孫慶國
(蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇蘇州 215400)
印染廢水排放量大、污染物種類繁多,因此處理難度大、成本高。印染廢水除了有大量殘余的染料外,還有水洗下來的各種助劑、油劑、漿料、纖維雜質(zhì)、酸、堿及無機(jī)鹽等,具有污染物成分復(fù)雜、廢水可生化性差別大、不同工藝段主要污染物種類不同的特點(diǎn)。隨著國家對污染控制的逐步趨嚴(yán),印染行業(yè)亟需探尋一條針對自身行業(yè)特色,高效、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的污水處理方法[1-2]。
某企業(yè)針對不同的生產(chǎn)工藝,在每個(gè)車間均設(shè)置獨(dú)立的集水池,污水處理采用初沉/水解酸化/好氧生化/終沉的組合工藝,又因污水處理量大而設(shè)置兩條工藝路線、技術(shù)參數(shù)完全一致的污水處理系統(tǒng)。該廢水處理工程于2018 年2 月開始土建施工,12 月開始設(shè)備安裝,2019 年3 月竣工。車間的印染廢水分為活性染料廢水和其他染料(分散染料、陽離子染料、直接染料等)廢水,系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,單獨(dú)處理活性染料廢水可實(shí)現(xiàn)全生化運(yùn)行,污泥產(chǎn)量極少且費(fèi)用經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;而其他染料廢水無法實(shí)現(xiàn)全生化運(yùn)行,只有在初沉池、終沉池加藥的情況下才能保證污水穩(wěn)定處理至外排標(biāo)準(zhǔn)[3]。
紹興市某印染廠主營化纖布、棉布染色和印花加工,使用的染料品種主要為活性染料、分散染料、陽離子染料、直接染料等。該廠出租部分生產(chǎn)車間,因此各個(gè)生產(chǎn)車間均設(shè)置獨(dú)立的集水池,企業(yè)總污水排放量為14 600 m3/d。應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求,企業(yè)投資建設(shè)了一套日處理15 000 m3印染廢水的系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)置了兩條工藝路線、技術(shù)參數(shù)完全一致的污水處理線,單條處理線日處理量達(dá)7 500 m3。污水系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示,企業(yè)各車間實(shí)際污水排放種類及水量如表2所示。
表1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
表2 各生產(chǎn)車間產(chǎn)品及水質(zhì)
該工程采用初沉池/水解池/中沉池/好氧池/二沉池/終沉池的組合工藝,設(shè)置2 套工藝相同、技術(shù)參數(shù)一致的廢水處理系統(tǒng),分別處理7 600 t/d 活性染料廢水(1#車間、2#車間、5#車間)和7 000 t/d 其他染料廢水(3#車間、4#車間),工藝流程如下:
2.2.1 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池(水質(zhì)調(diào)節(jié))2 座,地下式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),單座尺寸為25 m×25 m×5 m,有效水深為4.5 m,水力停留時(shí)間為9.0 h。調(diào)節(jié)池需根據(jù)液位控制提升泵的啟停,設(shè)置投入式液位計(jì)2 套,污水需用水泵輸送至初沉池,設(shè)置端吸離心泵及配套變頻控制裝置4臺,2 用2 備,單臺Q=330 m3/h、H=24 m、P=37 kW;考慮到調(diào)節(jié)池底部容易沉積淤泥,而池底定期曝氣可替代年底人工清淤,故設(shè)置穿孔曝氣裝置2 套,污水流量計(jì)量有助于及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),設(shè)置電磁流量計(jì)2套,管徑DN250。
2.2.2 初沉池
初沉池(平流式)2 座,地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為10 m×45 m×5 m,有效水深為4.5 m,反應(yīng)區(qū)停留時(shí)間為25 min,表面負(fù)荷為0.78 m3/(m2·h)。為保證沉淀池出水均勻分布,設(shè)置不銹鋼出水堰2 套,用于沉淀池底部污泥匯集至污泥斗;設(shè)置平流式刮泥機(jī)2套,用于污泥斗排泥;設(shè)置排泥泵4 臺,2 用2 備,單臺Q=100 m3/h、H=20 m、P=7.5 kW。反應(yīng)區(qū)視情況加藥,可投加的絮凝劑為聚鐵(PAFC),助凝劑為高分子(PAM),另需根據(jù)pH 投加液堿(NaOH),其中聚鐵的投加量控制在1 600~1 800 mg/L,液堿的投加量控制在300~500 mg/L,高分子的投加量控制在3~5 mg/L;設(shè)置聚鐵藥劑存儲PE 桶3 只,單只容積20 m3,用隔膜計(jì)量泵(2 用2 備,單臺Q=946 L/h、P=0.75 kW)投加,設(shè)置液堿存儲PE 桶2 只,單只容積20 m3,用隔膜計(jì)量泵(2 用2 備,單臺Q=416 L/h、P=0.37 kW)投加,設(shè)置PAM 化藥裝置2 套,用隔膜計(jì)量泵(2 用2 備,單臺Q=416 L/h、P=0.37 kW)投加。
2.2.3 水解酸化池
水解酸化池(推流式)8 座,地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為5 m×40 m×8 m,有效水深為7.5 m,水力停留時(shí)間為19.2 h,用于水解池泥水?dāng)嚢?。設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)(型號500QJB-5.5-740/8P)16臺,單臺P=5.5 kW,組合填料為厭氧微生物生長載體,用于提高水解池的生物量,設(shè)置組合填料共計(jì)8 000 m3,填料的有效高度為5 m。
2.2.4 中沉池
中沉池(平流式)2 座,地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為10 m×40 m×5 m,有效水深為4.5 m,表面負(fù)荷為0.78 m3/(m2·h)。為保證沉淀池出水均勻分布,設(shè)置不銹鋼出水堰2 套,用于沉淀池底部污泥匯集至污泥斗;設(shè)置平流式刮泥機(jī)2 套,用于污泥斗內(nèi)厭氧水解污泥回流至水解酸化池前端;設(shè)置排泥泵4 臺,2 用2備,單臺Q=200 m3/h、H=12 m、P=11 kW。
2.2.5 好氧池
好氧池(推流式)16 座,地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為5 m×40 m×8 m,有效水深為7.5 m,水力停留時(shí)間為38.4 h。為使布?xì)饩鶆?、?jié)能高效,設(shè)置型號為Φ260 的盤式曝氣器4 696 套,單套曝氣量Q=3 m3/h;為了給生化系統(tǒng)供氧,設(shè)置螺桿節(jié)能風(fēng)機(jī)4 臺,3 用1備,單臺Q=3 500 m3/h、ΔP=98 kPa、P=110 kW。
2.2.6 二沉池
二沉池(平流式)2 座,半地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為10 m×40 m×5 m,有效水深為4.5 m,表面負(fù)荷為0.78 m3/(m2·h)。為保證沉淀池出水均勻分布,設(shè)置不銹鋼出水堰2 套,用于沉淀池底部污泥匯集至污泥斗;設(shè)置平流式刮泥機(jī)2 套,用于沉淀池污泥斗內(nèi)好氧污泥回流至好氧池前端;設(shè)置排泥泵4臺,2用2備,單臺Q=300 m3/h、H=19 m、P=30 kW。
2.2.7 終沉池
終沉池(平流式)2 座,地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為10 m×45 m×5 m,有效水深為4.5 m,反應(yīng)區(qū)停留時(shí)間為25 min,表面負(fù)荷為0.78 m3/(m2·h)。為保證沉淀池出水均勻分布,設(shè)置不銹鋼出水堰2 套,用于沉淀池底部污泥匯集至污泥斗;設(shè)置平流式刮泥機(jī)2套,用于污泥斗排泥;設(shè)置排泥泵4 臺,2 用2 備,單臺Q=100 m3/h、H=20 m、P=7.5 kW。反應(yīng)區(qū)視情況加藥,可投加的絮凝劑為聚合氯化鋁(PAC),助凝劑為高分子(PAM),其中PAC 投加量控制在800~1 200 mg/L,高分子投加量控制在3~5 mg/L;藥劑存儲桶(PE 材質(zhì))2只,單只容積20 m3,用隔膜計(jì)量泵(2用2備,單臺Q=656 L/h、P=0.55 kW)投加,設(shè)置PAM化藥裝置2套,用隔膜計(jì)量泵(2 用2 備,單臺Q=416 L/h、P=0.37 kW)投加。
2.2.8 污泥池
污泥池(重力濃縮式)2 座,半地上式現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為4 m×10 m×8 m,有效水深為7.5 m。為將污泥池的濃縮污泥轉(zhuǎn)料至調(diào)理池,設(shè)置污泥自吸泵2臺,1 用1 備,單臺Q=96 m3/h、H=14 m、P=7.5 kW,通過投加PAC、PAM 等污泥調(diào)理劑進(jìn)行污泥濃縮調(diào)理,設(shè)置調(diào)理桶2 只,尺寸為Φ3.0 m×4.0 m;為將調(diào)理后的污泥壓入板框壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離,設(shè)置柱塞泵4臺,單臺Q=100 m3/h、額定壓力2.0 MPa、P=22 kW;固液分離污泥委托有資質(zhì)的單位處理,濾液回流至調(diào)節(jié)池,設(shè)置高壓隔膜壓濾機(jī)(翻板不銹鋼)2 臺,單臺壓濾面積為800 m2。
本工程采用生化、物化工藝,實(shí)際運(yùn)行時(shí)可根據(jù)具體情況啟用物化工藝。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,最終確認(rèn)活性染料廢水可通過全生化工藝穩(wěn)定達(dá)標(biāo),而其他染料廢水必須經(jīng)過物化輔助處理后才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。本工程自2019 年3 月完成調(diào)試工作至今,每天檢測各個(gè)工藝段的各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo),并統(tǒng)計(jì)其平均值。
由表3 可知,由于活性染料廢水系統(tǒng)的初沉池、終沉池不投加絮凝劑,COD、色度、pH 變化不大;而水解池和好氧池對污染物降解至關(guān)重要,其中水解池去除了353 mg/L 的COD,好氧池去除了1 161 mg/L 的COD,生化系統(tǒng)(水解池+好氧池)直接去除的COD 達(dá)到了1 514 mg/L,占總污染物的87%[4]。其他染料廢水必須在初沉池或終沉池投加絮凝劑、助凝劑去除污水中可生化性較差的不溶性膠體才能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。考慮到降低系統(tǒng)的運(yùn)行成本,其他染料廢水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)選擇在終沉池加藥。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),生化工藝段的水解酸化幾乎無COD降解,好氧池去除的COD僅1 058 mg/L,生化系統(tǒng)直接去除的COD 僅1 131 mg/L,僅占總污染物的61%,而物化系統(tǒng)(終沉池)則去除了578 mg/L的COD,去除率高達(dá)84%。
表3 各單元的處理效果
針對其他染料廢水系統(tǒng)水解酸化COD 去除能力較差的情況,企業(yè)于2019 年3 月10 日至2019 年3 月25 日對水解處理系統(tǒng)接種菌種,以期提高水解效果(通過二沉池污泥回流至水解池實(shí)現(xiàn)),提取初沉池、中沉池?cái)?shù)據(jù)繪制曲線圖,結(jié)果如圖1所示。
由圖1 可看出,活性染料廢水系統(tǒng)水解池COD去除效果較好,二沉池污泥回流至水解池后無明顯現(xiàn)象;其他染料廢水系統(tǒng)水解池COD 去除效果較差,而且自2019 年3 月10 日二沉池污泥回流至水解池開始,出現(xiàn)了中沉池出水COD 高于水解池進(jìn)水COD(即初沉池出水COD)的反?,F(xiàn)象?,F(xiàn)場實(shí)際反饋情況:(1)其他染料廢水系統(tǒng)的水解池填料上掛膜效果差;(2)自二沉池污泥回流開始,中沉池出水濁度迅速上升,中沉池水樣經(jīng)過長時(shí)間靜置后上清液COD 可降低約80 mg/L??赡芷渌玖蠌U水可生化性差(存在大量難降解有機(jī)物),抑制了厭氧微生物的生長掛膜,而二沉池污泥回流至水解池前端,由于無法有效地轉(zhuǎn)化為水解細(xì)菌生長于填料上,最終活性污泥解絮導(dǎo)致污水渾濁,進(jìn)而導(dǎo)致中沉池出水COD 異常波動(dòng),甚至高于初沉池。
圖1 活性染料、其他染料廢水系統(tǒng)水解池COD 去除效果曲線圖
本工程總投資5 200 萬元,其中設(shè)備投資1 600萬元,間接費(fèi)用(設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試)200 萬元,土建投資3 400萬元。2套系統(tǒng)月平均運(yùn)行費(fèi)用見表4。
表4 系統(tǒng)月平均運(yùn)行費(fèi)用
(1)同樣采用初沉池/水解池/中沉池/好氧池/二沉池/終沉池的組合工藝處理活性染料廢水和其他染料廢水,雖然都可以處理至達(dá)標(biāo),但活性染料廢水可生化性更好,可在不加藥的情況下處理至COD 小于等于200 mg/L。
(2)全生化工藝比物化-生化工藝運(yùn)行費(fèi)用更經(jīng)濟(jì),以本工程為例,在進(jìn)水COD 接近的情況下運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省約40%,因此不斷開發(fā)印染廢水的全生化處理工藝是節(jié)能減排的主要研究方向。
(3)其他染料廢水在水解池的COD 去除效果差、水解掛膜不理想,原因主要是分散染料等為人工合成染料,缺少可以分解微生物的生物酶。
(4)對于新建的印染企業(yè)而言,污水分流處理的工藝思路是企業(yè)管理精細(xì)化的體現(xiàn),不同污水必須經(jīng)過合適的預(yù)處理后再考慮綜合處理,是企業(yè)節(jié)能減排的前提。