文/高原,周昌鋒,梁磊·陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
由于國內(nèi)重卡市場銷量連續(xù)多年破百萬輛,重卡用重型變速器也得到了快速發(fā)展。我公司作為產(chǎn)銷世界第一的重型變速器生產(chǎn)企業(yè),同時也是國內(nèi)主要的重型變速器供應(yīng)商。齒輪作為變速器的主要組成部分,充分保證齒輪生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的高效率是保證大批量變速箱按期交付的前提。
在變速器齒輪的鍛造過程中,沖連皮一般是閉式模鍛的最后一道工序,鍛件上的孔需要沖連皮加工出,減少了后續(xù)粗加工中的鉆孔工序。當(dāng)鍛件在多工位鍛壓機自動生產(chǎn)線上生產(chǎn)時,沖連皮在鍛壓機上完成;在模鍛錘或螺旋壓力機上生產(chǎn)時,需要在一臺小噸位的壓力機上沖連皮。我公司某變速器雙聯(lián)齒輪零件(以下簡稱“雙聯(lián)齒輪”)簡圖如圖1 所示,雙聯(lián)齒輪鍛造齒坯在2t 程控錘上完成鍛造成形后,在250t閉式單點壓力機上進行沖連皮工序。圖2 是雙聯(lián)齒輪的冷鍛件圖,其中φ34.5mm 的孔就是在壓力機上沖連皮工序加工而成。
在首輪生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn),完成沖連皮后沖頭上行,會附帶沖出一個比凹模刃口稍大且形狀較規(guī)則的料環(huán),同時也拉出較大毛刺。圖3 中左下角為沖掉的連皮,中間為沖連皮完成后的鍛件,右上角為殘留料環(huán)。殘留料環(huán)或粘牢在凹模刃口處,或粘附在鍛件下內(nèi)孔φ43.5mm 處,或掉落在凹模刃口附近。料環(huán)粘在鍛件或者凹模上時,需要操作工用鉗子用力翹起,增加了勞動強度;即使料環(huán)掉落在凹模中時,也需要手動用鉗子夾出,嚴重降低了生產(chǎn)效率。高溫的殘留料環(huán)粘附在凹模刃口上長時間與凹模刃口接觸,也會加快刃口的磨損,降低模具壽命。這個殘留料環(huán)已經(jīng)嚴重影響了雙聯(lián)齒輪的正常生產(chǎn),亟待解決。
雙聯(lián)齒輪沖連皮模具結(jié)構(gòu)如圖4 所示,沖頭、上模板拉緊在燕尾上并固定在250t 閉式單點壓力機上模體上,凹模安裝在下模座上,下模座通過壓板結(jié)構(gòu)固定在250t 閉式單點壓力機下模體上。壓力機滑塊下行時帶動沖頭下行,沖頭接觸連皮繼續(xù)下行切斷連皮,直至沖頭刃口進入凹模刃口將連皮從凹模下方推出落下,下到壓力機下死點后,壓力機上行回到上死點,完成一次沖連皮。分析此凹模結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),由于冷鍛件中φ43.5mm 尺寸與沖連皮尺寸φ34.5mm有一定距離,單邊達4.5mm,在完成沖頭刃口下行并進入凹模時,沖頭、凹模、鍛件之間會形成一個空腔。在沖連皮過程中,沖連皮處的金屬在沖頭的推動下向下流動,同時,部分金屬也會充填空腔,當(dāng)此部分金屬與凹模刃口接觸時,有可能會被凹模刃口切斷,從而形成殘留料環(huán)。利用Deform 對沖連皮過程進行有限元模擬,如圖5 所示,也出現(xiàn)了沖頭把連皮處金屬推進空腔后將會被刃口切斷成料環(huán)的結(jié)果,更直觀地顯示了在沖連皮過程中殘留料環(huán)的形成。
分析可知,沖連皮過程中,沖頭、凹模、鍛件之間形成的空腔是造成沖連皮后殘留料環(huán)的根本原因,因此需要更改鍛件結(jié)構(gòu)或模具結(jié)構(gòu),從而填補空腔避免沖出殘留料環(huán)?,F(xiàn)從改進鍛件結(jié)構(gòu)或模具結(jié)構(gòu)兩個方面分析改善:
一是改進鍛件結(jié)構(gòu)。分析可知,鍛件毛坯圖中的φ43.5mm 尺寸與沖連皮尺寸φ34.5mm 有一定距離,單邊達4.5mm,在此處形成空腔,這是最終形成殘留料環(huán)的原因。因此,可以考慮在鍛件尺寸上填補空腔,將φ43.5mm 尺寸縮小至φ36.5mm,如圖6 所示,這樣就可使空腔大大減小,從而避免沖連皮時沖出殘留料環(huán)。但這種改動,會讓此處的加工余量由改進之前的單邊1.75mm 增加至單邊5.25mm,直接加大了此處的機加工余量,車削時需要多次走刀,不利于機加工。此外,還會增加32g 材料耗費。顯然,這種改善方式不是最理想的。
二是改進模具結(jié)構(gòu)。根據(jù)現(xiàn)有鍛件結(jié)構(gòu),更改凹模結(jié)構(gòu),在凹模刃口處增加環(huán)形凸臺,如圖7 所示,環(huán)形凸臺的作用是在沖連皮過程中預(yù)先填充鍛件對應(yīng)空腔,從而能夠有效避免沖連皮時沖出殘留料環(huán),這是有效的解決方案。
按照這個更改模具結(jié)構(gòu)的方案,重新投制了凹模(圖8),并現(xiàn)場生產(chǎn)再次試制沖連皮,發(fā)現(xiàn)增加環(huán)形凸臺后,殘留料環(huán)消失。同時明顯改善了沖連皮質(zhì)量,未見沖連皮拉出毛刺情況(圖9)。
本文通過分析某雙聯(lián)齒輪沖連皮時沖出殘留料環(huán)的原因,針對產(chǎn)生原因提出了相應(yīng)的改進措施。具體結(jié)論如下:
⑴沖連皮時,沖頭、鍛件、凹模之間形成的空腔是導(dǎo)致產(chǎn)生殘留料環(huán)的根本原因。
⑵改進鍛件結(jié)構(gòu)可有效避免形成空腔,但會增加機加工余量,并增加32g 材料,故此方法不是最理想的。
⑶改進凹模結(jié)構(gòu),在凹模刃口處增加環(huán)形凸臺,能有效避免沖連皮帶殘留料環(huán),并明顯改善沖連皮質(zhì)量。