滕亮
摘要:本文對某火電機(jī)組發(fā)生的一起機(jī)組有功功率突變的原因進(jìn)行分析,并提出防范措施及優(yōu)化建議,以避免有功功率擾動對機(jī)組運行安全造成不良影響,對類似事件的預(yù)防具有一定借鑒意義。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)?有功功率變送器?機(jī)組停運?原因和措施
引言
發(fā)電機(jī)功率變送器是電力系統(tǒng)中非常重要的作用于發(fā)電廠的控制設(shè)備,其性能和功效會影響發(fā)電機(jī)的正常運行,是電力系統(tǒng)中非常重要的部件.如果發(fā)電機(jī)功率變送器發(fā)生故障,會造成機(jī)組負(fù)荷發(fā)生突變,導(dǎo)致電氣一次設(shè)備產(chǎn)生故障.而這些因素會直接導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組設(shè)備中其他的部件在運行中發(fā)生異常,同時使其他主要設(shè)備發(fā)生參數(shù)變化,這將會直接導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組給水量觸發(fā)保護(hù)機(jī)制,觸發(fā)保護(hù)機(jī)組解列.本文根據(jù)實際情況,討論發(fā)電機(jī)功率變送器發(fā)生故障導(dǎo)致機(jī)組停運的原因,同時提出相應(yīng)的方案,以減少當(dāng)機(jī)組停運時產(chǎn)生的不良后果及損失。
一、工程概況
某電廠裝機(jī)2×1010MW超超臨界濕冷機(jī)組,采用海水二次循環(huán)方案,規(guī)劃容量4×1000MW,并留有擴(kuò)建余地。#1機(jī)組于2016年07月底投產(chǎn),#2機(jī)組于2016年11月投產(chǎn),至今已運營4年。
二、設(shè)備情況
變送器采用的是國電南自生產(chǎn)的NZ2-WD-3有功功率變送器,事件發(fā)生前運行正常,2021年5月進(jìn)行投產(chǎn)后首次A級檢修,對8路發(fā)電機(jī)有功功率變送器完成校驗,對校驗不合格的第1路(DCS1用)、第3路(DCS3用)、第8路(TDM用)的變送器進(jìn)行更換。
三、事件發(fā)生前工況及經(jīng)過及處理
09時19分,1號發(fā)電機(jī)功率1由676MW突降至360MW,汽機(jī)高調(diào)門由38%突開至100%。匯報值長,檢查機(jī)組各主要參數(shù)穩(wěn)定。此時,DEH系統(tǒng)處于負(fù)荷控制方式,功率回路輸出激活狀態(tài)即流量總指令三選小選擇功率回路控制汽輪機(jī)調(diào)門開度),壓力回路在限壓控制方式。機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)值維持跳變前的674MW,實際功率的降低使DEH系統(tǒng)的流量總指令由72%提升至105%(功率回路輸出由72%升至105%,壓力回路輸出由84%升至105%),高調(diào)門開度從37%升至98%,維持機(jī)組運行。
09時22分,維護(hù)部專業(yè)人員接運行人員通知,DCS調(diào)節(jié)的第一路、DEH調(diào)節(jié)的第二/三路的發(fā)電機(jī)有功功率出現(xiàn)跳變,從700MW跳變至360MW。
09時26分,維護(hù)部專業(yè)人員到達(dá)1號機(jī)組汽機(jī)電子間,檢查發(fā)現(xiàn)第一路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DCS1用)、第四路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(備用)、第五路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH1用)、第六路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH2用)的UAB線電壓采樣為0(正常應(yīng)為101V)、UCB電壓電壓采樣為101V,用萬用表測量三相對地電壓均為58V,以上4路發(fā)電機(jī)有功功率變送器采用發(fā)電機(jī)2PT的第一組星形繞組。
09時30分,通過BI方式手動降低機(jī)組負(fù)荷,09:38 機(jī)組負(fù)荷710MW,調(diào)門由100%關(guān)至34%穩(wěn)定。
09時44分,發(fā)電機(jī)功率1點由360MW恢復(fù)至610MW,同時發(fā)電機(jī)功率1、2、3點功率同時降至430MW,汽機(jī)高調(diào)門由34%降至13%。主汽壓力快速上升,手動降低燃料量、給水量,壓力繼續(xù)升高,手動緊急停運B磨煤機(jī),主、再熱器壓力最高32.18MPa/7.17MPa后降低。此過程DEH功率回路出由78%變?yōu)?8%,壓力回路輸出由70%變?yōu)?9%,導(dǎo)致功率回路輸出激活(即流量總指令三送小選功率回路控制汽輪機(jī)調(diào)門開度),機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)值跟蹤機(jī)組實發(fā)功本條件不滿足(壓力回路激活),機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)值由355MW升至409MW后保持,由于實際功率大于目標(biāo)值,流量總指令從70%降至34%,汽輪機(jī)調(diào)門由33%關(guān)至13%,實發(fā)功率由670MW降至430MW,實際壓力由19.7MPa升至32MPa。
09時44分第一路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DCS1用)、第四路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(備用)、第五路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH1用)、第六路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH2用)的UAB線電壓采樣自行恢復(fù)正常,數(shù)值101V,DCS調(diào)節(jié)的第一路、DEH調(diào)節(jié)的第二/三路的發(fā)電機(jī)有功功率輸出與其他有功功率變送器一致。
四、原因分析:
1、直接原因分析:
發(fā)電機(jī)有功功率變送器UAB電壓采樣數(shù)值為0,導(dǎo)致第一路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DCS1用)、第四路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(備用)、第五路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH1用)、第六路發(fā)電機(jī)有功功率變送器(DEH2用)輸出減半,出現(xiàn)功率波動。
2、間接原因分析:
根據(jù)故障現(xiàn)象,專業(yè)初步判斷為2PT的第一組星形繞組本體以及二次回路(包含電纜、端子)、變送器存在異常,導(dǎo)致UAB電壓采樣數(shù)值為0。
3、整改防范措施:
利用1號機(jī)組臨停機(jī)會,對2PT的第一組星形繞組進(jìn)行特性試驗;利用1號機(jī)組臨停機(jī)會,對2PT的第一組星形繞組二次回路(包含電纜、端子)進(jìn)行檢查,重點排查端子有無松動、電纜絕緣;利用1號機(jī)組臨停機(jī)會,對8路有功功率變送器進(jìn)行校驗,不合格的進(jìn)行更換;利用機(jī)組檢修機(jī)會,對發(fā)變組變送器進(jìn)行優(yōu)化改造。
五、處理方案
1號機(jī)組發(fā)電機(jī)有功功率變送器在2021年12月21日、2021年12月22日先后兩次出現(xiàn)輸出跳變的情況,造成參與DCS調(diào)節(jié)的第一路發(fā)電機(jī)有功功率、DEH第二/三路發(fā)電機(jī)有功功率跳變?yōu)閷嵃l(fā)功率的一半,影響DCS側(cè)以及DEH的正常調(diào)節(jié),危害機(jī)組的安全運行。目前2號機(jī)也存在類似隱患。為徹底消除該隱患,特編制處理方案:
1、2號機(jī)組發(fā)電機(jī)有功功率變送器改造優(yōu)化方案
將目前1、2號機(jī)組發(fā)變組變送器屏使用的常規(guī)模擬式變送器更換為智能變送器。智能發(fā)電機(jī)變送器能同時接入兩組發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓(不同的兩組 PT)、機(jī)端電流(保護(hù)級和測量級),當(dāng)發(fā)生 PT 斷線和 CT 斷線時,自動切換到未斷線的那一組 PT和CT,解決傳統(tǒng)功率變送器發(fā)生斷線后功率失真的問題。
按照該方案,發(fā)電機(jī)PT接入只需按照現(xiàn)場目前使用的兩組發(fā)電機(jī)PT直接接入;發(fā)電機(jī)CT接入除按照目前使用的7LH接入外,再將送故障錄波器3LH(保護(hù)級)CT接入;調(diào)研系統(tǒng)內(nèi)采用智能變送器的火電機(jī)組均是按照此方案設(shè)計。
參考文獻(xiàn)
[1]楊濤,黃曉明,宣佳卓 .火電機(jī)組有功功率變送器應(yīng)用分析.中國電力.2016,49(6)
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