黃小鋒
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玻鈍產(chǎn)品外形是對產(chǎn)品質(zhì)量考核的主要指標,當前用戶對于產(chǎn)品的外觀質(zhì)量提出了較高要求,使玻璃鈍化產(chǎn)品外觀的合格率顯著下降,特別是白點與氣泡問題諸多。因產(chǎn)品外觀淘汰幾率過高,致使玻璃鈍化產(chǎn)品的供貨難度增加,特別是在外觀要求方面,將玻璃球體內(nèi)部氣泡當成高質(zhì)量等級的考核標準。
以原材料角度分析,之前使用的玻璃粉顆粒度是300-600目,使用去離子水對玻璃粉漿加以配制,顆粒度很小,所以表面積大,能夠?qū)Υ罅靠諝馕?。要想確保產(chǎn)品在二極管表面涂覆,需適當加大配制玻璃粉漿的濃度。但在濃度偏高的玻璃粉漿內(nèi),氣泡承受壓力過大,浮上來的難度較大,加之氣泡里表面張力影響,很難破裂。若涂敷之前亦或是玻璃軟化點未達到之前沒有將玻璃漿內(nèi)部氣泡完全散發(fā)出去,就會導(dǎo)致玻璃鈍化層內(nèi)部埋藏氣泡[1]。而玻璃球表面存在氣泡的產(chǎn)品,可使用肉眼觀察發(fā)現(xiàn)玻璃球內(nèi)部有氣泡,對產(chǎn)品可靠性產(chǎn)生直接影響。如氣泡存在于管芯臺面表面,則會對管芯鈍化的效果和電參數(shù)指標帶來影響,進而出現(xiàn)“打火”問題。為此氣泡會影響玻璃鈍化產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、外觀的合格率以及電參數(shù)等。
根據(jù)攪拌工藝分析,對玻璃粉進行攪拌的時候,若攪拌不均勻,就會影響涂覆球體的大小顆粒分布缺乏均勻性,集中表現(xiàn)為大顆粒集中明顯或者是小顆粒集中明顯。在高溫成型階段,小顆粒表面能較大,更容易析晶,進而產(chǎn)生白點。若生產(chǎn)期間,其他顆粒雜質(zhì)混入到玻璃粉漿當中,同樣會使產(chǎn)品成型的時候因雜質(zhì)而產(chǎn)生析晶的情況,最終形成白點。
根據(jù)涂覆工藝,在玻璃粉涂覆的過程中,管體呈水平放置狀態(tài)。若玻璃粉調(diào)制過稀,且涂覆機器的轉(zhuǎn)動速度不合理亦或是烘烤及時性不強,就會使產(chǎn)品一側(cè)玻璃粉受重力影響掉下,進而在成型過程中產(chǎn)生“掉肚”的問題。在成型階段,溫度是十分重要的因素,在溫度接近玻璃熔融臨界溫度的狀態(tài)下,因需將產(chǎn)品豎立,所以在溫度過高的情況下就會下掉。以上現(xiàn)象均被稱作“掉肚”,屬于外形廢品。
將攪拌的時間延長并且充分攪拌玻璃粉漿,涂覆成型產(chǎn)品的外觀合格幾率僅提高3%,始終無法改善產(chǎn)品的白點與氣泡問題,而且既有玻璃粉攪拌系統(tǒng)也難以對玻璃鈍化產(chǎn)品外觀方面的問題加以解決,只能通過對玻璃粉攪拌工藝的改善,盡可能減少產(chǎn)品成型以后的白點與氣泡問題。
要想使玻璃粉攪拌與研磨的充分性,盡量減少成型以后玻璃球白點與氣泡發(fā)生率,確保新型攪拌工藝能夠使玻璃粉受雜質(zhì)的沾污,以免對產(chǎn)品電參數(shù)以及可靠性產(chǎn)生不利影響。據(jù)前期試驗了解到,在玻璃粉充分攪拌的情況下成型產(chǎn)品的外觀成品幾率改善明顯,且氣泡問題有所改善。
在重新選擇材料后制作形成成型條,避免玻璃粉被石墨掉灰等雜質(zhì)影響,同時有效固化了工藝,一定程度上提高了產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。
在分析產(chǎn)品外觀規(guī)整度的時候發(fā)現(xiàn),很多產(chǎn)品在成型以后會產(chǎn)生掉肚等外形規(guī)整度較差的問題,主要是因為涂粉成型階段控制缺乏合理性。為此,應(yīng)采取以下優(yōu)化措施:
其一,腐蝕與梳料期間要盡可能規(guī)避二極管引線出現(xiàn)彎曲的情況,以免玻璃粉涂覆管體的時候速度擺動不均勻。
其二,應(yīng)結(jié)合不同涂玻粉機性能以及二極管的外形,對機器轉(zhuǎn)動速度以及烘烤的時間做出調(diào)整,并對操作人員涂覆玻璃粉過程進行仔細觀察,進而確定避免產(chǎn)品掉肚情況發(fā)生的手段[2]。在涂覆并烘烤完成產(chǎn)品以后,放置的時候應(yīng)翻轉(zhuǎn)石墨條,使玻璃球輕輕下墜一端向上翻轉(zhuǎn),在重力影響下,輕微掉肚一段即可緩慢恢復(fù),并且在產(chǎn)品水分揮發(fā)以后形成均勻球體。
在調(diào)整不同尺寸產(chǎn)品的石墨舟與砂舟熱容的情況下,選擇少裝砂量的砂舟用于成型,即可確保砂舟在進入到鏈式爐高溫區(qū)域的情況下,負載吸收熱量不多,降低實際的成型爐溫度,并采取針對性的工藝調(diào)整不同產(chǎn)品成型手段,進而解決成型工藝控制不合理所引起的外觀規(guī)整度較差問題。
在改進工藝后,對X光檢測高等級產(chǎn)品氣泡的狀況進行統(tǒng)計與分析發(fā)現(xiàn),選擇使用球磨機對玻璃粉攪拌后成型,產(chǎn)品經(jīng)X光檢測后,氣泡產(chǎn)生率不超過10%。
選擇使用氯化硅條對石墨條加以替代,并選擇球磨機替代玻璃粉攪拌機,使得玻璃粉攪拌更加充分,研磨效果增強,有效規(guī)避雜質(zhì)對玻璃粉的沾污,使產(chǎn)品出現(xiàn)白點的幾率下降。
導(dǎo)致產(chǎn)品外形規(guī)整度較差或者是玻璃球兩邊厚度不均的原因就是在攪拌玻璃粉之前,玻璃漿的黏稠度不達標,產(chǎn)品的成型爐溫度曲線缺乏合理性,或者是涂覆玻璃粉的時候控制不到位,均會使產(chǎn)品在成型以后發(fā)生掉肚,直接影響了產(chǎn)品可靠性。正是因為玻璃球兩邊厚度不均,使得產(chǎn)品抗熱沖擊能力下降[3]。而在調(diào)整產(chǎn)品涂覆與成型過程的基礎(chǔ)上,即可有效改善其外觀不規(guī)整的問題,提高外觀質(zhì)量。
綜上,在以上研究中,重點探討對玻鈍二極管外形成品率產(chǎn)生影響的各種因素,并確定相對應(yīng)的優(yōu)化措施。尤其是氣泡與白點的問題,以配置玻璃粉為切入點,充分攪拌后固化玻璃粉配比與攪拌的過程,可均勻攪拌。另外對裝載產(chǎn)品成型材料加以更換,盡可能降低玻璃球體成型期間被沾污情況的發(fā)生率。在對產(chǎn)品外形不規(guī)整問題解決方面,適當調(diào)整了工藝,在對工藝方案優(yōu)化的基礎(chǔ)上,有效提高了玻鈍產(chǎn)品外觀的成品率,且外觀得到有效改善,一定程度上提升產(chǎn)品外觀的質(zhì)量,同時也使得產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造成本明顯下降。