仵鋒鋒 王 選 姚中亮 劉 為 范海清 陳映儒
(1.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410012;2.國家金屬采礦工程技術(shù)研究中心,湖南 長沙 410012;3.金屬礦山安全技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 長沙 410012;4.福建馬坑礦業(yè)股份有限公司,福建 龍巖 364021)
馬坑鐵礦為地下開采的大型鐵礦山,原設(shè)計(jì)采用無底柱分段崩落法開采,為了控制地壓、保護(hù)地表生態(tài)環(huán)境、提高采礦回收率、降低貧化率、減少尾礦排放等而轉(zhuǎn)為充填采礦法[1-8],采用階段空場嗣后充填采礦法開采。采用充填采礦法特別是階段空場嗣后充填采礦法,充填體強(qiáng)度對于采礦方法的成敗具有決定性的作用,充填體強(qiáng)度不足所造成的充填體片幫、冒落、采場坍塌、地表塌陷,不但影響井下正常生產(chǎn)和采礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),甚至可能造成重大安全事故[9-11]。該礦山充填系統(tǒng)建成投入使用之后,在充填過程中通過取樣制作試塊測試強(qiáng)度,在1∶4的灰砂比時,試塊的28 d強(qiáng)度也只有1.78 MPa,與采礦方法對充填體的強(qiáng)度要求相差較遠(yuǎn),如何提高充填體強(qiáng)度是礦山面臨的急需解決的重大問題。為此,委托長沙礦山研究院有限責(zé)任公司開展了相關(guān)研究,以期充填采礦法在礦山能夠順利實(shí)施。
礦山采用全尾砂結(jié)構(gòu)流體膠結(jié)充填工藝,充填系統(tǒng)主要由全尾砂泵送系統(tǒng)、尾砂濃密存儲系統(tǒng),水泥存儲給料系統(tǒng)、料漿制備輸送系統(tǒng)組成。選廠尾砂通過普通濃密機(jī)濃密后泵送至選廠的尾砂輸送泵房,通過隔膜泵加壓后經(jīng)管道輸送至充填站?20 m的高效深錐濃密機(jī)中進(jìn)行濃密存儲,63%~66%的濃密機(jī)底流經(jīng)管道放砂進(jìn)入攪拌機(jī),同時水泥倉中的水泥經(jīng)過給料計(jì)量后也進(jìn)入攪拌機(jī)與尾砂混合后進(jìn)行攪拌,攪拌制備均勻的充填料漿經(jīng)過鉆孔和井下管網(wǎng)進(jìn)入采空區(qū)進(jìn)行充填。充填站有3套獨(dú)立的料漿制備系統(tǒng),每套料漿制備系統(tǒng)包含1座水泥倉、1套水泥給料計(jì)量設(shè)備、1套攪拌系統(tǒng)。單套系統(tǒng)設(shè)計(jì)料漿制備輸送能力150~180 m3/h,濃度70%~72%,灰砂比1∶3~1∶20可調(diào)。
充填站于2019年6月建成并投入使用,充填系統(tǒng)工藝流程順暢,工業(yè)試驗(yàn)期間單套制備系統(tǒng)最大連續(xù)充填時間達(dá)到了125 h,制備輸送能力和灰砂比也達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求。但是仍存在以下問題:
(1)尾砂流動性變差,充填料漿濃度降低,影響充填體強(qiáng)度。原設(shè)計(jì)充填料漿濃度為70%~72%,但是在實(shí)際充填過程中,濃度達(dá)到66%時,料漿的流態(tài)就達(dá)到了結(jié)構(gòu)流狀態(tài),進(jìn)一步提高濃度,充填管道堵管事故頻發(fā),實(shí)際充填濃度一般控制在66%。眾所周知,料漿濃度是影響充填體強(qiáng)度的重要因素,濃度降低勢必影響充填體的強(qiáng)度[12-16]。
(2)尾砂與水泥的膠凝性差,充填體強(qiáng)度低,無法滿足采礦方法的要求。在充填過程中,通過在鉆孔下料口取樣制作試塊測試強(qiáng)度,灰砂比1∶4時的最高強(qiáng)度只有1.78 MPa。為了進(jìn)一步驗(yàn)證,在實(shí)驗(yàn)室配料制作試塊測試強(qiáng)度,強(qiáng)度測試結(jié)果如表1所示。根據(jù)采礦方法的要求,充填體28 d強(qiáng)度不小于2.8 MPa,對照表1中的數(shù)據(jù),實(shí)際充填料漿所形成的充填體強(qiáng)度無法滿足采礦方法的要求。
根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,為了找到尾砂流動性變差的原因,對尾砂進(jìn)行了粒度分析,分析結(jié)果如表2所示。
從表2可見,尾砂的粒度較2013年充填站設(shè)計(jì)之初測試結(jié)果變細(xì)了。尾砂變細(xì),一方面直接導(dǎo)致充填集料承載性能惡化,進(jìn)而影響充填體的強(qiáng)度[17-19];另一方面,尾砂變細(xì),其粘性增加,流動性變差,造成充填料漿可自流輸送的濃度降低[20-22],料漿濃度在66%時就已達(dá)到了2013年試驗(yàn)時72%的濃度所達(dá)到的結(jié)構(gòu)流狀態(tài)。
在充填料漿濃度和灰砂比都達(dá)到極限的條件下,要提高充填體的強(qiáng)度,目前最好的辦法就是進(jìn)行高效膠結(jié)劑的研發(fā)。雖然礦山已經(jīng)立項(xiàng)進(jìn)行高效膠結(jié)劑的研發(fā)和高效膠結(jié)劑廠的建設(shè),但是相關(guān)研究成果要到2020年6月份才會提交,高效膠結(jié)劑廠要到2021年年底甚至更晚才會建成投入使用,在此期間,如何制備滿足充填強(qiáng)度要求的充填料漿成為礦山充填急需解決的重大難題。
為了解決上述問題,對礦山充填可用的膠凝材料原料進(jìn)行了充分的調(diào)研,借鑒以往開展的類似工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)研究成果,在礦山充填站開展了過渡期高效膠結(jié)劑配方小規(guī)模試驗(yàn)研究,以該試驗(yàn)結(jié)果為依據(jù),對現(xiàn)有充填系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)充填強(qiáng)度的提高。
鑒于礦山已經(jīng)開始了高效膠結(jié)劑的研發(fā),并以此建設(shè)40萬t/a的高效膠結(jié)劑廠專門用于礦山充填,只是時間較長,因此本研究只是為解決高效膠結(jié)劑廠建成投入使用之前的充填質(zhì)量問題,屬于過渡配方和措施性改造,因此過渡期高效膠結(jié)劑研發(fā)和措施性改造的原則是用最小的投資在最短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)充填體質(zhì)量的提高,使其滿足采礦方法的要求??紤]到上述因素,通過對高效膠結(jié)劑原料的調(diào)查,并結(jié)合前期探索性試驗(yàn)研究的結(jié)果,提出了過渡期高效膠結(jié)劑配方材料組成為礦渣微粉+激發(fā)劑A,其中礦渣微粉直接從附近的礦渣微粉生產(chǎn)企業(yè)采購,激發(fā)劑A也是可直接采購的成熟產(chǎn)品,兩種物料均不需要二次加工。通過充填站小規(guī)模試驗(yàn)研究,確定了過渡期高效膠結(jié)劑的最佳配合比例為礦渣微粉∶激發(fā)劑A=80∶20,其與PO42.5水泥做膠結(jié)劑的強(qiáng)度對比如圖1所示。
從圖1可以看出,過渡期高效膠結(jié)劑的效果明顯好于PO42.5水泥,其在灰砂比為1∶8時的強(qiáng)度即可滿足采礦方法的要求,而且配料來源可靠,不需要二次加工,配制工藝簡單。
過渡期高效膠結(jié)劑由兩種物料混合組成,如何實(shí)現(xiàn)其按照比例混合,即實(shí)現(xiàn)多組分膠結(jié)劑配料的精準(zhǔn)添加,是決定充填體強(qiáng)度的關(guān)鍵。為此,需要對現(xiàn)有充填站進(jìn)行優(yōu)化,以實(shí)現(xiàn)兩種物料按比例均勻混合和順利添加。因?yàn)橹皇沁^渡期的措施性工程,優(yōu)化原則為:盡可能地避免對現(xiàn)有充填站的改造,工藝可靠、流程簡單、投資省、建設(shè)周期短。根據(jù)要求,可行的優(yōu)化方案以下有3個。
方案一:利用現(xiàn)有水泥倉儲存輸送激發(fā)劑A,新增2套礦渣微粉制漿輸送系統(tǒng),每套系統(tǒng)包括1座300 t儲存能力的成品粉體倉、1套微粉給料計(jì)量系統(tǒng)、1臺攪拌機(jī)、1臺泥漿泵,按照配合比的要求,向3套充填料漿制備系統(tǒng)制備輸送礦渣微粉漿。
方案二:利用現(xiàn)有水泥倉存儲輸送礦渣微粉,新增100 t成品粉體倉存儲輸送激發(fā)劑A,兩種物料按照配合比經(jīng)過各自的給料計(jì)量系統(tǒng)向攪拌機(jī)輸送物料干粉。
方案三:利用現(xiàn)有水泥倉存儲輸送礦渣微粉,新增2套激發(fā)劑制漿輸送系統(tǒng),每套系統(tǒng)包括1座100 t儲存能力的成品粉體倉、1套微粉給料計(jì)量系統(tǒng)、1臺攪拌機(jī)、1臺泥漿泵,按照配合比的要求,向3套充填料漿制備系統(tǒng)制備輸送激發(fā)劑漿。
3個方案綜合比較:
(1)現(xiàn)有充填站設(shè)計(jì)之初,出于節(jié)約征地、開挖費(fèi)用等考慮,工藝配置較為緊湊、場地規(guī)劃也比較緊張,近雙軸攪拌機(jī)新增粉體倉沒有合適的場地,所以粉體倉距離攪拌機(jī)距離比較遠(yuǎn),粉體倉與攪拌機(jī)之間在水平和豎向上均難以實(shí)現(xiàn)直線聯(lián)系,即水平和豎向上均要多道拐彎。采用方案二,充填站現(xiàn)有的每套制備系統(tǒng)均需要配置一套激發(fā)劑A添加系統(tǒng),含1座100 t的成品粉體倉、多臺螺旋輸送機(jī)(每套系統(tǒng)可能至少3臺以上),整個充填站需要多達(dá)3座微粉倉、9臺螺旋輸送機(jī)。如此配置場地更為緊張、費(fèi)用高、配置復(fù)雜、流程多、可靠性低、對現(xiàn)有充填站的改動和影響也較大,因此不推薦采用方案二。
(2)采用方案三,則礦渣微粉可采用現(xiàn)有水泥存儲給料系統(tǒng)添加至攪拌機(jī),而激發(fā)劑A需要制漿輸送。激發(fā)劑A具有凝結(jié)性能,制漿后,過流設(shè)備及管道均存在料漿結(jié)塊的問題,影響系統(tǒng)的運(yùn)行效率,也增加了充填站人員的工作量,而礦渣微粉在未與激發(fā)劑A混合的情況下,制漿后不具備凝結(jié)性能,即使制備的礦渣微粉漿存放半個月以上甚至更長,仍然保持漿狀,因此不推薦方案三。
(3)采用方案一,礦渣微粉制漿管道輸送,受場地影響比較小,可以遠(yuǎn)距離布置,管道輸送漿體也不受地形的限制,給料穩(wěn)定、計(jì)量準(zhǔn)確、制備質(zhì)量高,不對現(xiàn)有充填系統(tǒng)進(jìn)行任何改動,改造過程不會影響到充填站的正常生產(chǎn),對將來充填系統(tǒng)的運(yùn)行影響也比較小。
因此,推薦采用方案一,即礦渣微粉制漿輸送添加工藝。
采用礦渣微粉制漿輸送工藝,即激發(fā)劑A仍采用現(xiàn)有水泥干粉添加系統(tǒng)添加至攪拌機(jī),礦渣微粉添加方案為:在充填站設(shè)置2套礦渣微粉造漿添加系統(tǒng),每套礦渣微粉造漿添加系統(tǒng)包括1座300 t儲量的成品微粉倉及其給料計(jì)量系統(tǒng)、1臺?2.0 m×2.1 m的高濃度攪拌槽、1臺泥漿泵。充填時,采用散裝罐車運(yùn)輸?shù)V渣微粉至充填站并通過高壓風(fēng)吹入新設(shè)的300 t儲量成品微粉倉中,然后通過給料計(jì)量設(shè)備給料計(jì)量后輸送至高濃度攪拌槽中,與定量的制漿水一起在攪拌槽中進(jìn)行攪拌,攪拌均勻的微粉漿通過攪拌槽的放漿管進(jìn)入泥漿泵,經(jīng)泵加壓后通過管道輸送至現(xiàn)有充填系統(tǒng)的雙軸攪拌機(jī),與其他充填材料一起進(jìn)行攪拌,制備合格的充填料漿輸送至井下進(jìn)行充填。工藝流程如圖2所示。
該礦渣微粉制漿添加系統(tǒng)于2020年4月份建成投入使用,如圖3所示,微粉制漿輸送如圖4。
試充填期間在鉆孔下料斗取樣制作試塊進(jìn)行強(qiáng)度測試,測試結(jié)果如表3所示。
從表3可見,該系統(tǒng)投入使用充填體強(qiáng)度在灰砂比為1∶8.5時即可達(dá)到2.86 MPa,不但能夠滿足采礦方法的要求,還能大幅降灰砂比,節(jié)約膠結(jié)劑成本,該措施工程的應(yīng)用效果非常明顯,達(dá)到了研究的目的。
本研究基于目前礦山充填體強(qiáng)度所存在的問題,開展了充填材料小試試驗(yàn)和充填站優(yōu)化研究,以期達(dá)到提高充填體強(qiáng)度和降低充填成本的目的。
(1)通過充填站小試試驗(yàn),得到了合理過渡期高效膠結(jié)劑配方,采用過渡期高效膠結(jié)劑試塊強(qiáng)度要比水泥為膠結(jié)劑時試塊強(qiáng)度高得多,不但能夠完全滿足采礦方對充填體強(qiáng)度的要求,而且用于礦山一步驟采場充填,平均灰砂比只有1∶7.5,僅2020年充填89萬m3空區(qū),就可節(jié)約膠凝材料費(fèi)用3 448萬元,本項(xiàng)目對于降低充填成本、保證礦山安全開采具有重要意義。
(2)以充填站小試試驗(yàn)為依據(jù),設(shè)計(jì)了礦渣微粉預(yù)制漿添加工藝,不但可以順利地將礦渣微粉添加至現(xiàn)有充填系統(tǒng),且不對已有充填系統(tǒng)進(jìn)行任何變動,因此,改造不會對已有充填系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生影響。
(3)礦渣微粉制漿添加工藝所采用設(shè)施和設(shè)備均可直接采購在現(xiàn)場進(jìn)行安裝,不需要現(xiàn)場制作,現(xiàn)場新建結(jié)構(gòu)工程只有少量的設(shè)備、設(shè)施基礎(chǔ)和簡易廠房,投資約376.5萬元,建設(shè)工期50 d,其工藝配置簡單、流程短、工程量少、投資省、工期短,投入使用之后,效果也非常明顯。