何玉雙,王樂毅
(中國石化 洛陽分公司 ,河南 洛陽 471012)
洛陽石化延遲焦化裝置的重污油收集罐V1404敞口通大氣,在收儲污油過程中會揮發(fā)油氣,如果不進(jìn)行有效的回收利用,一方面會造成一定的油氣損失、減少經(jīng)濟(jì)效益;另一方面也會帶來極大的環(huán)保問題及安全隱患[1]。延遲焦化裝置對重污油罐增上VOCs治理設(shè)施。設(shè)計方案為重污油罐頂?shù)腣OC收集進(jìn)低壓瓦斯系統(tǒng),需要在重污油罐罐頂新增遠(yuǎn)傳壓力表一臺(DN25);全天候阻火呼吸閥一臺(DN150);緊急泄壓人孔一臺(DN150);補氮線一條(DN25),補氮線增上流量計、過濾器、調(diào)節(jié)閥、就地壓力表及限壓孔板各一臺;DN80罐頂氣出口線一條(利舊原罐放空口),出口線上增上DN100阻火器一臺,氣動切斷閥一臺,見圖1。必須對重污油罐動火處理,其安全非常重要。
圖1 重污油罐頂開口示意圖
焦化裝置重污油罐的儲存容積為549 m3,操作壓力(-200~1 800 Pa),操作溫度108 ℃,外形尺寸為8 000 mm×12 858 mm,重污油罐主要接收焦炭塔預(yù)熱時放空系統(tǒng)產(chǎn)生的污油,主要為蠟油成分,每24 h或者36 h進(jìn)料一次,進(jìn)料時間為2~3 h,總進(jìn)料量為30 t。按照設(shè)計的要求和進(jìn)度需要在2019年裝置大檢修過程中對重污油罐動火甩頭,作業(yè)涉及受限空間作業(yè)和動火作業(yè),并且重污油罐頂動火開口尚屬首次,中毒窒息、火災(zāi)爆炸風(fēng)險較大,同類裝置重污油罐也發(fā)生著火事故,因此需要執(zhí)行重污油罐專項處置方案。
重污油罐處置的原則為:先對停工過程中重污油罐產(chǎn)生的污油進(jìn)行外送,低于抽出線的部分人工清理,然后對重污油罐進(jìn)行上水、水洗,加裝盲板,合格后進(jìn)行動火處理。
在裝置停工吹掃期間對重污油罐的各個管線進(jìn)行吹掃,重污油返罐線、重污油回?zé)捑€、撇油線、污油罐的返罐線在各個給汽點給汽吹掃24 h,各個管線的低點排凝檢查沒有污油后停止給汽,需要在污油罐氣相至重污油罐的管線上動火開口,此條管線單獨增加3 h的吹掃時間。然后將各個管線的閥門關(guān)閉后,在后法蘭處用盲板隔離,見表1。
圖2 重污油罐的流程示意圖
表1 重污油罐盲板隔離及閥門關(guān)閉確認(rèn)
重污油經(jīng)過工藝處置,加裝盲板后,需要對重污油罐中殘留的污油進(jìn)行清理,清理干凈后進(jìn)行動火作業(yè)。主要涉及受限空間作業(yè)和動火作業(yè),作業(yè)前辨識作業(yè)的風(fēng)險,是預(yù)防事故的基礎(chǔ)[2]。采用預(yù)危害識別分析方法對重污油罐的動火作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險識別,主要風(fēng)險如下:①中毒和窒息。重污油罐作為受限空間,積聚的有毒有害氣體不易消散,在一定的濃度下被施工人員吸入后會引起中毒,主要有毒有害的介質(zhì)為硫化氫。硫化氫為無色具有臭雞蛋味的氣體。硫化氫是強烈的神經(jīng)毒物,可引起急性中毒。在石油加工行業(yè)特別是加工高含硫原油企業(yè)中,由于接觸硫化氫引起的中毒事故時有發(fā)生[3]。②缺氧窒息。由于重污油罐是一個密閉的空間,往往通風(fēng)不良,人員進(jìn)出口窄小,再加上受限空間內(nèi)的各類作業(yè),使得本來就窄小的空間內(nèi)的環(huán)境變得更加惡劣,氧含量濃度下降,造成人體缺氧而窒息。另外重污油中含有的硫醚、硫醇等惡臭物質(zhì)很容易造成人員呼吸困難,造成人身傷害事故。③火災(zāi)和爆炸。重污油罐在停工過程中儲存過蠟油,平時作為污油的儲罐,有大量的烴類揮發(fā)與空氣混合,易形成爆炸性混合氣體,遇點火源發(fā)生閃爆。通過對重污油罐的罐頂氣進(jìn)行分析,揮發(fā)出的油氣主要是烷烴C3~C6組分,相對密度為0.78~0.97,爆炸極限為1.1%~8.8%(體積分?jǐn)?shù)),對重污油罐的罐頂進(jìn)行動火開口,存在很大的著火爆炸的風(fēng)險。
針對重污油罐在清罐過程中有毒有害氣體、缺氧窒息、易燃易爆的風(fēng)險,制定專項的安全方案。重污油罐在工藝處置結(jié)束后,首先將重污油罐頂部的透光孔、人孔和底部排凝打開,用長管式鼓風(fēng)機對罐進(jìn)行通風(fēng),用細(xì)繩綁好多功能檢測儀在罐面及罐內(nèi)不同位置進(jìn)行檢測,檢測到有毒有害氣體和可燃?xì)怏w合格后(氧含量應(yīng)為19.5%~23.5%,硫化氫<10 mg/m3,可燃?xì)怏w<20%LEL),清罐人員佩戴四合一報警儀和頭戴式LED安全燈(可選擇佩戴長管正壓式呼吸器),采用平鍬對罐底和罐壁的固體沉淀物進(jìn)行清理。罐內(nèi)作業(yè)人員工作時間不能超過30 min,安排專人每2 h對重污油中的氧含量進(jìn)行分析一次;若作業(yè)期間報警儀報警,監(jiān)護(hù)人員應(yīng)配和作業(yè)人員立即撤離,啟動應(yīng)急預(yù)案。將清出的污油統(tǒng)一運送至固廢處理場。由于裝置已經(jīng)運行11年,重污油開口改造屬于首次,重污油罐的人工清理并不能保證完全清理干凈,油氣管壁和罐底部仍然會殘留大量的重污油,在密閉的空間中仍然存在揮發(fā)性油氣,罐頂切割動火仍然有火災(zāi)爆炸的可能。經(jīng)過與燕化注安團(tuán)隊的探討,決定利用消防水對重污油罐進(jìn)行上水,利用重污油東南角的高壓消火栓對重污油罐進(jìn)行水洗,選擇DN65的消防水管與消火栓相連,對污罐進(jìn)行上水,液位90%后停止上水,對污油罐頂部及污油罐上部空間進(jìn)行化驗分析,化驗合格后對頂部進(jìn)行切割開孔,即使有火花跌落,也落入水面,減少了污油罐爆炸的可能。
由于罐頂氣治理項目的需要,焦化裝置需要對重污油罐進(jìn)行動火改造,主要涉及受限空間作業(yè)和動火作業(yè),而重污油罐中的污油徹底清理干凈,通過對作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險分析并采取有效的管控措施,避免了作業(yè)過程中人身、設(shè)備事故的發(fā)生,保證了項目的順利實施。