白勝文
(中國石化滄州分公司,滄州 061000)
間歇式液相本體法(俗稱小本體法)生產(chǎn)工藝是20 世紀(jì)70 年代我國自行研究開發(fā)的聚烯烴技術(shù),具有工藝流程簡單、投資省、建設(shè)周期短、三廢少等特點[1-5],缺點是能耗物耗較高。近年來,隨著環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格,國家及地方政府對煉化企業(yè)VOCs 排放治理標(biāo)準(zhǔn)與要求也越來越高,不少地方政府以及企業(yè)都出臺了最新的地方及企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),小本體聚丙烯在閃蒸釜置換、壓料、尾氣處理過程中面臨的環(huán)保壓力也越來越大,如何降低裝置能耗物耗,提升環(huán)保水平,提高經(jīng)濟效益,已成為當(dāng)前小本體聚丙烯企業(yè)研究的重要課題。
某聚丙烯裝置2003年建成,主要以原油加工過程得到的丙烯為原料,用間歇式液相本體法工藝生產(chǎn)聚丙烯,年產(chǎn)聚丙烯6萬t。裝置共有16座12 m3聚合釜和16座14 m3閃蒸釜,低壓丙烯氣回收系統(tǒng)包括1座2 000 m3氣柜,1臺進氣量1 680 m3/h和2臺進氣量為750 m3/h 的往復(fù)式壓縮機,以及一套PSA裝置等。聚丙烯裝置閃蒸釜置換氮氣、壓料氮氣、PSA尾氣等氣體中VOCs含量較高,存在排放不達標(biāo)的環(huán)保風(fēng)險,且丙烯與氮氣單耗較高,影響裝置經(jīng)濟效益。聚丙烯裝置VOCs主要排放點見圖1。
具體情況如下:
1)閃蒸釜置換氣體放空造成丙烯損失和環(huán)境污染。閃蒸釜置換過程除第1 次抽真空丙烯氣排入氣柜回收外,其余后3 次抽真空置換出來的丙烯氣排大氣,丙烯體積分?jǐn)?shù)為1%~20%,由于尾氣量大濃度低,無法進入后續(xù)壓縮冷凝和PSA單元,又由于壓力低,也無法排入火炬系統(tǒng),目前不得不直排大氣,按照6萬t/a聚丙烯產(chǎn)量計算,這部分尾氣排出的丙烯單體量在每年180~300 t。不但損失大量丙烯,而且造成環(huán)境污染。
2)PSA裝置分離后富氮氣不達標(biāo)。壓縮冷凝的不凝氣經(jīng)PSA裝置分離后得到的富氮氣中丙烯含量仍達300 mg/m3,無法滿足新環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
3)壓料氮氣直接排放造成氮氣損失及環(huán)境污染。目前壓料氮氣將聚丙烯粉料輸送至料倉后,氮氣直接從料倉頂部放空,浪費氮氣約20 m3/t,同時氮氣中丙烯含量約為1 800 mg/m3,同樣帶來了排放不達標(biāo)的問題。
4)丙烯精制系統(tǒng)每2 ~3 個月連續(xù)排放廢氣400~800 m3/h,其中含有硫醇、甲醇等VOCs組分,含量約為2 000 mg/m3,存在排放不達標(biāo)的問題。
5)整個尾氣回收系統(tǒng)無法接收現(xiàn)有有組織排放廢氣。若將上述尾氣全部排入回收系統(tǒng),回收系統(tǒng)壓縮機、PSA裝置等將嚴(yán)重超負(fù)荷。
上述問題幾乎困擾著所有的小本體聚丙烯裝置,這是該類裝置丙烯及氮氣單耗高于連續(xù)法聚丙烯裝置的主要原因,也是困擾其環(huán)保無法實現(xiàn)達標(biāo)的主要原因[6]。
圖1 聚丙烯裝置VOCs主要排放點
1)把閃蒸釜反復(fù)抽真空置換工藝改為真空連續(xù)氣提工藝,降低閃蒸釜置換部分氮氣消耗量,并將置換出的丙烯氣全部排入氣柜回收處理,實現(xiàn)閃蒸釜置換氮氣零排放,并增加丙烯回收量。
2)在壓縮機水冷器后面增加低溫冷卻器和制冷機組,降低壓縮機和PSA裝置負(fù)荷,為將裝置所有外排有組織尾氣進氣柜創(chuàng)造條件,同時也解決夏天循環(huán)水溫度高時冷后溫度高的問題。
3)丙烯精制塔再生時采用氮氣循環(huán)再生的方式,節(jié)省氮氣用量,攜帶VOCs 組分的少量氮氣進低壓瓦斯系統(tǒng)。
4)增設(shè)氮氣回收系統(tǒng),將料倉排空的壓料氮氣進行回收,可考慮利舊現(xiàn)有壓縮機。目前壓料氮氣的用量約為20 m3/t,氮氣中丙烯體積分?jǐn)?shù)約為0.1%,可以將這部分氮氣回收循環(huán)利用,當(dāng)幾次壓料循環(huán)丙烯或者氧氣體積分?jǐn)?shù)達到設(shè)定值(比如0.5%)后,排入氣柜回收,這樣徹底解決壓料尾氣不達標(biāo)排放的問題。
根據(jù)裝置VOCs 治理方案,結(jié)合裝置現(xiàn)場實際情況,實施了聚丙烯VOCs 治理項目,項目共有四個部分,一是閃蒸釜采用連續(xù)氣提工藝;二是壓料氮氣回收循環(huán)利用;三是在循環(huán)水冷卻器后增設(shè)低溫水制冷冷卻系統(tǒng);四是分子篩塔采用氮氣循環(huán)的方式進行再生。項目總投資546萬元。項目投用后,在安全環(huán)保、節(jié)能降耗方面取得了良好效果。
1)項目投用后,解決了困擾小本體聚丙烯裝置外排氣VOCs 含量高的問題,原聚丙烯裝置四個有組織排放廢氣全部排入回收系統(tǒng),進一步提升了裝置環(huán)保水平。
2)在提高裝置環(huán)保水平的同時,減少了閃蒸釜置換和系統(tǒng)壓料的氮氣消耗,廢氣全部進入回收系統(tǒng),增加了丙烯回收率,降低了丙烯單耗,為裝置帶來可觀的經(jīng)濟效益。2018 年1-8 月與2019 年1-8月主要生產(chǎn)指標(biāo)對比見圖2~5,改造前后電單耗對比見表1。
圖2 改造前后氮氣單耗對比
圖3 改造前后加工損失率對比
圖4 改造前后丙烯回收率對比
圖5 改造前后累計氮氣單耗與丙烯單耗對比
2019年7月23日開始,裝置開始停工待料,聚丙烯產(chǎn)量比計劃低1 300 t 左右,造成電單耗增加。扣除以上因素,實際電單耗為103.82 kW·h/t。綜上可以看出,裝置進行VOCs 治理后雖然用電量有所增加,但降低了氮氣單耗與加工損失率,提高了丙烯回收率。改造后取得的經(jīng)濟效益見表2。
表1 改造前后電單耗對比
表2 改造后經(jīng)濟效益
按照2019 年9 月價格、6.5 萬t/a 聚丙烯產(chǎn)量進行核算,年增加經(jīng)濟效益約201.3萬元。
項目投產(chǎn)后,滿足了VOCs 排放標(biāo)準(zhǔn),降低了氮氣及丙烯消耗,為裝置帶來了經(jīng)濟效益。經(jīng)過一段時間的運行發(fā)現(xiàn),裝置仍有改進優(yōu)化的空間,主要有以下幾個方面:
1)PSA 富氮氣丙烯含量在100 ~300 mg/m3之間,氧體積分?jǐn)?shù)0.7%左右。目前這部分氮氣(約100 m3/h)直接排放至全廠瓦斯系統(tǒng),一是造成氮氣資源浪費,二是對瓦斯系統(tǒng)造成影響,降低瓦斯熱值,影響加熱爐熱效率。應(yīng)合理利用這部分氮氣,進一步降低聚丙烯裝置氮氣消耗,減少對全廠瓦斯系統(tǒng)的影響。
2)目前裝置粉料輸送氮氣實現(xiàn)了循環(huán)利用,但壓料為間歇性操作,不壓料時氮氣壓縮機自循環(huán)(每天約8 h),增加了裝置用電量,造成浪費,可以考慮氮氣壓縮機電機增加調(diào)速系統(tǒng),降低用電消耗,進一步增加裝置經(jīng)濟效益。
聚丙烯VOCs 排放治理項目實施后,實現(xiàn)了裝置VOCs 達標(biāo)排放,滿足了最新環(huán)保要求,進一步提升了裝置環(huán)保水平。氮氣單耗較改造前降低了37.8%,丙烯單耗較改造前降低了0.001 t/t,雖然電單耗增加20%,但總體上每年增效約201.3萬元,降本增效效果良好。裝置在PSA富氮氣利用、氮氣壓縮機空轉(zhuǎn)等方面需要完善優(yōu)化,裝置仍存在進一步降本增效空間。