倪鐵峰(大慶頭臺(tái)油田開發(fā)有限責(zé)任公司,黑龍江 大慶 163000)
聯(lián)合站是有油氣開采工程地面核心,對(duì)維持油田運(yùn)行有重要的作用[1]。聯(lián)合站構(gòu)成油、氣、水總處理系統(tǒng),對(duì)各轉(zhuǎn)油站來(lái)液處理、規(guī)范工藝流程具有關(guān)鍵性作用,同時(shí)優(yōu)化原油、天然氣質(zhì)量,使其達(dá)到商品使用需求[2]。解決油田聯(lián)合站技術(shù)問題,如何實(shí)現(xiàn)低能耗、低成本的高效運(yùn)行,是國(guó)家“綠色經(jīng)濟(jì)”倡導(dǎo)下聯(lián)合站亟待解決的問題。油田原油脫水、污水處理等包含電能、天然氣及多種藥劑消耗,故節(jié)能降耗和集輸工藝密不可分,需優(yōu)化集輸工藝實(shí)現(xiàn)對(duì)電能、氣量、藥劑量的有效控制。
油田生產(chǎn)及開發(fā)需多種施工工藝、組織結(jié)構(gòu)支持,應(yīng)確保工藝準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理,進(jìn)而保障油田開發(fā)質(zhì)量及效率。聯(lián)合站是油田工程重要構(gòu)成,其對(duì)原油加熱、外輸處理、脫水、油氣分離都有不可忽視的作用。目前聯(lián)合站耗能為電能及運(yùn)營(yíng)中的熱能。電能為泵提供運(yùn)轉(zhuǎn)力,熱能維護(hù)集輸系統(tǒng)運(yùn)行[3]。油田開發(fā)生產(chǎn)中,要落實(shí)全面節(jié)能降耗,應(yīng)采取多途徑處理聯(lián)合站中的電能、熱能消耗。
泵為聯(lián)合站的主要能耗設(shè)備,應(yīng)合理選擇泵的工作效率、流量,控制參數(shù),保證其型號(hào)滿足聯(lián)合站要求,處理能力突出。泵設(shè)備的選擇上應(yīng)考慮到油氣處理量及聯(lián)合站其他工作要求,單純從油氣處理入手無(wú)法實(shí)現(xiàn)理想化節(jié)能降耗。聯(lián)合站中流量處于不斷變化狀態(tài),無(wú)法保持恒定的生產(chǎn)能力,需設(shè)計(jì)人員全面分析聯(lián)合站運(yùn)行規(guī)律,確定所需泵的型號(hào)。設(shè)計(jì)人員應(yīng)結(jié)合最大出液量和平均出液量,考慮日常生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ),盡可能降低泵的功率[4]。但聯(lián)合站出液量、成分處于不斷變化狀態(tài),導(dǎo)致原本泵設(shè)備不能適應(yīng)各個(gè)時(shí)期生產(chǎn)要求,應(yīng)針對(duì)開采實(shí)情對(duì)泵進(jìn)行節(jié)能改造。若聯(lián)合站運(yùn)作參數(shù)高于泵本身參數(shù),需將葉輪更換為小離心泵葉輪,或進(jìn)行部分切割,以提高泵運(yùn)行效率,同時(shí)降低能耗。
變頻調(diào)速技術(shù)可以結(jié)合聯(lián)合站工作狀況優(yōu)化泵運(yùn)行數(shù)據(jù),將其應(yīng)用到聯(lián)合站中,可確保泵高效運(yùn)轉(zhuǎn)。即使聯(lián)合站原油出液量持續(xù)變化,也可確保泵穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化設(shè)備管理[5]。
油氣集輸是聯(lián)合站核心工作,但集輸過(guò)程中電能、熱能消耗最大,故應(yīng)做好油氣集輸節(jié)能降耗。第一,改造加熱設(shè)備。定期對(duì)加熱設(shè)備維護(hù)、管理,保證設(shè)備性能,盡可能提高設(shè)備對(duì)熱能的利用率[6]。第二,油氣運(yùn)輸中也需要加熱處理。運(yùn)輸導(dǎo)致天然氣出現(xiàn)不同程度損失,可通過(guò)提高加熱效率,減少天然氣損失。選擇高性能加熱爐配合真空相變加熱爐換熱(傳統(tǒng)水套加熱方式效率較低),將加熱工作效率提高至90%以上。且內(nèi)部配置自動(dòng)控制系統(tǒng),可自動(dòng)加熱。第三,應(yīng)用保溫防護(hù)。不具備防腐性的保溫層集輸管道傳輸中會(huì)流失大量熱能,導(dǎo)致原油傳輸需彌補(bǔ)更多熱能,采取減緩原油降溫速度,可實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗[7]。要求工作人員重視管道防腐保溫工作,落實(shí)全面的管道防腐保溫,并推廣熱泵節(jié)能技術(shù),避免熱能流失浪費(fèi),提高資源利用率。
闡述集輸工藝后,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗效益的具體案例論證其工藝的合理性。
傳統(tǒng)油氣處理為開式流程。對(duì)油氣脫水設(shè)備改造,應(yīng)用電脈沖脫水工藝,構(gòu)成密閉性流程,可降低設(shè)備使用量,縮短油氣傳輸流程,提高油氣開采自動(dòng)化水平,也有助于提高作業(yè)管理效率及質(zhì)量,降低工作人員負(fù)擔(dān)。采取密閉處理及電脈沖脫水工藝,可最先控制油氣資源揮發(fā)量,節(jié)省燃?xì)?,降低托水泵運(yùn)作的電能消耗量。以A油田聯(lián)合站為例,其日處理液量14 000 m3,油量1 170 t,氣量20.0×104m3,改造前為開式流程,經(jīng)密閉處理后,集輸所需設(shè)備少、流程短、自動(dòng)化程度突出、便于操作,與改造前相比較,每年可減少大罐輕烴揮發(fā)1 800 t,減少100.0×104m3天然氣,脫水泵耗電量節(jié)約40.0×104kW·b。
電脈沖脫水工藝相較于原脫水設(shè)備,其處理量大,且脫水溫度低、效果好,放水含油低,破乳劑量使用較少。以破乳量減半配合20%老化油支持,脫水器可正常工作,每年原油處理規(guī)模45.0×104t,原脫水器耗電47.0×104kW;而電脈沖脫水器耗電6.0×104kW,年節(jié)電41.0×104kW,若每度電0.5元,年節(jié)電費(fèi)用20.5萬(wàn)元。
以干氣氣提方式代替原本的負(fù)壓閃蒸工藝,可提高原油氣提穩(wěn)定性。提高壓縮機(jī)進(jìn)料口溫度,以此提高原油的實(shí)際分離效果,實(shí)現(xiàn)聯(lián)合站原油增產(chǎn)。應(yīng)確保輕烴產(chǎn)量不降低,將原油原本的溫度從80 ℃降低到65 ℃,再配合冷卻水換熱系統(tǒng),優(yōu)化壓縮機(jī),簡(jiǎn)化具體工藝流程。A油田聯(lián)合站原本采用負(fù)壓閃蒸工藝,原油先由三相分離器分出、脫水器脫水、加熱爐加熱后進(jìn)入穩(wěn)定塔蒸,閃蒸氣以負(fù)壓螺桿壓縮機(jī)支持抽出,經(jīng)水冷卻器冷卻后再進(jìn)入壓縮機(jī)增壓,經(jīng)分離器氣液分離,液體儲(chǔ)罐外銷,不凝氣進(jìn)入天然氣外輸系統(tǒng)。穩(wěn)定原油由塔底流出,外輸泵增壓后傳輸。但是應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)原油穩(wěn)定溫度較高,原油進(jìn)塔溫度在81~90 ℃,壓縮機(jī)進(jìn)口溫度也在60 ℃以上,原油分離效果較差,C2~C5拔出率僅為50%,且原油產(chǎn)量持續(xù)降低,蒸發(fā)量低于壓縮機(jī)額定負(fù)荷,采用調(diào)頻器調(diào)節(jié)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致投資及電耗上漲,造成管理困難。
為解決上述問題,提出以氣提工藝作業(yè),將+2C含量較低的干氣通入塔底,控制C2~C5輕烴分壓,促進(jìn)C2~C5輕組分氣化、分離,氣提氣在塔自上而下運(yùn)動(dòng)館,起到對(duì)分離輕組的有效攜帶,提高收率。將穩(wěn)定塔進(jìn)料溫度控制在60~64 ℃,去除壓縮機(jī)進(jìn)口冷卻器,對(duì)工藝流程簡(jiǎn)化。對(duì)穩(wěn)定塔氣提量控制,確保壓縮機(jī)處于額定狀態(tài)運(yùn)行,后續(xù)無(wú)需變頻調(diào)速。采用該工藝運(yùn)行后,A油田聯(lián)合站穩(wěn)定效果理想,C2~C5拔出率達(dá)到80.06%,C2~C5相對(duì)原油拔出率也為1.73%,輕油回收率1.73%,輕烴產(chǎn)量不變?cè)头€(wěn)定溫度降低到64 ℃后,滿足外輸需求,每年節(jié)省58.0×104m3天然氣。
采用外輸泵(離心泵)電機(jī)調(diào)頻技術(shù)可控制電能使用量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。將外加電流陰極保護(hù)技術(shù)和三相分離器結(jié)合,以剪輯保護(hù)技術(shù)保護(hù)三相分離器,也可延長(zhǎng)分離器使用年限,減少后期不必要的維護(hù)投入,控制聯(lián)合站運(yùn)營(yíng)成本。三相出水進(jìn)入到一次沉降罐,之后分析發(fā)現(xiàn)水質(zhì)的指標(biāo)有所上漲,一方面通過(guò)落實(shí)多項(xiàng)節(jié)能措施,大大降低生產(chǎn)運(yùn)行中絮凝劑、混凝劑、殺菌劑的使用量;另一方面,水質(zhì)指標(biāo)持續(xù)上升,對(duì)過(guò)濾罐的濾料更換時(shí)間有所延長(zhǎng),可降低產(chǎn)沖洗泵所耗費(fèi)的時(shí)間,避免出現(xiàn)污水二次污染,大大降低污水處理成本。三相出水直接摻入到水罐中,可減少摻水的運(yùn)行環(huán)節(jié),水溫的降低幅度得到有效控制,減少過(guò)程中產(chǎn)生的熱量損耗。 摻水進(jìn)入加熱爐升溫,可減少加熱爐的天然氣耗費(fèi),真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
在案例工程中使用多種節(jié)能技術(shù),如油氣密閉處理及電脈沖脫水工藝、氣提工藝等,針對(duì)油田原本的污水處理情況采取有針對(duì)性地優(yōu)化措施,優(yōu)化之后油田的集輸及處理工藝大大優(yōu)化,運(yùn)行正常。通過(guò)應(yīng)用新的節(jié)能降耗工藝、新技術(shù)推廣后實(shí)現(xiàn)密閉集輸,整流流程短,且使用的設(shè)備較少,自動(dòng)化程度突出。經(jīng)后運(yùn)行分析,采用新工藝該案例聯(lián)合站年節(jié)電達(dá)到88.5×104kW,年節(jié)氣223.0×104m3,年節(jié)水75.0×104m3。節(jié)約后期對(duì)設(shè)備的維修費(fèi)用約為96萬(wàn)元,減少輕烴揮發(fā)損耗1 800 t,大幅降低了生產(chǎn)成本,減少了生產(chǎn)過(guò)程中污染產(chǎn)生。通過(guò)對(duì)工藝優(yōu)化,節(jié)能降耗效果顯著,也便于油田生產(chǎn)人員有針對(duì)性地落實(shí)生產(chǎn)管理制度,減少各崗位工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高污水處理系統(tǒng)整體運(yùn)行效率。在不影響油田實(shí)際產(chǎn)量的前提下,做好聯(lián)合站節(jié)能降耗,提高了油田經(jīng)濟(jì)效益,有助于油田生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。
綜上所述,聯(lián)合站是油田地面工程的核心之一,但近年來(lái)一些油田開采進(jìn)入中后期,其開采處理?xiàng)l件逐漸惡化,導(dǎo)致聯(lián)合站電能及熱能消耗增加,油田開采處理成本增加。要降低石油工程中的整體能耗,需全面落實(shí)節(jié)能降耗工作,分析聯(lián)合站中的能耗狀況,及時(shí)做好技術(shù)優(yōu)化與更新,最大限度地控制能源消耗,為國(guó)家發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步提供源源不斷的能源支持。