李金柱
(中國中材國際工程股份有限公司(南京),江蘇 南京211100)
LANE 型第四代篦冷機,是中國中材國際股份有限公司(南京)(以下簡稱:中材國際(南京))開發(fā)的新型第四代列式篦冷機,采用步進式(Walking-floor)輸送原理,可實現(xiàn)水泥熟料的厚料層水平輸送;篦板采用熟料自保護技術,使用壽命大于5 年;具有獨特的縱向密封結構,保證篦床無漏料運行;采用標準化設計,有效降低安裝、運輸成本;進料端采用固定篦床可控充氣系統(tǒng), 實現(xiàn)熟料驟冷,有效提高熱回收效率,活動篦床加裝自調節(jié)流量閥,適時調節(jié)冷卻風量,有效適應篦床上物料的粒度和厚度不均勻的工況, 提高冷卻風的使用效率;采用熟料輥式破碎機,使用壽命長,出料粒度均勻, 可以根據(jù)業(yè)主需要布置在篦冷機的中部或尾部。
LANE 型四代機,結合大固定篦床及厚料層操作的特點,可以獲得高冷卻效率和穩(wěn)定工況輸出;機械結構精細設計,保證了高輸送效率和高運轉率以及超低磨損。 經過多條生產線的運行實踐,證明中材國際 (南京)LANE 型四代機綜合技術指標先進、運行良好,可以為業(yè)主帶來良好效益。
淄博山水公司共有2 條5 000 t/d 新型干法水泥熟料生產線, 原配置第三代充氣梁式篦冷機,改造前兩個線產量基本維持在5 900 t/d,但是篦冷機出料溫度高,達(170~200) ℃,二、三次風溫偏低,運行過程中存在熱回收效率低的問題。另外經過多年運行,原三代機機械故障多、檢修復雜、備件用量大、維護成本高等諸多問題愈發(fā)凸顯,嚴重制約生產能力的提升和產品質量的提高。 為解決這些問題,淄博山水公司決定對篦冷機進行改造,并選擇2#線作為執(zhí)行試點。
淄博山水公司本次改造, 經多方考察比較后,選擇采用中材國際 (南京)LANE 型第四代篦冷機并將整個改造項目交由中材國際(南京)來實施執(zhí)行。
中材國際(南京)結合業(yè)主希望提產至6 300 t/d的需求, 全面分析核算了燒成系統(tǒng)的設備配置情況,對窯尾廢氣處理、原料粉磨、生料入窯系統(tǒng)、煤磨、煤粉輸送、熟料輸送等工段的能力余量進行核算,給出了對應的調整改造方案。 在燒成系統(tǒng)其他配套設備能力滿足的情況下,提出篦冷機整體改造方案:
(1)原三代篦冷機整體拆除;
(2)采用LANE 型四代機,面積配置滿足6 300 t/d熟料產量;
(3)篦床分兩段,采用中置輥式破碎機結構;
(4)液壓系統(tǒng)全部更換,配套中置輥破四代機兩段篦床驅動;
(5)從節(jié)能和技術進步的角度考慮,風機全部更換并采用經優(yōu)化的高效風機。
改造后LANE 型四代機采用步進式(Walkingfloor)輸送原理,采用厚料層設計理念,無論在工藝性能方面還是機械性能方面都具有明顯優(yōu)點。
(1)大面積固定篦床+厚料層+風量調節(jié)閥,真正實現(xiàn)熟料驟冷,在保證冷卻效果的同時,提高熟料質量,熱回收效果提高,大幅度提升中間風溫。
(2)熱效率可達75%,將使系統(tǒng)熱耗降低約10~15 kcal/kg 熟料,煤耗大大降低。
(3)冷卻效果好,可以保證篦冷機出料溫度滿足65 ℃+環(huán)境溫度條件。
(4)采用中置輥破方案,能將大塊熟料在篦冷機中段破碎,又利用第二段篦床的冷卻風將其心部熱量充分交換出來,保證熟料的完全冷卻,同時最大限度支持余熱發(fā)電。
(1) 改造后四代機實現(xiàn)同窯運轉率100%,保證了系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行,實現(xiàn)免維護。
(2)改造后四代機采用步進式輸送原理,篦床分列運行,每列單獨驅動,可以調節(jié)兩側篦床的速度,有效避免紅河。
(3)四代機篦板采用料層自保護技術,壽命大于5 年,大于原三代機篦板1 年壽命,且四代機篦板無需耐熱鋼鑄造,篦板備件費用可降低90%。
(4)可以取消原三代機灰斗鎖風裝置,降低對應備件費用,同時減少漏風點。
(5)結合熟料輥式破碎機改造,實現(xiàn)破碎機2年免維護。避免三代機半年就需更換錘頭產生的費用,并使熟料破碎電耗降低約40%~50%。
改造前后設備參數(shù)對比見表1。
表1 改造前后篦冷機主要設計參數(shù)
拆除原篦冷機, 整體更換為中材國際 (南京)LANE08X09c+0706a 型中置輥破第四代篦冷機。
采用中輥破后,四代機篦床分兩段,兩段間有約3 m 的高差,故第一段下部采用鋼基礎,提高約1.1 m,第二段所在車間整體下挖約2 m 深,用于提供篦冷機檢修空間,并布置第二段冷卻風機。
4.1.1 篦床
改造后第四代篦冷機采用步進式列向篦床,篦床共兩段,第一段篦床分為8 列,寬度為4.8 m,第二段篦床分7 列,寬度為4.2 m。
下料口處采用高效分區(qū)固定篦床,配置高阻力柯恩達篦板,實現(xiàn)熟料驟冷,保證足夠的熱量回收,二次風溫高且穩(wěn)定。
4.1.2 中置輥破
中置輥破布置在兩段篦床之間, 輥破型號為PGM4×4 800,破碎寬度 4.8 m,共 4 根破碎輥。輥軸為中空結構,采用風冷結構,可以在600 ℃工況環(huán)境下運行。 輥軸正常工作模式如圖1 所示。
圖1 輥軸工作模式
4.1.3 傳動
配置一套液壓傳動, 分布控制兩段篦床運動,一段4 個VIKES 柱塞泵,8 個 Parker 比例調節(jié)閥,二段 4 個 VIKES 柱塞泵,7 個 Parker 比例調節(jié)閥。
篦床運動全程實時監(jiān)控位移,一段、二段均配置8 個BALLUFF 非接觸式位移傳感器。
配置帶觸摸顯示屏控制柜, 采用PID 閉環(huán)控制,實現(xiàn)篦床精確運行。
4.1.4 工藝接口
窯頭罩、余風出口等保持不變,與原來風管接口對應。
余熱發(fā)電采用雙風口結構,風口位置結合新篦冷機配風及溫度分布重新設計。
4.1.5 配套新的干油集中潤滑裝置和電控柜。
4.1.6 下料段使用原有液壓推桿裝置(調節(jié)安裝位置)。
新購風機14 臺,其中輥破冷卻風機2 臺(1 臺為備用),改造后風機全部變頻控制,輥破冷卻風機不變頻。 配風設計見表2。
(1)冷卻機第一段基礎,在原基礎上做鋼結構平臺,高度約1.1 m;
(2)冷卻機第二段整體下挖約深2 m 地坑,并制作篦冷機基礎;
(3)風機基礎重新建造;
(4)液壓站基礎利用基礎擴建。
表2 配風設計方案
考核期間,生料投料量穩(wěn)定在(402~413) t/h,平均值為409.7 t/h,按照業(yè)主方提供的當日熟料產量統(tǒng)計值,考核期間的熟料平均產量為6 285 t/d。
篦冷機出料溫度采用測溫槍測量溫度范圍,考核期間每兩小時測量一次,3 d 總測量次數(shù)為36 次,最終取平均溫度。由圖2 數(shù)據(jù)可看出,標定期間平均環(huán)境溫度為2 ℃,出篦冷機平均熟料溫度為48.7 ℃。
圖2 篦冷機出料溫度
考核期間內,每兩小時由中控操作人員通過參數(shù)曲線,記錄下當段時間內的平均二次風溫、三次風溫。 經統(tǒng)計,3 天考核期間內, 平均二次風溫1 192 ℃,平均三次風溫 1 078 ℃,見圖 3。
圖3 二、三次風溫
標定各冷卻風機,測得總標況風量為543 030 Nm3/h,按照標定當天熟料產量6 296 t/d 計算, 折合單位熟料標況風量為2.07 Nm3/kg.cl,各風機風量對比,用柱狀圖4 表示。
圖4 篦冷機用風量對比
依據(jù)GB/T 26281—2010《水泥回轉窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計算方法》測量計算熱回收效率。以用煤量計算出理論所需空氣量, 再減去一次風、燃燒器的送煤風風量,計算出二、三次風量。煤粉熱值取為當天煤樣分析的平均值,二、三次風溫及熟料產量按照當天統(tǒng)計值進行計算,考核期間每天進行一次熱回收效率計算,最終結果取三次計算的平均值。 考核期間計算得出的篦冷機熱效率分別為77.6%、75.1%和 76.3%, 三次計算的平均值為76.3%,大于75%熱效率要求。
綜合考核時期數(shù)據(jù), 結合業(yè)主提供改造前數(shù)據(jù),獲得改造前后技術參數(shù)對比,見表3。
表3 改造前后技術參數(shù)對照表
標定期間, 篦冷機單位熟料標況風量為2.07 Nm3/kg.cl,單位用風量偏大。 根據(jù)以往項目的經驗,中材國際(南京)四代篦冷機單位用風量應該控制在(1.7~1.9) Nm3/kg.cl 范圍內,既能保證足夠的冷卻風量,也能避免用風的浪費??己似陂g,篦冷機出料溫度偏低,不到50 ℃,可以將篦冷機后段風量根據(jù)實際工況進行調整優(yōu)化。
至2020 年3 月,該線產量已達6 500 t/d,篦冷機設備運行穩(wěn)定,用風量沒有增加,而出料溫度小于80 ℃。
淄博山水公司LANE 型第四代篦冷機改造,解決了原篦冷機出料溫度高、 設備維護量大的問題,同時提升二、三次風溫和余熱發(fā)電量,降低了風機用風量,各項篦冷機相關技術指標表現(xiàn)優(yōu)異,達到國內先進水平。 通過業(yè)主的精心操作,達到了系統(tǒng)產量提升、篦冷機周邊環(huán)境改善、整體運行成本降低的良好效果,對現(xiàn)階段的四代機應用及三代機改造具有借鑒意義。