盛曦葵
(浙江大唐能源營銷有限公司,浙江 杭州310016)
目前我廠鍋爐采用墻式對(duì)沖燃燒方式,制粉系統(tǒng)采用中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配6 臺(tái)HP1003 型中速磨煤,B-MCR 工況下5 臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用,燃煤量:設(shè)計(jì)煤種227t/h,校核煤種221t/h,目前滿負(fù)荷運(yùn)行燃煤量約為230-250t/h;煤粉細(xì)度按200 目篩通過量為75%,n≥1.1。
原煤通過給煤機(jī)送入磨煤機(jī)中心,并按離心方式向外送到旋轉(zhuǎn)磨盤的槽內(nèi),在這里被三個(gè)磨輥磨成粉。一旦磨成粉,煤粉靠離心力向外輸送,并由從噴品噴出高速一次熱風(fēng)氣流帶走,一次風(fēng)由磨盤下方的磨煤機(jī)送氣室,流過旋轉(zhuǎn)噴嘴進(jìn)入磨煤區(qū),煤粉被一次風(fēng)輸送,沿著磨煤機(jī)殼體內(nèi)側(cè),到達(dá)分離器段,在磨煤段未被磨得足夠細(xì)的煤粒重新回到磨盤上再進(jìn)一步磨細(xì)。離開磨煤段的風(fēng)粉混合物,通過分離器的可調(diào)葉片,將環(huán)形路線內(nèi)的風(fēng)粉氣流導(dǎo)向磨煤機(jī)出口,旋流運(yùn)動(dòng)給氣流內(nèi)煤粉顆粒施加離心力,迫使較重的煤粒走向外圈,受到阻力后并沿分離器段的錐面下滑到錐底的料斗內(nèi)。剩余的較輕的煤粉帶到磨煤機(jī)排出口,再通過煤粉管輸送到燃燒器。
在噴嘴環(huán)上方不能由一次風(fēng)攜帶的黃鐵礦及煤中鐵塊、石塊落下,通過噴嘴環(huán)落到刮板室,磨盤底部裝有兩個(gè)刮板,當(dāng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),刮板隨磨盤同步轉(zhuǎn)動(dòng),黃鐵礦和煤中鐵塊及石塊被刮到排渣箱內(nèi),碗式中速磨煤機(jī)在運(yùn)行過程中需定期排出石子煤,原我廠采用的方法是設(shè)置排渣一次閥和排渣二次閥及儲(chǔ)渣倉、密封式排渣倉、雙密封氣缸,正常操作為當(dāng)排渣一次閥開啟時(shí),排渣二次閥關(guān)閉,石子煤落入儲(chǔ)渣倉,料位報(bào)警后關(guān)閉排渣一次閥,密封氣缸降,打開排渣二次閥將儲(chǔ)渣倉內(nèi)石子煤倒入開放式排渣箱里,關(guān)閉排渣二次閥,密封氣缸升,運(yùn)走排渣倉。
全密封式排渣系統(tǒng)在落渣管上設(shè)計(jì)一用一備兩臺(tái)專用排渣門,門板采用耐磨合金,密封面采用堆焊材料,密封填料采用耐高溫專用石墨盤根,排渣門板采用全密封結(jié)構(gòu),石子煤箱設(shè)計(jì)為移動(dòng)式石子煤箱,工作時(shí)由定位裝置及提升密封裝置定位提升壓緊,減少工作中泄漏。當(dāng)石子煤小車內(nèi)的渣達(dá)到料位高度時(shí)報(bào)警,排渣工人開始排渣。
但近一年磨煤機(jī)排渣門故障頻繁,缺陷數(shù)量持續(xù)提升。插板門卡澀、控制回路失靈、石子煤流速低,則直接導(dǎo)致磨煤機(jī)無法正常渣,同時(shí)石子煤在中間儲(chǔ)存箱內(nèi)長時(shí)間積聚,導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)焦,使得部分石子煤無法順利進(jìn)入轉(zhuǎn)運(yùn)箱,使得排渣不及時(shí),對(duì)磨煤機(jī)內(nèi)部造成損害,影響磨煤機(jī)的正常出力,埋下事故隱患。同時(shí)對(duì)給石子煤運(yùn)行人員正常排渣帶來極大困擾,需要對(duì)排渣系統(tǒng)進(jìn)行全方位的優(yōu)化。
從2017 年至2020 年調(diào)查表中進(jìn)行磨煤機(jī)排渣門故障的的分析:其中排渣二道門卡澀缺陷占比32%,單電控電磁閥線圈常燒損缺陷占比8%。密封氣缸密封圈磨損缺陷占比12%,拐臂限位開關(guān)及電磁限位開關(guān)失靈缺陷占比41%,石子煤排出困難缺陷占比5%。針對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查的主要問題,采用關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行倒推進(jìn)行原因分析,結(jié)果如下:
(1)排渣門結(jié)構(gòu)問題,導(dǎo)致插板易卡石子煤,閥體卡澀。
(2)排渣門為水平角度安裝,落石子煤時(shí),開關(guān)二道門時(shí)石子煤極易落入縫隙。
(3)單電控電磁閥線圈長時(shí)間帶電,易燒損。
(4)渣斗與密封汽缸之間間距小,不便于排渣人員取出渣斗,導(dǎo)致密封墊圈磨損。
(5)行程開關(guān)等處金屬軟管接頭不匹配,容易導(dǎo)致煤粉進(jìn)入限位開關(guān)內(nèi)導(dǎo)致限位開關(guān)失靈。
(6)現(xiàn)場(chǎng)煤粉多,密封氣缸電磁限位開關(guān)易消磁。
(7)磨煤機(jī)排渣系統(tǒng)管路水平傾角小,導(dǎo)致下料流速低,石子煤排出困難。
(8)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)磨內(nèi)壓力為5Kpa 左右,當(dāng)入口插板門開啟,出口插板門關(guān)閉時(shí),出、入口插板門從插板密封填料處外漏,同時(shí)出口插板門內(nèi)漏;當(dāng)入口插板門關(guān)閉,出口插板門開啟時(shí),入口插板門內(nèi)漏,插板門泄漏造成粉塵飛揚(yáng),嚴(yán)重污染環(huán)境,造成磨內(nèi)一次風(fēng)量降低,增加了一次風(fēng)機(jī)出力。
圖1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造
(9)燃用的煤種是無煙煤,鍋爐設(shè)計(jì)滿負(fù)荷時(shí)燃煤280T/H,實(shí)際滿負(fù)荷時(shí)燃煤320-360T/H。由于能源緊缺,煤價(jià)上漲,煤質(zhì)越來越差,多余的石子煤等就從磨煤機(jī)排出,造成排渣量大,排渣次數(shù)增多,插板門頻繁動(dòng)作,插板門門板密封填料就容易損壞。另外插板門門板與門口密封為楔形硬密封,長期使用密封面磨損不嚴(yán)造成泄漏。
根據(jù)分析出的主要因素及制定出的相應(yīng)對(duì)策,進(jìn)行實(shí)施改進(jìn):
(1)將原排渣口連接管、連接管1、連接管2 的水平傾角由30°改為40°;取消中間儲(chǔ)渣箱部分;保留原移動(dòng)渣箱及密封裝置,保留原排渣一道門、排渣二道門;將38°排渣口連接管下端口與排渣一道門連接,排渣一道門與38°連接管連接,將38°連接管下端口與排渣二道門連接安裝實(shí)現(xiàn)排渣二道門與水平傾斜38°布置,將排渣二道門與38°連接管2 連接安裝,并制下料檢修倉,與38°連接管2 下端口連接安裝;下料檢修倉下端與密封裝置連接,原密封裝置與轉(zhuǎn)運(yùn)箱不變。
優(yōu)化排渣裝置控制及閉鎖邏輯(二次回路實(shí)現(xiàn)),實(shí)現(xiàn)一道門備用(保持全開),二道門開啟關(guān)閉控制排渣,保持原排渣二道門與密封裝置聯(lián)鎖。
圖2 控制回路優(yōu)化
如圖1:(1、2、3、4、5 管路連接螺栓,6、排料口連接管(38°),7、排渣一道門,8 連接管1(38°),9、密封墊、,10、排渣二道門,11、連接管2(38°),12、下料檢修倉,13、轉(zhuǎn)運(yùn)箱。)
改造完成后電控箱通電后,將“密封氣缸開關(guān)”旋鈕切換到關(guān)閉的狀態(tài),將密封裝置密封,將“一次閘板閥開關(guān)”、“二次閘板閥開關(guān)”旋鈕切換到打開的狀態(tài),將排渣一、二道門打開,石子煤通過水平傾角38°的排渣口連接管、排渣一道門、排渣二道門、檢修箱順利落入轉(zhuǎn)運(yùn)箱,當(dāng)轉(zhuǎn)運(yùn)箱滿料后關(guān)閉排渣二道門,將密封裝置升起,抬出轉(zhuǎn)運(yùn)箱進(jìn)行卸料,卸料完成后將轉(zhuǎn)運(yùn)倉運(yùn)回,將密封裝置密封后打開排渣二道門,磨煤機(jī)繼續(xù)進(jìn)行排渣。改造后,由于角度的提升整個(gè)排渣過程石子煤不會(huì)在磨煤機(jī)排渣口及磨煤機(jī)內(nèi)部積聚,石子煤下料速度提升一倍以上,排渣二道門的閘門槽內(nèi)也不會(huì)卡住石子煤,開關(guān)順暢,不會(huì)出現(xiàn)排渣門閘門卡澀導(dǎo)致磨煤機(jī)不能正常排渣,同時(shí)中間儲(chǔ)存箱改為檢修箱,可以通過檢修箱上的防爆玻璃直接查看石子煤流速情況,提高了制粉系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
(2)電磁閥由單電控改成三位五通雙電控電磁閥,并且對(duì)控制回路進(jìn)行優(yōu)化,滿足閉鎖要求。具體方法:拆除原排渣門單電控電磁閥,安裝三位五通雙電控電磁閥,對(duì)控制回路進(jìn)行改造。從而滿足雙控及閉鎖要求,電磁閥線圈不再燒毀,提高電磁閥可靠性。
(3)提升磨煤機(jī)排渣門渣斗與密封汽缸之間間距,間距上調(diào)30mm,有效防止間距過小導(dǎo)致渣斗取出困難,并減少排渣門底部密封圈磨損,密封墊片不再磨損。
將排渣二道門由水平布置改造為傾斜40°布置,具體方法:拆除原排渣二道門裝置,安裝水平傾斜40°連接管,將排渣二道門與連接管通過法蘭相連。通過增加插板門傾斜角度,使石子煤不再積聚,插板門不再卡澀。
(4)重新更換行程開關(guān)接頭,加工匹配型號(hào)進(jìn)行安裝,確保開關(guān)觸點(diǎn)的密封性,拐臂式行程開關(guān)觸點(diǎn)可靠性提升。
(5)將密封汽缸磁感應(yīng)開關(guān)改成機(jī)械式開關(guān),具體方法:將原電磁式行程開關(guān)拆除,取消電磁式行程開關(guān)變壓器,并優(yōu)化回路,安裝拐臂機(jī)械式行程開關(guān)。完成改造后不再出現(xiàn)消磁失靈問題,密封氣缸行程開關(guān)可靠性提升。
通過磨煤機(jī)排渣裝置改造,成效顯著。排渣角度的提升整個(gè)排渣過程石子煤不會(huì)在磨煤機(jī)排渣口及磨煤機(jī)內(nèi)部積聚,排渣二道門的閘門槽內(nèi)也不會(huì)卡住石子煤,開關(guān)順暢,同時(shí)電磁閥、限位開關(guān)、密封擋板、控制回路的可靠性提升,提高了制粉系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、安全性和可靠性,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行打下基礎(chǔ)。
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新2020年34期