摘要:GDX2000包裝機承擔著玉溪卷煙廠卷包車間的重要生產(chǎn)計劃,在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)GDX2000包裝機組中,內框紙松卷后經(jīng)過預壓痕和裁切兩道工序后,部分內框紙存在卷曲過大、彈性過大的情況,導致分切后的內框紙出現(xiàn)跳動,進而導致煙包包裝不良,煙包被剔除,造成原輔料的成本浪費以及廢品率的增加。為解決GDX2000包裝機有效作業(yè),在原內框紙定位器工作表面增加一條筋,內框紙的跳動范圍被極大限制,有效避免內框紙?zhí)鴦雍笮纬傻淖笥遗芷?、歪斜現(xiàn)象。改造后降低了因內框紙?zhí)鴦颖惶蕹漠a(chǎn)品,間接降低了小盒以及內襯紙的消耗,也降低了設備廢品率,從而降低了生產(chǎn)操作人員的工作量。
關鍵詞:GDX2000,內框紙、內框紙定位器
隨著精益生產(chǎn)、降本增效的推進,玉溪卷煙廠進一步提高卷煙產(chǎn)品質量,更大程度的降低生產(chǎn)成本是生產(chǎn)工作的重要任務。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)GDX2000包裝機組中,內框紙松卷后經(jīng)過預壓痕和裁切兩道工序后,部分內框紙存在卷曲過大、彈性過大的情況,導致分切后的內框紙出現(xiàn)跳動,進而導致煙包包裝不良,煙包被剔除,造成原輔料的成本浪費以及廢品率的增加。為解決GDX2000包裝機有效作業(yè),小組隨即展開創(chuàng)新活動。
1、存在問題
GDX2000包裝機組中,內框紙松卷后經(jīng)過預壓痕和裁切兩道工序后,由吸風輪通過吸風輸送至三輪完成后續(xù)煙包成型工序。
生產(chǎn)過程中,部分內框紙存在卷曲過大、彈性過大的情況,導致分切后的內框紙出現(xiàn)跳動。改進前所用內框紙定位器在出現(xiàn)此類情況的時候,無法對跳動的內框紙形成良好的定位作用,出現(xiàn)內框紙左右跑偏、歪斜的情況,進而導致煙包包裝不良,導致煙包被剔除,造成原輔料的成本浪費以及廢品率的增加。
2原因分析
改進前所用內框紙定位器為單一平面,對內框紙僅有左右定位的功能。當出現(xiàn)內框紙?zhí)鴦訒r,定位器無法限制其跳動,出現(xiàn)內框紙左右跑偏、歪斜的情況,進而導致煙包包裝不良,導致煙包被剔除,造成原輔料的成本浪費以及廢品率的增加。
3、詳細技術內容
3.1解決方法
在原內框紙定位器工作表面增加一條筋。內框紙裁切前,進入筋以及定位器支座表面形成的有限空間。內框紙的跳動范圍被極大限制,有效避免內框紙?zhí)鴦雍笮纬傻淖笥遗芷?、歪斜現(xiàn)象。
3.2維修過程
內框紙定位器改造前后對比如下:
4. 成本及效益分析
4.1成本分析
每套定位器采購成本為327元。
4.2經(jīng)濟效益
目前,該項目已應用推廣至玉溪卷煙廠卷包車間GDX2000包裝機組上,為車間帶來了可觀的經(jīng)濟效益,增收節(jié)支 15776.94元。具體計算如下:
根據(jù)車間統(tǒng)計數(shù)據(jù),硬包機組內框紙單耗為1.72卷/箱,改進后使用期間,硬包機組內框紙單耗降低為1.69卷/箱。硬包機組產(chǎn)量為90353.6箱,內框紙單位采購成本為7.63元,每套定位器成本為327元。
根據(jù)減少材料消耗了公式△S=△Q×D×C-R計算得,改造后所帶來的經(jīng)濟效益為:90353.6*(1.72-1.69)*7.63-327*15=15776.94元。
4.3社會效益
(1)減少了操作工的工作量,處理故障更簡便,節(jié)省時間,提高設備效率。
(2)改造后降低了因內框紙?zhí)鴦颖惶蕹漠a(chǎn)品,間接降低了小盒以及內襯紙的消耗,也降低了設備廢品率,從而降低了生產(chǎn)操作人員的工作量。可以說,本次改進不僅帶來的明顯的經(jīng)濟效益,更帶來的長遠的社會效益。
(3)很多維修人員參與到該項目當中,對整個改造過程得到了充分認識,給以后的維修改造工作帶來寶貴經(jīng)驗。
5. 經(jīng)驗總結
改進前所用內框紙定位器在出現(xiàn)此類情況的時候,無法對跳動的內框紙形成良好的定位作用,出現(xiàn)內框紙左右跑偏、歪斜的情況,改造后內框紙裁切前,進入筋以及定位器支座表面形成的有限空間,內框紙的跳動范圍被極大限制,有效避免內框紙?zhí)鴦雍笮纬傻淖笥遗芷?、歪斜現(xiàn)象。此后的修理工作中,一些看似不起眼的技術改進或許能夠帶來意想不到的收獲,這其中的關鍵在于能夠見微知著,找到問題的關鍵點,解決主要矛盾。
作者簡介:馬納娜(1993-),女,回族,云南省玉溪市人,本科,職稱:卷包操作工,研究方向:機械設計制造及其自動化。