閆玉三,李積鵬,馬 俊
(酒鋼集團(tuán)宏興股份碳鋼薄板廠,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司地處中國甘肅省境內(nèi),位于萬里長城最西端的嘉峪關(guān)市。酒鋼始建于1958年,最高管理層提出了“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代”的戰(zhàn)略。目前,酒鋼已經(jīng)建成了一個年生產(chǎn)能力為200萬t的薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線以及煉鐵、煉鋼等相關(guān)配套設(shè)施以及一條年產(chǎn)量為150萬t的冷軋生產(chǎn)線,75萬t罩式退火線加四輥平整機(jī)組生產(chǎn)線,酒鋼碳鋼薄板廠精整線平整機(jī)組設(shè)備調(diào)試使用至今,平整液一直使用尤希路SP3S產(chǎn)品,經(jīng)跟蹤在冬季(10份月~4月份)黃斑發(fā)生率較高,嚴(yán)重影響酒鋼冷軋產(chǎn)品質(zhì)量,最嚴(yán)重時黃斑爆發(fā)率基本在70%以上。
酒鋼平整機(jī)組為濕平整軋制,其初始設(shè)計平整液系統(tǒng)系統(tǒng)主要有以下優(yōu)點:①可改善帶鋼表面的清潔狀況,保持平整機(jī)各輥面的清潔,避免因雜質(zhì)壓人,雜質(zhì)粘著而產(chǎn)生輥痕等缺陷;②減少了帶鋼與軋輥的磨損,因而可減少軋輥消耗,提高軋輥壽命;③冷卻軋輥。平整機(jī)的平整液分為兩種:一種是純脫鹽水,另一種是含3%~5%平整劑的脫鹽水溶液[1-3]。
黃斑產(chǎn)生機(jī)理分析:
缺陷特征為:①端面可見銹跡,剪切開卷時呈現(xiàn)固定周期的黃色銹斑,邊部向內(nèi)擴(kuò)散呈塊狀、形態(tài)相近。應(yīng)該為平整后銹蝕;②從鋼帶邊部向中間擴(kuò)散,紅色,表現(xiàn)為點狀,應(yīng)屬于超期銹蝕,即金屬表面在空氣、水在特定環(huán)境中,被氧化造作的損傷,應(yīng)該為平整液殘留所致。在平整過程中帶鋼鋼板表面溶液接近中性或偏堿性時,腐蝕會按下列過程進(jìn)行:
反應(yīng)稱為吸氧腐蝕。Fe(OH)2會進(jìn)一步被空氣中的氧氣氧化成Fe(OH)3,產(chǎn)生疏松的鐵銹Fe2O3.xH2O。
酒鋼碳鋼薄板廠冷軋作業(yè)區(qū)與平整液廠家、設(shè)備廠家等成立攻關(guān)組后,分別通過平整液使用工藝控制優(yōu)化、平整液配方的適用性調(diào)整、空氣吹掃改造等措施,使黃斑缺陷大幅下降。經(jīng)過大量的試驗確認(rèn),鋼板黃斑是一種電腐蝕現(xiàn)象,其表面產(chǎn)生氧化層(黃斑)后,將不再與空氣產(chǎn)生腐蝕反應(yīng)。其發(fā)生的原因如下:
(1)酸軋及罩退機(jī)組聯(lián)合備料產(chǎn)生清潔度的影響。主要是帶鋼中間與帶鋼兩側(cè)邊部殘留鐵粉和殘?zhí)挤植剂坎灰恢?,致使帶鋼中部與邊部形成電位差。
(2)在罩式退火爐退火周期結(jié)束后在帶鋼表面產(chǎn)生均勻的氧化層,在平整機(jī)軋制后對軋后帶鋼表面氧化層產(chǎn)生破壞,完好氧化層面和破損面產(chǎn)生電位差。
(3)平整機(jī)組軋制后帶鋼表面殘留液體,成為電解質(zhì)。清潔度較差致使在生產(chǎn)軋制帶鋼時嚴(yán)重影響平整液在軋制帶鋼表面的成膜作用。
(4)與平整機(jī)組軋制液在軋制帶鋼的成膜速度和乳化功效有關(guān)。
(1)軋機(jī)軋后板面清潔度低,直接導(dǎo)致平整來料清潔度差,基本在50%左右。
(2)罩式退火爐機(jī)組控制:罩式退火爐內(nèi)對流板板面臟,會造成退火爐退火后鋼卷板面的二次污染。從而影響板面清潔度。
(3)平整機(jī)機(jī)架出口橫梁吹掃效果不良:
①平整機(jī)架內(nèi)出口空氣吹掃裝置噴嘴布局效果差,達(dá)不到將平整液殘留有效的吹掃干凈,影響帶鋼軋制中成膜效應(yīng)。②平整機(jī)機(jī)架出口吹掃嘴臟污(見下圖),造成吹掃噴嘴嘴堵,達(dá)不到吹掃工藝要求。③動力產(chǎn)品壓縮空氣供給吹掃壓力偏低。在軋制1000mm寬度帶鋼時,吹掃壓力4.5bar~5.0bar;1250mm寬度帶鋼時,吹掃壓力3.0bar~3.5bar;而在軋制1500mm寬度帶鋼時,吹掃壓力只有1.8bar左右。
圖1 未改造前平整機(jī)空氣吹掃系統(tǒng)
(4)平整機(jī)架內(nèi)平整液噴淋裝置。
①平整液噴嘴流量小,退火后原料板面清潔度較差(50%左右)的情況下,較小的平整液噴灑流量無法將殘?zhí)細(xì)堣F通過平整液外流帶出帶鋼板面,此時,就會會出現(xiàn)平整機(jī)出口的帶鋼板面清潔度會低于平整機(jī)入口帶鋼表面清潔度的現(xiàn)象。②平整機(jī)架內(nèi)平整液噴嘴角度布局不合理。平整液主要噴在工作輥輥面,因此對板面殘留物沖刷作用沒有發(fā)揮到位,致使板面清潔度差。③噴嘴噴灑不能實現(xiàn)在機(jī)架內(nèi)平整液噴射交叉,在軋制帶鋼下表面易產(chǎn)生交叉死區(qū)。
(5)平整液配置供液系統(tǒng):平整液供液系統(tǒng)混合箱未有配置加熱保溫裝置,致使在冬季生產(chǎn)時,平整液的溫度對平整液的清洗效果也產(chǎn)生相應(yīng)的影響。
(6)平整液影響:初期平整液廠家只是將針對冷軋比較成熟的產(chǎn)品直接應(yīng)用于酒鋼冷軋平整機(jī),并未與現(xiàn)場實際進(jìn)行合理調(diào)整,平整液的表面成膜速度不佳[4]。
(1)酸軋機(jī)組將冷硬表面反射率提高作為工作重點,通過與乳化液廠家不斷研發(fā),11月初冷硬表面反射率達(dá)到60%左右,罩退退火后反射率在75%左右,板面清潔度大幅度提高。
(2)對罩式爐機(jī)組使用的對流板定期進(jìn)行清潔,按周期對全氫式罩式退火爐飽和氣體出口管道進(jìn)行清洗,退火程序時在420度增加一個保溫平臺3.5h,更加有效改善退火后鋼卷板面清潔度的提高。
(3)與空氣吹掃廠家進(jìn)行合作技術(shù)改造,提高空氣吹掃壓力(各種斷面保證在5bar)、空氣加熱(末端溫度65℃)以及增加邊部吹掃,改造后吹掃如下圖。
圖2 改造后平整機(jī)空氣吹掃系統(tǒng)
(4)調(diào)整平整液噴射梁角度,達(dá)到平整液噴淋于輥縫交叉區(qū),對帶鋼起到一定沖刷作用,防止產(chǎn)生噴灑盲區(qū)。如下圖。
圖3 平整液機(jī)架內(nèi)噴淋角度和噴嘴高度調(diào)整示意圖
(5)對平整液混合罐用加熱帶纏繞進(jìn)行保溫處理,通過設(shè)備改造對平整液進(jìn)行加熱,保證平整液噴射末端溫度達(dá)到30℃左右。
(6)平整液濃度的密切關(guān)注,根據(jù)平整液特性及廠家提供參數(shù)將濃度控制在4.5%~5.5%之間,因為平整液濃度是否合理主要影響平整液的潤滑性、成膜速度、揮發(fā)性,也是決定黃斑缺陷是否產(chǎn)生的主要因素。
(7)刮水板間距調(diào)整,間距過大容易將平整液中的贓物遺留在板帶表面,增加黃斑爆發(fā)率,間距過小容易劃傷工作輥表面,穩(wěn)定在5mm~10mm為最佳,要求操作工每班換輥時根據(jù)新舊輥徑的變化調(diào)整刮水板的位置。
(8)通過與平整液廠家共同合作對黃斑的研究與攻關(guān),分別通過整個冷軋工序各個關(guān)健控制點的改善和平整液配方的優(yōu)化,提高了平整液成膜速度。
(1)原料清潔度對冷軋產(chǎn)品表面清潔度非常重要,原料表面清潔度的保證能降低平整液在帶鋼表面的殘留,降低黃斑產(chǎn)生率。
(2)平整機(jī)組空氣吹掃壓力、溫度的保證能有效的杜絕平整液在帶鋼表面過度的殘留,在后期與帶鋼表面發(fā)生化學(xué)腐蝕產(chǎn)生黃斑。
(3)平整機(jī)平整液流量過小在入口無法形成循環(huán)流場,清洗污染后平整液無法及時排除,始終集中在帶鋼中部,以及平整液溫度過低在冬季時揮發(fā)性差,帶鋼表面殘留大量的平整液,增大黃斑爆發(fā)率。
(4)出口導(dǎo)位刮水板與軋輥之間的位置決定著平整液是否及時的回收干凈,最大程度上降低平整液隨軋輥表面的附著而殘留在帶鋼表面,降低黃斑缺陷的產(chǎn)生。
(5)平整液配方必須結(jié)合機(jī)組特點進(jìn)行合理調(diào)整和配制,強(qiáng)化平整液在帶鋼表面的成膜速度和效果,有利降低帶鋼表面黃斑爆發(fā)率[5]。