(xiàn)。有效改造高功率和集束氧槍后,能夠有效提升電弧爐變壓器的功率,并且加快生產(chǎn)節(jié)奏,由耐火磚構(gòu)成的爐蓋無法滿足現(xiàn)階段的生產(chǎn)要求。某電爐研究所在改造高功率時配套運用水冷爐蓋。其中水冷爐蓋是應(yīng)用102mm×15mm的209無縫鋼管制作而成,能夠解決爐蓋坍塌這一問題。然而其爐蓋使用剛性的連接結(jié)構(gòu),進行冶煉時,需要長時間處在高溫狀態(tài)下,因為存在爐渣反射,最高的爐蓋溫度能夠達到l800℃。此外爐蓋經(jīng)常會受到急冷和急熱的影響,爐蓋在出鋼后其溫度快速降低至l000℃以下,并且有時會有較長的待料以及裝料時間,極易造成爐蓋的開裂以及剝落。除此之外,進行冶煉時,高溫爐氣、煙塵和爐渣等會侵蝕和沖刷爐蓋。在對電弧爐進行一次除塵改造之后,會增加爐蓋偏載力,使得爐蓋漏水不斷惡化,最嚴重的情況是每月焊補爐蓋需要停產(chǎn)20h以上,對生產(chǎn)進度產(chǎn)生嚴重影響,并且浪費能源和材料,增加員工的勞動強度。如果沒有及時、有效的進行處理,則會出現(xiàn)水分解情況,增加氫含量,最終嚴重影響鋼液質(zhì)量。
2 分體式及整體式水冷爐蓋的結(jié)構(gòu)對比
整體式的水冷爐蓋因為熱變形使得水冷爐蓋鋼管產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力難以有效分解,極易使主管出現(xiàn)重復(fù)拉裂情況,并且漏水,對冶煉順利進行有著嚴重影響。優(yōu)化改造之后的分體式水冷爐蓋具有以下特征:(1)運用分體式的水冷爐蓋之后,不改變其安裝的方式和尺寸,將小爐蓋旁擋火支撐水管去掉,以此縮短爐蓋水循環(huán)的路徑,提升水冷效果。(2)水冷爐蓋在改進后使用168mm×12 mm、159mm×12 mm的無縫鋼管,將其制作為兩圈大環(huán)管,此外,使用五根l59 mm×12 mm的無縫鋼管,將其連接在一起制作成管支架,并安裝吊耳,這一構(gòu)件的主要作用是承受爐蓋和除塵彎頭的載荷。并且下部掛三塊70 mm×10mm無縫鋼管構(gòu)制的水冷塊,其中一塊開除塵第四孔以及加料孔,不改變開孔位置與尺寸,鋼管之間留出6 mm的間隙,在爐蓋上方使用5 mm扁鋼來焊接,確保無縫鋼管的熱變形空間充足,從而避免鋼管受到熱變形影響出現(xiàn)拉裂的現(xiàn)象。(3)將大爐蓋劃分為受力和受熱兩個部件,其中受力部件即為管支架,因為有水冷塊遮擋不會遇到強熱,能夠承受爐蓋上全部載荷和自重兼分水器,而受熱部件即為水冷板,其只能承受自重,無法承受其他載荷,主要作用是遮擋高熱。(4)增加進出水口,從原本的三進三出改造為十二進十二出,將水路循環(huán)路徑合理縮短,水循環(huán)能夠有效加快速度。(5)受熱部件可以劃分為三件,因為分成三件制作,變形空間充足,內(nèi)應(yīng)力可減小,能夠杜絕受熱變形而產(chǎn)生的鋼管拉裂情況。
3 優(yōu)化結(jié)果分析
3.1 冷卻水溫度
水冷爐蓋在改造前個改造后的平均進水溫度是23℃,改造之前的出水溫度平均是42℃,其平均溫差是19℃;在改造之后出水溫度平均是37℃,其平均溫差是14℃;使得進出水溫差降低5℃,可有效提升水冷效果。
3.2 使用壽命
在改造之前,整體式的水冷爐蓋難以有效分解熱應(yīng)力,造成其平均使用壽命通過多次焊補后只有大約l000爐;在改造之后能夠?qū)?yīng)力進行有效分解,一次性的使用壽命能夠達到4508爐。
3.3 氫含量
水冷爐蓋存在漏水情況會增加鋼液W(H),這會對鋼液質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響。在改造前后分別取樣來分析其氣體含量,圖1為W(H)分布對比圖。而圖2是使用兩種水冷爐蓋后鋼液平均w(U)對比圖。通過這兩個圖能夠看出,在改造前有較高的w(H),平均在4×10-6以上,因為爐蓋在改造前處于漏水狀態(tài),而少量漏水對冶煉不會產(chǎn)生影響,從而為了提升生產(chǎn)效率,沒有及時焊補處理爐蓋。爐蓋改造后能夠有效提升其使用壽命,并在不同程度上使鋼液降低。水冷爐蓋結(jié)構(gòu)在改造之后,平均鋼液從4.48×10-6降低至3.55×10-6,這能夠減輕后期真空處理和精煉的脫氣壓力。
結(jié)束語:在改造電弧爐的水冷爐蓋后能夠獲得以下實際應(yīng)用效果:(1)改造水冷爐蓋前整修2次,使用壽命累計小于1000爐,在改造后,可提升使用壽命到4508爐;(2)在改造之后平均進出水溫差可降低5℃,能夠提升水冷效果;(3)從4.48×10-6的鋼液平均w(H)降低至3.55×10-6;(4)員工勞動強度降低,故障停爐時間減少,受到水冷爐蓋損壞漏水產(chǎn)生的設(shè)備故障率下降,并且會降低水冷爐蓋損壞產(chǎn)生的設(shè)備停機損失,生產(chǎn)成本隨之降低,最終提升冶煉效率。
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