王廣庭,張 爽,羅 凱,范春生,黃中柏
(國網湖北省電力有限公司電力科學研究院,湖北 武漢430077)
目前燃煤火力發(fā)電機組仍為國內電源主力機組,由于長期高溫、高壓、高轉速運行,機組葉片斷裂故障仍然時有發(fā)生[1-8],對機組安全穩(wěn)定運行產生很大影響。利用發(fā)電機組振動信號變化特征診斷機組故障,是目前故障診斷主要手段之一[9-30]。
某發(fā)電公司4號汽輪發(fā)電機組是由東方電氣聯(lián)合公司生產的N300-16.7/537/537-4 型、亞臨界、雙缸雙排氣、一次再熱凝汽式汽輪機和QFSW-30-2型氫冷發(fā)電機組。
機組共有7個軸承,其中:1號、2號軸承支撐汽輪機高中轉子,3號、4號軸承支撐汽輪機低壓轉子,5號、6號軸承支撐發(fā)電機轉子,7號軸承支撐碳刷。整個軸系支撐結構簡圖如圖1所示。
圖1 軸系結構簡圖Fig.1 Shaft structure diagram of unit
2015 年4 月5 日06:30,4 號機組振動出現突增現象,2號、3號、4號號軸承座振動均明顯增大。調取機組振動突變前后的DCS 歷史數據,可以看出:在1 s 內,2X-5X 軸振幅值分別從52 μm、71 μm、57 μm 突增至102 μm、163 μm、170 μm,幅值增大量為60 μm,92 μm,113 μm;15S內,2 V-4 V瓦振幅值分別從7 μm、15 μm、32 μm突增至10 μm、47 μm、72 μm,幅值增大量分別為3 μm,32 μm,40 μm,詳細數據如表1所示。
表1 故障突發(fā)前后機組振動DCS歷史數據(單位:μm)Table 1 Historical data of DCS of unit Vibration before and after fault outbreak(unit:μm)
2015年4月5日16:44,負荷160 MW,用振動測試儀對機組振動進行全面測試,從測試數據可以看出:3X-4X 軸振分別為154 μm∠231o、140 μm∠6o,3Y-4Y軸振分別79.9 μm∠340o、110 μm∠100o,3V-4V 軸振分別59.2 μm∠326o、99.6 μm∠134o,5X 軸振同4X 軸振接近,6X軸振明顯偏小,具體數據如表2所示。
從機組頻譜圖可以看出,2X-5X 軸振1 倍頻分量(通頻值)分別為:139(145)μm、153(163)μm、140(154)μm、91.4(99.3)μm,1倍頻分量均占了主導地位且相位穩(wěn)定;2 V-4 V 瓦振1 倍頻分量(通頻值)分別為:10.3(13.8)μm、59.2(64.4)μm、99.6(112)μm,1倍頻分量也占了主導地位且相位穩(wěn)定。具體情況如圖2~圖5所示。
表2 故障發(fā)生后機組振動測試數據(單位:μm)Table 2 Vibration test data of unit after failure(unit:μm)
圖3 4X/5X頻譜圖Fig.3 The 4X/5X spectrum
圖4 2 V/3 V頻譜圖Fig.4 The 2 V/3 V spectrum
圖5 4 V頻譜圖Fig.5 The 4 V spectrum
2015年4月5日17:52,打閘,破壞真空停機,從機組停機振動波德圖變化情況可以看出:機組振動隨著轉速下降逐漸降低,且在在1 200 r/min 啟動頂軸油泵時,機組瓦振出現峰值現象,而機組過臨界時振動增加量不明顯,詳細情況如圖6~圖9所示。
根據上述數據和機理分析可以看出機組振動特點:
1)機組振動突變前后軸振、瓦振幅值變化顯著;
圖6 2X/3X軸振波德圖Fig.6 2X/3X axial vibration bode diagram
2)機組振動突變后,幅值相位均維持穩(wěn)定;
3)3 號、4 號軸承支撐的低壓轉子振動變化最為突出;
4)機組墮走振動幅值隨轉速下降明顯降低。
汽輪發(fā)電機組的振動可分為強迫振動和自激振動兩大類,根據振動力學原理,強迫振動的振幅可以表示為:
式(1)中:A 為振幅,mm;E 為常數;P 為不平衡量,N;K為軸承座剛度,N/mm。
圖7 4X/5X軸振波德圖Fig.7 4X/5X axial vibration bode diagram
圖8 2 V/3 V瓦振波德圖Fig.8 2 V/3 V Bearing vibration bode diagram
圖9 4 V軸振波德圖Fig.9 4 V Bearing vibration bode diagram
從式(1)可知振動的振幅與不平衡量成正比,與軸承座剛度成反比;因此當軸承座的剛度一定而不平衡量發(fā)生變化時,汽輪發(fā)電機組的振動就會隨之變化,當轉子上有大幅不平衡量變化時,機組振動將會發(fā)生顯著變化。
綜上所述,故障發(fā)生前機組不存在振動突變或增大的趨勢,故障發(fā)生后,機組振動呈現出階躍突增現象,因此,可認為該故障是由于低壓轉子上有部件脫落而引起質量不平衡所致。
機組停機,待低壓缸的溫度冷卻后,通過人孔門對低壓轉子進行檢查,發(fā)現低壓轉子反向第一級9號葉片斷裂,葉片斷裂長度約為25 cm,具體情況如圖10所示。
圖10 轉子斷裂部位Fig.10 Rotor fracture site
對機組葉片進行更換,修復正常后,再次點火啟動帶負荷,對機組振動測試詳細情況如下:機組3 000 r/min空載和帶負荷工況下,振動均合格,具體數據見表3所示。
表3 葉片修復后機組空載和帶負荷振動數據(單位:μm)Table 3 Vibration data of the unit without load and with load after blade repair(Unit:μm)
本文通過機組振動突變前后、振動穩(wěn)定后、停機墮走等3個階段的機組軸振、瓦振數據變化的詳細情況,來分析機組振動特征和規(guī)律,成功診斷出該機組由于低壓轉子葉片斷裂引發(fā)的振動故障,該案例可作為同類故障診斷問題的參考。
[參考文獻](References)
[1] 李業(yè)欣,張銀東,張鑫佳.發(fā)動機高壓壓氣機轉子葉片斷裂分析[J].失效分析與預防,2018,13(04):233-237.LI Yexin,ZHANG Yindong,ZHANG Xinjia.Fracture analysis of compressor rotor blade in engine[J].Failure Analysis and Prevention,2018,13(04):233-237.
[2] 王宏星,葛海華.650 MW核電汽輪機低壓次末級動葉片根部斷裂原因分析與處理[J].機械工程師,2017,(12):166-169.WANG Hongxing,GE Haihua.Treatment and analysis on root fracture causes of low-pressure last stage moving blade in 650 MW nuclear power turbine[J].Mechanical Engineer,2017,(12):166-169.
[3] 范春生.300 MW 機組低壓轉子葉片斷裂的故障診斷及振動分析[J].動力工程學報,2010,30(01):10-15.FAN Chunsheng.Fault diagnosis and vibration analysis of the low-pressure rotor blade failure for 300 MW units[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2010,30(01):10-15.
[4] 陳紅冬,魏繼龍,焦慶豐,等.300 MW機組低壓轉子次末級葉片斷裂故障原因分析及處理[J].中國電力,2008,41(05):15-18.CHEN Hongdong,WEI Jilong,JIAO Qingfeng,et al.Fault analysis and treatment for the rupture on the third last-stage blading of 300 MW HP rotors[J].Electric Power,2008,41(05):15-18.
[5] 黃衛(wèi)東,庹文群.引進型350 MW 機組低壓轉子葉片斷裂分析及處理[J].長沙電力學院學報(自然科學版),1998:98-103.
[6] 劉小進.2 臺汽輪機葉片斷裂故障診斷[J].陜西電力,2014,42(02):88-90,96.LIU Xiaojin.Blade fracture fault diagnosis of two turbines'blade[J].Shaanxi Electric Power,2014,42(02):88-90,96.
[7] 龍毅,沈丁杰,李雪,等.600 MW超臨界機組汽輪機低壓轉子末級葉片損壞原因分析[J].中國電力,2010,43(05):35-37.LONG Yi,SHEN Dingjie,LI Xue,et al.Damage analysis of the last stage blades of low-pressure rotor of steam turbine about 600 MW super critical units[J].Electric Power,2010,43(05):35-37.
[8] 石順梅.某熱電廠低壓轉子次末級葉片斷裂原因分析[J].理化檢驗-物理分冊,2016,52(08):578-583,588.SHI Shunmei.Reasons analysis on fractrue of second last blades of low-pressure rotor in a thermal power plant[J].Physical Testing and Chemical Analysis Part A:Physical Testing,2016,52(08):578-583,588.
[9] 寇勝利.汽輪發(fā)電機組的振動及現場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.
[10] 王廣庭,王海明.汽輪機轉子碰磨產生臨時彎曲的處理方法研究[J].湖北電力,2010,34(02):23-25.WANG Guangting,WANG Haiming.Research on treatment method of turbine rotor temporary bend after collision rub[J].Hubei Electric Power,2010,34(02):23-25.
[11] 王海明,周淼,王廣庭,等.華能陽邏電廠600 MW機組軸系振動故障診斷及處理[J].湖北電力,2008,32(05):38-40.WANG Haiming,ZHOU Miao,WANG Guangting,et al.Vibration fault diagnosis on 600 MW steam turbine generator sets in Huaneng Yangluo power plant and its treatment[J].Hubei Electric Power,2008,32(05):38-40.
[12] 文聯(lián)合.國產300 MW 機組高中壓轉子振動爬升故障的綜合研究[J].廣東電力,2007,20(08):42-46.WEN Lianhe.Comprehensive research on vibration increase in HP/IP rotors of domestic 300 MW units[J].Guangdong Electric Power,2007,20(08):42-46.
[13] 周淼,王廣庭,盧雙龍.汽輪發(fā)電機組間歇性振動故障分析與處理[J].湖北電力,2016,40(07):17-21.ZHOU Miao, WANG Guangting, LU Shuanglong.Intermittent vibration fault analysis and solution for a turbo generator unit[J].Hubei Electric Power,2016,40(07):17-21.
[14] 蔡萬里,阮羚,胡鵬.一起水輪發(fā)電機組過速致定子端部繞組嚴重損壞的事故分析[J].湖北電力,2016,40(06):33-36.CAI Wanli,RUAN Ling,HU Peng.Analysis of an overspeed accident on hydroelectric generating set with stator winding seriously damaged[J].Hubei Electric Power,2016,40(06):33-36.
[15] 金紅偉,李超,劉學,等.330 MW 直接空冷系統(tǒng)凝結水管道的振動分析[J].中國電力,2016,49(09):99-103.JIN Hongwei,LI Chao,LIU Xue,et al. Analysis on condensate piping vibration of 330 MW direct air-cooling system[J].Electric Power,2016,49(09):99-103
[16] 黃小軍.600 MW機組高壓加熱器啟動過程中管道振動分析與治理[J].華電技術,2017,39(04):48-49,76.
[17] 薛憲闊,候淑娟.1 000 MW 核電機組再循環(huán)管道振動分析及治理[J].節(jié)能技術,2018,36(02):176-178,187.XUE Xiankuo,HOU Shujuan. The cause analysis and improvement of recirculation piping's vibration for 1 000 MW nuclear power plant[J].Energy Conservation Technology,2018,36(02):176-178,187.
[18] 李明濤,尚念青,王國棟.1 000 MW機組末級低加疏水管道振動原因分析與處理[J].神華科技,2017,15(12):58-61.LI Mingtao,SHANG Nianqing,WANG Guodong.Vibration reasons analysis and treatment of 1 000 MW units final low increase final stage low increase drain piping[J].Northwest Coal,2017,15(12):58-61.
[19] 白云,姜永寬,薛佼.1 050 MW超超臨界機組凝結水再循環(huán)管道振動原因分析及措施[J].內蒙古電力技術,2016,34(01):49-51,55.BAI Yun,JIANG Yongkuan,XUE Jiao.Cause analysis of 1 050 MW ultra-supercritical unit condensate water recirculating piping vibration and its treatment[J].Inner Mongolia Electric Power,2016,34(01):49-51,55.
[20] 王樹義,張帆,王皓儒.百萬千瓦核電機組凝結水再循環(huán)管道振動處理[J].熱能動力工程,2016,31(01):124-126.WANG Shuyi,ZHANG Fan,WANG Haoru.Disposal of the vibration of a condensate water recirculation pipeline in a 1 000 MW nuclear power station[J].Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2016,31(01):124-126.
[21] 崔超,鄒兵,高英偉.閉式冷卻水泵及出口管道的振動分析與改進[J].電站輔機,2018,39(03):38-41.CUI Chao,ZOU Bing,GAO Yingwei. Analyze and improvement of the vibration of closed cooling water pump and outlet pipeline[J].Power Station Auxiliary Equipment,2018,39(03):38-41.
[22] 蘭作紅,周恒軍.發(fā)電廠汽水管道支吊架失效及管道振動治理[J].浙江電力,2018,37(02):72-76.LAN Zuohong,ZHOU Hengjun.Failure control of steam and water pipeline support and hangers and pipeline vibration control[J].Zhejiang Electric Power,2018,37(02):72-76.
[23] 李鑫,劉天彥,林松,等.輔助系統(tǒng)管道振動控制與試驗研究[J].核動力工程,2016,37(S2):89-91.LI Xin,LIU Tianyan,LIN Song,et al.Vibration control and experimental study of pipes for auxiliary system[J].Nuclear Power Engineering,2016,37(S2):89-91.
[24] 金紅偉,劉學,何玉靈,等.火電廠給水再循環(huán)管道振動分析與控制[J].中國測試,2016,42(09):105-111.JIN Hongwei,LIU Xue,HE Yuling,et al.Vibration analysis and control on water feeding & recycling pipe system of thermal power plant[J].China Measurement & Test,2016,42(09):105-111.
[25] 黃文超,何立東,王晨陽,等.焦炭塔進料管道振動分析及阻尼減振技術應用[J].北京化工大學學報(自然科學版),2016,43(06):83-88.HUANG Wenchao,HE Lidong,WANG Chenyang,et al.Case analysis of the vibration of a coke drum feed line and application of vibration damping technology[J].Journal of Beijing University of Chemical Technology(Natural Science Edition),2016,43(06):83-88.
[26] 孟書生.輸流管道自由振動特性分析系統(tǒng)[J].艦船科學技術,2018,(04):49-51.
[27] 劉韜文,蒙文川,戴承偉,等.風力發(fā)電機防凍融冰綜述[J].湖北電力,2019,43(01):10-17.LIU Taowen,MENG Wenchuan,DAI Chengwei,et al.An overview of wind turbine generator anti-freezing and deicing[J].Hubei Electric Power,2019,43(01):10-17.
[28] 陳龍,汪光亮.火電廠大型循環(huán)水泵水力部件及結構優(yōu)化改造[J].湖北電力,2017,41(01):34-37.CHEN Long,WANG Guangliang.Optimization of hydraulic components and structure of large circulating pump in fossilfuel power plant[J].Hubei Electric Power,2017,41(01):34-37.
[29] 李清.汽輪機推力瓦塊溫度過高原因分析及處理[J].湖北電力,2017,41(01):41-43,50.LI Qing.Analysis and processing for steam turbine thrust segment temperature excursion[J].Hubei Electric Power,2017,41(01):41-43,50.
[30] 鄭永強.葉片通過頻率振動的分析及治理[J].湖北電力,2017,41(03):35-38.ZHENG Yongqiang.Analysis and disposal with the blade passing frequency vibration[J].Hubei Electric Power,2017,41(03):35-38.