連杰 汪建余 譚軍
摘要:全自動沖壓生產(chǎn)線能夠實現(xiàn)自動更換模具和端拾器,端拾器和模具必須保持唯一匹配,如果使用了錯誤的端拾器,就會導致其與模具發(fā)生相撞,損壞其載體-碳纖維橫桿。因此,在更換之前,·必須檢查端拾器是否準確。當前還在依靠傳統(tǒng)的人工檢查方式,效率低,漏洞大。通過對以上問題的仔細研究,基于RFID技術和twincat技術設計開發(fā)了橫桿防撞系統(tǒng),不僅能夠完全替代人工檢查,而且準確性極高,用技術手段徹底避免了沖壓線由于端拾器錯誤導致的撞桿風險。
關鍵詞:RFID;沖壓線;端拾器;橫桿;防撞系統(tǒng)
1 引言
沖壓生產(chǎn)線是沖壓車間的核心設備,能夠自動完成拉延、整形、沖裁等沖壓工藝。生產(chǎn)線一般包含拆垛區(qū)域、壓機區(qū)域、線尾區(qū)域。主要成型過程發(fā)生在壓機區(qū)域。
板材在各序模具完成不同的成型工藝,在各序模具之間,由機械手完成板材的傳輸工作,機械手的末端是一根輕質碳纖維橫桿,端拾器安裝在橫桿上,靠末端吸盤吸合板材。
在更換生產(chǎn)品種之前,需要預裝下套模具和端拾器,啟動更換時自動換入,執(zhí)行生產(chǎn)任務。機械手運行的軌跡是根據(jù)不同的模具干涉性制作而成,從而決定了端拾器和模具的一一對應關系。如果預裝了錯誤的端拾器,運行時會與模具干涉、相撞,導致碳纖維橫桿受力斷裂,其價格昂貴。避免危險出現(xiàn)的唯一方法就是檢查是否正確。
然而,當前只能依靠人工檢查,效率低下,且無法徹底避免風險,缺少一種自動化檢查方案。針對以上問題,基于RFID的防撞檢測系統(tǒng)應用而生。能夠實現(xiàn)預裝后自動檢測模具與端拾器是否匹配,若不匹配,發(fā)布提示信息,不僅可以代替人工作業(yè),實現(xiàn)自動化檢查,而且大大提高了檢查效率和準確率,填補了沖壓生產(chǎn)線端拾器自動化檢查的空白。
2 防撞檢測系統(tǒng)的運行原理
基于自動化工作流程的需要,防撞檢測系統(tǒng)包含硬件部分和軟件部分。硬件部分主要由PLC、上位機、協(xié)議轉換頭模塊、終端檢測模塊以及RFID電子芯片組成。
完整的RFID系統(tǒng)由讀寫器(Reader)、電子標簽(Tag)和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)三部分組成[1]。數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是從軟件的角度描述的。基于Visual Studio在Windows平臺上開發(fā)了軟件,依托生產(chǎn)線twincat服務器,實現(xiàn)RFID數(shù)據(jù)與PLC數(shù)據(jù)通訊和比較。類似于RFID技術在身份識別方面的應用[2]。
端拾器上粘貼RFID電子芯片,芯片中包含端拾器的ID號、工序號和工位號,端拾器ID與模具ID一一對應。模具和端拾器預裝后,PLC讀取其ID,twincat獲取ID后發(fā)送控制信號至RFID頭模塊,獲取端拾器信息,分別匹配ID、工序號、工位號,若匹配正確,則允許自動更換,否則執(zhí)行報警提醒。
防撞檢測系統(tǒng)的運行原理如圖1所示。
3 防撞檢測系統(tǒng)的硬件設計
防撞系統(tǒng)的硬件主要由PLC、PC機、USB頭模塊、終端模塊以及電子標簽組成。硬件拓撲如圖2所示。
3.1 頭模塊的選擇和設計
頭模塊的主要功能為實現(xiàn)USB和485通訊協(xié)議的轉換。需要考慮其穩(wěn)定性、兼容性、傳輸速度、傳輸距離以及抗干擾性。應用現(xiàn)場的傳輸距離約為100米,通訊電纜需要通過有強、弱電分布的區(qū)域,工況相對復雜,因此需要對頭模塊進行特殊設計,其特點如下:
1) 采用FT232RL主控芯片,提高響應速度和穩(wěn)定性;
2) 集成隔離電源,替代外部供電,提升集成度;
3) 集成專用靜電防護、脈沖防護和過流防護,確保其不受其他布線干擾
3.2 終端模塊和電子標簽選擇和設計
射頻識別技術依據(jù)其標簽的供電方式可分為三類,即無源RFID,有源RFID,與半有源RFID[3]。在三類RFID產(chǎn)品中,無源RFID出現(xiàn)時間最早,最成熟,其應用也最為廣泛,因為省去了供電系統(tǒng),所以無源RFID產(chǎn)品的體積可以達到厘米量級甚至更小,而且自身結構簡單,成本低,故障率低,使用壽命較長[3]??紤]到工業(yè)現(xiàn)場的復雜性,采用無源RFID檢測方式。
由于應用場合有多種干擾源,因此選擇超高頻RFID檢測技術。與低頻檢測技術相比,其具有抗干擾性更強、數(shù)據(jù)交換速度更快、體積更小的特點[2]。
3.3 終端模塊和電子標簽的布置
包含身份信息和位置信息的電子標簽粘貼在端拾器固定位置,終端讀寫模塊安裝在端拾器裝夾小車上,通過專用電纜與安裝在電柜中的頭模塊通訊,實現(xiàn)提前檢測。
4 防撞檢測系統(tǒng)的軟件開發(fā)
防撞檢測系統(tǒng)的軟件基于Windows平臺,利用visual studio軟件開發(fā)完成,實現(xiàn)從頭模塊和twincat中分別讀取數(shù)據(jù)進行比較,實現(xiàn)判斷,進而將報警信息發(fā)送至PLC。
4.1 讀寫程序設計
數(shù)據(jù)的讀取和寫入通過程序發(fā)送頭模塊中預置的對應指令完成,根據(jù)不同的指令,執(zhí)行不同的讀寫動作,獲取不同的數(shù)據(jù)。
4.2 界面開發(fā)
主要包括5個顯示區(qū)域。
COM:頭模塊通訊檢測,檢查是否正常通訊和通訊質量;
LifeBit:生命位跳動檢測,檢查系統(tǒng)是否掉線;
Status:系統(tǒng)狀態(tài)自檢,提示故障位置;
Data:RFID讀取數(shù)據(jù)與PLC讀取數(shù)據(jù)匹配信息;
歷史信息區(qū):追溯軟件運行信息和歷史記錄。
5 RFID技術在工業(yè)現(xiàn)場的其他應用思考
文中提及的檢測系統(tǒng)在現(xiàn)場運行穩(wěn)定,成功實現(xiàn)錯誤安裝的預警,徹底替代了人工檢查這種相對落后的方法。避免了3次橫桿相撞風險,理論節(jié)約金額約180萬元。
RFID檢測技術已經(jīng)相當成熟,在一些前端行業(yè)廣泛應用,但是在工業(yè)現(xiàn)場應用的案例少之又少,本文最后提供集中其他應用方向的思考。
1) 非接觸式檢測:類似文中描述的應用方法,工業(yè)現(xiàn)場中能夠完成自動裝夾、更換部件的位置,可以采用低頻RFID技術,實現(xiàn)近距離檢測;
2) 被檢測對象需要包含ID、序列等信息時;
3) 與工業(yè)PLC生產(chǎn)數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)全自動倉儲;
4) 安全區(qū)域權限和身份識別。
參考文獻:
[1]胡博.射頻識別(RFID)技術的應用[J].卷宗,2017(27)
[2]楊晶,鄭思佳.射頻識別技術與應用[J].數(shù)字通信世界,2016(3).
[3]陸鋅渤.淺析射頻識別技術[J].中國新通信,2018(1).