趙俊軍
摘要:某電廠1000WM機組磨煤機油站控制柜電控系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜且部分設(shè)計不合理,導(dǎo)致在運行中出現(xiàn)發(fā)生故障而引起磨煤機跳閘,在機組高負(fù)荷運行中嚴(yán)重威脅機組的安全穩(wěn)定運行。針對這些問題,某廠電氣專業(yè)對磨煤機控制柜電控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),現(xiàn)場實施取得了良好的運行效果。
關(guān)鍵詞:磨煤機油站;電控系統(tǒng);控制回路;電磁閥
1、磨煤機油站電控系統(tǒng)優(yōu)化背景
磨煤機是火力發(fā)電廠的重要輔助設(shè)備,其安全穩(wěn)定運行直接影響著發(fā)電機組的安全運行。某發(fā)電廠機組現(xiàn)場為MGS-4766雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機,磨煤機配備高低壓潤滑油站,主電機油站以及噴射潤滑裝置。其中噴射潤滑裝置主要由控制元件、分配器、噴嘴、氣動油泵等組成。磨煤機依靠電廠DCS系統(tǒng)控制,其中包括五個閉環(huán)控制、磨煤機啟??刂?、潤滑裝置控制等。由于原廠家配套的磨煤機油站控制系統(tǒng)設(shè)計存在不合理的地方,導(dǎo)致磨煤機在運行中多次發(fā)生因噴射潤滑系統(tǒng)氣泵電磁閥、噴油電磁閥故障或者接地造成控制回路短路總電源跳閘,導(dǎo)致磨煤機電機跳閘,進(jìn)而造成降負(fù)荷,失去備用等隱患增加甚至?xí){機組安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。
2、磨煤機控制系統(tǒng)設(shè)計缺陷分析
2.1電磁閥控制回路改進(jìn)
某電廠磨煤機就地控制箱采用集中式的控制柜,電源設(shè)計常用電源,備用電源分別取自400V PC A、B段,設(shè)有雙電源切換裝置,保安電源取自鍋爐保安MCC段為控制回路主電源,磨煤機主控制柜內(nèi)大齒輪噴射潤滑系統(tǒng)氣泵電磁閥、噴油電磁閥與各種高低壓泵電機控制回路統(tǒng)一由空氣斷路器開關(guān)QF12供電,在現(xiàn)場實際運行中,噴油電磁閥和氣泵電磁閥安裝位置環(huán)境狀況差,尤其是大齒輪噴淋油汽泵電磁閥吸合電源,該閥每隔10分鐘動作一次,電磁閥得失電一次。長期反復(fù)動作,極易造成線圈和銜鐵接地,投運以來多次發(fā)生因電磁閥故障或接地等導(dǎo)致主回路失電跳閘,引起磨煤機跳機事件。
鑒于磨煤機控制柜內(nèi)控制線路繁瑣復(fù)雜,各種油泵電機、電磁閥、延時配合等,在跳機后加大了對控制回路查找缺陷難度,需要較多時間去排查控制線路問題,加大了機組運行風(fēng)險的程度。現(xiàn)場磨煤機跳機排查過程中發(fā)現(xiàn)因電磁閥故障導(dǎo)致控制回路失電跳機后,電氣專業(yè)查閱廠家圖紙后對電磁閥控制回路進(jìn)行了優(yōu)化,下圖圖1為氣泵電磁閥、噴油電磁閥改造前控制回路圖。原先電磁閥控制設(shè)計直接通過控制柜主回路控制開關(guān)QF12控制(見圖2),一旦電磁閥出現(xiàn)故障,主回路控制開關(guān)QF12跳閘,磨煤機跳閘,在未知跳閘原因的情況下,控制柜內(nèi)控制回路繁瑣,需要逐項排查,加大排查難道,影響設(shè)備安全運行。
針對上述情況,電廠在噴射潤滑裝置控制主回路中增加一路保護(hù)定值低QF12定值的施耐德1A空氣開關(guān)單獨控制(見圖3),圖4為現(xiàn)場實際改造后照片,運行中電磁閥工作狀態(tài)通過X1端子排65-66,67-68端子的開閉點反饋到DCS大齒輪噴射潤滑系統(tǒng)噴嘴電磁閥,69-70,71-72端子的開閉點反饋到DCS氣泵電磁閥的(見圖5),監(jiān)視電磁閥工作狀態(tài),即使電磁閥發(fā)生故障可以及時發(fā)現(xiàn)并且暫時不影響磨煤機運行,由于電磁閥控制回路可以通過現(xiàn)場新增開關(guān)斷開,方便維護(hù)人員及時上票更換處理,這樣大大加強了整個控制回路的安全性,確保設(shè)備平穩(wěn)安全運行。
2.2密封風(fēng)機控制回路改進(jìn)
密封風(fēng)機提供的高于磨內(nèi)一次風(fēng)壓力的密封風(fēng)作用在密封墊上,使密封墊始終緊貼于筒體鋼制密封環(huán)的斜面上,從而實現(xiàn)磨煤機動靜結(jié)合處的密封。針對雙電源切換過程中,大齒輪密封風(fēng)機電機在電源切換過程中接觸器線圈KM6失電跳閘的情況(見圖6),電廠電氣專業(yè)技術(shù)人員在密封風(fēng)機電機啟動回路中加入時間繼電器KT06,運行中啟動控制回路KM06、KT06線圈得電,KM06接觸器主觸點閉合,密封風(fēng)機正常啟動,當(dāng)常用電源發(fā)生故障需要切換到備用電源時,主回路及控制回路瞬時斷電,但KT06接點延時斷開,備用電源切換成功后,由于該閉合接點尚未斷開,使得電機合閘線圈KM06再次得電,KM06接觸器主觸點閉合,電機自啟動成功(見圖7)。對密封風(fēng)機控制回路優(yōu)化改進(jìn)后,即使在常用電源出現(xiàn)故障后,也能通過延時繼電器使得電機實現(xiàn)自啟動,提高了電機運行的可靠性,確保磨煤機附屬各種設(shè)備穩(wěn)定運行。
2.3控制元件跟換
原磨煤機油站控制回路復(fù)雜繁瑣,廠家原先控制回路通過變壓器模塊變成24V直流電,回路中存在24V直流繼電器以及指示燈等元器件,實際運行中容易發(fā)生故障,經(jīng)過電廠電氣專業(yè)人員分析改進(jìn),取消了原先的直流24V控制回路,在油站電控系統(tǒng)控制回路進(jìn)線電源QF10處加裝變壓器T01,輸入回路由380V電源變?yōu)榻涣?20V電源控制(見圖2),方便了維護(hù)人員現(xiàn)場消缺檢查和備件選型統(tǒng)計,減輕了維護(hù)人員的工作量的同時故障率也有所降低。
3、磨煤機控制柜改進(jìn)后效果
發(fā)電廠兩臺機組總共十二臺磨煤機油站就地控制柜,電氣專業(yè)技術(shù)人員對其系統(tǒng)進(jìn)行全面優(yōu)化改進(jìn)后,在很長時間內(nèi)未再發(fā)生過類似缺陷故障引起的磨煤機跳閘事件,使得機組安全可靠運行性能有了極大的提升,同時也避免了由于磨煤機控制柜故障導(dǎo)致的機組出力下降,增加燃油損耗等帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失,同時降低了燃油一次能源的消耗,保障了整個機組的安全穩(wěn)定運行。
參考文獻(xiàn):
[1]廠家磨煤機說明書及就地控制柜電氣原理圖
[2]磨煤機減速機輪滑系統(tǒng)優(yōu)化 華電技術(shù) 2010?候東偉 朱先耀