鄭水賓
(杭州紫元置業(yè)有限公司,浙江 杭州 310022)
高爐上密封組合閥安裝在高爐節(jié)流閥料罐上方,高爐所需的物料,必須經(jīng)上密封組合閥進入爐內(nèi),它是起密封作用,保證爐內(nèi)壓力及煤氣流合理分布,提高冶煉效果,保證高爐生產(chǎn)正常順行,自投產(chǎn)使用以來,在生產(chǎn)時,經(jīng)常發(fā)生故障。2016年發(fā)生了多次卡料和漏氣現(xiàn)象??蓡栴}一直未得到根本性的解決,同時維護人力、成本大大增加,使用壽命也受到了很大的影響,不僅影響了高爐生產(chǎn)的順利進行,而且嚴重制約鐵水產(chǎn)能的提高。
上密封組合閥主要由閥殼、主軸、閥板、閥座、密封圈及驅(qū)動裝置等元件組成,上密封閥的開閉是由液壓系統(tǒng)驅(qū)動閥板做翻轉(zhuǎn)運動來完成的,當(dāng)料罐排壓后,上密封閥閥板打開,爐料從受料漏斗經(jīng)過上密封閥到料罐里,當(dāng)料罐停止裝料后,上密封閥閥板關(guān)閉,對料罐進行密封,以保證高爐高壓操作,為了保證高爐閥板與閥座的密封性,在閥座的壓頭與密封圈接觸面上堆焊硬質(zhì)合金,閥板上的密封圈采用硅橡膠密封。
近年來,隨著鋼鐵產(chǎn)能的提高,為了滿足現(xiàn)有高爐的生產(chǎn)能力,高爐進行了擴容改造,爐頂上密封組合閥進行了改進置換。因是新設(shè)備,我們對其性能還不是很熟悉,一是使用環(huán)境惡劣,加上每天開關(guān)頻繁,造成閥板主軸軸向位移。二是用料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,以及調(diào)整不到位,加速了上密封組合閥硅橡膠的磨損。三是由于設(shè)計存在先天的缺陷,造成組合閥翻板主軸軸承缺油,受熱磨損。四是受高溫,環(huán)境等因素,密封材料選用不當(dāng),造成漏氣、漏油現(xiàn)象。
根據(jù)高爐上密封組合閥故障,在改進前我們進行了統(tǒng)計,具體故障總數(shù)為:見表(1)。
表1 故障系統(tǒng)總數(shù)分析
閥板位移:生產(chǎn)廠家為了便于主軸與閥板座的安裝,采用的是間隙配合。安裝好后,在使用過程中,由于上密封組合閥開關(guān)頻繁,只是靠平鍵的兩側(cè)面來轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩而不能承受軸向力,而產(chǎn)生軸向位移,閥板關(guān)閉不嚴,造成泄漏?,F(xiàn)加工兩塊半圓環(huán)套,擋在主軸與閥板的端面上,調(diào)整好閥蓋與閥座的最佳位置,直接用電焊把擋圈點焊在主軸上,做好固定,避免了閥板的位移。
密封材料的磨損:上密封組合閥以前采用的是石棉盤根和V型密封圈密封,石棉盤根因會吸油,彈性、收縮性能欠佳,在壓裝盤根時易產(chǎn)生局部裂縫和分成現(xiàn)象,經(jīng)過一段時間使用后,易腐蝕被爐內(nèi)的氣壓沖出,造成有少量的煤氣泄漏。通過實踐試驗,現(xiàn)統(tǒng)一改成1400艾志V型密封圈密封,因其有彈性、補償性能好、且耐高溫和耐腐蝕性能優(yōu)等特點,而且它有壓環(huán)、密封環(huán)、支承環(huán)三個圈疊在一起使用,增強了其強度和防擠出現(xiàn)象,改善了密封效果,保證了各機構(gòu)的良好密封。
硅橡膠磨損:由于用料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,以前采用的是45%左右燒結(jié)礦,現(xiàn)在采用的是75%左右的燒結(jié)礦。因其有菱角,表面較粗糙。還有安裝間隙未調(diào)整好,密封閥板在設(shè)計時,可以作水平調(diào)整,但它在使用一段時間后,隨著爐內(nèi)高溫的烘烤,它有一定量的變形,在試驗密封性能時,閥板下面三顆螺栓必須經(jīng)過調(diào)整,調(diào)整好后,將其固定。這樣可延長硅橡膠的使用壽命。
軸承磨損:組合閥閥座軸承,因為設(shè)計的先天缺陷,軸承沒有加油孔,這樣在長時間的使用和高溫烘烤下,軸承使用一段時間就會損壞?,F(xiàn)在組合閥座上打一只Φ12的加油孔,供給一定的油量將軸承潤滑,從摩擦表面吸取熱量加以散發(fā),改善軸承表面油液循環(huán),使軸承轉(zhuǎn)動更靈活。組合閥閥座、閥板密封潤滑加油孔,以前采用的是鋼管管路加油,現(xiàn)改成高溫軟管加油,這樣在檢修時拆裝方便,供油流暢,提高了作業(yè)效率。
在拆除和安裝閥板、閥座和硅橡膠時,最好把上密組合閥翻身倒立,首先把閥板拆出,然后拆出閥座。其一:可以保證工作的安全正常開展;其二:安裝好閥板、閥座、硅橡膠時直接可以試漏,減少翻轉(zhuǎn)次數(shù)。
主要拆除步驟如下。
組織鉗工三名,焊工一名。準(zhǔn)備電動扳手一把,套筒M24、M30、M36、M46各一只,接線板一只,榔頭、鑿子、撬棍各一把,若干測量器具,檢查鋼絲繩、吊鉤是否安全可靠,在工作前進行安全交底,并按各工種規(guī)范作業(yè)。
開始作業(yè),首先把上密組合閥用吊機把它吊到安全的位置上,然后用壓縮空氣吹掃清除閥體、閥板、翻板、閥座、襯套上的積料。對設(shè)備進行全面清理,將與設(shè)備無關(guān)的雜物,積灰全部清理干凈。
拆除油管,油管接頭和液壓缸,油管以前是用鋼管,現(xiàn)已改成高溫軟管。
割除襯套擋板,焊好襯套吊點,綁扎好,用10T行車吊起放在指定的位置上。
拆出翻板角度裝置,再拆出上密組合閥閥件,扇形齒輪,翻板、端蓋、密封裝置、翻板主軸和軸承。
再把上密組合閥吊起翻身,放在安全的位置上,把閥板翻出,拆出閥板銷軸,吊出閥板,然后拆出閥座螺栓,吊出閥板底座。
拆出閥板曲柄,主軸端蓋、悶蓋、清理出填料密封裝置。
在安裝上密組合閥時,先用空壓機對組合閥進行吹掃,再用工業(yè)清洗劑對組合閥組件進行全面的清洗,檢查扇形齒輪工作面磨損情況是否有點蝕和剝落,軸承是否磨損、破裂等,通往翻板軸承的油孔是否堵塞,并對磨損的翻板進行焊補,根據(jù)零件缺陷情況,對照圖紙要求,進行修理或加工制作新件,相配零件的配合尺寸要準(zhǔn)確,對重要配合尺寸進行復(fù)檢。裝配工作的好壞,對設(shè)備的使用周期起著決定性的作用,相反,盡管某些零件部件質(zhì)量不高,但在裝配時經(jīng)過仔細的修配和調(diào)整后,還能裝配出性能良好的產(chǎn)品。零部件的組裝和總裝,要保證其組裝的完整性,可靠性,要做到一次裝配成功,減少或消除因各種失誤而造成的返工拆卸,重新裝配。
在安裝前,對所有的零件進行徹底清洗,確保零件的清潔,并用抹布把零件擦干備用。
安裝閥板、閥座時,因閥座與閥體有二條密封槽,在安裝時0型密封圈要做好固定,防止密封圈裝入槽外,并用塞尺檢查,調(diào)整好閥板、閥座及開關(guān)件硅橡膠密封圈的接觸配合面,并用水進行密封性試驗4小時,確保閥座與閥體、閥座與閥板自然關(guān)閉時,無滲漏現(xiàn)象。
然后把它綁扎好,用10T行車翻身把它放在安全的位置上,安裝好主軸和軸套,密封裝置,在安裝V型密封圈時,要一只一只的安裝,認真仔細,如果密封圈安裝不到位,可將一字螺絲刀磨鈍,插在密封圈的靜止面,放掉密封圈里面的空氣。
特別要強調(diào)的V型密封圈,它由支承環(huán)、密封環(huán)和壓環(huán)三種規(guī)格疊在一起使用,當(dāng)壓環(huán)壓緊密封環(huán)時,壓環(huán)的V型槽角度與密封環(huán)完全吻合,而支承環(huán)的夾角略大于密封環(huán),當(dāng)壓環(huán)壓緊密封環(huán)時,支承環(huán)使密封環(huán)變形起密封作用,在安裝密封環(huán)時,里面要涂一層黃油,這樣主軸在傳動之中,密封環(huán)與主軸不會產(chǎn)生干摩擦,而且還改善了其密封效果。
安裝好閥板主軸的軸套、密封裝置、端蓋、悶蓋和曲柄。
安裝上密組合閥閥件時,靠翻板閥座面的軸承先安裝,裝上密封,擰緊前軸承端蓋螺栓,然后把上密組合閥綁扎好,吊到做好的架子上放穩(wěn),閥座套軸承內(nèi)加好黃油,再把二根翻板主動和被動軸裝入軸承內(nèi),裝好密封填料,擰緊軸承端蓋,安裝好二只主動和被動翻板,再安裝好主動和被動軸的扇形齒輪,安裝好翻板的角度裝置。
把上密組合閥閥件綁扎好,吊入箱體調(diào)整好安裝,擰緊螺栓,把襯套吊入箱體,調(diào)整好。最后,裝上翻板油缸和閥板油缸。
調(diào)試前必須對設(shè)備進行認真的檢查,防止因遺留物而造成事故,撤離工器具,清理作業(yè)現(xiàn)場,試車人員明確自己的責(zé)任并建立可靠的方法,防止試車時發(fā)生安全和設(shè)備事故。用自制的油管接頭,接到氣泵和油缸上,用氣泵壓縮空氣打壓,檢查閥板、翻板正反開關(guān)是否靈活,密封性是否良好,有無滲漏等現(xiàn)象發(fā)生,若正常,則交付使用。
我們對改進前后的主要故障發(fā)生次數(shù)進行了分析與比較:(見表2)。
表2 主要故障前后對比分析
由上表可以看出,上密封組合閥通過改進以后,我們進行了跟蹤記錄,以前一年修復(fù)次數(shù)為25次,現(xiàn)在只有6次,改進后的上密封組合閥使用壽命有大幅度的提高,由原來使用10個月左右,改進之后到現(xiàn)在已使用18個月,通過檢測,除常規(guī)的硅橡膠磨損需更換外,另外各項指標(biāo)在范圍之內(nèi),由此,我們得出結(jié)論,上密封組合閥故障產(chǎn)生的原因分析是正確的,所制定的改進方案也是可行的。
表3 實行過程中的實績、效果
熟悉掌握該方法,可以使一些修復(fù)方面的“頑癥”得到有效的控制,提高了上密封組合閥的使用壽命,經(jīng)測算,實施該方法以來,上密封組合閥使用壽命成倍增長,對鐵廠穩(wěn)定爐況,降低高爐休風(fēng)率和人力、財力、物料費用,都得到了較大的改善,為高爐爐況順利運行提供了有利的設(shè)備保障,它具有科學(xué)性、先進性、和普及推廣價值。以前,上密封組合閥因閥板位移、密封材料磨損、硅橡膠頻繁更換、軸承磨損等零部件失油而損壞報廢的現(xiàn)象得到有效控制。以前修復(fù)一只上密封組合閥需6個人,6天時間完成,現(xiàn)在4個人,只需3天就能完成,工作效率明顯提高,現(xiàn)改進后,設(shè)備內(nèi)部材料可重復(fù)利用,可降低各種人力、財力、物料費用為38萬元左右,為高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,提供了強有力的設(shè)備保障。
當(dāng)代設(shè)備維修涉及工種廣泛,隨著設(shè)備技術(shù)的發(fā)展,設(shè)備的檢修需要先進的維修技術(shù),通過改進,就能夠消除不必要的故障頻率,減少不必要的修復(fù),經(jīng)調(diào)查跟蹤記錄,改進、修復(fù)后的上密封組合閥壽命成倍增長。因此,我們得出結(jié)論,改進、修復(fù)的方法是正確的,在改進、修復(fù)過程中所制定的裝配工藝、調(diào)整間隙方法也是可行的。目前,上密封組合閥殼體檢修人孔改進方案,正在論證中。針對這一課題將在我們以后工作中逐步加以解決。根據(jù)實踐證明,經(jīng)過改進經(jīng)多年使用,杭鋼已將該方法作為重要理論實踐依據(jù),作為處理設(shè)備故障的典型案例。