李雙雙,張曉明,李家琪
(1.國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司,河北 張家口 075000;2.河北華電沽源風電有限公司,河北 張家口 075000)
作為電力系統(tǒng)必不可少的一次設備,電流互感器不僅起著電流測量作用,而且還有重要的保護和錄波作用[1-3]。電流互感器的運行可靠性直接影響著電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定[4-5]。
電流互感器在運行過程中,由于制造工藝缺陷、運行環(huán)境惡劣及檢修水平較低等原因會出現(xiàn)不同類型的故障,輕則造成電網(wǎng)參數(shù)波動,重則引起火災造成停電事故[6]。因此,定期對電流互感器進行狀態(tài)檢修必不可少,一旦發(fā)現(xiàn)問題要及時查明原因并進行維修和更換。對電流互感器故障進行深入分析,完善電流互感器故障信息庫,便于快速準確查找故障原因,并確定缺陷處理方案。本文重點對220 kV電流互感器油中溶解氣體異常故障進行分析。
以絕緣類型劃分,電流互感器主要有油浸式、干式和澆注式等類型。在220 kV電力系統(tǒng)中,電流互感器大多設于戶外,以油浸式為主。干式電流互感器運行經(jīng)驗不足,相關試驗標準尚不完善,澆注式電流互感器主要用于35 kV及以下系統(tǒng),而油浸式電流互感器由于性價比高、性能穩(wěn)定、便于維修等優(yōu)勢應用更為廣泛[7-8]。
以結(jié)構(gòu)形式劃分,電流互感器分為正立式和倒立式[9-10]。正立式電流互感器重心在下部,一次繞組承擔主絕緣,而下部放置二次繞組;倒立式電流互感器重心在上部,上部的二次繞組承擔主絕緣。正立式電流互感器耗材較多,但生產(chǎn)技術(shù)和工藝要求較低,價格也更為低廉。相比于倒立式,正立式電流互感器重心位于下部,更為穩(wěn)定。在220 kV電力系統(tǒng)中油浸正立式電流互感器被廣泛使用。
油浸正立式電流互感器以瓷套作為外絕緣,主絕緣為電容型[11],電容型絕緣電流互感器結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
在U型一次繞組上最里層零屏連接一次繞組,最外層末屏接地,主絕緣以等絕緣厚度的電屏層間設計。絕緣包扎使用鋁箔、絕緣皺紋紙、玻璃絲布帶、收縮帶,在每張鋁箔上均勻打孔以便于真空干燥和浸漬處理。在對U型繞組進行絕緣包扎時,在U型底部變形處易造成外弧絕緣減弱,一般用電容器紙在紙帶稀疏處多層包扎。絕緣包扎后的U型繞組,每隔一段距離用收縮帶進行多層綁扎,以增強器身對沖擊短路電動力的耐受能力。在綁扎過程中在綁扎帶之間加墊絕緣木塊以防止器身扭轉(zhuǎn)。
2018年9月,在對一臺220 kV電流互感器進行例行試驗時,A相和C相試驗結(jié)果正常,B相油中溶解氣體數(shù)據(jù)顯示異常,氫氣、乙炔、總烴含量均超過規(guī)程規(guī)定注意值(220 kV電流互感器油中溶解氣體注意值為乙炔≤1 μL/L,氫氣≤150 μL/L,總烴≤100 μL/L)[12]。試驗人員對該電流互感器進行跟蹤監(jiān)測,再次采油進行油中溶解氣體分析,結(jié)果顯示試驗數(shù)據(jù)與上次比較無明顯變化,仍然超標,最終對電流互感器采取更換處理。
電流互感器型號為LB10-220W3,出廠日期為2009年7月。
B相電流互感器油中溶解氣體試驗數(shù)據(jù)如表1所示,溶解氣體譜圖如圖2所示。
表1 B相電流互感器油中溶解氣體試驗數(shù)據(jù)
按照高壓電氣設備狀態(tài)檢修要求,對電流互感器進行了絕緣電阻、介質(zhì)損耗因數(shù)tgδ及電容量測試試驗。
采用2 500 V兆歐表對電流互感器進行絕緣檢測,測得主絕緣電阻值為5 000 MΩ,末屏絕緣電阻值為10 000 MΩ,試驗結(jié)果顯示電流互感器絕緣電阻值在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)(110 kV及以上電流互感器一次繞組絕緣電阻應大于3 000 MΩ,末屏對地大于1 000 MΩ)。
220 kV電流互感器tgδ及Cx試驗采用10 kV試驗電壓,試驗結(jié)果如表2所示。
表2 介質(zhì)損耗因數(shù)及電容量試驗結(jié)果
介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量符合規(guī)程的規(guī)定≤0.01,電容量初值差不超過±5%。
對電流互感器B相油中溶解氣體試驗數(shù)據(jù)進行三比值分析[13-14],三比值編碼為“210”,根據(jù)改良三比值法判斷其內(nèi)部可能存在低能放電故障。
根據(jù)無編碼比值法,計算:
兩種分析方法均表明電流互感器內(nèi)部可能存在低能放電。
為驗證試驗結(jié)果,并進一步明確故障原因,對電流互感器進行解體分析。放油之后依次取下油箱和瓷套,進行吊芯。經(jīng)檢查油箱完好,二次繞組排列整齊,無變形和破損,一次繞組外觀良好,表面無明顯放電痕跡,如圖3所示。
對一次繞組進行解剖,發(fā)現(xiàn)在兩片U型繞組中部縱向在一處絕緣層有明顯凹陷,此處多層聚四氯乙烯薄膜褶皺,并有帶狀碳黑沉積,如圖4所示。
通過進一步解剖發(fā)現(xiàn)在電容屏上有明顯的斷裂,如圖5所示。電容屏錫箔紙上多處存在明顯的蠟狀物質(zhì),如圖6所示。
(1)制造工藝不良,繞組加工過程中真空處理不徹底,繞包工藝不精,導致絕緣包扎不緊實,因此出現(xiàn)了絕緣紙多處褶皺和電容屏斷裂情況。
(2)褶皺和斷裂處絕緣薄弱,在運行過程中絕緣薄弱處易發(fā)生局部放電并伴有發(fā)熱,加劇絕緣油劣化。存在局部放電時,在絕緣油分子裂解過程中會釋放氫氣和甲烷,在高溫作用下,絕緣油會釋放產(chǎn)生甲烷、乙烷、乙烯等烴類氣體,這也導致電容屏周圍絕緣油蠟化,析出大量X蠟。電容屏蠟化進一步降低了整體的絕緣性能,加劇局部放電,并使溫度升高,這導致絕緣油進一步劣化,如此惡性循環(huán),最終造成停機。
(3)由于褶皺和斷裂點為多點分布式,局部放電為多次分散發(fā)生,油中溶解氣體逐漸累積,超出注意值,但沒有形成貫穿性絕緣故障,因此電流互感器整體絕緣電阻和介質(zhì)損耗仍然在正常范圍之內(nèi)。
(4)絕緣薄弱處電場相對集中,存在放電現(xiàn)象,產(chǎn)生油隙擊穿,在結(jié)緣層上產(chǎn)生了積碳,但放電范圍小,低能放電,因此只出現(xiàn)了少量積碳,沒有形成大范圍的灼燒。
該電流互感器故障為絕緣層多處局部放電,具有放電量小、中度發(fā)熱、故障分散等特點,導致此類故障在例行電氣試驗中難以發(fā)現(xiàn)。
局部放電的根本原因是電流互感器制造工藝不良,應改善并加強電氣設備生產(chǎn)工藝流程,嚴格把控出廠試驗,避免類似質(zhì)量問題引起設備故障。
有色譜分析能夠發(fā)現(xiàn)設備內(nèi)部的早期潛伏性故障,具有較高的靈敏度和準確度。應嚴格按照《規(guī)程》定期對充油設備進行油中溶解氣體分析,及時發(fā)現(xiàn)設備可能存在的缺陷和故障。