馬國遷 梁娜娜 劉強(qiáng) 郭明明
摘要:上料系統(tǒng)是轉(zhuǎn)爐煉鋼重要組成部分。散裝物料上料至高位料倉時,由于高度差物料掉落造成揚(yáng)塵,在布料小車上安裝吸塵罩,對布料作業(yè)時產(chǎn)生的揚(yáng)塵進(jìn)行收集,布料小車吸塵罩只對皮帶改向滾筒、下料口揚(yáng)塵起到收集作用,對于料倉口煙塵不起作用,在下料時因空氣動力學(xué)原理從料倉口冒塵,導(dǎo)致作業(yè)環(huán)境惡劣,員工清理揚(yáng)塵勞動強(qiáng)度大,廠界粉塵含量嚴(yán)重超標(biāo),存在職業(yè)病預(yù)防隱患。
設(shè)計在除塵管道與料倉中間引出一條除塵管道,將兩者連接并安裝連鎖控制閥門,在布料時對應(yīng)倉位的電動閥門自動開啟,在料倉內(nèi)形成負(fù)壓直接將粉塵吸走,從源頭上消除無組織污染源,消除環(huán)保隱患,為員工提供健康的工作環(huán)境。
關(guān)鍵詞:高位料倉、除塵、無組織? 皮帶上料 環(huán)保改善
1.解決問題的背景
1.1問題現(xiàn)狀
鋼鐵冶煉企業(yè)煉鋼廠是立體式廠房,原料工根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉時所需要的物料種類數(shù)量,聯(lián)系料場將散裝料倒運(yùn)至汽車收料槽,經(jīng)過振動給料器使料倉中的物料均勻的排放到皮帶運(yùn)輸機(jī)上,形成適當(dāng)厚度和寬度的物料層后,通過皮帶運(yùn)輸輸送至高位料倉,而后經(jīng)過振動給料機(jī),稱量料倉、匯總料倉、下料管等復(fù)雜的物料流至轉(zhuǎn)爐,供給轉(zhuǎn)爐冶煉。
因轉(zhuǎn)爐冶煉特性所限,濕式物料容易引起冶煉過程中放炮等安全事故,存在嚴(yán)重的安全隱患,所有物料均為干性物料,在物料傳輸過程極易產(chǎn)生揚(yáng)塵,不能采用加濕等方式抑塵,揚(yáng)塵彌散在封閉的煉鋼廠房中,引發(fā)環(huán)境污染,同時給員工的職業(yè)健康埋下隱患,怎樣治理整個煉鋼高跨物料流過程產(chǎn)生的揚(yáng)塵成為煉鋼廠無組織治理的關(guān)鍵,也是判斷煉鋼廠是否滿足超低排放要求的又一重要環(huán)節(jié)。
1.2設(shè)計啟發(fā)
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》35號文規(guī)定:各產(chǎn)塵點周邊無可見煙塵外溢和物料儲存及運(yùn)輸?shù)囊?,上料過程環(huán)保改善,消除產(chǎn)塵點是必然趨勢,對此,煉鋼廠相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過討論研究,共提出三種改善措施:
方案一:在不改變現(xiàn)有除塵方式的前提下,將整個布料小車整體及皮帶進(jìn)行封堵,包括皮帶通廊及除塵設(shè)施在內(nèi)全部包裹,以封代除,安排上料工定期對封閉的皮帶通廊進(jìn)行清理,避免通廊內(nèi)積料過多。
方案二:在布料小車下料筒兩側(cè)分別布置一臺單點除塵,配合移動風(fēng)箱式除塵對高位料倉布料揚(yáng)塵進(jìn)行處理,在下料過程中除塵閥門開啟,配合聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),達(dá)到除塵的目的。
方案三:徹底摒棄現(xiàn)有末端治理的除塵方式,將原有移動風(fēng)箱式除塵拆除,以將除塵管道引入料倉的方式,在高位料倉倉頂實現(xiàn)負(fù)壓,在粉塵外溢前進(jìn)行源頭除塵。同時,根據(jù)不同物料產(chǎn)生粉塵量大小和料倉體積,計算除塵風(fēng)量并與遠(yuǎn)程自動上料系統(tǒng)相連鎖,此方案預(yù)計除塵效果高于前兩個方案,但實施難度大、自動化要求高。
2.問題解決措施
2.1方案論證
方案一結(jié)構(gòu)簡單、投資見效快,但是封堵完畢后整個封閉通廊內(nèi)揚(yáng)塵大、溫度高,導(dǎo)致設(shè)備故障率升高,特別是夏季,皮帶通廊內(nèi)溫度可高達(dá)50℃,清理落地積灰難度大,給安全穩(wěn)定順行帶來極大不便,給員工日常工作增添負(fù)擔(dān)。
方案二屬于末端治理,在無組織揚(yáng)塵產(chǎn)生后再進(jìn)行處理,捕集效果差、所需除塵風(fēng)量大且除塵效率低,單點除塵不能完全滿足治理要求,現(xiàn)場環(huán)保改善效果不明顯。
方案三為污染源源頭治理,在無組織揚(yáng)塵產(chǎn)生前進(jìn)行處理,結(jié)構(gòu)簡單,自動化程度較高,需要技術(shù)支持。煉鋼廠首先選定一個下料口進(jìn)行試驗改造,除塵效果良好,有效的阻止了煙塵外溢。
經(jīng)過多次現(xiàn)場觀察與論證,決定在采用方案三配套單點除塵的方式進(jìn)行改造試驗。
2.1實施安裝
首先,在高跨皮帶布料小車處安裝單點除塵,主要消除料倉口內(nèi)外溢的煙塵,單點除塵增設(shè)噴吹裝置,即壓空氣泵,定時放壓,將濾筒處的除塵灰噴至料倉內(nèi),由崗位員工定期放灰,避免料倉內(nèi)除塵灰過多影響除塵效果;
在原有除塵管道的基礎(chǔ)上,對除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造,在除塵管道與料倉中間安裝DN200的除塵管道將兩者連接,并安裝連鎖控制閥門,在布料時對應(yīng)倉位的電動閥門自動開啟,在料倉內(nèi)形成負(fù)壓直接將粉塵吸走,將粉塵從源頭控制住抑制料倉口冒塵。
3.問題解決后效果
3.1投用效果
以安裝單點除塵配合負(fù)壓管道的形式,實現(xiàn)末端治理與源頭防范相結(jié)合,極大程度的消除了上料過程有可能造成的環(huán)境污染事故,經(jīng)過一段時間的試用,現(xiàn)場改善明顯,提升了環(huán)境水平。
3.2新的問題
布料小車在行走過程中,單點除塵定時噴吹造成揚(yáng)塵,引起二次污染,對現(xiàn)場環(huán)境造成影響,員工需定期對現(xiàn)場進(jìn)行清理,增加工作負(fù)擔(dān)。
改善措施:將單點除塵噴吹系統(tǒng)與遠(yuǎn)程自動上料系統(tǒng)相聯(lián)鎖實現(xiàn)定點噴吹,與布料小車行走電機(jī)實現(xiàn)聯(lián)鎖在布料小車行走過程不進(jìn)行噴吹。以自動化控制的方式解決現(xiàn)場二次揚(yáng)塵的問題,改善后效果良好,消除污染源。
結(jié)束語
無組織揚(yáng)塵治理是體現(xiàn)鋼鐵企業(yè)對環(huán)保重視程度的最直觀的表象,因為存在“散、多、難”的特點,也成了環(huán)境治理的“老大難”,皮帶輸送是煉鋼廠物料輸送的重要組成部分,提供便利的同時卻給煉鋼廠的環(huán)境治理帶來極大地困難,根據(jù)超低排放清潔運(yùn)輸?shù)囊螅瑹掍搹S以解決問題為目標(biāo),通過皮帶增加單點除塵、振動篩間隙封堵、皮帶全封閉、高位料倉增加倉頂除塵,除塵管道改造等采取各個擊破的方式,達(dá)到預(yù)期目的。
經(jīng)過現(xiàn)場檢測,煉鋼廠廠房內(nèi)無組織排放<8mg/m?,同時符合職業(yè)健康管理中粉塵排放要求及超低排放中現(xiàn)場無可見粉塵外溢的要求,體現(xiàn)了對員工負(fù)責(zé),對社會負(fù)責(zé)的態(tài)度,是一個企業(yè)應(yīng)盡的環(huán)保義務(wù)。
參考文件:
[1]關(guān)于執(zhí)行2020年大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的的通知
[2] 關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見
[3] 鋼鐵企業(yè)超低排放評估監(jiān)測技術(shù)指南
[4]《中華人民共和國職業(yè)病防治法》