趙贊立,孟凡東,段少魏,孫世源,楊鑫
(1.江蘇新海石化有限公司,江蘇連云港222100;2.中國(guó)石化煉化工程集團(tuán)洛陽(yáng)技術(shù)研發(fā)中心,河南洛陽(yáng)471003)
FDFCC-Ⅲ工藝是生產(chǎn)清潔汽油燃料和實(shí)現(xiàn)煉化一體化的先進(jìn)技術(shù),江蘇新海石化有限公司1.2 Mt/a重油催化裂化裝置在新建時(shí)即采用該技術(shù)。重油催化裂化裝置建成開(kāi)工后,運(yùn)行分為2個(gè)階段。第1階段,2010年8月至2014年9月,裝置只開(kāi)重油提升管,汽油提升管不運(yùn)行;第2階段,2014年10月至今,重油提升管和汽油提升管均投入運(yùn)行。通過(guò)2個(gè)階段工況對(duì)比,發(fā)現(xiàn)FDFCC-Ⅲ工藝原料適應(yīng)性強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活,不僅可以大幅度降低汽油硫含量和烯烴含量,提高汽油辛烷值,同時(shí)在不增加裝置干氣和焦炭產(chǎn)率的情況下大幅度增加丙烯產(chǎn)率,該項(xiàng)工藝的應(yīng)用為新海石化的持續(xù)發(fā)展提供了可靠且有效的技術(shù)支撐[1]。
FDFCC-Ⅲ工藝采用雙提升管反應(yīng)器,1根提升管為重油裂化反應(yīng)器,另1根提升管為汽油改質(zhì)反應(yīng)器,加工重油提升管產(chǎn)生的粗汽油,2個(gè)反應(yīng)器共用同一再生器[2]。同時(shí),汽油待生催化劑引入重油提升管催化劑預(yù)提升混合器,實(shí)現(xiàn)“低溫接觸、大劑油比”操作[3-6],其工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 FDFCC-Ⅲ工藝流程示意
從圖1可以看出,F(xiàn)DFCC-Ⅲ工藝關(guān)鍵的技術(shù)特點(diǎn)是:(1)采用雙提升管反應(yīng)器技術(shù),為重油裂化和汽油改質(zhì)提供了獨(dú)立的反應(yīng)空間和優(yōu)化的反應(yīng)條件;(2)采用催化劑混合降溫技術(shù),通過(guò)催化劑的串聯(lián),形成了雙反應(yīng)器的耦合,實(shí)現(xiàn)“低溫接觸、大劑油比”的高效催化創(chuàng)新理念,提高了反應(yīng)效率和再生效率。
FDFCC-Ⅲ工藝屬于雙提升管催化裂化工藝。近年來(lái),世界各大石油公司都在開(kāi)發(fā)雙提升管催化裂化工藝,EXXON MOBIL公司開(kāi)發(fā)了高低并列式雙提升管催化裂化工藝[7],其工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 EXXON MOBIL高低并列式雙提升管催化裂化工藝
該工藝采用的主要技術(shù)措施是:(1)在常規(guī)FCC裝置上增加汽油提升管;(2)汽油提升管在更苛刻的反應(yīng)條件下操作;(3)系統(tǒng)在低壓下操作,以利于多產(chǎn)輕烯烴。
AXENS公司推崇同高并列式催化裂化工藝,由于受知識(shí)產(chǎn)權(quán)的限制及自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),AXENS公司開(kāi)發(fā)了同高并列式雙提升管催化裂化工藝—PetroRiser[8],其工藝流程見(jiàn)圖3。
圖3 AXENSE同高并列式雙提升管催化裂化工藝
其技術(shù)特點(diǎn)是在1套重油催化裂化裝置上增加第2提升管,第1提升管生產(chǎn)的汽油進(jìn)入獨(dú)立的第2提升管進(jìn)行裂化,使每個(gè)提升管都能在優(yōu)化的條件下操作,從而實(shí)現(xiàn)既能多產(chǎn)丙烯,又能減少焦炭產(chǎn)率的目的。常規(guī)重油催化裂化的丙烯產(chǎn)率為5%左右,而PetroRiser的丙烯產(chǎn)率可以達(dá)到12%。
KBR公司在專(zhuān)有噴嘴技術(shù)、封閉式旋風(fēng)分離器技術(shù)和同軸式催化裂化技術(shù)的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了同軸式雙提升管催化裂化工藝—Maxofin[9],該技術(shù)采用新一代ZSM-5助劑,以獲取最大丙烯收率。Maxofin雙提升管催化裂化工藝的丙烯產(chǎn)率可以達(dá)到18.4%,工藝流程見(jiàn)圖4。
圖4 KBR同軸式雙提升管催化裂化工藝
UOP公司雙提升管催化裂化技術(shù)PetroFCC在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,其技術(shù)特點(diǎn)除了采用專(zhuān)用催化劑、系統(tǒng)低壓操作、第1提升管和第2提升管2個(gè)反應(yīng)器產(chǎn)物分別進(jìn)入獨(dú)立分離系統(tǒng)外,顯著特點(diǎn)就是整合了UOP公司的Rxcat[10]技術(shù)。所謂Rxcat技術(shù),就是將重油提升管的待生劑返回到重油提升管底部的催化劑混合區(qū)與再生劑進(jìn)行混合,以實(shí)現(xiàn)低溫接觸、大劑油比的操作。PetroFCC的丙烯產(chǎn)率可達(dá)到22%,其工藝流程見(jiàn)圖5。
圖5 UOP雙提升管催化裂化工藝PetroFCC典型反再系統(tǒng)
SHELL公司在FDFCC-Ⅲ技術(shù)工業(yè)化2年后,推出了與FDFCC-Ⅲ工藝極其類(lèi)似的雙提升管催化裂化工藝—MILOS[11,12],目標(biāo)是為了多產(chǎn)柴油和丙烯,該工藝顯著特點(diǎn)是汽油提升管待生劑不是直接進(jìn)入再生器,而是類(lèi)似FDFCC-Ⅲ工藝進(jìn)入重油提升管反應(yīng)器繼續(xù)發(fā)揮作用,工藝流程見(jiàn)圖6。
圖6 SHELL雙提升管催化裂化工藝MILOS典型反再系統(tǒng)
雙提升管反應(yīng)器的2種原料根據(jù)不同目標(biāo)可以在其最優(yōu)化的條件下操作,從而靈活的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
催化裂化裝置通過(guò)催化劑混合降溫技術(shù),實(shí)施低溫接觸、大劑油比技術(shù)理念,可有效促進(jìn)催化裂化反應(yīng),抑制熱裂化反應(yīng),從而提高理想產(chǎn)品的選擇性,降低干氣和焦炭產(chǎn)率;可以強(qiáng)化氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),降低汽油中的烯烴含量和硫含量,提高汽油的品質(zhì);大劑油比操作,還增加了催化裂化裝置的重油裂化能力,可以加工高殘?zhí)?、高密度的原料?/p>
Petrobras公司提出通過(guò)催化劑混合降溫,實(shí)施低溫接觸、大劑油比技術(shù)理念,即Isocat技術(shù)[13],將經(jīng)過(guò)外取熱器冷卻的再生催化劑一部分引入提升管底部,與來(lái)自再生斜管的再生催化劑混合,控制混合后再生劑溫度在650℃左右。混合后再生劑溫度低于常規(guī)再生劑的溫度,因此在原料預(yù)熱溫度高時(shí)也能實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)化率;同時(shí),低的原料油與催化劑接觸溫度,減少了熱裂化反應(yīng)的趨勢(shì),利于降低干氣產(chǎn)率;在原料預(yù)熱溫度不變的情況下,劑油比可達(dá)到10左右,從而提高重油裂化能力,可以加工殘?zhí)恐禐?%~10%的進(jìn)料,其工藝流程見(jiàn)圖7。
圖7 Petrobras Isocat工藝流程
UOP公司開(kāi)發(fā)的催化劑混合降溫技術(shù)稱(chēng)為RxCat,該技術(shù)利用循環(huán)管將重油提升管沉降器中的待生催化劑返回重油提升管底部,與來(lái)自再生器的再生催化劑混合參與重油催化裂化反應(yīng),其目的是提高重油提升管的劑油比,提高轉(zhuǎn)化率,同時(shí)降低油劑初始接觸溫度,提高目標(biāo)產(chǎn)品的選擇性,降低干氣和焦炭產(chǎn)率。
FDFCC-Ⅲ雙提升管和MILOS工藝技術(shù)都實(shí)現(xiàn)了低溫接觸、大劑油比的技術(shù)理念,但FDFCC-Ⅲ工藝在采用催化劑混合降溫技術(shù)時(shí)吸收了上述技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),因此FDFCC-Ⅲ更具有先進(jìn)性。
新海石化催化裂化加工的原料油性質(zhì)較差,其密度為946.1 kg/m3、殘?zhí)恐禐?.37%,硫含量為1.8%。因此,采用重油裂化能力強(qiáng)的FDFCC-Ⅲ工藝是合適的選擇。
新海石化FDFCC-Ⅲ工藝應(yīng)用前后的產(chǎn)品分布數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 產(chǎn)品分布/%
從表1可以看出,與單提升管操作相比,F(xiàn)DFCC-Ⅲ工藝的產(chǎn)品分布得到明顯改善,干氣產(chǎn)率下降,液化氣產(chǎn)率增加,丙烯選擇性提高,液化氣中丙烯含量增加,丙烯產(chǎn)率由4.21%增加至9.04%,總液體收率提高。
FDFCC-Ⅲ工藝由于采用了雙提升管反應(yīng)器,為不同原料的裂化提供了獨(dú)立的反應(yīng)空間,不同原料都可以在單獨(dú)優(yōu)化的反應(yīng)條件下進(jìn)行裂化,得到更為理想的產(chǎn)品分布;同時(shí),采用“低溫接觸、大劑油比”技術(shù)理念和操作模式,可以有效地促進(jìn)催化裂化反應(yīng),抑制熱裂化反應(yīng),從而提高理想產(chǎn)品的選擇性,使得液化氣產(chǎn)率、丙烯產(chǎn)率大幅度提高,干氣產(chǎn)率降低。
新海石化FDFCC-Ⅲ工藝應(yīng)用前后的精制汽油性質(zhì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 精制汽油性質(zhì)
由表2可知,與單提升管操作相比,F(xiàn)DFCC-Ⅲ工藝的汽油性質(zhì)得到了明顯改善。烯烴含量由44.1%降至24.4%;硫含量由0.22%降至0.14%,脫硫率達(dá)到40%以上;研究法辛烷值由92.5增加至95.4,增加了2.9個(gè)單位,馬達(dá)法辛烷值由82.1增加至83.3,增加了1.3個(gè)單位;誘導(dǎo)期由490 min增加至884 min。
汽油性質(zhì)顯著改善有2個(gè)原因。(1)易裂化的烯烴在汽油提升管得到裂化;(2)重油提升管反應(yīng)器劑油比的提高促進(jìn)了氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),從而促進(jìn)了烯烴和硫化物的轉(zhuǎn)化及異構(gòu)烷烴與芳烴的生成。
(1)FDFCC-Ⅲ工藝采用雙提升管反應(yīng)器技術(shù),為不同原料的裂化提供了單獨(dú)可優(yōu)化的空間;同時(shí),通過(guò)催化劑混合降溫技術(shù),實(shí)現(xiàn)了低溫接觸、大劑油比先進(jìn)的技術(shù)理念。該工藝順應(yīng)了催化裂化技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)理念先進(jìn),是1項(xiàng)先進(jìn)可靠的催化裂化技術(shù)。
(2)工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,該工藝顯著提升了液化氣和丙烯產(chǎn)率,改善了汽油性質(zhì),為煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了可靠且有效的技術(shù)支撐。